陳嘉雯 陳 泓 李鈺懷 杜家坤 武 珊 冶 麟
(廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院 廣東 廣州 511434)
與進氣道噴射(PFI)技術相比,缸內(nèi)直噴(GDI)技術可大幅降低缸內(nèi)溫度,從而抑制爆震,提高發(fā)動機熱效率。同時,因其精確的空燃比控制、更快的瞬態(tài)響應速度和更好的燃油經(jīng)濟性等優(yōu)點,缸內(nèi)直噴技術已成為國內(nèi)外汽油機研發(fā)的重要趨勢[1-2]。然而,由于缸內(nèi)直噴的特點,油束容易直接沖擊到氣缸壁和活塞頂而導致油膜附著,油膜區(qū)蒸發(fā)惡化,燃燒不完全,從而增大了未燃碳氫和碳煙的排放量[3-4]。研究表明,碳煙的主要來源之一為濕壁油膜蒸發(fā)而形成的濃混合氣受熱裂解[5-6]。因此,研究缸內(nèi)直噴汽油機的缸內(nèi)濕壁特性并對其進行優(yōu)化,對改善缸內(nèi)直噴汽油機的排放具有重要意義。
隨著研究的深入和研發(fā)手段的提高,研究者采用定容噴霧試驗裝置結(jié)合多種光學測量技術對缸內(nèi)噴霧特性進行測量,使用FIRE、Star-CD等CAE仿真手段建立噴霧模型,對缸內(nèi)噴霧和燃燒特性進行校核和預測分析[7-9]。Han Song等人[10]使用FIRE建立了一個2.0 L直噴增壓發(fā)動機噴霧模型,研究不同的噴射策略和滾流比下缸內(nèi)混合氣形成過程和燃油濕壁情況。研究顯示,與單次噴射相比,使用2次噴射可有效減少燃油濕壁量;采用高滾流比氣道可有效改善缸內(nèi)氣體混合情況,燃油隨著氣體運動,蒸發(fā)更完全,濕壁量隨之減少。張永磊等人[11]采用數(shù)值方法對2種噴霧靶點方案下側(cè)置噴油器的缸內(nèi)濕壁情況進行研究,結(jié)果表明,缸內(nèi)濕壁量對油束布置比較敏感,通過優(yōu)化油束與發(fā)動機的匹配,可有效減少濕壁量。
鑒于以往對側(cè)置噴油器缸內(nèi)直噴發(fā)動機的研究較多,對中置噴油器缸內(nèi)直噴發(fā)動機的研究較少,本文對中置噴油器缸內(nèi)直噴汽油機進行研究,在定容噴霧試驗和CFD模擬仿真相結(jié)合的基礎上,加入可視化試驗,對缸內(nèi)噴霧和燃燒特性進行研究,綜合分析噴霧特性與缸內(nèi)燃油濕壁的關系,進一步揭示影響燃油濕壁的主要因素,為噴霧特性的優(yōu)化提供試驗及理論指導。
本文采用定容噴霧測試系統(tǒng)對噴霧貫穿距離、噴霧錐角、噴霧落點等進行研究。該測試系統(tǒng)的噴油壓力由高壓氮氣控制,經(jīng)過調(diào)壓后,氮氣進入蓄能器,使燃油增壓,從而提供穩(wěn)定的燃油壓力輸出。噴油時刻和噴油脈寬由噴油器控制系統(tǒng)控制,同時輸出噴油起始信號??删幊虝r序控制模塊接收噴油起始信號后,同步噴油器、CCD相機、高速相機和激光器進入工作狀態(tài),以確保拍攝時刻精確可控。測量噴霧落點時,從激光器發(fā)出的紫外激光束經(jīng)過片光成型器后變成1 mm的片光,其所在平面與噴油器軸線垂直,CCD相機放置在噴油器軸線方向并與噴油器對置。本文測試的噴油器為5孔缸內(nèi)直噴汽油機噴油器,其主要參數(shù)見表1。GDI噴油器的拍攝平面距離噴嘴30 mm,拍攝前,使用片光標定板標定激光位置和相機視窗大小,以提高測試效率和精度。測量噴霧貫穿距離和噴霧錐角時,使用一般LED光源取代激光,高速相機放置方向與LED光源對置,其余控制與測試噴霧落點時一致。
表1 GDI噴油器試驗參數(shù)
試驗用光學單缸發(fā)動機測控系統(tǒng)由光學單缸發(fā)動機、電力測功機系統(tǒng)、進氣溫度壓力控制系統(tǒng)、油水恒溫控制系統(tǒng)、35MPa高壓供油系統(tǒng)以及時序控制模塊等組成。試驗臺架示意圖如圖1所示。
圖1 試驗臺架示意圖
光學單缸發(fā)動機的主要技術參數(shù)見表2。采用Kistler 6054型氣缸壓力傳感器測量氣缸壓力,使用AVL Indicom燃燒分析儀配備AVL 365C型角標器對氣缸壓力及曲軸轉(zhuǎn)角信號進行采集,采樣頻率為0.5°CA,每工況采集70個燃燒循環(huán)并進行平均,以消除測量誤差。
試驗所用照相機為Photron High Speed Star Z系列高速數(shù)字相機,拍攝速度可達20 000 fps,曝光時間為200μs,采樣時間分辨率為3°CA。為提高照片的拍攝質(zhì)量,試驗時,采用時序控制模塊控制照明系統(tǒng),使照明系統(tǒng)在359°CA BTDC~14°CA ATDC點亮,以捕捉噴霧形態(tài);在15°CA ATDC時使照明系統(tǒng)熄滅,以保證采集燃燒過程圖像時不受燈光影響。
表2 光學單缸發(fā)動機主要技術參數(shù)
本試驗所采用的噴油器靶點分布為五邊形形態(tài),試驗中,利用激光誘導熒光法對油束靶點位置進行確定,靶點測試結(jié)果如圖2所示。
圖2 測試用GDI噴油器噴霧落點
采用定容彈測試噴霧貫穿距離時,為保證拍攝圖像的準確性,以10個噴射循環(huán)拍攝圖進行平均后得到的噴霧圖像為基礎,使用后處理軟件算出某時刻(比如1 ms)所對應的噴霧貫穿距離,按此方法,每隔0.05 ms處理圖像,整理得到噴霧貫穿距離。
圖3和圖4分別為某GDI噴油器在不同噴油壓力下的噴霧圖像和噴霧貫穿距離曲線。從圖4可以看出,隨著噴油壓力增加,噴霧貫穿距離延長,油束對氣缸壁的濕壁傾向增大。
本文所采用的催化器起燃工況為:光學發(fā)動機轉(zhuǎn)速為1200r/min,平均指示壓力(IMEP)為0.19MPa。噴射模式采用3次噴射。為保證采集數(shù)據(jù)能真實反映發(fā)動機燃燒過程,設定50個燃燒循環(huán)后才開始采集記錄數(shù)據(jù),此時發(fā)動機燃燒過程已趨于穩(wěn)定。
圖3 不同噴油壓力下的噴霧圖像
圖4 測試用GDI噴油器不同噴油壓力下的噴霧貫穿距離
圖5 為3次噴射缸內(nèi)噴霧發(fā)展及燃燒圖像。其中,圖5a)~圖5c)為3次噴射缸內(nèi)噴霧情況對比圖。第一次噴射時刻對缸內(nèi)噴霧形態(tài)影響較為明顯。若第一次噴射過早,活塞仍處于上止點附近,燃油噴霧容易直接噴射至活塞表面,導致油膜附著于活塞表面。隨著第一次噴射時刻的推遲,活塞濕壁的可能性降低。此時,活塞的加速下行會加強缸內(nèi)滾流強度,從而有利于燃油和空氣的混合。圖5a)表征第一次噴射時刻為280°CA BTDC時的噴霧發(fā)展過程,從圖5a)可以明顯看出,噴霧后期油束末端已被缸內(nèi)滾流彎折,有效避免了氣缸壁濕壁的現(xiàn)象。
隨著活塞繼續(xù)下行,活塞速度下降,缸內(nèi)氣體滾流強度隨之弱化。從圖5b)可以看出,當?shù)诙螄娚浒l(fā)生在240°CA BTDC時,油束末端的彎折現(xiàn)象消失,油束與氣缸壁直接發(fā)生接觸。
第三次噴射發(fā)生在發(fā)動機壓縮行程,此時活塞上行,由于缸內(nèi)氣體壓力升高,工質(zhì)密度增大,油束受到的氣體阻力隨之增大,噴霧的貫穿距離及噴霧輪廓減小。但從圖5c)可以看出,仍有濕氣缸壁的風險。第三次噴射時刻對濕活塞頂與否有重要影響。第三次噴射時刻推遲,有利于點火時刻在火花塞附近形成濃混合氣,形成穩(wěn)定火核,發(fā)展成理想的預混合燃燒,但第三次噴射過晚,油束直接噴射到活塞頂,導致燃燒過程碳煙排放增加。第三次噴射過早,雖然可能避免濕活塞頂,但不利于點火前期火花塞附近混合氣的形成。
理想的均質(zhì)燃燒呈淡藍色預混合燃燒火焰,但從圖5d)可以看出,該試驗工況下,存在高明亮區(qū)域,為擴散燃燒火焰的特征。燃燒后期仍存在高亮斑點,表示存在擴散燃燒,并產(chǎn)生碳煙排放。
圖5 3次噴射缸內(nèi)噴霧發(fā)展及燃燒圖像
綜合以上分析,第二次噴射時油束末端與氣缸壁有所接觸,在氣缸壁上產(chǎn)生油膜附著,若第一次噴射和第三次噴射的噴油時刻控制不當,也容易濕活塞頂。油束沖擊壁面后,燃油來不及完全蒸發(fā),會在壁面附著形成油膜,導致缸內(nèi)混合氣局部過濃,造成不完全燃燒,產(chǎn)生HC和碳煙排放。其產(chǎn)生的高溫高熱,反映在光學單缸發(fā)動機里,即為零星的高亮斑點。
第一次噴射過程,由于缸內(nèi)滾流強度相對較高,油束在氣流的引導下,沖擊氣缸壁的傾向較小。第二次噴射過程,由于活塞逐漸接近下止點,缸內(nèi)工質(zhì)流動減弱,易引起油束的濕壁現(xiàn)象。因此,重點針對第二次噴射過程對氣缸壁的濕壁影響進行分析。圖6為掃描第二次噴射時刻的結(jié)果。結(jié)果顯示,存在一個最優(yōu)的第二次噴射240°CA BTDC,使?jié)癖诹孔钌?,第二次噴射過早或過晚,會導致油束與氣缸壁的接觸增加。
圖6 不同的第二次噴射時刻缸內(nèi)噴霧發(fā)展圖像
由上述分析可知,3#、4#油束的貫穿距離過長是濕壁的主要原因。改進方案為:將2#~5#油束整體往進氣側(cè)收斂,并對3#、4#油束的油量進行優(yōu)化,以減小貫穿距離,修改方案示意圖如圖7所示。
圖7 改進噴油器油束分布示意圖
圖8 原方案與改進方案噴油器濕壁量仿真
對原方案和改進后的方案分別采用Converge軟件進行噴霧仿真分析。圖8為原方案與改進方案的噴油器濕壁量仿真圖。為便于對比,對圖8中的瞬時油膜量和累積油膜量采用歸一化處理。從圖8中累積油膜量與曲軸轉(zhuǎn)角的關系可以看出,在缸內(nèi)所有壁面中,氣缸壁為最容易被油膜吸附的壁面,其次為活塞,氣缸蓋的油膜量相對于總油膜量可以忽略不計。改進后的噴油器方案,氣缸壁瞬時油膜峰值減小至原方案的1/5,油膜峰值范圍由原方案的460~480°CA縮小至460°CA左右;同時,活塞瞬時油膜量有輕微增加,油膜峰值由原方案的470°CA前移至450°CA左右。這是由于改進后的噴油器方案,將油束整體往進氣側(cè)收斂,同時減少了容易觸壁的3#、4#油束的噴油量,油束接觸氣缸壁的幾率降低,氣缸壁的油膜量隨之減少;再者,相比側(cè)置噴油器,中置噴油器油束撞擊活塞的幾率更高。改進后的噴油器方案,油束更往中間聚攏,增加了油束沖擊活塞的幾率[12]。
總體而言,改進后的噴油器方案,缸內(nèi)所有壁面的瞬時油膜量下降,對應的累積油膜量也下降。
1)通過采用多次噴射策略,可有效分散循環(huán)噴油量,從而減小單次噴油油束的貫穿距離。配合噴油時刻優(yōu)化和缸內(nèi)氣流組織,可減少缸內(nèi)濕壁現(xiàn)象。
2)油膜附著的燃油與缸內(nèi)氣體不完全燃燒是產(chǎn)生碳煙的重要原因。降低油束碰壁量是減少碳煙排放的重要手段之一。
3)改進后的噴油器方案,將油束整體往進氣側(cè)收斂,并減小了容易觸壁的3#、4#油束的貫穿距離,總體濕壁量下降,但活塞濕壁量輕微增加。