譚 慧
(汾西礦業(yè)南關(guān)煤業(yè), 山西 靈石 031300)
礦井通風(fēng)系統(tǒng)是礦井正常生產(chǎn)的基本前提,在整合煤礦資源時期,礦井通風(fēng)系統(tǒng)和生產(chǎn)系統(tǒng)都將產(chǎn)生改變,與資源整合前相比,整合后的通風(fēng)系統(tǒng)服務(wù)范圍和風(fēng)量都將發(fā)生巨大變化[1]。由于通風(fēng)需求量增加、通風(fēng)路線延長、通風(fēng)阻力增大,整合前的通風(fēng)系統(tǒng)將無法滿足整合后的生產(chǎn)需求[2]。因此,為了保證礦井安全生產(chǎn),必須對通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。
某煤業(yè)集團(tuán)一礦地處山西省,該礦共有9個獨(dú)立通風(fēng)硐室,兩個采煤工作面,開拓方式為立斜井混合開拓。隸屬于同一礦業(yè)公司的二礦與一礦相鄰,為了提高生產(chǎn)效率,決定對兩礦資源進(jìn)行整合。
一礦采用主井進(jìn)風(fēng),西風(fēng)井回風(fēng)的中央邊界式抽出式通風(fēng)。通風(fēng)機(jī)房布置有兩臺4-72-11No20B離心式通風(fēng)機(jī),一臺正常使用,另一臺備用。根據(jù)礦井通風(fēng)阻力測定標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際生產(chǎn)情況,并結(jié)合近期通風(fēng)系統(tǒng)圖標(biāo)注的通風(fēng)路線,共布置30個測點(diǎn),確定礦井的三條主測路線為東翼、南翼和西翼,測點(diǎn)分布圖如圖1所示。經(jīng)核定通風(fēng)能力,礦井等積孔為1.7 m2,總回風(fēng)量為2 831 m3/min,總進(jìn)風(fēng)量為2 755m3/min,風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)頻率為50 Hz。
二礦采用主、副井進(jìn)風(fēng),回風(fēng)平硐回風(fēng)的兩進(jìn)一回式通風(fēng),通風(fēng)機(jī)房布置有兩臺4-72-11No20B離心式通風(fēng)機(jī),一臺正常使用,另一臺備用。
整個礦井通風(fēng)系統(tǒng)可分為進(jìn)風(fēng)、用風(fēng)及回風(fēng)等三段。通常情況下,整個通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)阻比例為進(jìn)風(fēng)段和回風(fēng)段占35%,用風(fēng)段占30%。根據(jù)通風(fēng)阻力測定結(jié)果,該礦井風(fēng)量供給和風(fēng)阻分布主要存在以下問題。
1)主要通風(fēng)機(jī)效率低下。由于礦井主要通風(fēng)機(jī)已服務(wù)較長時間,出現(xiàn)嚴(yán)重老化,造成其效率降低,從而致使巷道、硐室、工作面等需風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量不足。
2)礦井漏風(fēng)量偏大。礦井現(xiàn)采用中央并列式抽出式通風(fēng),由于通風(fēng)線路較長,造成進(jìn)回風(fēng)井附近風(fēng)壓增加,因此導(dǎo)致礦井漏風(fēng)量偏大。西風(fēng)井巷道變形損壞嚴(yán)重且維修困難,因此漏風(fēng)尤為嚴(yán)重。
3)風(fēng)阻占比不合理?;仫L(fēng)段風(fēng)阻占礦井總風(fēng)阻40%以上,所占比例偏高。這種情況在東西兩翼尤為嚴(yán)重,其回風(fēng)段風(fēng)阻所占比例皆在60%以上,而用風(fēng)段風(fēng)阻占比皆在10%以下。在單翼集中生產(chǎn)以后,東翼和西翼風(fēng)阻分配不合理,出現(xiàn)有些采區(qū)風(fēng)量不足而有些采區(qū)風(fēng)量富余的情況,最終造成礦井在高負(fù)壓、高阻力的狀態(tài)下運(yùn)行,從而造成資源浪費(fèi)。
4)通風(fēng)線路長度較大。南翼和東翼通風(fēng)線路總長度分別為13 700 m和12 200 m,易出現(xiàn)長距離單進(jìn)雙回折返式通風(fēng),對礦井通風(fēng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和通風(fēng)能力造成不利影響。
圖1 一礦通風(fēng)系統(tǒng)測點(diǎn)圖
根據(jù)對一礦和二礦的通風(fēng)系統(tǒng)分析,在資源整合時期,通風(fēng)系統(tǒng)改造應(yīng)注意以下問題:
1)一礦和二礦通風(fēng)方式不同,前者采用“一進(jìn)一回”式通風(fēng),后者采用“兩進(jìn)一回”式通風(fēng),在對兩煤礦進(jìn)行資源整合時,為確保各用風(fēng)點(diǎn)風(fēng)量充足及通風(fēng)系統(tǒng)的安全可靠,應(yīng)重點(diǎn)考慮通風(fēng)方式的選取。
2)由于兩礦通風(fēng)系統(tǒng)較為復(fù)雜且存在局部風(fēng)阻較大的現(xiàn)象,因此在進(jìn)行資源整合時,應(yīng)盡量將回風(fēng)巷道截彎取直,增強(qiáng)通風(fēng)系統(tǒng)的可靠性并降低局部風(fēng)阻。
3)由于整合以后各巷道的功能可能發(fā)生變化,因此應(yīng)盡量利用原有巷道進(jìn)行改造,從而降低巷道掘進(jìn)的成本。
2.1.1 方案1
將一礦現(xiàn)有西翼風(fēng)井改造為輔助進(jìn)風(fēng),二礦原有主副斜井改造為回風(fēng)井。改造后礦井整體通風(fēng)系統(tǒng)為“三進(jìn)兩回”。具體改造方案如下:原一礦進(jìn)風(fēng)井不變,西翼首采區(qū)軌道上山改造為輔助進(jìn)風(fēng)井,原二礦總回風(fēng)井改造為進(jìn)風(fēng)井。將二礦原主副斜井改造為回風(fēng)井,自一礦東翼總回風(fēng)巷開鑿?fù)ㄏ蚨V主副井的回風(fēng)巷,作為整合后礦井的回風(fēng)大巷。
2.1.2 方案2
一礦現(xiàn)有西翼進(jìn)風(fēng)井改造為輔助進(jìn)風(fēng)井,并在一礦工業(yè)廣場東南角開鑿新風(fēng)井。改造后的礦井整體通風(fēng)系統(tǒng)為“三進(jìn)一回”。具體改造方案如下:在一礦工業(yè)廣場東南角開鑿新風(fēng)井作為中央回風(fēng)井,使其貫通東翼總回風(fēng)大巷,擔(dān)負(fù)整個礦井的回風(fēng)任務(wù)。將原西翼總回風(fēng)井改造為進(jìn)風(fēng)井,西翼軌道上山用作進(jìn)風(fēng)巷,為西翼各需風(fēng)點(diǎn)及3108工作面供風(fēng)。將二礦原總回風(fēng)井改造為進(jìn)風(fēng)井,總回巷作為進(jìn)風(fēng)巷,并將原主副斜井巷道封閉。自一礦東翼總回風(fēng)巷開鑿一條為二礦回風(fēng)的巷道,負(fù)責(zé)整個南寧煤礦的回風(fēng)。
2.1.3 方案3
保持原通風(fēng)系統(tǒng),利用現(xiàn)有西翼風(fēng)井回風(fēng),局部改造。改造后的礦井整體通風(fēng)系統(tǒng)為“兩進(jìn)一回”。具體改造方案為:更換主要通風(fēng)機(jī),局部改造現(xiàn)有通風(fēng)系統(tǒng),減小各主要巷道通風(fēng)阻力。具體措施如下:
1)根據(jù)通風(fēng)阻力測定結(jié)果,部分巷道通風(fēng)阻力過大,因此對一礦南翼回風(fēng)巷道-600 m水平大巷—東翼二采區(qū)軌道下山—東翼總回風(fēng)巷—西翼軌道上山—總回風(fēng)巷分支,西翼3108回風(fēng)巷—總回風(fēng)巷分支,東翼總回風(fēng)巷—首采區(qū)軌道上山分支等線路進(jìn)行降低通風(fēng)阻力措施處理,從而減小能量損耗。自一礦東翼總回風(fēng)巷開鑿一條為二礦回風(fēng)的巷道,負(fù)責(zé)整個二礦的回風(fēng)。封閉二礦原主副斜井,總回風(fēng)巷進(jìn)風(fēng)。
2)兩煤礦整合改造以后的總需風(fēng)量為在70 m3/s以上,目前使用的風(fēng)機(jī)正常工況點(diǎn)風(fēng)量僅為49 m3/s,難以達(dá)到供風(fēng)要求,因此需對風(fēng)機(jī)進(jìn)行重新選型。
根據(jù)《礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)分析及電算方法》,將現(xiàn)場數(shù)據(jù)及計算結(jié)果輸入專業(yè)網(wǎng)絡(luò)解算軟件對上述方案進(jìn)行分析得:[3-4]
1)方案1。主要通風(fēng)機(jī)選用兩臺23-47K45-4No14型風(fēng)機(jī),每個回風(fēng)井布置一臺。經(jīng)網(wǎng)絡(luò)解算,兩臺風(fēng)機(jī)風(fēng)量分別為41.56 m3/s和40.93 m3/s,風(fēng)壓分別為1 605.3 Pa和 1 601.71 Pa。
2)方案2。開鑿新風(fēng)井后,局部回風(fēng)巷風(fēng)阻有所下降,經(jīng)網(wǎng)絡(luò)解算,更換26-76DK40-8No24風(fēng)機(jī)后,礦井總風(fēng)量為82.03 m3/s,風(fēng)壓為1 430.933 Pa。
3)方案3。礦井主要通風(fēng)機(jī)無法滿足生產(chǎn)需求,經(jīng)網(wǎng)絡(luò)解算,局部降阻并更換25-68DK40-6No20型風(fēng)機(jī)后,礦井總風(fēng)量為82.89m3/s,風(fēng)壓為2180.013Pa。
表1 三種方案優(yōu)缺點(diǎn)對比
通過對兩煤礦通風(fēng)系統(tǒng)現(xiàn)狀及資源整合通風(fēng)系統(tǒng)特點(diǎn)進(jìn)行分析,提出三套通風(fēng)系統(tǒng)改造方案,經(jīng)計算比選,方案1更具優(yōu)勢,因此建議將方案1作為兩礦資源整合通風(fēng)系統(tǒng)改造方案。即把一礦原西翼風(fēng)井改為輔助進(jìn)風(fēng)井,二礦原有主副斜井改為回風(fēng)井。