涂琦彬
摘 要: 輔料庫是用于實(shí)現(xiàn)對(duì)輔料的存放、醇化和運(yùn)送功能的庫區(qū)。由于設(shè)計(jì)時(shí),將AGV充電站設(shè)置的過于密集,使得小車陸續(xù)離開充電站的時(shí)間過長,此外,小車在運(yùn)送途中容易丟失導(dǎo)航,兩個(gè)主因造成小車運(yùn)送作業(yè)效率低下,影響車間正常生產(chǎn)。因此,我司對(duì)AGV充電站布局進(jìn)行優(yōu)化,同時(shí),對(duì)AGV反射板位置進(jìn)行固定和可視化,改造后,單臺(tái)機(jī)組的輔料平均配送時(shí)間減少了5.88分鐘,保證了車間的生產(chǎn)。
關(guān)鍵詞: 輔料庫;AGV;充電站;AGV路徑;反射板
【中圖分類號(hào)】 TP273 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】 A【文章編號(hào)】 2236-1879(2018)14-0245-01
1.存在問題
隨著生產(chǎn)產(chǎn)量的加大,公司投入使用的卷包機(jī)組越來越多,物流作業(yè)壓力越來越大,尤其是車間機(jī)臺(tái)換牌的時(shí)候,產(chǎn)生的出入庫任務(wù)多,時(shí)間緊迫,對(duì)物流系統(tǒng)的作業(yè)效率提出了很高的要求。
輔料的出入庫流程如圖所示:
輔料從高架庫到出入庫接貨站臺(tái)是第一物流段,出入庫接貨站臺(tái)到機(jī)組站臺(tái)是第二物流段。第一物流段的關(guān)鍵設(shè)備是堆垛機(jī)、輸送機(jī)、穿梭車,第二物流段的關(guān)鍵設(shè)備是AGV。
在第二物流段,搬運(yùn)時(shí)間長,而AGV停機(jī)造成的物流設(shè)備影響時(shí)間占總影響時(shí)間的82%以上。通過跟蹤調(diào)查,發(fā)現(xiàn)換牌時(shí)AGV在充電區(qū)域會(huì)發(fā)生交通堵塞,全部AGV離開充電區(qū)需要5分鐘左右,堵塞時(shí)間過長。在AGV 的搬運(yùn)過程中,有幾個(gè)位置容易丟失導(dǎo)航,需要人工牽引,重新尋找導(dǎo)航,處理時(shí)間長。上述兩個(gè)問題是造成輔料出入庫效率低下,影響車間生產(chǎn)的主要原因。因此要提高輔料的出入庫效率,需要對(duì)AGV系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。
2.改進(jìn)方法
2.1 優(yōu)化充電站布局。
通過跟蹤調(diào)查,發(fā)現(xiàn)AGV在離開充電區(qū)域會(huì)造成交通堵塞的原因是充電站排布過于密集。當(dāng)AGV接到搬運(yùn)任務(wù)后,從充電站陸續(xù)離開,由于系統(tǒng)的安全設(shè)定,每臺(tái)AGV都有一個(gè)安全距離,當(dāng)小車之間距離小于安全距離時(shí),就會(huì)堵塞等待。由于充電站過于密集,小車之間距離太小,所以小車只能一臺(tái)接一臺(tái)逐次離開。優(yōu)化后,AGV充電站分成3個(gè)部分,在原充電區(qū)域拆掉3臺(tái)充電機(jī),保留2臺(tái),在濾棒庫新增3臺(tái)充電機(jī)。優(yōu)化后的充電區(qū)域如圖所示:
如圖所示,優(yōu)化后,當(dāng)小車接到搬運(yùn)任務(wù)時(shí)有3臺(tái)AGV可以同時(shí)離開充電站而不受干擾,迅速執(zhí)行搬運(yùn)任務(wù),剩余兩臺(tái)AGV在其前方一臺(tái)AGV離開充電站后也可迅速離開充電站,而不用持續(xù)等待。
2.2 AGV反射板的固定和可視化。
AGV在行走時(shí)不斷發(fā)出紅外線,再通過接收反射板反射的紅外線來進(jìn)行定位。所以反射板的位置對(duì)AGV的導(dǎo)航非常重要,每一塊反射板都是經(jīng)過系統(tǒng)測(cè)試放置在相應(yīng)的位置處的。AGV在搬運(yùn)途中,有幾個(gè)點(diǎn)頻繁丟失導(dǎo)航,需要人工牽引,重新尋找導(dǎo)航,處理時(shí)間較長。經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),在AGV路徑轉(zhuǎn)彎處有兩個(gè)反射板容易被行走或拉手推車的工人碰到,偏離原位置,造成AGV導(dǎo)航丟失。為此,我們通過白乳膠對(duì)反射板底端進(jìn)行固定,同時(shí)在反射板邊上進(jìn)行劃線,防止移位(進(jìn)行可視化,以便移位后的復(fù)位),從而提高AGV的定位精度。
3.優(yōu)化效果
通過對(duì)AGV充電區(qū)域的優(yōu)化,以及對(duì)反射板的固定和可視化操作后,AGV小車離開充電區(qū)域非常迅速,搬運(yùn)過程也非常順暢,丟失導(dǎo)航的情況大大減少。根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,優(yōu)化后,機(jī)組輔料的平均換牌時(shí)間比優(yōu)化前縮短了5.88分鐘,搬運(yùn)效率提升了36.53%,優(yōu)化后效果顯著。
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