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煤礦通風系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)的應(yīng)用與實踐

2018-11-06 03:54劉偉
中小企業(yè)管理與科技 2018年10期
關(guān)鍵詞:風井大巷安南

劉偉

(冀中能源峰峰集團辛安礦,河北邯鄲056200)

1 礦井通風系統(tǒng)情況

辛安礦為高瓦斯礦井,礦井通風方式為混合式,通風方法為抽出式。有五個進風井,分別為主斜井、皮帶斜井、副斜井、辛安南副井、辛安風井,兩個回風井,辛安南風井和黃沙風井。其中辛安南風井安裝有兩臺GAF-30-20-1型風機,其中一臺使用一臺備用,電機功率1400kW,風機角度-9度;黃沙斜風井安裝有兩臺FBCDZ№20型風機,其中一臺使用一臺備用,電機功率2*185kW。

目前黃沙斜風井回風量為3801m3/min,通風阻力為1450Pa,等積孔1.90㎡,該風機主要負擔+32m水平、-100m水平獨立通風硐室的通風風量;辛安南風井回風量10440m3/min,通風阻力2880Pa,等積孔3.78m2,該風機主要負擔-280m水平、-500m水平獨立通風硐室及礦井所有生產(chǎn)地區(qū)的通風風量;目前全礦井綜合等積孔5.51m2,礦井有效風量率為91.94%。

11216采區(qū)通風現(xiàn)狀。辛安礦11216采區(qū)為兩翼開采,布置有三條下山巷道。分別為:11216采區(qū)運煤下山、11216采區(qū)通風下山、11216采區(qū)軌道下山;目前,南翼布置有112161回采工作面、112165運煤巷通路掘進工作面、112164配巷掘進工作面;北翼布置有112163運料石門掘進工作面、-500大巷煤柱里塊切眼掘進工作面,該系統(tǒng)存在以下弊端:

①112161工作面,風排瓦斯量為3.36m3/min,瓦斯抽采量3.1m3/min,瓦斯絕對涌出量為6.46m3/min。工作面回采期間瓦斯涌出量大需風量大。

②112165運煤巷掘進期間瓦斯涌出量較大,巷道掘進期間需兩組FBDNO6.3/2*30kW局部風機供風,需風量較大。

③112163運料巷也將進行掘進,布置采煤工作面,生產(chǎn)集中,通風困難。

④-500m大巷煤柱里塊運煤巷也需一定的風量,滿足生產(chǎn)的需求。

目前11216采區(qū)回風量為4553m3/min,生產(chǎn)地區(qū)集中,通風困難,增加風量急需解決[1]。

2 通風系統(tǒng)優(yōu)化改造方案

2.1 -500通風系統(tǒng)優(yōu)化改造方案簡介

在-500水平煤巷中新掘一條820m通風系統(tǒng),為11216采區(qū)回風服務(wù),掘成后與-500南翼回風配合作為11216采區(qū)雙巷回風使用,緩解11216采區(qū)的供風壓力,減小辛安南風井的通風阻力。

2.2 效果檢驗

該方案掘進煤巷820m,每掘一米巷道費用3000元,共計費用:820×3000=246萬元。有效提高了辛安南風井風機的有效風量率,增設(shè)一條采區(qū)回風巷,提高了礦井通風系統(tǒng)的穩(wěn)定性與可靠性。該方案在煤巷中掘進,掘進速度快,掘進過程中也有效回收煤炭1.5941萬噸,巷道貫通后投入使用后也可解放45萬噸煤,經(jīng)濟效益共計:45+1.5941=46.5941萬噸×750元=3.495億元。根據(jù)礦區(qū)實際決定采取以上方案,對-500通風系統(tǒng)進行優(yōu)化改造。該方案不僅能夠有效解決原有11216采區(qū)通風系統(tǒng)的所有通風難題,同時也是安全效益與經(jīng)濟效益最優(yōu)方案[1]。

3 -500通風系統(tǒng)優(yōu)化改造前、后該地區(qū)通風系統(tǒng)

優(yōu)化改造前11216采區(qū)通風系統(tǒng):辛安南副井→-500m進風下山→-500m軌道下山→-500m主下山→-400m大巷→-400m皮帶機道→11216采區(qū)運煤下山、11216采區(qū)軌道下山→11216采區(qū)各采掘工作面、車房、硐室→11216通風下山→-500m南翼總回→-500m通風下山→辛安南風井

優(yōu)化改造后11216采區(qū)通風系統(tǒng):辛安南副井→-500m進風下山→-500m軌道下山→-500m主下山→-400m大巷→-400m皮帶機道→11216采區(qū)運煤下山、11216采區(qū)軌道下山→11216采區(qū)各采掘工作面、車房、硐室→11216通風下山→-500m南翼總回、-500通風系統(tǒng)改造→-500m通風下山→辛安南風井

3.1 通風系統(tǒng)優(yōu)化改造方案的實施

3.1.1 優(yōu)化改造步驟

①首先,在保持-500m通風系統(tǒng)不變的情況下,新掘一條820m長-500m通風系統(tǒng)改造與11216采區(qū)通風下山貫通。

②系統(tǒng)調(diào)整前,在11212聯(lián)絡(luò)巷建調(diào)節(jié)風門兩道、-500m三風眼外進風側(cè)建調(diào)節(jié)風門兩道、-500m南大巷正前建調(diào)節(jié)風門兩道,112121運煤通路建擋風墻一道、-500通風系統(tǒng)改造運料石門建調(diào)節(jié)風門墻兩道,巷道貫通前這些設(shè)施要全部建好。

③在系統(tǒng)調(diào)整當班,關(guān)閉以上新建調(diào)節(jié)風門,拆除-500三風眼處原三組風門,將11216采區(qū)通風下山的回風引入-500通風系統(tǒng)改造巷內(nèi),與-500m南翼總回作為11216采區(qū)的雙巷回風使用。通過調(diào)節(jié)各處調(diào)節(jié)設(shè)施,使各處風量滿足風速要求,直至達到風量要求、瓦斯不超限。

④安排測風員對-500m水平各巷道進行測風,直至各通風巷道無微風現(xiàn)象后,-500m水平通風系統(tǒng)優(yōu)化改造結(jié)束。

該優(yōu)化改造方案共需新建通風設(shè)施9道,將-500m通風系統(tǒng)改造巷調(diào)整為11216采區(qū)回風巷道使用,由原只有-500m南翼總回一條巷道擔負11216采區(qū)的回風狀態(tài)更改為由-500m南翼總回與-500m通風系統(tǒng)改造雙巷回風,有效降低辛安南風井通風阻力,增加該風井的回風量。

3.1.2 -500m通風系統(tǒng)改造巷道斷面驗算

Smin—允許最小斷面

Q—預(yù)計回風量,取1440m3/min

Vmax—允許最大風速,取6m/s,

目前-500m通風下山巷道實際規(guī)格為4.5m×3.2m(寬×高),巷道凈斷面12.22m2,滿足巷道風速要求。

巷道實際風速計算

3.1.3 安全技術(shù)要求

①在系統(tǒng)改造完成后,每班由通風區(qū)安排專人對各處通風設(shè)施進行檢查,發(fā)現(xiàn)通風設(shè)施異常應(yīng)立即安排專人進行維護,確保-500m水平通風系統(tǒng)的穩(wěn)定。

②安排各地區(qū)瓦斯檢查工加強對本地區(qū)通風瓦斯情況進行普查,發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)無風、微風,或者瓦斯出現(xiàn)異常時,必須立即匯報通風區(qū)值班室,由通風區(qū)安排專人進行處理。

③在-500m通風系統(tǒng)改造測風站處安設(shè)甲烷傳感器1臺,風速傳感器1臺,同時嚴格按《煤礦安全規(guī)程》要求每15天對甲烷傳感器進行調(diào)校與閉鎖實驗,確保安全監(jiān)控系統(tǒng)的正常運行。

3.2 預(yù)計改造后通風系統(tǒng)風量分析

預(yù)計優(yōu)化改造后11216采區(qū)通風系統(tǒng):辛安南副井→-500m進風下山→-500m軌道下山→-500m主下山→-400大巷→-400m皮帶機道→11216采區(qū)運煤下山、11216采區(qū)軌道下山→11216采區(qū)各采掘工作面、車房、硐室:112161工作面、112164配巷、112165運煤巷通路、112163運料石門、-500大巷煤柱里塊切眼、11216采區(qū)泵房、11216采區(qū)軌道車房→11216通風下山→-500通風系統(tǒng)改造、-500m南翼總回→-500m通風下山→辛安南風井。

通風系統(tǒng)改造前后11216采區(qū)主要巷道通風參數(shù)一覽表

4 改造后的優(yōu)勢

通過通風改造后,進一步優(yōu)化了辛安南風井風量分配,礦井通風系統(tǒng)更加穩(wěn)定可靠,各采掘頭面風量配備更合理。同時11216采區(qū)增加一條回風巷,消除了安全隱患,應(yīng)急避險功能進一步完善。解放呆滯煤量46.5941萬噸。巖巷掘進改為煤巷掘進,提高了速度,降低了成本,回收了呆滯煤。有效降低礦井通風阻力,增加風量。礦井主要通風機運行工況更加合理,經(jīng)濟效益顯著。

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