黃麗媛
提升機(jī)閘控系統(tǒng)是目前礦井提升機(jī)普遍采用的一種制動(dòng)系統(tǒng),它是礦井提升系統(tǒng)正常減速停車,或故障情況下實(shí)施緊急制動(dòng)停車的最終手段,是保證提升機(jī)安全運(yùn)行的重要安全裝置。
目前,提升機(jī)閘控制動(dòng)系統(tǒng)控制方式主要有兩種:一種是恒力矩制動(dòng)控制系統(tǒng),一種是恒減速制動(dòng)控制系統(tǒng)。恒力矩制動(dòng)控制系統(tǒng)在安全制動(dòng)時(shí)采用的制動(dòng)方式通常為二級(jí)制動(dòng)。二級(jí)制動(dòng)力矩按滿載下放工況來(lái)確定,其數(shù)值確定后就不再改變,所以,采用恒力矩制動(dòng)方式存在以下問(wèn)題:(1)對(duì)于纏繞式提升機(jī),若井筒較深,受鋼絲自重的影響,提升容器在井口和井底位置,提升機(jī)張力變化較大,導(dǎo)致減速度變化幅度較大、沖擊力也大,易造成相關(guān)部位機(jī)械結(jié)構(gòu)損傷或損壞。(2)對(duì)于摩擦式提升機(jī)而言,當(dāng)提升系統(tǒng)中不平衡負(fù)載過(guò)大時(shí),在緊急制動(dòng)時(shí)鋼絲繩容易出現(xiàn)打滑現(xiàn)象。
因此,恒力矩安全制動(dòng)并不是理想的制動(dòng)方式。解決上述問(wèn)題的辦法是采用恒減速制動(dòng)方式。
恒減速制動(dòng)方式是在提升機(jī)運(yùn)行時(shí)對(duì)速度進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè),計(jì)算獲得提升機(jī)實(shí)時(shí)減速度,并以恒定的減速度為控制目標(biāo),對(duì)制動(dòng)油壓進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)節(jié),以消除實(shí)測(cè)減速度與預(yù)設(shè)減速度之間的差值,從而實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)控制。這種制動(dòng)方式能夠有效避免外界負(fù)載變化帶來(lái)的影響,并且能夠顯著減少緊急制動(dòng)時(shí)對(duì)提升設(shè)備以及罐籠內(nèi)人員的沖擊,是一種較為理想的控制方式。
但是目前國(guó)內(nèi)煤礦提升系統(tǒng)制動(dòng)方式大多依然采用恒力矩制動(dòng)方式,主要原因如下:
(1)由于恒減速制動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)難度增加,再加上對(duì)其原件和功能的可靠性要求極高,所以不管是國(guó)外產(chǎn)品還是國(guó)內(nèi)制造,恒減速制動(dòng)系統(tǒng)價(jià)格昂貴,國(guó)內(nèi)制造的其液壓元件也多采用進(jìn)口元件,而且其制動(dòng)性能與國(guó)外同類產(chǎn)品相比還存在一定差距。所以若想在現(xiàn)有恒力矩制動(dòng)控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)恒減速制動(dòng)而進(jìn)行整套更換提升系統(tǒng),工程量大、費(fèi)用高、用時(shí)長(zhǎng),并且原恒力矩制動(dòng)系統(tǒng)閑置,造成資源浪費(fèi)。
(2)國(guó)外生產(chǎn)恒減速制動(dòng)系統(tǒng)的廠家主要是德國(guó)SIEMAG和瑞典ABB兩家公司,其所生產(chǎn)的恒減速制動(dòng)系統(tǒng),雖然性能穩(wěn)定、可靠性高,但由于其系統(tǒng)的價(jià)格均超過(guò)主提升機(jī)的價(jià)格,特別是設(shè)備維護(hù)和維修成本很高,不符合國(guó)情。
綜上所述,采用恒力矩制動(dòng)方式制動(dòng)效果并不理想,而更換恒減速制動(dòng)方式成本又太高。現(xiàn)在已經(jīng)開發(fā)出一種折中的技術(shù)來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題,即在原恒力矩制動(dòng)方式基礎(chǔ)上添加一套裝置,進(jìn)行少量改造,使之既具有原恒力矩制動(dòng)系統(tǒng),又兼具恒減速制動(dòng)功能。
在現(xiàn)有恒力矩制動(dòng)提升機(jī)上進(jìn)行了恒減速制動(dòng)補(bǔ)償裝置進(jìn)行改進(jìn)。該附加系統(tǒng)成本較低、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維護(hù)方便,并極大地提高了原制動(dòng)系統(tǒng)的可靠性。同時(shí)也可以帶來(lái)較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
恒減速制動(dòng)方式是現(xiàn)有老式提升機(jī)系統(tǒng)制動(dòng)完善的趨勢(shì),完善的途徑有多種,其中以不更改原恒力矩制動(dòng)系統(tǒng),僅添加恒減速制動(dòng)系統(tǒng)使整個(gè)液壓系統(tǒng)同時(shí)兼有兩種制動(dòng)方式,則既能完善液壓站制動(dòng)系統(tǒng)的功能,又能節(jié)約成本。
制動(dòng)系統(tǒng)主要包括執(zhí)行裝置、傳動(dòng)裝置和控制系統(tǒng)三部分。執(zhí)行裝置是產(chǎn)生制動(dòng)力矩的裝置,一般稱之為盤閘;傳動(dòng)裝置是調(diào)節(jié)制動(dòng)力矩的機(jī)構(gòu),一般多為液壓站;控制系統(tǒng)控制著整個(gè)提升機(jī)系統(tǒng)的工作過(guò)程,主要為電控柜。
恒減速補(bǔ)償制動(dòng)主要體現(xiàn)在液壓系統(tǒng)上,其液壓原理圖見圖1。
圖1 恒減速補(bǔ)償制動(dòng)液壓系統(tǒng)
其中A、B管分別通向液壓盤閘制動(dòng)器。當(dāng)提升機(jī)正常運(yùn)行時(shí),兩位四通換向閥G1不得電,提升機(jī)的制動(dòng)系統(tǒng)依然采用恒力矩二級(jí)制動(dòng)方式。由于管路連通,液壓站供油時(shí),盤式制動(dòng)器開閘,提升機(jī)運(yùn)行,液壓油經(jīng)過(guò)截止閥、精過(guò)濾器對(duì)蓄能器在此過(guò)程進(jìn)行充油,為恒減速制動(dòng)蓄壓;在此過(guò)程中比例閥前端電磁換向閥G4一直未獲得電壓信號(hào),并將通往比例閥的液壓油進(jìn)行截止;當(dāng)提升機(jī)到達(dá)指定位置時(shí),盤式制動(dòng)器進(jìn)行泄油,提升機(jī)開始工作在制動(dòng)過(guò)程。
當(dāng)實(shí)測(cè)減速度超過(guò)預(yù)設(shè)值時(shí),或恒力矩制動(dòng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障,安全回路掉電后,原二級(jí)制動(dòng)系統(tǒng)電機(jī)和泵停轉(zhuǎn),G1換向閥1帶電,連通A管路和B管路,使所有盤閘油壓保持一致,盤閘受力情況一樣。G2換向閥帶電連通蓄能器5和溢流閥12為整個(gè)恒減速制動(dòng)回路補(bǔ)油,作為恒減速制動(dòng)補(bǔ)償裝置的壓力源,一部分進(jìn)去盤閘制動(dòng)器,一部分通過(guò)溢流閥12流回油箱。當(dāng)速度穩(wěn)定后同時(shí)關(guān)閉換向閥4和電液比例閥12,直至停車,管路中殘余的油壓通過(guò)原系統(tǒng)迅速降為零,根據(jù)《煤炭安全規(guī)程》此時(shí)制動(dòng)力矩大于三倍靜力矩的要求。電液比例閥12選用先導(dǎo)型電液比例溢流閥,由PLC控制器根據(jù)測(cè)速器反饋的與減速度成比例的電信號(hào)連續(xù)的調(diào)節(jié)電液比例閥12,控制系統(tǒng)油壓,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)制動(dòng)力矩的連續(xù)調(diào)節(jié),使提升機(jī)按照綜合考慮的各種因素所設(shè)定的恒減速度停車。
在電控系統(tǒng)中,編碼器檢測(cè)提升機(jī)實(shí)時(shí)運(yùn)行速度并將該速度值傳送至下位機(jī),計(jì)算機(jī)經(jīng)過(guò)計(jì)算得出制動(dòng)所需要的制動(dòng)減速度,根據(jù)恒減速制動(dòng)系統(tǒng)預(yù)設(shè)減速度與實(shí)測(cè)減速度的偏差大小來(lái)控制電液比例溢流閥,調(diào)節(jié)油壓,實(shí)現(xiàn)根據(jù)需要調(diào)整盤閘作用到提升機(jī)上的制動(dòng)力矩的目的。若實(shí)際工作中提升機(jī)實(shí)測(cè)減速度與預(yù)設(shè)減速度的偏差值在誤差允許范圍內(nèi)時(shí),系統(tǒng)控制達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),并會(huì)以當(dāng)時(shí)的減速度讓提升機(jī)穩(wěn)定減速,直至停車,在恒力矩制動(dòng)系統(tǒng)失效切換至恒減速制動(dòng)補(bǔ)償裝置后10 s,還未達(dá)到穩(wěn)定減速不論當(dāng)時(shí)提升機(jī)速度是否為零,盤閘充分回油,保障提升機(jī)完全停車,既滿足了行業(yè)規(guī)定中制動(dòng)力矩不得小于三倍靜力矩的要求,又能實(shí)現(xiàn)零殘壓,而且還提高了提升機(jī)制動(dòng)的可靠性。之后電磁換向閥G1、G2、G4均失電,制動(dòng)方式切換至原系統(tǒng)。
四老溝煤礦輔運(yùn)副井恒力矩閘控系統(tǒng)提升機(jī)進(jìn)行閘控系統(tǒng)恒減速補(bǔ)償裝置的應(yīng)用(見表1)。
表1 四老溝煤礦輔運(yùn)副井提升閘控系統(tǒng)基本技術(shù)參數(shù)
現(xiàn)場(chǎng)的安裝主要包括液壓部分和電氣部分的安裝。37頁(yè)圖2為液壓部分的安裝,主要是兩制動(dòng)系統(tǒng)的對(duì)接,圖片左側(cè)為恒減速補(bǔ)償裝置,右側(cè)為恒力矩閘控液壓回路。
圖2 恒減速補(bǔ)償制動(dòng)液壓系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)安裝和實(shí)驗(yàn)平臺(tái)
安裝后進(jìn)行了恒減速制動(dòng)系統(tǒng)靜態(tài)實(shí)驗(yàn),主要的內(nèi)容包括:各電磁換向閥的響應(yīng)時(shí)間實(shí)驗(yàn),電液比例溢流閥的響應(yīng)時(shí)間,以及控制性能測(cè)試,系統(tǒng)全泄壓響應(yīng)時(shí)間測(cè)試,系統(tǒng)貼閘響應(yīng)時(shí)間測(cè)試。從5 V電信號(hào)改為0 V電信號(hào),到系統(tǒng)油壓由4 MPa達(dá)到穩(wěn)定值0.3 MPa,系統(tǒng)所用時(shí)間大約是0.07 s,其中電信號(hào)所占用時(shí)是0.01 s,液壓動(dòng)作用時(shí)是0.05 s,其中滯后時(shí)間為0.01 s;系統(tǒng)貼閘響應(yīng)時(shí)間測(cè)試,自原恒力矩制動(dòng)系統(tǒng)掉電失效與電液比例溢流閥從0 V電信號(hào)改為3.5 V電信號(hào),到系統(tǒng)油壓由5.5 MPa達(dá)到穩(wěn)定值4.8 MPa,系統(tǒng)所用時(shí)間是0.26 s,其中電信號(hào)所占時(shí)間是0.01 s,液壓部分動(dòng)作用時(shí)是0.23 s,其中滯后時(shí)間為0.03 s。
在靜態(tài)實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上又進(jìn)行了恒減速制動(dòng)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn):測(cè)定提升機(jī)能否按照預(yù)先設(shè)定的減速度來(lái)進(jìn)行減速停車,以及達(dá)到給定減速度值所需要的響應(yīng)時(shí)間和減速度值達(dá)到穩(wěn)定所需要的建立時(shí)間。恒減速制動(dòng)測(cè)試,設(shè)定目標(biāo)減速度為-2.3 m/s2,系統(tǒng)的貼閘響應(yīng)時(shí)間為0.21 s,恒減速制動(dòng)建立起來(lái)用時(shí)為0.76 s;設(shè)定目標(biāo)減速度為-3.2 m/s2,系統(tǒng)的貼閘響應(yīng)時(shí)間為0.17s,恒減速制動(dòng)減速度建立起來(lái)用時(shí)為0.79 s。
測(cè)試結(jié)果表明該恒減速制動(dòng)補(bǔ)償裝置響應(yīng)時(shí)間及制動(dòng)效果均滿足《AQ1033-2007煤礦用JTP型提升絞車_安全檢驗(yàn)規(guī)范》中對(duì)于系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間以及控制性能的相關(guān)要求。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用,在現(xiàn)有的恒力矩制動(dòng)提升機(jī)上進(jìn)行恒減速制動(dòng)改進(jìn)應(yīng)用,是一項(xiàng)可行的技術(shù)提升的方法,改進(jìn)工程量小、費(fèi)用較少、用時(shí)較短,維護(hù)方便、維修簡(jiǎn)單,符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,具有應(yīng)用前景。