張明淏
摘要:為符合國家更高的廢氣排放環(huán)保標準,我廠于2017年新投運了尾氣治理綜合塔,保障該塔運行正常需增加新鮮水耗量約65萬噸/年。為此通過加強企業(yè)用水管理,根據(jù)各用水單元對水質(zhì)的要求,分析企業(yè)各排水環(huán)節(jié)水質(zhì),采取工藝優(yōu)化,將各工序產(chǎn)生的廢水,進行有效處理和資源化回用。既保障新投運的環(huán)保設施正常運行,又減少新鮮水消耗,使廢水利用率大大提高,有效減少了61%的廢水排放。
關(guān)鍵詞:催化劑;廢水重復利用
1.概述
我國水資源面臨的突出問題:一是資源短缺,用水緊張狀況加劇;二是用水效率低浪費大;三是水污染嚴重,又加劇了水資源的短缺。【1】我廠在節(jié)約用水上使用的措施是盡量減少一次水的使用,將各工序的廢水按水質(zhì)的不同分別收集,經(jīng)適當處理后回收利用,即增加廢水反復利用的次數(shù)。2017年,蘭州石化催化劑廠在工藝用水需求增加的情況下,實現(xiàn)了污水減排。
2.對可回用類廢水的分析
目前我國企業(yè)用水量占全國用水量的 20% 左右,隨著我國工業(yè)的不斷發(fā)展,企業(yè)用水量將會大幅度的增加,水資源的供需矛盾將會更加突出。雖然企業(yè)用水量比較大,但實際消耗量并不大,實際耗水量為總水量的 1.5%-10%,因為在企業(yè)生產(chǎn)過程中有 90% 的水可以適當?shù)慕?jīng)過處理后反復使用。在使用廢水進行生產(chǎn)時,一定要對使用的廢水進行認真的檢測,一旦出現(xiàn)問題,應及時處理,防止水質(zhì)的變化給生產(chǎn)造成經(jīng)濟損失?!?】
2.1微球洗滌廢水。
蘭州石化催化劑廠微球裝置消耗新鮮水約100噸/小時,大約有50噸/小時形成交換濾液。兩套微球裝置在交換過濾時產(chǎn)生的濾液水質(zhì)分析結(jié)果見表1、表2。
根據(jù)分析,微球濾液水質(zhì)滿足分子篩裝置用水要求,加入酸調(diào)整pH值,可輸送至分子篩裝置尾氣綜合塔用于捕集粉塵、吸收氨氣,再用于分子篩交換洗滌,即減少了新鮮水消耗,也降低了廢水外排量。
2.2分子篩裝置尾氣綜合塔吸收液
分子篩裝置尾氣處理系統(tǒng)吸收尾氣中超標氣體,使尾氣符合環(huán)保排放要求,分子篩裝置尾氣綜合塔吸收液分析結(jié)果見表3。
由于分子篩交換洗滌工藝水質(zhì)要求懸浮物≤4500 mg/L,故分子篩尾氣綜合塔吸收液水質(zhì)滿足分子篩交換洗滌要求,使用后RDSY分子篩一、二交濾機洗滌濾餅后的質(zhì)量數(shù)據(jù)見表4。
由表4數(shù)據(jù)得出使用綜合塔吸收液洗滌分子篩濾餅,并未對分子篩質(zhì)量產(chǎn)生不良影響,可以代替新鮮水使用。即減少了新鮮水消耗,也降低了廢水外排量。
2.3 高氨氮廢水
分子篩裝置交換洗滌,濾液生成量約70噸/小時。分子篩交換濾液氨氮含量高,必須經(jīng)氨氮裝置脫氨處理才能達到后工序環(huán)保處理要求。高氨氮廢水分析數(shù)據(jù)見表5、脫氨后的分析數(shù)據(jù)見表6。
從表6數(shù)據(jù)看,氨氮裝置出口廢水呈強堿性,根據(jù)這一特點可回用于微球尾氣尾氣處理系統(tǒng),吸收酸性氣體、捕集粉塵,減少堿液和新鮮水消耗。
3.催化劑工藝用水重復利用分析
根據(jù)各類廢水的水質(zhì)分析結(jié)果,我廠重新對各環(huán)節(jié)工藝用水的流向進行合理規(guī)劃,目前微球裝置交換洗滌濾液在儲罐內(nèi)調(diào)節(jié)pH值,再分別送至一分、二分、三分裝置的尾氣綜合塔內(nèi)回用。
分子篩裝置尾氣塔吸收液捕集粉塵、吸收氨氣后儲存在塔底部,連續(xù)進水與排出使塔內(nèi)水質(zhì)得到置換改善從而保障其正常運行。排出的吸收液輸送至分子篩過濾機用于沖洗濾布,用完收集后再回用做濾餅的洗滌水,洗滌濾餅中的硫酸根和鈉離子等雜質(zhì),隨后這部分濾液送往氨氮裝置處理。
氨氮裝置出水因在處理過程中加入堿液,出水 pH值>11,直排需消耗大量硫酸中和,而輸送至微球裝置尾氣綜合塔,吸收酸性氣體,捕集粉塵,同時降低了新鮮水的消耗和堿液的消耗。
微球裝置尾氣塔廢水全部收集進污水沉降罐,底層濁液回收,頂層清液可分別在微球尾氣綜合塔循環(huán)使用及全白土尾氣綜合塔使用,隨后排入總污池。
三套微球的機泵冷卻水在回收時,配置有一條總回收管線,相關(guān)設備配置支線與總線相連接,冷卻水給設備降溫后沿支線、總線自流進入位于低處的蓄水罐內(nèi),由離心泵再重新輸送至各設備循環(huán)使用。
全白土補交旋液產(chǎn)生的廢水相對干凈, 將其收集后回用于預交旋液過程從而能降低一部分新鮮水消耗。
4. 工藝廢水回用情況
催化劑廠尾氣塔產(chǎn)生的廢水量總和大約為75噸/小時,分子篩交換洗滌產(chǎn)生廢水量約70噸/小時,微球裝置的50噸/小時交換濾液經(jīng)過分子篩裝置尾氣吸收、分子篩交換洗滌、微球裝置尾氣吸收、全白土裝置尾氣吸收四次重復利用,145噸/小時的工藝廢水量實際降至50噸/小時,每年污水減排量約80萬噸。
全白土補交旋液運行產(chǎn)生廢水量為150噸/天,這部分廢水回用至預交旋液代替新鮮水使用后,每年廢水外排量減少5萬噸/年。
催化劑廠工藝廢水經(jīng)多次重復利用,形成了廢水串聯(lián)回用,達到新鮮水用量和廢水排放量最小化。如圖1。
污水流量計數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2016年污水外排總量為1133024噸,2017年為1042115噸,在新增了環(huán)保設施,工藝用水量增加的前提下,由于加強了工藝用水的重復利用,污水外排量不僅未增加,還減少了9萬噸污水外排。
5.結(jié)論
通過采取可靠的工藝操作,將微球洗滌廢水用于分子篩尾氣處理設施,然后回用于分子篩交換過濾工序,再把分子篩洗滌廢水脫氨回用于微球、全白土尾氣處理設施的重復利用,使我廠在有新工藝用水需求的前提下,有效控制了61%新鮮水消耗量的增長,更減少了8%污水外排量。經(jīng)過近一年穩(wěn)定的運行,工藝廢水的重復利用,滿足各工序工藝、質(zhì)量控制要求,既降低了一次水的成本,又減少了污水處理成本,有利于工業(yè)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。
參考文獻:
[1]李貴寶、羅林、楊延龍.我國工業(yè)用水節(jié)水標準現(xiàn)狀及對策建議.(J).水資源開發(fā)與管理.2017年第2期.51頁。
[2]郭靜濤。淺談企業(yè)節(jié)約用水的科學管理.(J).科技經(jīng)濟導刊.2017年第17期.261頁。