王志國(大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠)
近年來,油田廣泛使用的加熱爐在運行一段時間以后,由于加熱爐加熱段與緩沖段之間有隔板的原因,在熱水對流作用下,介質(zhì)中的泥砂在煙火管外表面大量沉積,導(dǎo)致煙火管外表面結(jié)垢或結(jié)焦;一方面使加熱爐熱效率降低,另一方面使煙火管鼓包,甚至燒穿,給加熱爐的安全運行帶來了極大的隱患。尤其是油田注聚、注三元以后,采出液的黏度增加,更加快了煙火管的結(jié)焦進(jìn)程和煙火管的破損速度。
目前油田加熱爐燒損數(shù)量相對較多。通過對損壞的57臺加熱爐損壞部位分析,加熱爐火管鼓包數(shù)量28臺,占總數(shù)的49.1%;火管穿孔數(shù)量12臺,占總數(shù)的21%;焊口開裂數(shù)量21臺,占總數(shù)的37%。
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看出,加熱爐易損壞部位主要是火管,火管鼓包嚴(yán)重的情況就是穿孔,其次是加熱爐內(nèi)部煙火管的焊口部位易損壞。
加熱爐火管內(nèi)部是有明火出現(xiàn)的位置,當(dāng)出現(xiàn)損壞情況,明火就會在爐膛內(nèi)到處散發(fā)。油田加熱爐處理介質(zhì)多為含水原油、含油污水,屬于甲B類液體,閃點小于28℃,當(dāng)遇到明火就會燃燒;當(dāng)揮發(fā)蒸汽濃度達(dá)到爆炸極限,爐體就會發(fā)生爆炸。如果加熱爐損壞發(fā)現(xiàn)不及時,造成煙火管穿孔現(xiàn)象,可能會發(fā)生著火、爆炸及傷人等重大事故。
為避免上述情況的發(fā)生,就需要了解加熱爐煙火管損壞的原因,尋找防治的方法,降低該設(shè)備的損壞概率及生產(chǎn)損失。
1 加熱爐燒損原因
從燒損情況比較容易發(fā)生的設(shè)備位置看,煙火管表面結(jié)垢[1]嚴(yán)重。油田采出液本身礦化度較高,內(nèi)部含有大量的Ca2+、Mg2+、SO42-、CO32-等成垢性離子[2],也含有大量的原油、膠質(zhì)和瀝青質(zhì)等成垢的黏合劑。采出液黏度增加,明顯加大含油污水中泥沙量。采出液被加熱后,具有過飽和度的CaCO3、MgCO3、CaSO4等鹽類會形成晶體析出,沉積于加熱爐內(nèi)表面,形成污垢。如果加熱爐煙火管上的污垢累積厚度達(dá)到10 mm時,就會明顯降低加熱爐的傳熱效率,增加燃?xì)庀?,并可能?dǎo)致火管變形和穿孔。
1.2.1 微正壓加熱爐煙火管連接處焊口易開裂
目前某采油廠共有微正壓加熱爐6l臺,該型加熱爐在設(shè)計上側(cè)重考慮,通過增加加熱爐的換熱面積提高加熱爐效率,增加了細(xì)煙管的數(shù)量,替代原有的粗煙管,有20多根煙管與火管連接。在運行中由于煙火管受力不均勻,在煙火管連接處易出現(xiàn)焊口開裂。另外,微正壓加熱爐煙管數(shù)量多,煙管與火管之間空隙較小,沉積的雜質(zhì)無法徹底清除,容易造成局部過熱,增加了損壞概率。
表1 三元217站火管外壁測試溫度數(shù)據(jù)統(tǒng)計
1.2.2 真空加熱爐出口溫度偏低
目前某采油廠共有真空加熱爐40臺,該型加熱爐在使用1年后,介質(zhì)加熱溫度達(dá)不到設(shè)計溫度,具體表現(xiàn)為換熱器部分容易結(jié)垢。2006—2008年共有30臺次真空爐均經(jīng)過酸洗,酸洗后溫度能超過70℃,但運行一段時間(一般3個月),出口溫度下降,達(dá)不到生產(chǎn)要求,影響油井熱洗。在某轉(zhuǎn)油站真空爐檢修時,打開換熱器封頭后發(fā)現(xiàn),通過污水的管程截面已有一半被水垢堵塞。由于真空加熱爐屬于全自動控制加熱爐,器件出現(xiàn)問題只能聯(lián)系廠家進(jìn)行維修,售后保障不夠及時,對生產(chǎn)有一定影響。
當(dāng)加熱爐結(jié)垢而沒有進(jìn)行清垢時,在操作過程中為保證加熱介質(zhì)的出口溫度,必須加大燃?xì)饬浚@樣就會使火管壁溫度升高,結(jié)垢更加嚴(yán)重,導(dǎo)致熱量不能及時傳導(dǎo),形成惡性循環(huán),從而造成加熱爐煙火管燒損。
圖1 中102轉(zhuǎn)油站加熱爐爐管泥沙淤積照片
圖2 中601站1#加熱爐爐管塌陷照片
由圖1、圖2可知,加熱爐長時間運行后,火管表面會有大量泥沙淤積,嚴(yán)重時火管局部出現(xiàn)塌陷的情況。
由于加熱爐存在局部高溫區(qū)使煙火管易燒損,因此,有必要掌握加熱爐煙火管的溫度分布狀態(tài)以采取必要的保護(hù)措施。2017年,在三元217站(20171218)2#加熱爐火管外壁和聚中209站(20171125)火管外壁試驗安裝防爐管超溫防爆安全監(jiān)測保護(hù)裝置[3],該系統(tǒng)與已建的自動燃燒器進(jìn)行連接,在監(jiān)測火管壁溫度的同時,系統(tǒng)還具有報警和控制的功能。三元217站2#微正壓加熱爐試驗情況及加熱爐火管外壁安裝測溫點位置見圖3,測試溫度數(shù)據(jù)見表1。
該加熱爐在2017年12月30日16:08之前屬于由烘爐到逐步提溫階段。從試驗數(shù)據(jù)看出,加熱爐火管壁外部各點溫度分布不同,耐火磚內(nèi)外溫差較大,火筒上部耐火磚外300 mm處溫度最高,確實存在局部高溫區(qū)。16:39時第3點達(dá)最高溫度,即左側(cè)耐火磚外300 mm處(499.7℃),當(dāng)?shù)?點溫度超過450℃時,裝置報警,操作人員到現(xiàn)場查看火筒有漏水跡象,停爐等候維修。通過風(fēng)壓測試檢測到該加熱爐漏點位置位于耐火磚外側(cè)下面某點處。加熱爐的火管材料屬低合金鋼Q245R,根據(jù)GB 150.2—2011《壓力容器第2部分:材料》所規(guī)定的碳素鋼和低合金鋼鋼板許用應(yīng)力可看出,加熱爐火管溫度不能超過450℃,否則就不能繼續(xù)使用。在試驗階段,找到火管溫度的最高點,將最高點溫度設(shè)定430℃報警,設(shè)定445℃停爐,然后檢查爐管結(jié)垢情況,若嚴(yán)重需要清淤。在采用技術(shù)手段監(jiān)測爐管運行情況后,加熱爐火管鼓包、穿孔的現(xiàn)象基本解決了。目前某采油廠應(yīng)用防爐管超溫防爆安全監(jiān)測保護(hù)裝置的加熱爐共2l臺。
圖3 中217站安裝測溫點示意圖
為了降低加熱爐煙火管局部高溫區(qū)的影響,采用新的防護(hù)技術(shù),在聚中410站(20171020)和聚中七站(20171031)安裝了加熱爐輻射管[4](圖4、圖5)。
圖4 4 m長、4 mm厚的不銹鋼輻射管
2臺大修加熱爐安裝輻射管投產(chǎn)后,相比其他加熱爐,試驗加熱爐溫度提升較快,應(yīng)用效果較好。測試聚中410站火管壁溫度(測溫點距離火筒端口分別為1.8 m、2.2 m、4.2 m),最高溫度僅為292℃,說明輻射管熱流密度最高值顯著降低。加熱爐爐效已于2017年11月26日由節(jié)能監(jiān)測中心完成測試,聚中410站1#爐為82.26%,聚中七站5#爐為81.41%。目前全廠應(yīng)用輻射管裝置的加熱爐共20臺。
圖5 安裝輻射管的加熱爐火管
更新加熱爐是將原有加熱爐拆除,將新爐安裝在原爐位置上,再配套安裝工藝管道、電氣及自控等設(shè)施。
先停產(chǎn),清罐、割開單側(cè)封頭。根據(jù)加熱爐損壞情況,在達(dá)到動火條件后,將爐內(nèi)原有煙火管全部或部分拆除,再將新預(yù)制的煙火管安裝進(jìn)去或?qū)Σ糠謸p壞的煙火管進(jìn)行修補(bǔ)。完成后對破壞的防腐保溫層進(jìn)行修復(fù)。
經(jīng)過采取上述技術(shù)措施,可以降低加熱爐燒損的數(shù)量,提高加熱爐的熱效率,降低維修費用。
1)火管局部采用15CrMoR耐高溫鋼。針對加熱爐火管結(jié)垢過厚導(dǎo)致局部散熱不暢,引起鋼材機(jī)械性能下降的現(xiàn)象,從火筒本身入手,設(shè)計在加熱爐新建和改造項目中,局部使用抗高溫性能較好的鋼材(15CrMoR)[5],應(yīng)用效果需要跟蹤。目前共有56臺加熱爐應(yīng)用了該材質(zhì)。
2)改進(jìn)加熱爐設(shè)計不合理的爐體結(jié)構(gòu)。對于微正壓加熱爐,已經(jīng)對煙火管的連接方式進(jìn)行了技術(shù)改造,取消煙管彎頭結(jié)構(gòu),增加了內(nèi)煙箱,解決了因結(jié)垢嚴(yán)重致使金屬壁溫升高、煙管彎頭產(chǎn)生熱裂紋的問題,在一定程度上延長了加熱爐的使用壽命。將微正壓加熱爐的煙管由?89改為?219,煙管間的間隙盡可能大(圖6);同時試驗應(yīng)用膨脹節(jié)技術(shù),在靠近煙囪煙箱處,每根煙管上依次錯開增設(shè)金屬波紋管膨脹節(jié),減少因煙管與火管軸向膨脹量不同而產(chǎn)生的煙管對火管管箱的作用力等。需要對已經(jīng)改進(jìn)的加熱爐的應(yīng)用效果進(jìn)行跟蹤。
圖6 1.0 MW加熱爐煙火管改造前后布置對比
3)對于真空加熱爐[6],已經(jīng)與廠家達(dá)成協(xié)議,制定出每臺有問題的真空加熱爐的詳細(xì)改造方案;考慮到加熱設(shè)備改造及使用的安全性,改造工程量較大時均要求有正規(guī)設(shè)計,由油田管理部和規(guī)劃設(shè)計所共同負(fù)責(zé),徹底解決真空加熱爐的問題。
4)結(jié)合常溫和降溫集輸工作,降低摻水溫度和摻水量,減少加熱爐運行臺數(shù),降低加熱爐運行負(fù)荷,杜絕高溫和高負(fù)荷運行對加熱爐造成損害。
5)加強(qiáng)加熱爐清污的質(zhì)量監(jiān)督,保證加熱爐內(nèi)泥砂和煙火管的附著物清除干凈,提高傳熱效率。
6)原來,某采油廠每年需要修理的加熱爐25臺,更換1臺加熱爐煙火管需要40萬元,年修理費用多達(dá)1000萬元,還不能徹底解決加熱爐燒損概率高的問題。經(jīng)過采取一系列的技術(shù)和管理措施后,某采油廠加熱爐使用壽命逐步延長,大修加熱爐的數(shù)量每年逐步降低,年減少維修數(shù)量15臺;以單臺加熱爐維修費用40萬元計,年節(jié)約維修費用約600萬元。