陳婷婷
摘 要:采用Aspen Hysys 軟件,對MTBE裝置脫硫塔進行模擬,并嘗試在產(chǎn)品脫硫塔進料前增加一股加氫柴油,利用柴油對硫的高溶解能力,降低脫硫塔回流比,實現(xiàn)節(jié)省蒸汽的目的。模擬加氫柴油添加后,探索脫硫塔的最優(yōu)操作條件(塔頂?shù)诇囟?、壓力、回流等),對比與現(xiàn)有操作有什么不同,為對應的調整方向提供指導。
關鍵詞:MTBE;流程模擬;脫硫;Aspen Hysys
中圖分類號:TQ053 文獻標志碼:A
0 引言
MTBE是由氣分裝置的產(chǎn)品碳四組分里的異丁烯與甲醇在催化劑作用下生成的,是理想的高辛烷值汽油組分,目前具有比較廣泛的應用。目前,MTBE生產(chǎn)工藝主要有固定床工藝、膨脹床工藝、催化精餾工藝和混相反應精餾工藝,其中催化精餾工藝能夠大幅度提高異丁烯轉化率、降低設備的投資和能耗,已經(jīng)成為目前生產(chǎn)MTBE的主要工藝。
本文中采用Aspen Hysys軟件對某廠MTBE裝置脫硫塔進行模擬研究,嘗試在產(chǎn)品脫硫塔進料前增加一股加氫柴油,利用柴油對硫的高溶解能力,降低脫硫塔回流比,實現(xiàn)節(jié)省蒸汽的目的。通過模擬得到了優(yōu)化的工藝參數(shù),為同類裝置的設計和優(yōu)化提供了重要依據(jù)。
1 工藝流程模擬
MTBE產(chǎn)品脫硫塔進料為催化精餾塔塔頂?shù)暮騇TBE,脫硫塔塔頂餾出為脫硫后MTBE至產(chǎn)品罐區(qū),塔底為高含硫MTBE至汽油脫硫。
2 模擬結果
通過對脫硫塔的模擬,并對模擬關鍵結果與實際操作條件進行對比,驗證了此模型較精確,能夠反映實際操作情況,可進行下步流程改造部分模擬。具體模擬結果見表1、表2。
3 新工況分析
將5%(占MTBE脫硫塔進料)的加氫柴油與催化蒸餾塔底油混合后進入脫硫塔,保持回流比不變,對其進行模擬,結果顯示,塔頂溫、底溫略有升高,MTBE產(chǎn)品流量、質量等指標均無變化,塔底硫含量由于塔底采出量增加而降低,塔負荷也變化不大,但再沸器返塔溫度提高較大,由原來的107℃提高至174℃。
增加柴油吸附流程的目的是利用柴油對硫的高溶解能力,降低脫硫塔回流比,實現(xiàn)節(jié)省蒸汽的目的?,F(xiàn)對改造前后兩模型同時降低回流比,保持其他操作條件不變,模擬MTBE產(chǎn)品質量的變化情況。數(shù)據(jù)見表3。
結果表明:
(1)增加吸附劑流程前,脫硫塔已經(jīng)對重硫組分(二甲三硫等)進行了有效的脫除,MTBE產(chǎn)品含硫絕大多數(shù)為精餾脫除不了的輕硫組分(CH3CH2SH和C2H6S)和少部分中硫組分(甲基叔丁基硫醚)。
(2)增加吸附劑流程后,產(chǎn)品純度基本上無變化,為99.85%左右;輕硫組分沒變化,仍然為7.7ppm;重硫組分由原來的0.0009ppm降低為3.0e-16ppm,此結果說明柴油對中硫組分有吸附作用,但在精餾塔模擬中對輕硫組分沒有效果。
(3)逐步降低回流比,改造前可將回流比降低至0.9,能夠保證硫含量不發(fā)生變化,降低至0.5以后,硫含量明顯升高;增加吸附劑流程后,回流比降至0.5前,硫含量不發(fā)生變化,降低至0.3時,硫含量升高較明顯。
通過模擬結果發(fā)現(xiàn):柴油對進料中的中質硫有吸附作用,但從塔正常操作方面考慮,過小的回流比會造成塔盤漏液的發(fā)生,所以脫硫塔回流比應控制在0.5以上為宜。但在0.5以上的回流比操作條件下,增加柴油吸附流程的作用不明顯,輕質硫仍然脫除不了。
結論
(1)從表2模擬結果來看,加入柴油組分對脫硫塔的脫硫效果不明顯。而且,增加柴油吸附流程后,塔再沸器返塔溫度變化較大,由原來的107℃提高至174℃,塔底再沸器0.4MPa蒸汽熱源需要更換為溫度更高的熱源。
(2)現(xiàn)操作中,根據(jù)模擬結果,在保證產(chǎn)品質量的前提下,回流比可降至0.9,能夠達到節(jié)能的目的。
(3)另外,對柴油混入量對產(chǎn)品質量的影響進行了模擬,結果顯示,增加柴油混入量對減少產(chǎn)品硫含量沒有影響。
參考文獻
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