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油田污水過濾罐清洗方法的研究及應(yīng)用

2018-11-09 17:48吳建偉
科學(xué)與技術(shù) 2018年1期
關(guān)鍵詞:乳劑過濾器沖洗

吳建偉

摘要:隨著原油含水逐步增高,含油污水處理在油田生產(chǎn)中起到越來越重要的作用。污水過濾罐是含油污水處理工藝的關(guān)鍵環(huán)節(jié),過濾水質(zhì)的好壞直接影響到注水質(zhì)量和排放的環(huán)保問題。本文主要對(duì)油田污水過濾罐清洗方法及應(yīng)用進(jìn)行分析探討。

關(guān)鍵詞:污水過濾罐;清洗方法

1 過濾技術(shù)簡(jiǎn)介

過濾技術(shù)是使液體通過一定的過濾介質(zhì)時(shí),把所含的固體顆粒或有害物質(zhì)分離出來的一種技術(shù)。過濾技術(shù)在水處理行業(yè)是非常重要的技術(shù)之一,也是油田水處理的重要技術(shù)之一。

目前在油田常用的過濾設(shè)備有重力式過濾器和壓力式過濾器兩種,其中重力式過濾器就是單閥過濾器,而壓力式過濾器的種類較多,有石英砂單層濾料過濾器、石英砂與磁鐵礦組成的雙層濾料過濾器、無煙煤、石英砂、磁鐵礦組成的多層濾料過濾器、核桃殼過濾器、纖維球過濾器等等。

2 過濾罐存在的相關(guān)問題

1)二級(jí)過濾罐加藥方式不合理,藥液滲透不到濾層中,起不到浸泡作用,發(fā)揮不了藥效,導(dǎo)致反洗效果不佳。

2)由于污水聚合物含量逐年增加,對(duì)濾料破壞嚴(yán)重,導(dǎo)致濾料的使用壽命越來越短,內(nèi)部濾料結(jié)殼嚴(yán)重。反洗使用的清洗劑量逐年增多,反沖洗時(shí)間逐年增長(zhǎng),不但增加了電量而且加重了系統(tǒng)負(fù)荷,反洗效果也不好,水質(zhì)超標(biāo)現(xiàn)象不斷出現(xiàn)。

3 改進(jìn)方案、解決措施

3.1 加藥管線的改進(jìn)

原來的加藥管線設(shè)置在過濾罐上端,為順流加藥。由于過濾罐內(nèi)部壓力作用,藥液滲不到濾層中,只能在濾層上部停留。在反洗時(shí),所加的清洗劑大部分從上部流出,不能進(jìn)入濾料中,無法發(fā)揮清洗劑清洗濾料的作用,導(dǎo)致反洗效果不好。而且無法對(duì)加藥量進(jìn)行控制,只能根據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定反洗加藥量或全程加藥。

了解加藥管線存在的問題后,把管線設(shè)計(jì)在過濾器下部。這樣,在關(guān)閉進(jìn)出口閥門后,所加清洗劑可以充分和濾料結(jié)合,穿透濾料。同時(shí)從溢油管線放空處實(shí)時(shí)觀察藥液濃度,達(dá)到濃度后關(guān)閉加藥管線。這樣既保證了加藥和濾料完全混合,又節(jié)省了加藥量。

3.2 濾料加熱除油技術(shù)

污水壓力過濾罐隨著污水量的增加及聚合物的增多,整個(gè)過濾系統(tǒng)負(fù)荷越來越大,濾料的使用期也越來越短,隨著濾料的使用期及水質(zhì)變化,盡管逐漸增加清洗劑藥量及加強(qiáng)了反沖洗的次數(shù)和時(shí)間,但過濾器的壓力一直上升不下,內(nèi)部填料不到半年就結(jié)板,內(nèi)壁污油增多。根據(jù)原油遇熱分離的原理,經(jīng)過試驗(yàn),我們進(jìn)行了科學(xué)的技術(shù)改造。

在污水過濾罐的反沖洗進(jìn)口增設(shè)蒸汽工藝流程,在過濾罐加完清洗劑泡罐時(shí),打開蒸汽閥門,向過濾罐內(nèi)通蒸汽加熱再悶罐3~4小時(shí),提高罐內(nèi)溫度。罐內(nèi)濾料吸附的污油懸浮物及內(nèi)壁上的油就被分離蒸發(fā)出來。這些污油及懸浮物隨著罐頂部溢油管線流入污油池回收。待油被高溫分離后,此時(shí)再進(jìn)行反沖洗,罐內(nèi)的污油及懸浮物只需20分鐘就洗得干干凈凈,罐內(nèi)濾料松軟不結(jié)板。

改造后,每臺(tái)過濾罐的洗罐時(shí)間明顯下降,同時(shí)也減少了洗罐次數(shù)和時(shí)間,泡罐時(shí)間也得到明顯減少,充分利用了設(shè)備的運(yùn)行時(shí)間。加藥量下降,大量節(jié)約了化學(xué)藥品。濾料的使用期延長(zhǎng),大大地延長(zhǎng)了濾料的使用壽命,節(jié)約了更換濾料的開支,水質(zhì)也得到了大幅度提高。

4 實(shí)例

A污水站設(shè)計(jì)處理能力2.4×103m3/d,由于B污水站停產(chǎn)改造,致使A站處于超負(fù)荷運(yùn)行。同時(shí),污水系統(tǒng)供求矛盾加劇造,A站反沖洗水無法正常外輸。一次過濾罐反沖洗進(jìn)出口壓力差由0.02MPa上升到0.04MPa。經(jīng)開罐檢查,濾料污染嚴(yán)重需要進(jìn)行清洗。為降低濾料清洗成本,開展了投加破乳劑與過濾罐熱洗的實(shí)驗(yàn)。

5 實(shí)驗(yàn)原理

潔濾劑(破乳劑或高溫?zé)崴臑V罐加藥口進(jìn)入到過濾罐,自下而上經(jīng)過墊層、濾層到達(dá)上部水箱,然后啟動(dòng)攪拌器,對(duì)上部污染的濾層進(jìn)行搓洗,上部污染濾層中的污油在潔濾劑(破乳劑或高溫?zé)崴┘皵嚢杵鞯拇晗醋饔孟拢c濾料脫離,溶入清洗液中,然后進(jìn)行反沖洗操作,將清洗液通過反沖洗出口及排污口排至污水回收池中。

6 實(shí)驗(yàn)過程

6.1 投加破乳劑實(shí)驗(yàn)

投加破乳劑清洗過濾罐的流程為:將破乳劑傾倒到加藥罐中;打開過濾罐反沖洗出水閥門,啟動(dòng)加藥泵,關(guān)閉過濾罐反沖洗出水閥門;啟動(dòng)攪拌器;對(duì)過濾罐進(jìn)行反沖洗。

實(shí)驗(yàn)效果見下表。

6.2 過濾罐熱洗實(shí)驗(yàn)

熱洗過濾罐的流程為:過濾罐停產(chǎn);連接好鍋爐車、水罐車熱洗供水管線,點(diǎn)爐升溫;將鍋爐車熱洗橡膠管線頭連接到加藥管線上;關(guān)閉反沖洗進(jìn)口、過濾罐進(jìn)出口閥門,打開反沖洗出口閥門;待將過濾罐注滿熱水后,啟動(dòng)攪拌器;過濾罐反沖洗。

實(shí)驗(yàn)效果見下表。

7 實(shí)驗(yàn)效果分析

1)壓差差值對(duì)此:兩組實(shí)驗(yàn)中最優(yōu)值分別為投加60L的破乳劑和注入70℃的水。熱洗的效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)好過投加破乳劑。

2)含油差值對(duì)此:通過實(shí)驗(yàn)后水質(zhì)含油情況,熱洗效果也好于投加破乳劑的效果。

3)經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比:對(duì)潔濾劑與熱洗的清洗方法,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。

(1)清洗過濾罐需要潔濾劑2噸,每噸6000元,則為1.2萬元。

(2)熱洗一座過濾罐需要40m3熱水,清水每噸6元。加上熱洗車的費(fèi),則每清洗一座過濾罐需要2240元。

通過熱洗的方法每個(gè)過濾罐節(jié)約費(fèi)用9760元。

8 結(jié)束語

(1)對(duì)過濾罐進(jìn)行熱洗,清潔效果比較明顯。應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)熱洗方法的研究,并應(yīng)用到生產(chǎn)中,使其最大限度的發(fā)揮作用。

(2)提高水質(zhì)應(yīng)從源頭抓起,提高聯(lián)合站一、二段放水水質(zhì),可以使集輸、污水處理系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)入良性循環(huán)。

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