陳家軍
(上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西 柳州545027)
在發(fā)動機缸蓋機加工中,工件油孔經過鉆削加工,在零件內部形成交匯油孔,在油孔交匯處極易產生毛刺,后續(xù)工件、運輸過程毛刺有掉落的風險,不僅影響零件要求的清潔度,還影響發(fā)動機使用性能等[1]。
為了消除毛刺掉落風險,改善缸蓋油道清潔度,本文系統(tǒng)性分析發(fā)動機缸蓋油孔毛刺風險,找出影響毛刺的主要因素,并結合實際生產,制定有效的控制手段,促進缸蓋機加工技術進步。
缸蓋工件油道孔的鉆削過程,本質是刀具的鉆頭擠壓工件產生的剪切滑移過程,由于油道本身結構和布局,在兩個及以上油道形成交匯處的邊、角、棱會出現(xiàn)較大的塑形變形[2],鉆頭與工件在交匯處有一個分離的過程,極易產生毛刺(如圖1)。
圖1 毛刺產生視圖
缸蓋油孔毛刺帶來的影響主要有:
(1)影響工件尺寸精度;
(2)影響或干擾工件測量精度;
(3)加工或運輸過程中毛刺掉落,影響零件清潔度;
(4)在裝機過程中,毛刺掉落有劃傷、割傷的安全風險;
(5)后續(xù)加工過程中,毛刺掉落導致零件虧損(負零件),導致零件報廢;
(6)毛刺掉落,毛刺掉落進入凸輪軸與凸輪軸蓋之間,導致凸輪軸和凸輪軸蓋異常磨損甚至凸輪軸抱死;
(7)毛刺掉落進入VVT機構中導致機構卡滯失效;
(8)影響潤滑效果,從而影響發(fā)動機性能。
在現(xiàn)有的缸蓋加工工藝,通過優(yōu)化刀具來改善油孔毛刺,油孔經過鉆削后,用刀頭帶有剛性較好刷絲的去毛刺刀清理油孔毛刺(如圖2)。
圖2 主油孔毛刷加工示意圖
通過對比驗證油道孔有無毛刷工藝的毛刺去除情況,可以明顯看到,增加去毛刺刀具刷后,零件油孔毛刺得到極大的改善(如圖3)。
圖3 主油道有無毛刷加工驗證對比示意圖
缸蓋完成機加工,后工序最終清洗機對零件徹底清洗,為了更好清洗缸蓋油道毛刺,清洗機中設立高壓去毛刺工序,高壓噴嘴對準油道,通過多次驗證以及參考文獻,壓力值選定為30 MPa~50 MPa,太低的壓力值無法達到去毛刺的效果,而過過高的壓力雖然去毛刺效果理想,機床設備無法滿足要求,高壓去毛刺,常見歸納為兩類:工件移動式和噴嘴移動式(如圖 4)。
圖4 高壓去毛刺示意圖
高壓去毛刺工位在10 MPa、15 MPa、32 MPa壓力下,分別對比驗證油道孔在經過高壓毛刺工位前后去除情況(如圖5),得出如下結論(如表1)。
圖5 主油道10MPa、15MPa、32MPa下驗證第二檔油孔對比示意圖
表1 在各壓力下油孔毛刺驗證情況
通過以上數(shù)據分析,可以得出以下結論:
(1)高壓去毛刺可有效改善缸蓋油孔毛刺。
(2)為了有效改善油孔毛刺,必須滿足一定的壓力要求。
毛刺是機加工過程中不可避免的現(xiàn)象,它的存在直接影響了產品的質量,因此要想有效清除缸蓋油孔機加工過程中的毛刺現(xiàn)象,在前期零件模型設計時要盡量減少油孔交匯孔的數(shù)量,如果無法避免,后期的加工工藝可設置專門的“去毛刺”工序來保證零件油孔的清潔度。
參數(shù)文獻:
[1]周龍保.內燃機學[M].北京:機械工業(yè)出版社,2005.
[2]王貴成.機械加工中毛刺的影響極其控制[N].中國安全科學學報,1996.