劉傳英
(廣西中源機(jī)械有限公司,廣西 柳州545000)
裝載機(jī)氣制動閥應(yīng)能確保裝載機(jī)制動與非制動時的可靠性,特別是裝載機(jī)在使用過程中不能出現(xiàn)制動不穩(wěn)的情況。目前氣制動閥使用時的穩(wěn)定性驗證主要依賴于對氣制動閥密封性指數(shù)的檢測,檢測內(nèi)容是通氣模擬實驗的次數(shù)在不少于5次的情況下氣制動閥在非制動狀態(tài)下的密封性指數(shù)不小于10 kPa/5 min以及制動狀態(tài)下的密封性指數(shù)不小于20 kPa/5min,但在對裝載機(jī)氣制動閥檢測的過程中,需要對氣制動閥進(jìn)行拆解,拆掉腳踏板后用氣壓快換接頭與閥體進(jìn)行連接檢測(如圖1所示),在拆解與回裝過程中造成檢測效率低下,氣制動閥出現(xiàn)報廢等情況出現(xiàn)?,F(xiàn)通過設(shè)計此檢測工裝提高檢測效率以及保證氣制動閥在檢測過程中的質(zhì)量。
圖1 氣制動閥
根據(jù)對氣制動閥的檢測要求以及為了實現(xiàn)對氣制動閥檢測過程中檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性驗證、保證氣制動閥的質(zhì)量及檢測數(shù)據(jù)效率的提高,需將檢測工裝設(shè)計成不需要對氣制動閥的腳踏板進(jìn)行拆解的情況下,把氣制動閥放置于檢測工裝上,試驗臺的氣管接頭分別與氣制動閥的進(jìn)氣閥門和排氣閥門鏈接,關(guān)閉氣制動閥的排氣閥,打開氣制動閥的進(jìn)氣閥,當(dāng)進(jìn)氣口的氣壓達(dá)到0.764~0.804 MPa的區(qū)間值后,開啟試驗臺上的制動開關(guān),此時檢測工裝開始工作擠壓氣制動閥的腳踏板使氣制動閥處于制動狀態(tài)后檢測氣制動閥制動狀態(tài)下的密封性指數(shù),關(guān)閉試驗臺上的制動開關(guān),檢測工裝停止工作,氣制動閥處于非制動狀態(tài)后檢測氣制動閥非制動狀態(tài)下的密封性指數(shù)。同一氣制動閥的檢測往返次數(shù)不少于5次。
根據(jù)對氣制動閥檢測的操作步驟以及結(jié)合裝載機(jī)在使用過程中駕駛員操作氣制動閥時的操作步驟,此檢測工裝的設(shè)計首先需要對氣制動閥進(jìn)行固定,其此結(jié)合人機(jī)工程原理對氣制動閥進(jìn)行密封性指數(shù)檢測,因此檢測工裝由以下兩部分組成:檢測工裝固定支架結(jié)構(gòu)設(shè)計、鉸鏈傳動結(jié)構(gòu)設(shè)計。
1.2.1 檢測工裝固定支架結(jié)構(gòu)設(shè)計
如圖2所示,固定支架主要有底板、立柱、固定臺面三部分組成,為了方便檢測,此工裝不再單獨(dú)設(shè)計檢測工作臺面,對原有的實驗臺面進(jìn)行改造后用螺釘固定安放此檢測工裝的固定支架,以此達(dá)到人機(jī)工程效果。為了不影響對氣制動閥檢測的數(shù)據(jù),固定支架焊接完成后需要進(jìn)行相應(yīng)的機(jī)加工:
(1)首先對固定支架的底板底面進(jìn)行加工,加工完成后以底面為基準(zhǔn)對底板的上面進(jìn)行加工,保證底板兩面的平行度不超過0.1 mm,為后續(xù)鉸鏈傳動機(jī)構(gòu)的安裝提供合理的尺寸保證[1];
(2)其次以底板底面為基準(zhǔn)對立柱的右立面及放置臺面進(jìn)行加工,保證底板底面與立柱右立面的垂直度不超過0.1 mm,避免對氣制動閥檢測的過程中由于壓力的左右因放置平面不平穩(wěn)使氣制動出現(xiàn)傾斜的情況[1]。
圖2 檢測工裝固定支架
1.2.2 鉸鏈傳動結(jié)構(gòu)設(shè)計
如圖3所示,檢測工裝的傳動部分由氣缸和鉸鏈傳動機(jī)構(gòu)組成,在不改變原試驗臺提供氣壓動力的情況下,把原有氣壓動力連接到檢測工裝的氣缸,由氣壓驅(qū)動氣缸活塞桿的收縮帶動鉸鏈傳動機(jī)構(gòu)中曲柄的擺動把動力傳輸?shù)綒庵苿娱y的腳踏板,曲柄的壓力壓縮腳踏板到極限位置后氣制動閥處于制動狀態(tài),此時氣制動閥制動狀態(tài)下的密封性指數(shù)回傳到試驗臺供實驗人員取值以此來達(dá)到檢測的目的。此檢測鉸鏈結(jié)構(gòu)設(shè)計的特點:
(1)通常狀態(tài)下都是利用氣缸活塞桿的伸張來提供動力,此工裝利用氣缸活塞桿的收縮帶動曲柄的擺動傳遞壓力與氣制動閥;
(2)氣缸活塞桿的直線伸縮轉(zhuǎn)換為曲柄的擺動再轉(zhuǎn)換為滑輪的滾動,由氣缸的直線運(yùn)動轉(zhuǎn)換成滑輪的曲線運(yùn)動[2]。
圖3 檢測工裝
(1)對氣制動閥檢測過程工裝的固定支架只考慮了對氣制動閥放置后的上下固定,未考慮對氣制動閥的前后固定,導(dǎo)致實驗過程中由于滑輪帶給氣制動閥的壓力使得氣制動閥出現(xiàn)向檢測工裝氣缸一側(cè)傾斜的情況,影響了實驗效果;
(2)滑輪在氣缸推力作用下在氣制動閥的腳踏板上滾動,滾動過程中腳踏板上出現(xiàn)了明顯的滑痕,影響產(chǎn)品外觀。
(1)在固定支架的立柱上兩側(cè)對稱焊接兩個L型固定塊(配有雙耳螺釘),氣制動閥放置在檢測工裝后由雙耳螺釘對氣制動頂緊固定保證氣制動閥不出現(xiàn)傾斜的情況;
(2)滑輪上安裝單邊厚度5 mm的橡膠套覆蓋滑輪表面,對滑輪與腳踏板接觸過程中的壓力起到一定的緩沖作用[3],避免腳踏板上出現(xiàn)滑痕;
(3)考慮到工裝的使用壽命,底板與立柱之間對稱焊接兩個加強(qiáng)筋,增加立柱的使用強(qiáng)度。
經(jīng)過后續(xù)以上改進(jìn)措施后對氣制動閥在檢測中遇到的以上問題有了明顯的改善,但是在工作狀態(tài)下由于橡膠套與腳踏板的滾動和相互擠壓,橡膠套也會出現(xiàn)相應(yīng)的磨損,需要對橡膠套進(jìn)行定期的更換。
圖4 改進(jìn)后檢測工裝
此檢測工裝已在公司的試驗臺上投入使用,實現(xiàn)了對氣制動閥密封性指數(shù)檢測過程中不再對氣制動閥進(jìn)行拆解,節(jié)省了檢測過程中的輔助時間,避免了拆解過程中對氣制動閥的損壞,為實驗數(shù)據(jù)的驗證提供了可靠性的保證,且此檢測工裝結(jié)構(gòu)簡捷,操作簡單,降低了實驗成本,實現(xiàn)了較好經(jīng)濟(jì)性。