閻福安
對高爐而言,尤其是現(xiàn)代化大型高爐,爐前出鐵水平的高低對高爐正常生產(chǎn)具有重要影響。在高爐爐役后期,出鐵的好壞不僅影響高爐穩(wěn)定順行,而且對高爐爐缸安全、長壽都有很大的影響。本鋼5號高爐(2600m3)2001年10月進(jìn)行了擴(kuò)大性中修,目前已經(jīng)超期服役16年,面臨超期服役、原燃料質(zhì)量惡化、爐前設(shè)備老化等條件,也對爐前出鐵提出了更高的要求。五號高爐設(shè)有3個鐵口,均布置在高爐一側(cè),爐前配備一套環(huán)保IBNA水渣處理系統(tǒng),主鐵溝為儲鐵式主溝,爐前配備大功率TMT液壓開口機(jī)和泥炮等裝備。本文從本鋼五號高爐近年的爐前出鐵情況,分析和總結(jié)了爐前出鐵存在的一些問題及改進(jìn)方法。
高爐鐵口由鐵口框架、爐墻、爐缸內(nèi)鐵口附近泥包組成,鐵口深度是鐵口組合磚耐材厚度與爐缸內(nèi)鐵口附近泥包的厚度之和。對于高爐而言,容積越大或爐缸死鐵層越深,則高爐的鐵口越深。鐵口長期處在高溫渣、鐵水的溶蝕和流動沖刷環(huán)境中,還受到堿金屬的侵蝕和熱應(yīng)力的破壞。正常高爐投產(chǎn)后,鐵口前端的磚襯即被侵蝕掉一大部分,在整個爐役生產(chǎn)期間,鐵口區(qū)域始終靠泥包保護(hù)。伴隨高爐服役時間不斷增加,尤其在高爐進(jìn)入爐役后期,爐底侵蝕深度加劇,實(shí)際死鐵層不斷加深,鐵口區(qū)域爐缸側(cè)壁會遭受嚴(yán)重侵蝕。為了實(shí)現(xiàn)高爐安全生產(chǎn),要求鐵口深度要隨著高爐爐役時間增加而不斷提高。五號高爐爐役后期,爐缸側(cè)壁溫度、冷卻壁水管水溫差及熱流強(qiáng)度普遍升高,因此對鐵口深度提出了更高的要求。
五號高爐作業(yè)區(qū)制定爐前考核標(biāo)準(zhǔn)有:(1)鐵口深度;(2)鐵口正點(diǎn)率;(3)鐵流時間;(4)鐵口堵泥情況。將鐵口深度作為日常爐前操作的重點(diǎn),有爐前操作技師分管,把鐵口深度作為爐前考核的首要指標(biāo)(見圖1)。合格鐵口深度為≥3.0m,對鐵口深度達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的要分析不合格的原因,并適當(dāng)減少當(dāng)次鐵口出鐵時間,以降低鐵水環(huán)流對該鐵口區(qū)域的沖刷。統(tǒng)一三個鐵口堵泥量,根據(jù)每個鐵口近5天工作狀態(tài),對每個鐵口制定不同的堵泥標(biāo)準(zhǔn),要求每次堵泥量≥220L,杜絕私自減泥,杜絕鐵口長期過淺作業(yè),并對此進(jìn)行嚴(yán)格考核;班組要實(shí)行現(xiàn)場交接,規(guī)范交接班制度。
圖1 2010-2016年本鋼五號高爐鐵口深度變化示意圖
鐵口泥套在鐵口框架表面,泥套是鐵口與泥炮的直接接觸面。五號高爐泥套框架和鐵口通道由耐火料澆筑而成,外部由免烘烤快速搗打料經(jīng)過壓膜成型。
泥套的作用:(1)保持炮頭與泥套嚴(yán)密接觸,在堵口過程中起到密封作用,防止在堵泥過程中產(chǎn)生過大縫隙,造成堵泥冒泥和堵口不嚴(yán)的現(xiàn)象;(2)鐵口泥套必須有一定厚度,其一防止堵鐵口時炮頭直接撞擊鐵口耐材,其二防止泥套經(jīng)過多次使用加劇深度,造成堵口不嚴(yán);(3)泥套能夠防止鐵口耐材長期暴露在高溫氧化氣氛中,受急冷急熱、氧化發(fā)生物理化學(xué)變化,進(jìn)而影響鐵口整體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,同時更可以在鐵口區(qū)域出現(xiàn)漏水現(xiàn)象時,防止鐵口耐材直接與水蒸氣接觸,造成耐材極速氧化,質(zhì)量下降。
針對五號高爐在爐役后期爐底侵蝕加劇、死鐵層深度增加的情況,對泥套的質(zhì)量提出了更高要求,在實(shí)際生產(chǎn)中因泥套質(zhì)量不合格,經(jīng)常發(fā)生堵口冒泥現(xiàn)象,既影響鐵口深度,輕者造成渣鐵排放不順暢而使高爐加減風(fēng)頻繁,重者增加出鐵次數(shù),加劇爐缸侵蝕,影響高爐安全長壽。
五號高爐日常泥套采用搗打料,搗打料使用方便,操作便捷,從舊泥套拆除到新泥套烘烤投入使用一般30分鐘-40分鐘。這樣可以在泥套出現(xiàn)破損或深度過深時,能直接進(jìn)行現(xiàn)場制作。同時為了方便制作泥套,根據(jù)泥套框架深度和大小制作泥套快速成型圓盤,圓盤由3-5個小鉆頭和圓形鋼板合成,在制作過程中能達(dá)到泥套框架快速成型,為摳除舊泥套節(jié)省了時間。泥套作業(yè)過長會影響泥套質(zhì)量,要求鐵口泥套2-3天重新做一次。當(dāng)鐵口出現(xiàn)連續(xù)冒泥和鐵口過淺時,必須重新制作泥套,發(fā)現(xiàn)問題要按經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行考核。
本鋼5高爐設(shè)計(jì)有3個鐵口,采用2用1備的連續(xù)出鐵作業(yè)方式,開爐初期日平均出鐵約13-15次。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要和降低生產(chǎn)成本的要求,需減少出鐵次數(shù),同時伴隨爐役時間增加,也要求減少出鐵次數(shù),以降低爐缸侵蝕速度(見圖2)。
圖2 2010-2016年本鋼五號高爐出鐵次數(shù)變化示意圖
五號高爐改進(jìn)的方面有:第一,重視爐前的設(shè)備管理。每次開鐵口前提前10-15分鐘對爐前設(shè)備主要設(shè)備進(jìn)行檢查確認(rèn):(包括開口機(jī)、泥炮、擺動流嘴和下渣楞),杜絕因小失誤而增加出鐵次數(shù)。第二,對爐前泥炮、開口機(jī)進(jìn)行國產(chǎn)化改造,增大泥炮裝泥量,增大打泥量,使鐵口深度逐漸增加,提高開口機(jī)振打壓力和鉆桿旋轉(zhuǎn)速度,以提高開鐵口效率,達(dá)到降低出鐵次數(shù)的目的。第三,針對五號高爐設(shè)備老化,故障頻率增加這一現(xiàn)象,要求爐前每個班組對鐵口進(jìn)行預(yù)鉆100mm-200mm,一是為了找準(zhǔn)鐵口的中心線,減少開鐵口前不必要的工作;二是為了更好地將鐵口孔道內(nèi)潮泥烘烤干提高炮泥結(jié)焦質(zhì)量。在確保鐵口工作狀態(tài)穩(wěn)定,渣鐵出凈,爐況順行的條件下,減少出鐵次數(shù),同時大幅度降低了爐前勞動強(qiáng)度和開鐵口資材消耗,更有利于鐵口的維護(hù)和高爐的長壽。
炮泥質(zhì)量的好壞不僅影響鐵口深度的穩(wěn)定,同時對爐前勞動強(qiáng)度也有很大影響。五號高爐鐵口炮泥為無水炮泥,有兩家供貨廠家。為有效保證炮泥質(zhì)量,特制定了炮泥存放和使用規(guī)定:日常固定炮泥存放地點(diǎn),存放點(diǎn)必須干燥,避免存放環(huán)境變化影響炮泥使用;每個鐵口固定炮泥廠家,禁止隨便更換炮泥種類,影響鐵口深度變化;炮泥存放周期為20天,避免炮泥長時間存放影響使用。由于炮泥質(zhì)量存在差異,在生產(chǎn)中容易造成鐵口質(zhì)量差異,導(dǎo)致鐵口渣鐵量的差異而影響高爐順行。根據(jù)爐前作業(yè)和鐵口維護(hù)的要求,加強(qiáng)與炮泥廠家的聯(lián)系,必要時請炮泥廠技術(shù)人員到現(xiàn)場指導(dǎo),以提高炮泥質(zhì)量和使用性能。
鐵口深度對高爐日常生產(chǎn)和爐缸安全長壽起到很大的作用,鐵口堵泥量對鐵口深度有很大關(guān)系,在高爐產(chǎn)量不斷提高、爐役時間增加,都需要不斷提高鐵口深度。尤其在鐵口泥包發(fā)生突發(fā)脫落,勢必對高爐爐缸造成嚴(yán)重影響。因此,保證鐵口足夠的堵泥量,才能保證鐵口泥包快速形成,以保護(hù)鐵口耐材不被嚴(yán)重侵蝕。五號高爐初期使用的TMT液壓泥炮體積小,隨著產(chǎn)量提高和爐役時間增加,維護(hù)很困難。針對這一情況,設(shè)備維護(hù)人員對泥炮進(jìn)行改造,使泥炮國產(chǎn)化,增大了泥炮炮泥容量,同時在泥炮背部安裝打泥指針,不僅可以顯示堵泥量的多少,也提高了堵泥的準(zhǔn)確度和堵泥的控制水平。經(jīng)過不斷應(yīng)用,目前堵泥量由之前的200L提高到220L-230L,堵泥誤差也控制在5L范圍之內(nèi)。
五號高爐采用貯鐵式可更換的活動主溝,高爐投產(chǎn)初期,因設(shè)計(jì)缺陷,高爐主溝長度不足且較窄,3個鐵口在投入初期不同程度出現(xiàn)渣鐵排放過程埋鐵口的現(xiàn)象,不僅影響爐前出鐵判斷,而且由于時間過長,容易破壞鐵口泥套,造成堵口困難和燒壞泥炮炮頭,嚴(yán)重時導(dǎo)致鐵口眼下部主鐵溝開裂,造成渣鐵脫落,燒壞冷卻水管。為滿足生產(chǎn)要求,提高主溝安全性,對3條鐵口主溝進(jìn)行了改造。主鐵溝在之前的基礎(chǔ)上增寬200mm,同時降低主鐵溝高度200mm,這樣相當(dāng)于提高了鐵口高度,同時鐵口眼下部采用一層碳素?fù)v打料搗實(shí),上部采用澆筑料澆筑,即減少鐵口出鐵期間被埋現(xiàn)象,同時又增強(qiáng)了鐵口眼下部耐侵蝕的程度。五號高爐爐前鐵溝采用整體模具澆注工藝施工,有專門爐前操作人員負(fù)責(zé)。在實(shí)際出鐵期間,要求主溝管理人員對每條主溝過鐵量做到精確統(tǒng)計(jì),針對生產(chǎn)過程中主溝出現(xiàn)薄弱位置,采取二次套澆維護(hù),澆注溝體的一次過鐵量達(dá)到了10萬噸以上。這樣主鐵溝薄弱位置得到了解決,同時也提高了主鐵溝整體過鐵量,降低了生產(chǎn)成本。
主鐵溝養(yǎng)護(hù)與烘烤是澆注料達(dá)到使用強(qiáng)度及使用要求的關(guān)鍵環(huán)節(jié),同時也是提高主溝質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。烘烤方式、升溫快慢、保溫時間長短對主溝的使用壽命影響較大。本鋼五號高爐在烘烤主溝和擺動流嘴時使用焦?fàn)t煤氣,為更好地達(dá)到烘烤效果,特制烘烤器長度根據(jù)烘烤部位不同而定,保證整體烘烤均勻,火焰不直接烘烤表面,達(dá)到輻射烘烤。保溫時間、升溫速度都進(jìn)行嚴(yán)格控制,初期采用小火烘烤,時間為3-4天。這樣降低烘烤強(qiáng)度,保證內(nèi)部水分徹底蒸發(fā),防止烘烤過快導(dǎo)致開裂。然后大火烘烤2-3天,以提高澆筑料強(qiáng)度和使用壽命(見圖3)。
圖3 2010-2016年本鋼五號高爐主溝過鐵量情況 萬噸
固定鐵口角度十分重要,現(xiàn)代高爐死鐵層較深,出鐵口由一套組合磚砌筑,鐵口通道固定不變。如鐵口角度改變,必然破壞組合磚。鐵口角度發(fā)生變化,勢必加劇鐵水環(huán)流對爐缸的侵蝕。五號高爐鐵口角度為12度,以此來固定開口機(jī)角度,同時在爐墻制作開口機(jī)頂針,保證每次使用角度的準(zhǔn)確性。針對開口鉆頭的大小,結(jié)合高爐順行狀態(tài)、鐵口深淺以及爐溫變化、渣鐵排放順暢與否等情況,再調(diào)整鉆頭。五號高爐使用鉆頭的規(guī)格為45mm、50mm、55mm。
高爐長期休風(fēng)后,爐況恢復(fù)的快慢取決于爐前能否及時排放爐內(nèi)的涼渣鐵。為盡快恢復(fù)爐況,五號高爐特制定具體措施:
(1)休風(fēng)前堵鐵口打泥量,休風(fēng)前因減風(fēng)出鐵,爐內(nèi)風(fēng)壓低,堵口時減泥到正常打量一半為止。
(2)適當(dāng)降低炮泥強(qiáng)度,確保復(fù)風(fēng)后首次鐵口易開,降低恢復(fù)爐況一次開口難度,防止影響恢復(fù)爐況。
(3)復(fù)風(fēng)后第一次開鐵口選用55mm鉆頭,使?fàn)t內(nèi)涼渣鐵排放順暢。
(4)復(fù)風(fēng)后,由于爐內(nèi)渣鐵涼、流動性差,杜絕鐵口大噴,防止堵不上鐵口或堵口冒泥。
(5)隨著爐況恢復(fù),根據(jù)風(fēng)量的恢復(fù)進(jìn)度控制鐵口深度變化,但鐵口不宜過深,以防止泥包脫落、鐵口斷及滲漏鐵的現(xiàn)象。
通過以上操作,加快了爐況恢復(fù)進(jìn)度,一般50小時以內(nèi)的休風(fēng),8小時-10小時即可恢復(fù)高爐正常冶煉水平。
爐前作業(yè)技術(shù)進(jìn)步從根本上來說離不開操作人員素質(zhì)的不斷提高。由于高爐爐前出鐵需要24小時不間斷生產(chǎn),環(huán)境較差,勞動強(qiáng)度很大。多年來,通過對爐前工藝流程和設(shè)備的技術(shù)改進(jìn),員工技能技術(shù)水平不斷提高,高爐失常爐況逐漸減少,爐前作業(yè)也逐步趨向大工種作業(yè),機(jī)械化程度不斷提高,人員配置不斷優(yōu)化。五號爐從開爐初期爐前每班作業(yè)人員13人,到目前爐前每班作業(yè)人員僅為9人,有效提高了作業(yè)效率。
(1)爐前鐵口作業(yè)好壞,不僅影響高爐冶煉順利進(jìn)行,更對爐缸安全長壽有著重要作用。爐前鐵口穩(wěn)定以及均衡的渣鐵排放,是大型高爐穩(wěn)定生產(chǎn)的重要保證。
(2)提高大型高爐的操作管理水平和爐前出鐵場設(shè)備的機(jī)械化程度,有利于爐前作業(yè)的改善。
(3)優(yōu)化爐前管理,制定爐前出鐵作業(yè)制度,并形成有效可靠的運(yùn)行模式,是大型高爐實(shí)現(xiàn)安全、穩(wěn)定出鐵的保障。
(4)日常工作中,爐內(nèi)和爐前要溝通配合好,尤其在休風(fēng)、送風(fēng)、設(shè)備故障、爐涼或憋風(fēng),造成爐內(nèi)煤氣流或熱制度發(fā)生大的波動時,良好的渣鐵排放對恢復(fù)爐況非常重要。
(5)員工素質(zhì)和操作技術(shù)水平的不斷提高,優(yōu)效提高了爐前作業(yè)效率。
(6)高爐實(shí)現(xiàn)長壽、安全生產(chǎn),要求不斷改進(jìn)爐前作業(yè),同時爐前作業(yè)的不斷改進(jìn),也為高爐安全長壽打下了良好的基礎(chǔ)。