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吉林省時家店水庫溢洪道臺階式消能的應用

2018-10-15 02:43井德泉
水利規(guī)劃與設(shè)計 2018年9期
關(guān)鍵詞:溢洪道臺階洪水

井德泉

(吉林省水利水電勘測設(shè)計研究院,吉林 長春 130021)

柳河縣時家店水庫位于吉林省南部地區(qū),是一座以灌溉、防洪為主,結(jié)合養(yǎng)魚等綜合性利用的中型水庫,最大庫容為1734×104m3,工程等別為Ⅲ等,主要建筑物等級為3級。主要建筑物的洪水標準為50年一遇洪水設(shè)計,300年一遇洪水校核;消能防沖30年一遇洪水標準。

溢洪道為該工程主要建筑物,位于大壩左岸,為開敞式溢洪道,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),溢洪道軸線與壩軸線垂直,堰寬20m,上下游最大高差9.5m。

進口溢流堰段:進口段(樁號溢0-008.0~溢0+000m)底寬20m,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),底板厚度為0.5m,底板頂高程為393.00m;溢流堰段(樁號溢0+000~溢0+005.0m),溢流堰堰型為WES堰,上游面為垂直面,堰頂高程為394.35m,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu);整流段(樁號溢0+005.0~溢0+014.625m)底板頂高程392.00m,鋼筋混凝土底板厚度為0.5m。

臺階式消能段:消能段(樁號溢0+014.625m~溢0+036.225)為防止下泄水流淘刷壩腳并與下游尾水渠水流平順連接,依據(jù)地形和高差進行結(jié)構(gòu)布置,在整流段末端設(shè)臺階式消能段,臺階尺寸為長1.0m×高0.5m,共17級臺階,后為消力池池深0.5m,底板高程為385.20m,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。

尾水渠段:干砌石尾渠段(樁號溢0+036.225~溢0+484.225m),其中樁號溢0+036.225~溢0+71.225m為尾渠收縮段,渠道底寬由20m漸變至5m;樁號溢0+071.225~溢0+216.225m為尾渠彎段,轉(zhuǎn)彎半徑70m,角度119°;樁號溢0+0216.225~溢0+484.225m為尾渠直線段。

1 水工模型試驗

1.1 試驗任務及要求

進行P=3.33%、設(shè)計洪水(P=2%)和校核洪水(P=0.33%)情況下溢洪道的過流能力,測定臺階式消能在不同泄量情況下的消能率,測定臺階式消能臺階處的壓強分布,觀測分析臺階處是否會發(fā)生氣蝕。

1.2 試驗內(nèi)容

1.2.1 原試驗工況

(1)試驗工況一(校核流量148.56m3/s)

試驗測得上游水位396.73m,下游水位392.51m。設(shè)計理論計算值為上游水位396.82m,下游水位392.50m。試驗測得上游水位與理論計算水位低0.09m,因此滿足泄流要求。流量系數(shù)m=0.485。消能率見表1。試驗測得階梯處壓強值見表2。

(2)試驗工況二(設(shè)計流量62.72m3/s)

試驗測得上游水位395.74m,下游水位388.89m。設(shè)計理論計算值為上游水位395.74m,下游水位388.73m。試驗測得上游水位與理論計算水位相同,實測泄量比理論計算泄量多0.98m3/s,因此滿足泄流要求。流量系數(shù)m=0.336。消能率見表1。試驗測得階梯處壓強值見表2。

(3)試驗工況三(P=3.33%流量39.42m3/s)

試驗測得上游水位395.43m,下游水位387.96m。設(shè)計理論計算值為上游水位395.37m,下游水位387.80m。試驗測得上游水位與理論計算水位高0.06m,占總水頭的0.01%,因此不影響泄流,滿足泄流要求。流量系數(shù)m=0.256。消能率見表1。試驗測得階梯處壓強值見表2。

表1 試驗測得泄流量及計算消能率

表2 臺階消能段階梯處壓強分布

試驗施放了3個具有代表性的特征流量,并繪制了泄流量與上游水位關(guān)系曲線和理論計算值的對比曲線如圖1所示,從圖1中可以看出,對比泄流能力,各個工況均可達到泄流要求。在壓強方面,設(shè)置的18個測壓孔中1號和2號測壓孔出現(xiàn)負壓的幾率大且最大負壓為-9.3kPa,1號和2號測壓孔布置在第一、二級臺階處。

1.2.2 修改試驗工況

由于在第一、二級臺階處出現(xiàn)較大負壓,為了改善水流條件防止氣蝕產(chǎn)生破壞混凝土結(jié)構(gòu),修改了第一、二級臺階,臺階改為橢圓弧段,弧線方程為x2/30+y2/10=1。修改后再進行上面的試驗,得出以下成果:

(1)修改試驗工況一(校核流量148.56m3/s)

試驗測得上游水位396.92m,下游水位392.52m。設(shè)計理論計算值為上游水位396.82m,下游水位392.50m。試驗測得上游水位與理論計算水位高0.1m,占總水頭的0.03%,滿足泄流要求。流量系數(shù)m=0.55。消能率見表3。試驗測得階梯處壓強值見表4。

(2)修改試驗工況二(設(shè)計流量62.72m3/s)

試驗測得上游水位395.77m,下游水位388.92m。設(shè)計理論計算值為上游水位395.74m,下游水位388.73m。試驗測得上游水位與理論計算水位高0.03m,占總水頭的0.01%,因此不影響泄流,滿足泄流要求。流量系數(shù)m=0.341。消能率見表3。試驗測得階梯處壓強值見表4。

(3)修改試驗工況三(P=3.33%流量39.42m3/s)

試驗測得上游水位395.45m,下游水位387.98m。設(shè)計理論計算值為上游水位395.37m,下游水位387.80m。試驗測得上游水位與理論計算水位高0.08m,占總水頭的0.01%,因此不影響泄流,滿足泄流要求。流量系數(shù)m=0.242。消能率見表3。試驗測得階梯處壓強值見表4。

表3 試驗測得泄流量及計算消能率

表4 臺階消能段階梯處壓強分布

修改后的試驗施放了同樣的3個具有代表性的特征流量,并繪制了泄流量與上游水位關(guān)系曲線和理論計算值的對比曲線如圖1所示,從圖1中可以看出,對比泄流能力,各個工況均可達到泄流要求。

在壓強方面,改為橢圓弧段后撤銷了1號、2號、13號和14號測壓孔,由于第一、二級臺階修改為橢圓弧段,因此其他測壓孔的壓力值均不同程度受到了影響,大部分壓力值有所增大。9號孔處出現(xiàn)了該方案中最大負壓,負壓值僅為-4.8kPa,負壓值較小,不會發(fā)生氣蝕現(xiàn)象。

圖1 兩方案水位流量與理論值對比曲線

由上述水工模型試驗可以看出,原設(shè)計方案和修改后設(shè)計方案,在泄流能力和消能率方面基本相同,但在壓強方面,修改方案要優(yōu)于原方案,修改方案降低了負壓,減少了在洪水泄流時發(fā)生氣蝕的可能,泄洪更為安全,故本次設(shè)計選用了修改后的方案。

該選定的溢洪道消能布置方案,符合工程實際情況,消能方式采用了臺階式消能的方式,經(jīng)試驗測得的消能率為:校核洪水流量148.56m3/s時,消能率為31.20%;設(shè)計洪水流量62.47m3/s時,消能率為66.29%;30年一遇洪水流量40.19m3/s時,消能率為74.18%。由此可以看出,臺階式消能的結(jié)構(gòu)布置很好地解決了本工程溢洪道的消能防沖等問題。

2 結(jié)語

當泄洪建筑物下游布置消力池空間受限時,采用臺階式消能的措施,能大大減小下游消力池等消能工的尺寸,以優(yōu)化結(jié)構(gòu)布置和節(jié)省工程投資。

臺階式消能在溢洪道消能方面應用具有較好的消能效果,消能率達到70%以上,消能率與單寬流量有著密切聯(lián)系,在臺階的尺寸和型式保持一定時,單寬流量越小其消能率越高。

消能臺階的型式也會影響到泄流過程中的臺階處的壓強變化,當單寬流量較大時,建議結(jié)合水工模型試驗,來確定最優(yōu)的臺階尺寸和型式,以減少混凝土臺階氣蝕的發(fā)生,來保障泄流建筑物結(jié)構(gòu)安全。

吉林省柳河縣時家店水庫溢洪道消能防沖工程自2010年投入運行以來,歷經(jīng)多年汛期洪水考驗,泄流平順,消能率高,下游尾水流態(tài)平穩(wěn),下游河道基本無沖刷,充分體現(xiàn)了臺階式消能在低水頭、小單寬流量溢洪道消能中布置的優(yōu)勢。

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