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風掃磨的系統(tǒng)優(yōu)化與能耗分析

2018-10-17 03:22:24張新波史緒剛
現(xiàn)代制造技術與裝備 2018年9期
關鍵詞:目篩礦粉旋風

張新波 王 巖 史緒剛

(龍蟒佰利聯(lián)集團股份有限公司,焦作 454191)

1 研究背景

硫酸法鈦白粉生產的主要原料為鈦鐵礦(或高鈦渣)與硫酸,鈦鐵礦呈鋼灰或鐵黑色,金屬光澤,其主成分為FeTiO3,比重(相對密度d420)4.7~4.8,莫氏硬度5~6,具有弱磁性。商品鈦鐵礦粒徑較大(150~200目),固液反應體系中,顆粒愈小,反應越劇烈;顆粒尺寸可改變反應界面,擴散截面以及顆粒表面結構,即鈦礦粉粒度愈小,比表面積愈大,與硫酸反應愈充分,可以得到較高的酸解率,礦粉細度一般控制在325目(篩余約5~15%)[1]。為使商品鈦鐵礦成為符合生產工藝要求的生產原料,必須使用粉碎設備再加工。

龍蟒佰利聯(lián)集團股份有限公司(以下簡稱“我公司”)早期使用的風掃磨機系統(tǒng)流程如圖1所示。

圖1 早期風掃磨系統(tǒng)工作流程

該系統(tǒng)在運行中的主要問題是:產量低(15t/h左右,進料細度200目篩余>90%,俗稱20粉,磨后325目篩余20%以下);設備及管道磨損嚴重;經常出現(xiàn)系統(tǒng)正壓冒灰揚塵等現(xiàn)象,運行中的問題原因分析如下。

(1)由于系統(tǒng)物料主收集采用單管旋風除塵器,運行實測旋風進口塵含量約為208g/m3,出口塵含量約118g/m3,物料捕集率只有43.3%,循環(huán)風機及回風管長期在高濃度含塵氣體沖刷下磨損嚴重,泄漏頻繁。

(2)由于回風中含有高濃度鈦礦粉塵又直接影響對磨機內部物料的攜帶,重復粉碎也是導致產量低的原因之一。

(3)選粉機處理風量只有40000m3/h,也是影響磨機產能的原因。

(4)排空袋除塵為氣廂式,面積只有320m2,過濾風速高達1.56m/min,對于氣廂在線反吹除塵器而言,風速過高導致清灰不徹底,濾袋堵塞,導致系統(tǒng)正壓運行,工況條件愈加惡化。外排氣體粉塵嚴重超標,污染環(huán)境。

(5)返料螺旋經常斷軸,導致系統(tǒng)故障頻繁停車。

2 改造方案

根據以上所述,提產、降耗與改善操作環(huán)境是風掃磨改造的主要目的。新的生產工藝流程如圖2所示,取消旋風收塵,由一臺低壓脈沖除塵器作為主收塵,排空風機與循環(huán)風機合并,整個流程管路更加簡單。

圖2 改進后風掃磨系統(tǒng)工作流程

風掃磨系統(tǒng)的風掃風量大小對整個粉磨系統(tǒng)產量和相關設備選型至關重要。風量過小,風掃效果不好,系統(tǒng)循環(huán)負荷過??;風量過大,系統(tǒng)循環(huán)負荷大,不利于節(jié)能。根據球磨機規(guī)格與成品粉細度和比重,風量可由式(1)確定:

式(1)中,Q為系統(tǒng)總風量,單位m3/h;D為風掃磨有效內徑,單位m;Ψ為鋼球填充系數(shù);V為風掃磨內風速,單位m/s。

對于鈦精礦成品325目篩余8%~15%,堆密度2.2t/m3,按生產經驗V=4.0~4.2m/s,Ψ=32%~35%[1]計算得:Q=(2.9/2)2×3.14×(1-35%)×4×3600=61793.32m3/h。

考慮10%~15%的漏風系數(shù),實際風量按71000m3/h計,系統(tǒng)配套裝置如下:

(1)使用低壓脈沖袋除塵取代旋風除塵和排控袋除塵。低壓脈沖袋除塵是眾多除塵器中效率最高的設備(99.9%),它能使煙塵出口濃度降低至10mg/Nm3,所以,在冶金、建材、化工行業(yè)得到廣泛應用[2-4]。根據式(2):

式中,υ為過濾風速,單位m/min;T為煙氣溫度,單位℃;C為煙塵濃度,單位g/Nm3;D為煙塵平均粒度,單位μm。

由此可見,脈沖清灰袋除塵過濾風速與煙溫、粉塵濃度成反比,與粉塵粒徑對數(shù)成正比[5]。所以,在選擇過濾風速時宜低不宜高,根據場地條件情況以及計算風量,過濾風速0.6m/min,袋除塵工作過濾面積2000m2,選粉機處理風量 75000m3/h。

(2)使用深槽型皮帶機取代返料螺旋輸送機,帶速0.3m/s,帶寬1m,不僅降低裝機容量,更重要的是提高了設備運行可靠性,減少了維修量。

3 優(yōu)化后風掃磨的運行效果及能耗與效益分析

本系統(tǒng)改造后產量與舊系統(tǒng)相比具有以下優(yōu)點。

(1)一臺過濾面積2200m2的離線低壓脈沖除塵取代旋風除塵后,實際檢測外排氣體含塵量低于8mg/m3,循環(huán)風是潔凈空氣,風機及管道壽命大為延長,同時簡化了系統(tǒng)結構,通過給料進口壓力與排空閥門連鎖實現(xiàn)系統(tǒng)的自動調節(jié),降低操作難度,便于實現(xiàn)負壓操作,改善生產環(huán)境。

(2)用皮帶機取代返料螺旋,大大提高了運行可靠性,落料處揚塵接入袋除塵進口,避免了揚塵。

(3)系統(tǒng)改造后產量可達25t/h(進料200目篩余>90%,磨后325目篩余5%~15%),粉碎效果明顯優(yōu)于改造前。系統(tǒng)運行能耗對比如表1所示。

表1

改造后節(jié)能效果對比:

(1)改造前磨機單機平均產量15t左右/h,噸礦電耗為 60.64kW·h。

(2)改造后磨機單機平均產量25t左右/h,噸礦電耗為 30.57kW·h。

按照日工作20小時,每年工作10個月的運行時間,生產與改造前相同礦粉產量可節(jié)約用電:15×6000×(60.64-30.57)×0.56/10000=153.0648萬元。即改造后生產相同產量礦粉每年可節(jié)約電耗153.0648萬元。

可多生產礦粉(25-15)×6000=60000噸,按照每年每噸原礦成本價格1670元計,可比原磨機系統(tǒng)多創(chuàng)造產值:60000×1670/10000=10020萬元。

項目改造設備明細及費用如表2所示。

表2

4 結語

綜上可知,掃磨系統(tǒng)優(yōu)化后,不僅解決了揚塵問題,而且當年即可收回改造投資,經濟效益顯著,達到了提產、降耗與清潔生產的目的。

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