劉忠宇
摘要:本文以某石化公司1.2Mt/年重油催化裝置為例,就其運行過程中出現(xiàn)的裝置提升管、沉降器、分餾塔底和油漿循環(huán)系統(tǒng)結(jié)焦問題進行了原因分析,并提出了針對性的預(yù)防應(yīng)對措施。
關(guān)鍵詞:重油催化裂化裝置;結(jié)焦原因;預(yù)防應(yīng)對措施
1.裝置結(jié)焦概況
該裝置開工運行兩個月后由于分餾塔底結(jié)焦,油漿泵出現(xiàn)抽空,經(jīng)反復(fù)調(diào)節(jié)無效后,裝置被迫停工。停工檢查發(fā)現(xiàn):
(1)分餾塔底嚴重結(jié)焦,塔底幾乎全部充滿了焦碳,只有油氣入口處和靠近分餾塔攪拌蒸汽入口處的塔壁有空隙。分餾塔板一層焦厚300-400mm,二層200-300mm,多塊塔板被壓彎變形,還有兩塊板脫落。
(2)油漿循環(huán)下返塔、油漿回?zé)捑€、提升管噴嘴預(yù)熱線及反應(yīng)集合管處分餾塔底補油線被堵塞,堵塞物為黑色半固狀體。經(jīng)做苯溶解和苯不溶物灼燒后,Al2O3含量分析結(jié)果為苯溶物49%,苯不溶物為51%,Al2O3含量為4.3%(m),推算結(jié)果約含催化劑15%左右。
(3)油漿/原料換熱器堵塞嚴重,且油漿系統(tǒng)調(diào)節(jié)閥磨損嚴重。
(4)裝置停工檢修期間檢查發(fā)現(xiàn)提升管噴嘴上方1m處有大量硬質(zhì)焦塊,該部位人孔全部堵死。沉降器頂有大量焦塊,防焦蒸汽環(huán)管大部分被埋死。沉降器旋分器升氣管外壁有大量硬質(zhì)焦塊。
2.結(jié)焦原因分析
2.1分餾塔底與油漿系統(tǒng)結(jié)焦
導(dǎo)致分餾塔底與油漿系統(tǒng)結(jié)焦的因素較多,其中油漿的化學(xué)組成、分餾塔底和油漿系統(tǒng)的操作條件(如:分餾塔底液面、溫度、催化劑固體含量、工藝管線和換熱器管束流速等)是主要原因,此外,還與事故狀態(tài)下的應(yīng)急處理方式、分餾塔底結(jié)構(gòu)形式等有關(guān)。
為提高裝置負荷將部分性質(zhì)惡劣的原料油大量供給重催,為提高裝置輕質(zhì)油收率,采取油漿部分回?zé)?,直接?dǎo)致油漿性質(zhì)惡化,油漿比重長期在1.05~1.1g/cm3運行;操作上,分餾塔底溫度控制過高,油漿泵單臺運行,循環(huán)量只有350t/h,油漿循環(huán)系統(tǒng)流速只有不足1.0m/s;為降低能耗,大量限制反應(yīng)系統(tǒng)各部蒸汽,低負荷運行時沉降器旋分器偏離允許運行工況,導(dǎo)致油漿固含長期超標(biāo),這都加劇了分餾塔底與油漿系統(tǒng)結(jié)焦的速度。
2.2提升管結(jié)焦
提升管進料噴嘴上方結(jié)焦與進料性質(zhì)、噴嘴形式、霧化效果、進料段溫度、催化劑類型、劑油接觸的流動狀態(tài)等有關(guān)。原料和熱再生催化劑能否完全汽化接觸與原料油是否有效霧化及汽化有關(guān)。沒有汽化的組分基本上沒有轉(zhuǎn)化。劑油不能在最短時間內(nèi)混合均勻及催化劑滑落反混嚴重都會影響影響原料與催化劑間的傳質(zhì)和傳熱,如果產(chǎn)生渦流和滯留區(qū),還將增加催化劑上的積炭,導(dǎo)致提升管局部掛焦。因此,減少提升管結(jié)焦的關(guān)鍵是最大限度改善原料性質(zhì);選擇高效噴嘴,提高霧化效果;選擇重油裂解能力好的催化劑。
2.3沉降器及旋風(fēng)分離系統(tǒng)結(jié)焦
沉降器結(jié)焦物質(zhì)主要特征象“鐘乳石”懸掛在沉降器和旋風(fēng)分離系統(tǒng)的死區(qū)。這些“鐘乳石”說明結(jié)焦物質(zhì)形成前是可流動的粘稠狀“液體”;此外,還有部分焦塊呈現(xiàn)出明顯的分層,分層數(shù)量與裝置切斷進料或操作的大幅度調(diào)整次數(shù)基本吻合,說明緊急停工和操作的大幅度調(diào)整也是造成沉降器及旋風(fēng)分離系統(tǒng)結(jié)焦的原因之一。
3.改善和預(yù)防裝置結(jié)焦的措施
3.1分餾塔底與油漿系統(tǒng)
(1)增加回?zé)捰团c油漿攪拌和回?zé)捰瓦M油漿上下返塔的流程,防止油漿系統(tǒng)運行故障狀態(tài)下油漿攪拌和上下返塔中斷。
(2)將塔底孔狀過濾改為格刪狀,高度由500mm加高到1500mm,以減少焦粉進入油漿循環(huán)系統(tǒng)。
(3)縮短分餾塔底停留時間。
(4)提高油漿循環(huán)量,增大循環(huán)系統(tǒng)流速。
(5)嚴格控制分餾塔底液相溫度。
(6)控制適宜的油漿外甩量。
(7)嚴格控制油漿阻垢劑的加入。
3.2篩選適宜的催化劑,控制平衡催化劑活性
根據(jù)原料性質(zhì)的變化,重新篩選了適宜的裂化催化劑,并更加注重催化劑的重油裂解能力和在抗重金屬污染方面的性能,實際使用證明,產(chǎn)品分布得到改善,油漿和干氣產(chǎn)率明顯下降。
實際生產(chǎn)中注意控制平衡催化劑的活性在58%以上,盡可能保持催化劑比表面積在90以上。
3.3采取原油分儲分煉措施
對進廠原油最大限度采取分儲分煉措施,使重催原料性質(zhì)盡可能得到改善,根據(jù)原料構(gòu)成及時調(diào)整反應(yīng)條件,適當(dāng)加大催化劑的置換量,減少液體焦的生成。
3.4優(yōu)化反—再運行參數(shù)
(1)控制適宜的反應(yīng)溫度。
(2)降低反應(yīng)回?zé)挶取?/p>
(3)控制適宜的進料溫度。
(4)提高反—再系統(tǒng)蒸汽用量。
3.5優(yōu)化提升管進料分布
(1)將新鮮原料與回?zé)捰头謱舆M料。
(2)提升管注終止劑。合理的終止劑注入位置和注入量可以有效減少二次反應(yīng)的發(fā)生,特別是減少了生焦的縮合反應(yīng)和生成干氣的裂化反應(yīng);注入終止劑后,提升管出口溫度的降低也會使易結(jié)焦的組分提前吸附到催化劑上,進入再生器,減少沉降器及后部系統(tǒng)的結(jié)焦。
3.6選用高效進料噴嘴
化性能好的噴嘴可使原料平均霧化粒徑小于催化劑的平均粒徑,有效改善油劑接觸效果,改善產(chǎn)品分布,減少生焦和結(jié)焦。為此重催裝置將靶式噴嘴全部更換為新型高效霧化噴嘴后,不僅產(chǎn)品分布得到改善,原料噴嘴上下部溫差由原來的100℃提高到150℃。
3.7采用高效汽提技術(shù)
汽提段環(huán)行擋板的下方易成為“死區(qū)”,油氣易在該部位結(jié)焦,重催裝置將原汽提段改造為高效汽提,汽提蒸汽分上、中、下三層進入,減少了結(jié)焦產(chǎn)生
3.8改造自保系統(tǒng)
以往該重催裝置自保系統(tǒng)存在以下問題:
(1)自保系統(tǒng)中部分關(guān)鍵的控制閥(原料進料控制閥、和油漿回?zé)捒刂崎y、終止劑控制閥、干氣預(yù)提升控制閥、回?zé)捰突責(zé)捒刂崎y)和滑閥(半再生滑閥、外取熱器下滑閥)沒有與自保系統(tǒng)進行聯(lián)鎖。
(2)自保系統(tǒng)的邏輯設(shè)定參數(shù)少且邏輯不夠嚴密,自保系統(tǒng)不能投入自動狀態(tài),在自動狀態(tài)下,容易產(chǎn)生誤動作引起事故。
(3)自保系統(tǒng)啟動時間比較滯后。切斷進料后各自保動作時間為20~30秒,存在由于操作人員判斷不及時造成延誤事故處理最佳時機以及發(fā)生次生事故的重大安全生產(chǎn)隱患。
為此針對上述問題進行了改造:
(1)增加自保啟動的限定條件,修改原設(shè)計的邏輯關(guān)系。
(2)新增氣壓機、差壓和提升管進料調(diào)節(jié)閥等多項自保聯(lián)鎖系統(tǒng)。
(3)對主風(fēng)自保啟動條件邏輯關(guān)系進行修改。
(4)改變原料自保、差壓自保、提升風(fēng)自保啟動邏輯關(guān)系,解決在主風(fēng)自保沒有啟動的狀況下,上述自保不能獨立自動啟動的難題。
通過自保系統(tǒng)改造,不僅全部投用自動,而且響應(yīng)時間縮短為8~10秒。
3.9改造反—再蒸汽系統(tǒng)
將反—再系統(tǒng)使用的1.0MPa飽和蒸汽改為使用裝置自產(chǎn)過熱1.0MPa蒸汽,有效改善原料霧化效果、汽提效果、防焦蒸汽使用效果。在沉降器頂部使用過熱蒸汽,減少了“死區(qū)”的冷凝結(jié)焦。
4.結(jié)語
催化裂化裝置特別是重油催化裝置的結(jié)焦問題不同程度存在,本文中該石化重催裝置不斷在生產(chǎn)實踐中總結(jié)經(jīng)驗,吸收消化同行業(yè)的先進做法,通過持續(xù)的技術(shù)改進,加強生產(chǎn)技術(shù)管理,逐漸摸索出一套成熟的預(yù)防和抑制催化裂化結(jié)焦發(fā)生的做法,因此,結(jié)焦問題也是很大程度可以緩解的。
參考文獻:
[1]劉建立.催化裂化裝置預(yù)防結(jié)焦問題綜述[J].中國石油和化工.2017,13(5):26-28.