(天山鋁業(yè)股份有限公司,石河子市,832000) 劉君鵬 丁達(dá)勇 王龍召
早在1886年霍爾的第一個專利書中,就已提出了鋰鹽在鋁電解上應(yīng)用的建議,它的主要作用是降低電解質(zhì)的初晶點,提高電解質(zhì)導(dǎo)電率,降低電解質(zhì)密度等,但鋰鹽也有降低氧化鋁在電解質(zhì)中溶解度的作用,故含量不宜過高,必須結(jié)合氟化鈣、氟化鎂含量控制在一定范圍,且分子比要與其匹配,才能確保生產(chǎn)平穩(wěn)。下面從鋰鹽對電解質(zhì)體系的影響進(jìn)行逐一分析。
從國內(nèi)各鋁廠了解到,因國內(nèi)鋁廠大部分采購國產(chǎn)氧化鋁,而國產(chǎn)氧化鋁中氟化鋰含量普遍在0.2%~2.5%之間[1]。因此氟化鋰來源主要是原料氧化鋁,另外有少數(shù)鋁廠采購碳酸鋰作為添加劑。
電解溫度T實際可表示為電解質(zhì)的初晶溫度t0與電解值的過熱度△t之和,即T=t0+△t,電解質(zhì)中添加鋰鹽后,當(dāng)電解質(zhì)中 Al2O3、AlF3、CaF2、MgF2的含量一定時,從公式⑴中可得到,每增加1%LiF可降低電解質(zhì)初晶溫度約8℃。使電解質(zhì)具有優(yōu)良的物理化學(xué)性質(zhì)[2]。
Bullard和Przbycien得出Al2O3、AlF3、CaF2、MgF2和LiF的含量與冰晶石熔液初晶點的綜合關(guān)系式如下∶
公式⑴中括號內(nèi)各種添加劑為質(zhì)量百分比,AlF3為過量百分比。
添加劑對電解質(zhì)初晶溫度的影響是綜合性的,但AlF3和LiF影響較大,表1是某鋁廠部分電解槽電解質(zhì)成分和分子比、初晶溫度的化驗結(jié)果。
鋰鹽能使電解質(zhì)初晶溫度降低,主要是由于添加鋰鹽后,在電解質(zhì)體系中形成了一個穩(wěn)定的低溶點化合物鋰冰晶石(Li3AlF6),通過簡單的LiF~AlF3二元系相圖可以看出,鋰冰晶石(Li3AlF6)的熔點只有785℃左右,而冰晶石(Na3AlF6)的熔點則為1010℃,因此,電解質(zhì)含一定量氟化鋰可以顯著降低冰晶石-氧化鋁二元系的熔點。
表1 電解槽電解質(zhì)成分和分子比、初晶溫度的化驗結(jié)果
由于LiF可增大電解質(zhì)的電導(dǎo)率(減小電解質(zhì)電阻),減小電解質(zhì)黏度,降低電解質(zhì)的蒸氣壓(可減小揮發(fā)性),降低電解質(zhì)密度,從而可以降低電解槽工作電壓,實現(xiàn)較低電壓運(yùn)行。同時,工業(yè)實踐表明∶含LiF的電解質(zhì)能有效提高電流效率,大型預(yù)焙槽已經(jīng)采用相對低摩爾比電解質(zhì),如果電流效率不高于94%,LiF含量在2%~5%能少許提高電流效率,原因是目前較低電壓的前提下,電解槽極距進(jìn)一步壓縮,鋰電解質(zhì)體系減小電解質(zhì)電阻,有利于保障極距。因此,適量的LiF含量將有效提高電流效率,降低電解的能耗。
LiF能降低電解質(zhì)密度,可使鋁液鏡面同電解質(zhì)界面更好的分層,減少二次反應(yīng)的幾率,達(dá)到提高電流效率的目的。
鋰鹽作為鋁電解質(zhì)的組分所起的作用主要是降低電解質(zhì)的初晶點,提高其電導(dǎo)率[3],此外還減小其蒸汽壓和密度。其缺點是減少氧化鋁在電解質(zhì)中的溶解度。
LiF對降低電解質(zhì)粘度的效果最顯著,粘度的降低,促進(jìn)電解質(zhì)在電解槽內(nèi)的流動和CO2氣體的排除,提高電流效率。
電解鋁生產(chǎn)中,于電解質(zhì)內(nèi)加一定量的鋰鹽有提高電流效率、降低電解質(zhì)初晶溫度、減少電流消耗及陽極損耗,防止環(huán)境污染等優(yōu)點。但鋰鹽加入過多也會給生產(chǎn)帶來不利,將會影響鋁液質(zhì)量。
當(dāng)鋁液中Li含量與電解質(zhì)中LiF含量建立平衡時,則有下列反應(yīng)式∶
德國Essen鋁廠統(tǒng)計了工業(yè)鋁電解槽中的Li含量與電解質(zhì)中LiF含量之間的關(guān)系式,其回歸方程為∶
現(xiàn)代鋁工業(yè)中,對電解質(zhì)體系的研究一直在不斷深化,通過對添加劑的不斷應(yīng)用來改善傳統(tǒng)電解質(zhì)體系,以實現(xiàn)低溫、高效的煉鋁模式。電解質(zhì)中添加鋰鹽一直是改善電解質(zhì)體系重要措施之一,但由于氧化鋁礦所含成分的不同,氧化鋁中Li2O含量差別較大,單純使用Li2O含量較高的氧化鋁會造成鋁電解過程中LiF含量過高的現(xiàn)象,影響電解槽的平穩(wěn)運(yùn)行。某廠電解質(zhì)中LiF含量偏高(3%~5%),大部分電解槽長期處于低溫生產(chǎn)狀態(tài),電解槽普遍存在沉淀多、結(jié)殼厚、效應(yīng)頻發(fā)的現(xiàn)象。
在工業(yè)實踐中,目前已得到的共識是LiF含量在1%~3%之間是較好的低分子比電解質(zhì)體系。由于鋰鹽的存在,使得槽溫與傳統(tǒng)電解質(zhì)體系之理論溫度不相吻合,尤其當(dāng)鋰鹽含量較高時,偏差值更大。某公司500kA電解槽的運(yùn)行情況分析可得出∶當(dāng)LiF含量含量高,低溫、低電壓、較低分子比(2.5~2.6)時,槽運(yùn)行狀況不佳,存在穩(wěn)定性差、效率低下、效應(yīng)系數(shù)高等缺點,反而給各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)帶來負(fù)面影響。
某公司跟蹤根據(jù)電解質(zhì)氟化鋰含量變化趨勢,從原料控制著手,適度控制氟化鋰含量范圍。結(jié)果表明:鋰鹽含量控制在2.5%~3.5%范圍內(nèi),可通過添加低Li2O含量的氧化鋁予以調(diào)整,并減少AlF3的添加量,將分子比控制在2.6~2.7間,增大電解質(zhì)的電導(dǎo)率,減小電解質(zhì)黏度,降低電解質(zhì)的蒸氣壓,降低電解質(zhì)密度,槽溫控制在940℃左右,保持適度的過熱度,電解槽可在較低電壓運(yùn)行。鋁水平24~26cm,電解質(zhì)水平17~20cm,不發(fā)生大幅度變化。
試驗摸索在各項工藝條件達(dá)到最佳匹配后,電流效率明顯提高(槽日產(chǎn)提高了42.37kg),直流電單耗下降了119kwh/t.Al,氟化鋁單耗下降了3.76kg/t.Al,各項指標(biāo)均有所改善,電流效率能保證在91.5%以上,鋁錠綜合交流電單耗能穩(wěn)定在13600kWh/t.Al以下。原鋁質(zhì)量也得到保證,沒有客戶提出異議。
根據(jù)電解槽設(shè)計槽型特點,結(jié)合生產(chǎn)技術(shù)條件,摸索氟化鋰含量高低對生產(chǎn)的利弊,提前預(yù)測氟化鋰變化趨勢,通過商務(wù)手段控制氟化鋰含量在一定范圍內(nèi)運(yùn)行,使電解槽工藝技術(shù)條件受到氟化鋰的負(fù)面影響降到最低,能夠取得較為理想的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。