黃專斌 張阿敏
摘要:在發(fā)電機和氫氣系統(tǒng)安裝完畢,氫氣系統(tǒng)調(diào)試前,需對發(fā)電機和氫氣系統(tǒng)進行整體氣密性試驗,發(fā)電機整體氣密性試驗合格是機組穩(wěn)定正常安全運行的必要前提。在做發(fā)電機整體氣密性試驗過程中,經(jīng)常會遇到查不到漏點但是氣密性試驗仍不合格的情況,為此浪費大量的人力并耽誤工期。本文從密封油流量和溫度對發(fā)電機氣密性試驗結(jié)果的影響這一角度切入,結(jié)合試驗數(shù)據(jù),研究分析密封油流量和溫度變化對氣密性試驗結(jié)果的影響,使讀者對此有個宏觀的認識,為同類型機組發(fā)電機氣密性試驗提供借鑒。
關(guān)鍵詞:氣密性試驗;密封油流量和溫度;核電
前言
福清核電3、4號機組為ALSTOM/M310核電TA 1100-78型發(fā)電機,該型號發(fā)電機為半轉(zhuǎn)速發(fā)電機單環(huán)流密封瓦。發(fā)電機整體氣密性試驗是發(fā)電機安裝及調(diào)試階段的重大試驗,發(fā)電機整體氣密性試驗合格是機組穩(wěn)定正常安全運行的必要前提【1】。通過向發(fā)電機內(nèi)部充入額定壓力為0.3MPa的壓縮空氣,測量計算24小時氣體泄漏量,檢測發(fā)電機密封性能是否滿足廠家要求。廠家對氣密性試驗的要求為保壓24小時壓降小于20mbar【2】,對于發(fā)電機漏氫量的要求為發(fā)電機在3bar的相對壓力下漏氫率必須低于18Nm?/DAY。
1 概述
1.1現(xiàn)象描述
福清核電3、4號機組在做發(fā)電機整體氣密性試驗時,兩臺機組都遇到了相同的情況,即通過各種查漏方法后已基本確認整個發(fā)電機氣密性試驗邊界已沒有明顯漏點,但是氣密性試驗的保壓結(jié)果依然很大(福清3號機組為50.31mbar,福清4號機組為42mbar),比合格值20mbar大出很多。為了查漏,現(xiàn)場付出了大量的人力和時間,但是試驗結(jié)果仍不令人滿意。最后在沒有辦法的情況下,直接進行發(fā)電機置換氫氣,而氫氣泄漏率為11 Nm?/DAY,符合廠家要求。
在福清核電3、4號機組調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機密封油流量及密封油溫度對發(fā)電機整體氣密性試驗結(jié)果有很大影響,密封油流量及溫度低至一定值氣密性試驗結(jié)果合格,反之氣密性試驗結(jié)果不合格。由此可以推斷,空氣在密封油中有一定的溶解量,減小密封油流量和溫度能使氣密性試驗結(jié)果往好的方向變化。
1.2后果及潛在風險
發(fā)電機在壓縮空氣狀態(tài)下整體氣密性試驗不合格,即發(fā)電機運行期間氫氣泄漏率可能不合格。氫氣泄漏嚴重時可能造成發(fā)電機周圍著火,甚至引起氫氣爆炸等重大風險。發(fā)電機整體氣密性試驗合格是發(fā)電機進氫的前提條件,如果發(fā)電機整體氣密性試驗不合格將影響發(fā)電機并網(wǎng)。
2原因分析
2.1初步分析
通過對發(fā)電機整體氣密性試驗邊界的嚴格查漏,已經(jīng)排除氣密性試驗邊界外漏的情況,且也排除了空氣泄漏到定子冷卻水系統(tǒng)或者通過氫氣冷卻器泄漏的可能。而用壓空做氣密性試驗不合格(壓降為50.31mbar,合格值為20mbar),但是氫氣泄漏率合格(氫氣泄漏率為11 Nm?/DAY,合格值為18 Nm?/DAY)。用空氣做保壓不合格,而相同的條件下?lián)Q成氫氣保壓就合格,區(qū)別是兩者介質(zhì)不同。后來我們了解到空氣在潤滑油中的溶解量遠遠大于氫氣在潤滑油中的溶解量,于是推斷氣密性試驗不合格的主要原因就是發(fā)電機內(nèi)空氣溶解于密封油導致發(fā)電機壓降超標。
2.2密封瓦結(jié)構(gòu)分析
福清3、4號機組密封瓦采用的是單環(huán)流式密封瓦,密封油在密封瓦內(nèi)只有1道環(huán)形油路,密封油經(jīng)過密封瓦的氫、空兩側(cè)向外流出。氫側(cè)回油流經(jīng)浮子油箱流向擴容油箱,在擴容油箱中析出氫氣后,不含氫的油回潤滑油箱,空側(cè)回油與軸承座潤滑油混合回潤滑油箱。油壓高于發(fā)電機內(nèi)氫壓一定數(shù)值,形成油膜防止發(fā)電機內(nèi)的氫氣沿轉(zhuǎn)子與密封瓦之間的間隙向外泄漏。此類密封瓦結(jié)構(gòu)發(fā)電機內(nèi)氣體與密封油直接接觸,回油到油箱后析出的氣體直接排往大氣,且空氣溶解于密封油中的量無法定量計算。
2.3空氣溶解量與氣密性試驗結(jié)果的關(guān)系
密封油里可以溶解多少空氣,取決于密封油溫度、密封油流量、發(fā)電機內(nèi)壓力,且溶解量與密封油溫度、密封油流量、發(fā)電機內(nèi)壓力成正比關(guān)系【3】。由于氣密性試驗時發(fā)電機內(nèi)壓力可以看成無變化,可以改變的是密封油的溫度與流量??諝庠诿芊庥椭械娜芙饬颗c密封油溫度有關(guān),溫度越高,溶解量越大??諝庠诿芊庥椭械娜芙饬坑峙c密封油流量有關(guān),密封油流量越大,溶解量越大。由于廠家沒有給出空氣在密封油中溶解量的公式,因此只能做定性的分析而不能給出定量的計算結(jié)果。
2.4試驗數(shù)據(jù)分析
福清核電3號機組氣密性試驗結(jié)果為50.31mbar,試驗時密封油總流量為5.4m3/h,潤滑油溫度為45.3℃。福清核電4號機組氣密性試驗結(jié)果為42mbar,試驗時密封油總流量為2.73m3/h,潤滑油溫度為38℃。
兩臺機組都是在確保沒有漏點的情況下做的氣密性試驗,可以看到4號機組密封油流量小,密封油溫度低,相應(yīng)的氣密性試驗發(fā)電機壓降小。
2.5試驗改進措施
由于廠家對發(fā)電機氣密性試驗的要求未規(guī)定潤滑油溫度和密封油流量,福清核電4號機組通過閉式冷卻水系統(tǒng)把潤滑油溫度降至21℃時,密封油總流量降為1.18m3/h,此時氣密性試驗結(jié)果為16mbar,滿足廠家設(shè)計要求。
3.結(jié)論
在做發(fā)電機氣密性試驗時,空氣在密封油中的溶解量不容忽視,溶解量的大小直接決定著發(fā)電機氣密性試驗是否合格。通過本文分析可以得出結(jié)論,密封油溫度越低,空氣在密封油中的溶解量越低,發(fā)電機氣密性試驗越容易合格;密封油流量越小,空氣在密封油中的溶解量越低,發(fā)電機氣密性試驗越容易合格。因此在做發(fā)電機氣密性試驗時應(yīng)盡量控制發(fā)電機密封油的溫度跟流量,使氣密性試驗更容易合格。
參考文獻:
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