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加氫裂化工藝條件優(yōu)化及實(shí)施

2018-11-15 10:26范衛(wèi)東馮珂婷
石油化工應(yīng)用 2018年10期
關(guān)鍵詞:加氫裂化航煤石腦油

范衛(wèi)東 ,馮珂婷 ,牛 犇

(1.西安石油大學(xué),陜西西安 710065;2.中國(guó)石油獨(dú)山子石化分公司,新疆獨(dú)山子 833600)

我國(guó)原油質(zhì)量逐年變重、變差,高硫原油的加工逐年增加,環(huán)保法規(guī)對(duì)煉油工藝本身及石油產(chǎn)品質(zhì)量要求日趨嚴(yán)格,市場(chǎng)對(duì)清潔燃料和優(yōu)質(zhì)化工原料需求量持續(xù)增長(zhǎng),重質(zhì)原料清潔輕質(zhì)化工藝技術(shù)持續(xù)快速增長(zhǎng)。加氫裂化作為二次加工技術(shù)具有加工原料的范圍寬、原料適應(yīng)性強(qiáng)、產(chǎn)品方案靈活、產(chǎn)品質(zhì)量好、液體產(chǎn)品收率高等特點(diǎn),能生產(chǎn)從液化石油氣、石腦油、噴氣燃料、柴油到蒸汽裂解原料、潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油等多種優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、原料,是大型煉廠和石油化工企業(yè)最重要、最可靠、最靈活和最有效的加工手段[1,2],在全廠生產(chǎn)流程中起到產(chǎn)品質(zhì)量分布和產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)節(jié)器的作用,是“油-化-纖”結(jié)合的核心,已成為現(xiàn)代煉油和化工中最重要的重油深度加工工藝之一。

獨(dú)山子石化公司煉油廠原油一次加工能力10 Mt/a,含1 Mt/a蒸餾裝置、1.2 Mt/a焦化裝置、2 Mt/a蠟油加氫裂化裝置、3 Mt/a柴油加氫精制裝置和重整及催化裝置等裝置。2 Mt/a蠟油加氫裂化裝置因其原料加工范圍廣,產(chǎn)品附加值高等優(yōu)勢(shì)在煉油廠占有重要地位。近年來,柴油市場(chǎng)產(chǎn)能過剩日益嚴(yán)重,石油化工原料供應(yīng)不足,通過優(yōu)化原料組成、調(diào)整反應(yīng)深度、優(yōu)化分餾系統(tǒng)等措施,可大幅度改善產(chǎn)品分布,提高石腦油、航煤、加氫尾油收率,降低重柴油收率,實(shí)現(xiàn)效益的最大化。

1 裝置簡(jiǎn)介

我國(guó)現(xiàn)有加氫裂化裝置絕大部分采用單段雙劑或單段串聯(lián)工藝流程,兩種工藝占總處理能力的91.2%。加氫裂化裝置操作模式根據(jù)尾油循環(huán)方式分為全循環(huán)、部分循環(huán)和一次通過三種。中國(guó)石油獨(dú)山子石化煉油廠200×104t/a蠟油加氫裂化裝置采用UOP公司提供的工藝包,裝置以減壓蠟油、焦化蠟油為原料,采用單段一次通過流程,最大限度生產(chǎn)BMCI<14的尾油(作乙烯原料)和硫含量<50 mg/L,十六烷值>55的優(yōu)質(zhì)柴油,同時(shí)副產(chǎn)輕烴氣體、液態(tài)烴和石腦油。裝置設(shè)計(jì)規(guī)模200×104t/a,操作彈性50%~110%,年開工時(shí)數(shù)8 400 h。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要,反應(yīng)轉(zhuǎn)化率可以在70%~85%進(jìn)行調(diào)整(以生成油365℃餾出量來計(jì)量轉(zhuǎn)化率)。裝置由反應(yīng)部分(包括新氫壓縮機(jī)、循環(huán)氫壓縮機(jī))、分餾部分及公用工程設(shè)施組成。

減壓蠟油、焦化蠟油混合原料經(jīng)原料油過濾器、原料油緩沖罐切水,加壓至17.5 MPa、換熱,采用爐后混氫流程,與420℃循環(huán)氫混合,350℃、14.5 MPa進(jìn)入加氫精制/裂化反應(yīng),經(jīng)熱高、熱低、冷高、冷低壓分離器,分離出循環(huán)氫、低分生成油和低分氣(見圖1)。

冷低分油與熱低分油分別進(jìn)入主汽提塔(C-201)的第11層和第23層,塔底用過熱蒸汽汽提。塔頂氣經(jīng)主汽提塔頂回流罐(V-201)進(jìn)行油、水、氣三相分離。分離出的輕烴氣與脫丁烷塔頂氣進(jìn)入干氣脫硫塔。主汽提塔頂液相一路作為塔頂回流,另一路進(jìn)入脫丁烷塔(C-204),分離出液化氣和輕石腦油。主汽提塔底油經(jīng)預(yù)閃蒸罐閃蒸后,底液經(jīng)分餾塔進(jìn)料泵增壓后進(jìn)入分餾塔進(jìn)料加熱爐(F-201)加熱到371℃,進(jìn)入分餾塔的第48層塔板(見圖2)。

圖1 2 Mt/a加氫裂化裝置反應(yīng)部分原則流程圖

產(chǎn)品分餾塔塔底用過熱蒸汽汽提,塔頂氣經(jīng)塔頂回流罐(V-202)進(jìn)行油、水、氣三相分離,油相一路做塔頂回流,另一路為重石腦油外送至罐區(qū);產(chǎn)品分餾塔中部設(shè)輕柴油(第17層)側(cè)線抽出、重柴油側(cè)線抽出,塔底油經(jīng)增壓換熱后作加氫尾油送出裝置。

2 裝置分析

200×104t/a加氫裂化裝置采用設(shè)備臺(tái)數(shù)相對(duì)較少、流程相對(duì)簡(jiǎn)單的單段一次通過流程。裝置自2009年9月開工投產(chǎn)以來,運(yùn)行平穩(wěn),原料加工范圍廣、副產(chǎn)品少、目的產(chǎn)品質(zhì)量好、收率高、熱能利用合理。受近年來重柴油市場(chǎng)日益萎縮的影響和石油化工原料供不應(yīng)求的作用,降低裝置重柴油柴油收率,最大限度提高裝置石腦油收率、航煤收率、加氫尾油收率,一直是裝置生產(chǎn)優(yōu)化的方向。

為優(yōu)化產(chǎn)品分布、擴(kuò)大加氫原料供應(yīng)、凈化裂化原料質(zhì)量、提升加氫裂化反應(yīng)的轉(zhuǎn)化率、改善裂化產(chǎn)品質(zhì)量、延長(zhǎng)裂化催化劑使用壽命,主要對(duì)原有催化劑進(jìn)行了優(yōu)化級(jí)配。最初設(shè)計(jì)保護(hù)劑選用TK10、TK711、834-HC、HC-DM,精制催化劑選用UF-210STARS,裂化劑選用DHC-32LT,裂化劑采用含少量分子篩的無定形硅鋁復(fù)合型催化劑,有良好的中間餾分油選擇性,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,初期和末期變化小;具有良好的抗有機(jī)氮的能力,不再單獨(dú)設(shè)置加氫精制反應(yīng)器。2015年大修保護(hù)劑更換為CATTRAP-30和CATTRAP-50保護(hù)劑,脫金屬劑更換為KF-542、KF-647、KG-6型;精制劑更換為鎳鉬型KF-851-1.5Q、KF-851-3Q催化劑,在進(jìn)行脫硫、脫氮和芳烴飽和反應(yīng)的同時(shí),具有極高的加氫和脫除雜質(zhì)能力,使通過反應(yīng)器出口物料中微量的烯烴組分飽和,以防止在硫化氫存在的環(huán)境下生成硫醇。裂化劑更換為HC-140LT,在滿足最大量生產(chǎn)國(guó)V柴油的前提下,獲得更多的重石腦油和輕柴油的收率。HC-140LT具有更高的活性,更低的氫耗,同時(shí)保證裝置的運(yùn)行周期。

3 優(yōu)化操作實(shí)例

3.1 優(yōu)化原料

圖2 2 Mt/a加氫裂化裝置分餾部分原則流程圖

表1 摻煉餾分油基本性質(zhì)

在相同的催化劑和工藝條件下,產(chǎn)品烴類組成與原料烴類組成密切相關(guān)。加氫裂化不發(fā)生環(huán)化反應(yīng),原料中的環(huán)狀烴含量越高,對(duì)應(yīng)的重石腦油、航煤和柴油產(chǎn)品中的環(huán)狀烴含量隨之增加。原料中環(huán)狀烴含量越高,加氫裂化生產(chǎn)的重石腦油芳潛越高、航煤煙點(diǎn)越低、柴油十六烷值越低。在原料中摻煉常三線、常一線、減一線和催化柴油,可增產(chǎn)輕質(zhì)、重質(zhì)裂解原料和航空煤油、對(duì)提高加氫裂化效益意義重大[3,4]。

為擴(kuò)大原料來源,優(yōu)化裝置產(chǎn)品分布,分別進(jìn)行摻煉減一線油(10 t/h)、常一線油(15 t/h)、常三線油(20 t/h)和混合摻煉常三線、常一線油、減一線、催化柴油的工業(yè)試驗(yàn),在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí),調(diào)整反應(yīng)、分餾操作參數(shù),以維持裝置穩(wěn)定平穩(wěn)。摻煉餾分油性質(zhì)(見表1),混合摻煉原料性質(zhì)(見表2),摻煉前后反應(yīng)、分餾單元操作條件及產(chǎn)品分布(見表3、表4)。

表2 混合摻煉前后加氫裂化原料性質(zhì)

表2 混合摻煉前后加氫裂化原料性質(zhì)(續(xù)表)

表3 摻煉前后主要操作條件變化

表4 摻煉前后產(chǎn)品分布

減一線油主要為柴油組分,摻煉后VGO加工量減少,輕組分產(chǎn)品(航煤及航煤以上產(chǎn)品)收率較正常加工VGO有小幅下降(0.52%),柴油+尾油收率有所上升。摻煉常一線油后,輕組分產(chǎn)品(航煤及航煤以上產(chǎn)品)收率較正常加工VGO上升(1.45%),較摻煉減一線油輕組分產(chǎn)品收率上升1.97%。摻煉常一線油后航煤收率較正常加工VGO大幅上升(4.96%),較摻煉減一線油后航煤收率上升(3.82%),主要是由于常一線組分主要為航煤餾分,基本上常一線都轉(zhuǎn)化為航煤以上組分。摻煉常三線油后航煤以上組分多8.95 t/h,收率提高4.06%。

常一線、常三線、減一線餾分保持了石油中的原始烴類組成,烷烴、環(huán)烷烴含量較多,芳烴含量有限,在加氫裂化反應(yīng)條件下,易發(fā)生裂化反應(yīng)。催化柴油中含量較高的芳烴加氫后大部分仍以環(huán)狀烴形式存在,即使發(fā)生加氫裂化反應(yīng)產(chǎn)生單環(huán)環(huán)狀烴,由于催化柴油中輕餾分與航煤餾程的重疊,反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)入航煤組分,故混合摻煉時(shí)航煤中環(huán)狀烴含量顯著增加,航煤煙點(diǎn)降低。混合摻煉試驗(yàn)反應(yīng)進(jìn)料量控制230±1 t/h,摻煉常一線 10 t/h、常三線油25 t/h、減一線 10 t/h、催柴 17 t/h,其余為焦化蠟油168 t/h,執(zhí)行航煤生產(chǎn)方案。

混合摻煉后原料組分明顯變輕,進(jìn)料飽和度增加,硫氮含量更高,精制床層溫升將略增加,由于原料組分變化,烷烴含量升高,經(jīng)過精制后的油品飽和度更高,裂化床層溫升將會(huì)降低。裝置各項(xiàng)產(chǎn)品均合格受控,充分拔出航煤及以上組分,航煤以上組分含氫收率達(dá)到48.97%。摻煉催柴后,反應(yīng)精制床層溫升無明顯變化,加工催柴時(shí)的反應(yīng)放熱量與加工焦化蠟油時(shí)相當(dāng),反應(yīng)氫耗略有增加。

液化氣和重石腦油收率明顯上升,輕石腦油收率基本持平,航煤收率更低,更多重柴壓入尾油中,導(dǎo)致重柴收率更低,尾油收率更高。航煤以上組分含氫收率達(dá)到48.97%呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)。輕、重石腦油餾程無明顯變化,輕石腦油醋酸鉛腐蝕均合格;航煤殘留控制≮1.4%(V/V),終餾點(diǎn)控制在240℃,最大限度生產(chǎn)航煤;為保證尾油外送量≮85 t/h,裝置將重柴油壓入尾油,重柴油終餾點(diǎn)降低190℃左右,尾油2%餾出溫度降至300℃左右,BMCI控制在11.5左右。

3.2 調(diào)整反應(yīng)深度

隨著加氫裂化裝置轉(zhuǎn)化率的提高,餾程范圍基本不變的石腦油餾分收率持續(xù)增加,航煤產(chǎn)率先隨轉(zhuǎn)化率提升后趨于平穩(wěn),柴油餾分收率先緩慢升高至最高點(diǎn)后緩慢下降。隨轉(zhuǎn)化率的增加,中間餾分油密度降低,噴氣燃料的煙點(diǎn)和柴油十六烷值提高,產(chǎn)品低溫流動(dòng)性如冰點(diǎn)、凝點(diǎn)變化不大。

為保證加氫裂化裝置最大限度地獲得高附加值產(chǎn)品,對(duì)裝置的反應(yīng)深度進(jìn)行調(diào)節(jié)。在管網(wǎng)新氫富裕和壓縮機(jī)負(fù)荷允許情況下,逐漸提高反應(yīng)溫度(每次0.3℃),檢查反應(yīng)床層各點(diǎn)溫度是否平穩(wěn)可控,新氫耗量和新氫壓縮機(jī)負(fù)荷運(yùn)行情況,并協(xié)調(diào)優(yōu)化操作至穩(wěn)定,穩(wěn)定操作不小于8 h。為保證分餾塔足夠的分餾精度,分餾加熱爐出口溫度控制在305℃,不再繼續(xù)調(diào)整,防止影響航煤質(zhì)量。操作調(diào)整到位后,對(duì)航煤(分析密度、餾程、殘留、損失和閃點(diǎn))、尾油(分析密度、餾程和BMCI值)、重柴加樣分析,對(duì)混合原料油、重柴油和尾油加樣進(jìn)行族組成分析。

反應(yīng)床層平均溫度由392.5℃提高至394.5℃,反應(yīng)氫耗由58 000 m3/h逐漸提高至61 500 m3/h,每噸原料油耗氫量由246.8 m3提高至261.7 m3,反應(yīng)溫度隨氫耗增大而增加。

隨反應(yīng)溫度提高,反應(yīng)深度不斷加深,液化氣、輕石腦油、重石腦油等輕組分收率上升,航煤量維持穩(wěn)定,為保證尾油產(chǎn)量壓低重柴產(chǎn)量,重柴收率明顯降低,尾油收率維持穩(wěn)定(見表5)。

提高轉(zhuǎn)化率后,尾油2%餾出溫度由287℃降至257℃,密度由838 kg/m3逐漸降至833.3 kg/m3,BMCI值有所上升(見表6)。

航煤質(zhì)量變化情況:密度由806kg/m3降至799kg/m3,干點(diǎn)降至230℃左右,殘留仍然維持在1.4左右,損失量明顯上升,煙點(diǎn)26 mm,比較卡邊(指標(biāo)≥26 mm)。航煤干點(diǎn)、密度明顯降低,航煤殘留、煙點(diǎn)沒有明顯改善,且損失量明顯上升(見表7)。

3.3 優(yōu)化產(chǎn)品方案

通過摻煉常三線、減一線、常一線油,改善了加氫裂化原料性質(zhì),提高航煤及以上組分產(chǎn)品收率,提高航煤與尾油收率,滿足全廠的油品配比,實(shí)現(xiàn)了加氫裂化裝置在油-化結(jié)合效益的最大化。為保障冬季低標(biāo)號(hào)柴油(-35#柴油)的市場(chǎng)需求,進(jìn)一步調(diào)整操作,降低柴汽比,靈活多產(chǎn)滿足國(guó)Ⅴ要求的-35#柴油或0#柴油。

對(duì)比國(guó)Ⅳ和國(guó)Ⅴ柴油技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),-35#柴油十六烷值控制指標(biāo)由≥45提高至≥47,十六烷指數(shù)仍為≥44,凝點(diǎn)≤-37℃,冷濾點(diǎn)≤-30℃。其中-35#柴油的十六烷值股份公司內(nèi)控指標(biāo)在此基礎(chǔ)上又提高了0.5的單位,同時(shí)對(duì)-35#柴油凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)做出了明確要求,-35#柴油質(zhì)量控制指標(biāo)更為嚴(yán)格,裝置原輕柴側(cè)線抽出產(chǎn)品的凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)和十六烷值成為影響-35#柴油生產(chǎn)的主要瓶頸。

經(jīng)計(jì)算、分析論證,在主汽提塔系統(tǒng)維持平穩(wěn)操作,通過降低分餾加熱爐出口溫度,降低分餾塔頂溫度,降低航煤抽出量將部分航煤組分壓入重柴油側(cè)線,降低重柴油(-35#柴油)抽出量,優(yōu)化分餾塔各項(xiàng)參數(shù),降低重柴抽出溫度,將重柴側(cè)線產(chǎn)品終餾點(diǎn)壓至295℃以下,保證凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、十六烷值的合格。

經(jīng)過近10個(gè)月的生產(chǎn),獨(dú)山子石化公司成為國(guó)內(nèi)首家成功利用加氫裂化重柴油生產(chǎn)國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)-35#柴油的煉化企業(yè),總結(jié)出了柴油餾程與十六烷指數(shù)、餾程與冷濾點(diǎn)、冷濾點(diǎn)與凝點(diǎn)之間的相互關(guān)系,明確了原料油中芳烴含量及反應(yīng)深度對(duì)柴油的十六烷值的影響規(guī)律,確定了重柴側(cè)線生產(chǎn)-35#柴油的操作參數(shù),制定了-35#柴油質(zhì)量?jī)?nèi)控指標(biāo),保證了產(chǎn)品質(zhì)量的有效控制。

4 結(jié)論

隨裂解原料的供應(yīng)緊張、柴油市場(chǎng)的過剩和航煤市場(chǎng)的興旺,降低裝置柴油收率,最大限度提高裝置石腦油收率、加氫尾油、航煤收率已成為石化企業(yè)產(chǎn)品方案調(diào)整的方向。加氫裂化裝置在最大量生產(chǎn)尾油保證乙烯裂解原料的前提下,通過優(yōu)化原料組成、調(diào)整反應(yīng)深度、優(yōu)化分餾系統(tǒng)等措施,在航煤生產(chǎn)的同時(shí),利用重柴側(cè)線生產(chǎn)符合國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)要求的-35#柴油,不但提高了裝置操作靈活性,滿足了尾油和航煤生產(chǎn)需求,降低了0#柴油的產(chǎn)量,還解決了輕柴側(cè)線生產(chǎn)-35#柴油的一系列問題,實(shí)現(xiàn)了尾油和航煤產(chǎn)量的最大化,低凝柴油質(zhì)量的最優(yōu)化,經(jīng)濟(jì)效益的最佳化。

表5 反應(yīng)溫度變化對(duì)加氫裂化裝置產(chǎn)品分布的影響

表6 不同轉(zhuǎn)化率下加氫尾油質(zhì)量變化

表7 不同轉(zhuǎn)化率下航煤質(zhì)量變化

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