肖明 周偉佳 常姣
一、企業(yè)介紹
陜西長嶺電子科技有限責任公司是一家軍事電子企業(yè),也是國家第一個五年計劃期間投資的156項重點工程之一,公司始終堅持“軍工產(chǎn)品質(zhì)量第一”的宗旨,確立了“品質(zhì)第一、誠信至上、以人為本、外圓內(nèi)方,企業(yè)價值最大化”的公司經(jīng)營理念,并堅持軍民結合,深化改革,為國防建設、為軍工電子產(chǎn)品配套做出了不可磨滅的貢獻。
二、問題調(diào)查、分析
WH36檢波管在公司某產(chǎn)品腔體中使用,2016年至2017年WH36 檢波管上機合格率僅為73.7%。通過統(tǒng)計分析檢波管失效原因后發(fā)上機合格率低的癥結為檢波管引線根部、管體上有焊錫。針對該問題,運用頭腦風暴法從人、機、料、法、環(huán)等方面對造成檢波管失效的原因進行分析,繪制成魚骨圖如下:
對魚骨圖中可能會造成檢波管引線根部、管體上有焊錫的9個末梢原因,制定了要因確認計劃表如下:
按照要因確認計劃表對魚骨圖中可能會造成檢波管引線根部、管體上有焊錫的9個末端原因進行要因確認,找出了以下三個要因:
1、普通電烙鐵設置溫度與烙鐵頭實際溫度偏差大,不易將焊接溫度控制在工藝文件要求的范圍內(nèi)。
2、工藝規(guī)程中未對焊接區(qū)域距管體位置明確規(guī)定,焊接區(qū)域距管體位置過近會導致焊錫浸入陶瓷基體和環(huán)氧材料之間,使得環(huán)氧與陶瓷基片間出現(xiàn)裂縫并開裂,最終導致檢波管短路、斷路。
3、焊接點過多不僅為檢波管的焊接增加了操作難度,同時易造成焊錫流到管體和根部,導致檢波管失效。
三、實施改進
1、合理控制烙鐵溫度:普通電烙鐵設置溫度與烙鐵頭實際溫度偏差大,不易將焊接溫度控制在工藝文件要求的范圍內(nèi)。檢波管焊接時對溫度控制苛刻,普通電烙鐵很難滿足使用要求。將焊接設備改為恒溫電烙鐵后,現(xiàn)場測量得出,恒溫電烙鐵可以將溫度控制在恒定較小范圍內(nèi),溫差波動小,能夠保證焊接溫度在工藝文件要求的范圍內(nèi)。
2、為了通過減少焊接點數(shù)量實現(xiàn)焊接質(zhì)量的提升的目標,對檢波管焊接工藝方法進行了改進,改進前后工藝裝配圖如下:
通過將檢波管的焊接點數(shù)量減少為2個,檢波管引線根部、管體上有焊錫的檢波管數(shù)量減少,檢波管失效數(shù)量減少。
3、為了找到合適的焊接區(qū)域,根據(jù)檢波管焊接區(qū)域不同,將樣本進行分組,分別對各組樣本在放大鏡下進行外觀目檢,并進行電性能測試,(焊接區(qū)域與管體距離=L)具體結果如下表:
經(jīng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)焊接區(qū)域與管體距離L在1mm到2mm之間為較為理想的焊接距離,因此我們將焊接距離定位1mm到2mm。
四、效果檢查
實施以上措施后,2018年6至8月某產(chǎn)品WH36檢波管平均上機合格率達到了91%以上;通過運用相關QC工具及方法,解決了WH36檢波管上機合格率低的問題,為鞏固本次活動取得的成果,將實施的方案和方法加以總結,將其標準化,并落實在工藝文件中。
作者簡介:
肖明,男,陜西省乾縣人,畢業(yè)于西安理工大學,現(xiàn)任陜西長嶺電子科技有限責任公司檢驗主管。
周偉佳,男,陜西省寶雞市金臺區(qū)人,畢業(yè)于西安工業(yè)大學,現(xiàn)任陜西長嶺電子科技有限責任公司檢驗主管。
常姣,男,陜西省米脂人,畢業(yè)于西安理工大學,現(xiàn)任陜西長嶺電子科技有限責任公司檢驗主管。