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基于M310核主泵停車密封的失效分析

2018-11-08 06:15陳錦裕楊全超杜召瑞
設(shè)備管理與維修 2018年15期
關(guān)鍵詞:形圈主泵冷卻劑

陳錦裕,楊全超,王 佳,文 學(xué),吳 明,林 淞,杜召瑞,李 宏,田 濤

(福建福清核電有限公司,福建福清 350318)

0 引言

反應(yīng)堆冷卻泵(Reactor Coolant Pump)簡稱核主泵[1]。隨著核電行業(yè)的蓬勃發(fā)展,核主泵的運(yùn)維安全愈加得到各核電站的重視。反應(yīng)堆冷卻劑泵使冷卻劑通過反應(yīng)堆壓力容器,在冷卻劑環(huán)路中循環(huán)。作為冷卻劑、慢化劑和硼酸溶劑的水,通過堆芯時(shí)被加熱,然后進(jìn)入蒸汽發(fā)生器,將熱量傳遞給二回路系統(tǒng),最后返回反應(yīng)堆冷卻劑泵,重復(fù)循環(huán)。M310核主泵在安裝調(diào)試和運(yùn)行過程中經(jīng)常出現(xiàn)泄漏、軸瓦燒毀等故障[2],嚴(yán)重影響著核主泵的正常運(yùn)行。

1 停車密封的工作原理

主泵停車密封是三級(jí)機(jī)械密封的后備密封,在泵運(yùn)行狀態(tài)下不投用,僅在三級(jí)機(jī)械密封失效時(shí)作為一回路壓力邊界實(shí)現(xiàn)密封。停車密封位于三級(jí)密封上部,在主泵停運(yùn)時(shí),充氮?dú)獾酵\嚸芊猓瑢⒖梢苿?dòng)環(huán)向上頂起,可移動(dòng)環(huán)上O形圈與泵軸聯(lián)軸器密封,保持一回路密封性。在氮?dú)忉尫藕?,依靠停車密封彈簧?fù)位。停車密封氣囊的邊界由2個(gè)三元乙丙橡膠材質(zhì)的O形圈密封,密封形式如圖1所示。

為了實(shí)現(xiàn)自密封作用,在安裝O形圈時(shí)應(yīng)使其有一定的壓縮變形量。當(dāng)槽壁的光潔度較高時(shí),此變形量即使很?。?.1 mm左右)也能起自密封作用[3]。

2 停車密封失效分析

2.1 情況說明

圖1 O形圈局部

2017年6月,在一回路低水位(壓力為大氣壓)、主泵軸封未投運(yùn)的情況下,某核電站發(fā)現(xiàn)主泵停車密封投用后出現(xiàn)第三級(jí)密封壓力持續(xù)升高的情況。反復(fù)多次投切停車密封后,效果未改善(圖2)。

2.2 失效原因分析

查詢KDO(試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng))趨勢線發(fā)現(xiàn),該核主泵停車密封投運(yùn)后第三級(jí)密封最大壓力為0.6 MPa,與給停車密封供氣的壓力基本一致,而該時(shí)段一回路壓力為大氣壓。因此可基本判斷,該壓力來自停車密封氣囊。依據(jù)停車密封的氣囊密封邊界進(jìn)一步分析,初步懷疑O形圈63.2存在密封部分失效。在停車密封投用的情況下,只有當(dāng)O形圈(項(xiàng)號(hào):63.2)失效時(shí),氣囊中的氣體沿O形圈密封面泄漏進(jìn)入第三級(jí)機(jī)械密封。由于第三級(jí)機(jī)封的低壓泄漏隔離閥關(guān)閉,造成壓力上升,出現(xiàn)第三級(jí)密封后壓力上漲現(xiàn)象。

圖2 3臺(tái)核主泵第三級(jí)密封后壓力隨停車密封投運(yùn)的變化趨勢

圖3 根本原因故障樹分析

2.2.1 O形圈缺陷及排查

(1)原因分析

①O形圈/不銹鋼平面配副發(fā)生摩擦氧化。研究表明O形圈/不銹鋼平面配副隨著位移幅值的增加,O形圈依次運(yùn)行于部分滑移區(qū)(Partial slip regime,PSR)、混合區(qū)(Mixed fretting regime,MFR)和滑移區(qū)(Slip regime,SR)。在 MFR 和SR 的磨損表面,O形圈發(fā)生了明顯摩擦氧化,導(dǎo)致密封失效。

②O形圈老化失效。O形圈的失效表現(xiàn)為裂紋的萌生與擴(kuò)展、表面剝落和點(diǎn)蝕以及局部的磨損。這些失效將導(dǎo)致密封失效。

③O形圈自身質(zhì)量不合格。O形圈自身質(zhì)量不合格、回彈性能不好,導(dǎo)致密封失效。

(2)問題排查

該主泵停車密封于2016年9月完成組裝,O形圈(項(xiàng)號(hào):63.2)材質(zhì)為三元乙丙橡膠,保質(zhì)期7 a。安裝后至2017年6月16日前,該主泵已完成機(jī)組冷試、熱試等相關(guān)試驗(yàn),其間停車密封投切次數(shù)高達(dá)約30次(依據(jù)操作規(guī)程《主回路壓力低于2.9 MPa.g反應(yīng)堆冷卻劑泵的運(yùn)行規(guī)程 001 01》和《主回路壓力大于2.9 MPa.g反應(yīng)堆冷卻劑泵的運(yùn)行規(guī)程 001 02》:當(dāng)主泵停運(yùn)時(shí)間超過2 h時(shí)需投運(yùn)停車密封),期間未發(fā)生同類現(xiàn)象,且結(jié)合同時(shí)安裝的另外2臺(tái)核主泵也未發(fā)生過同類現(xiàn)象。依據(jù)同批次O形圈質(zhì)量基本相似的原理,基本可以排除該核主泵產(chǎn)生摩擦氧化、老化失效以及存在質(zhì)量不合格的可能。

2.2.2 O形圈接觸缺陷及排查

(1)原因分析

①O形圈圈槽缺陷。O形圈與圈槽接觸產(chǎn)生密封。當(dāng)圈槽上存在凹坑、劃痕及裂紋時(shí),將會(huì)導(dǎo)致O形圈與圈槽接觸不充分,導(dǎo)致密封失效。

②O形圈密封面缺陷。O形圈密封面產(chǎn)生凹坑、劃痕及裂紋時(shí),O形圈與密封面接觸不充分,會(huì)導(dǎo)致密封失效(圖 3)。

(2)問題排查

經(jīng)查熱試期間及4RCP系統(tǒng)移交后的一段時(shí)間內(nèi),多次投運(yùn)主泵停車密封未出現(xiàn)過三級(jí)密封壓力升高問題。故可排除O形圈接觸缺陷。

2.2.3 雜質(zhì)影響

(1)原因分析

組裝過程中O形圈附近引入雜質(zhì),O形圈移動(dòng)過程中雜質(zhì)進(jìn)入到密封面造成密封部分失效。當(dāng)停車密封供氣管線不干凈、RAZ(核島氮?dú)夥峙湎到y(tǒng))供氣氣體存在雜質(zhì)時(shí),在投運(yùn)停車密封時(shí)鐵銹等雜質(zhì)隨氣流進(jìn)入氮?dú)鈿饽?,并在重力作用下沉積在靠近O形圈63.2位置,在O形圈移動(dòng)過程中,雜質(zhì)進(jìn)入密封面,造成密封部分失效。

(2)問題排查

①組裝過程引入雜質(zhì)。經(jīng)查在組裝期間,組裝人員嚴(yán)格按照《Preventing foreign matter work program for Fuqing U-nits3&4 RCP assembly in AC building》實(shí)施防異物管理。另外,該核主泵在安裝后依次經(jīng)歷了22.8/17.5 MPa一回路水壓試驗(yàn)以及冷試、熱試長時(shí)間帶載運(yùn)行,期間多次投用停車密封,未出現(xiàn)三級(jí)密封壓力升高問題。所以,可以排除組裝過程引入雜質(zhì)。

②系統(tǒng)安裝階段引入雜質(zhì)。系統(tǒng)安裝階段引入雜質(zhì)的途徑主要有2個(gè):氣源含雜質(zhì)和管線含雜質(zhì)。經(jīng)查調(diào)試階段,該核主泵停車密封主要使用的氣源來自2路:RAZ氮?dú)庖约癝AR(壓縮空氣系統(tǒng))儀用壓縮空氣。上述系統(tǒng)在引入氣源時(shí)均使用濾網(wǎng)過濾,因此基本排查氣源引入雜質(zhì)的可能性。因此初步判斷,導(dǎo)致停車密封失效的原因是管線銹蝕異物進(jìn)入停車密封,導(dǎo)致O形圈63.2密封部分失效。

圖4 停車密封吹掃流程

2.3 試驗(yàn)驗(yàn)證

核主泵停車密封的供氣管線如下圖4所示。為了驗(yàn)證該管線是否銹蝕,對圖4流程圖中的粗線條進(jìn)行管線吹掃。在管線末端用白布擋住,使吹掃氣體經(jīng)白布過濾后排空。吹掃結(jié)果如圖5所示。

圖5 停車密封供氣管線吹掃情況

從圖5可以看出,吹掃出來的主要雜質(zhì)為鐵銹及部分臟水,可以判斷管線中存在水分銹蝕供氣管線。經(jīng)多次吹掃,待吹出氣體干凈無雜質(zhì)后,重新投運(yùn)該核主泵的停車密封。2017年6月,22 日 15∶54,23 日 11∶18,12∶09 和 18∶15,25 日 11∶18 和 19∶18,30日11∶18和14∶25,4RCP003PO停車密封關(guān)限位正常觸發(fā),停車密封投運(yùn)狀態(tài)正常。因此可以確定,導(dǎo)致停車密封失效的原因是管線中存在鐵銹等雜質(zhì)。

3 結(jié)論

經(jīng)過對造成核主泵停車密封失效的原因進(jìn)行分析及驗(yàn)證,得出造成該核主泵停車密封投運(yùn)后第三級(jí)密封壓力持續(xù)升高的直接原因是,管線銹蝕異物進(jìn)入停車密封導(dǎo)致O形圈63.2密封部分失效。主要原因是調(diào)試期間對供氣管線吹掃不充分,導(dǎo)致管道內(nèi)有水分或雜質(zhì)殘留。

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