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X鋼低MgO燒結(jié)礦生產(chǎn)實(shí)踐

2018-11-23 06:06郭存濤潘康信
山西冶金 2018年5期
關(guān)鍵詞:氧化鎂風(fēng)門鐵水

郭存濤, 芮 明, 潘康信, 李 挺

(江蘇永鋼集團(tuán)有限公司, 江蘇 張家口 215600)

低MgO有利于提高燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度,尤其是有利于改善對(duì)燒結(jié)礦的粒度組成;有利于降低固體燃料的消耗;改善燒結(jié)礦的冶金性能。為摸索低MgO燒結(jié)礦對(duì)燒結(jié)、煉鐵生產(chǎn)成本的影響,優(yōu)化燒結(jié)及高爐配料組成,江蘇永鋼集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)決定在300燒結(jié)實(shí)施低MgO(w(MgO)約為2.0%)燒結(jié)礦的生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)。

1 生產(chǎn)過(guò)程

1)低 MgO 燒結(jié)礦指標(biāo)按照 R=1.78、w(MgO)=2.00%進(jìn)行燒結(jié)配料,主要執(zhí)行配比見(jiàn)表1。

表1 混勻料及溶劑配比調(diào)整(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) %

2)低MgO燒結(jié)礦成分調(diào)整(見(jiàn)表2)。

1.1 燒結(jié)生產(chǎn)運(yùn)行情況

在試燒過(guò)程中,受故障停機(jī)影響生產(chǎn)中斷多次,累計(jì)401 min。而計(jì)劃固定生石灰使用量,堿度調(diào)整使用石灰石,生產(chǎn)過(guò)程中由于生石灰供應(yīng)緊張,減少生石灰使用量,增加了石灰石粉用量。另外,由于脫硫增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)出口壓力影響,燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)風(fēng)門調(diào)整較為頻繁,從 27 日 07∶57 至 28 日 07∶36,風(fēng)門開(kāi)度共計(jì)調(diào)整66次,平均每小時(shí)調(diào)整約為3次,燒結(jié)抽風(fēng)過(guò)程波動(dòng)較大。其中27日平均風(fēng)門開(kāi)度50%左右、28日平均風(fēng)門開(kāi)度45%左右、29日平均風(fēng)門開(kāi)度40%以下、30日平均風(fēng)門開(kāi)度30%以下。

表2 低MgO燒結(jié)礦成分調(diào)整 %

1.2 低MgO 燒結(jié)礦使用

公司煉鐵二廠高爐27日中班后期開(kāi)始使用低MgO燒結(jié)礦,其中4號(hào)高爐夜班渣鐵流動(dòng)性變差,并有崩塌料現(xiàn)象,高爐及時(shí)控壓至170 kPa,縮礦、負(fù)荷退至4.0,5號(hào)、7號(hào)高爐基本正常。分析可能與試生產(chǎn)初期燒結(jié)礦粒級(jí)偏小有關(guān),粒級(jí)檢測(cè)結(jié)果顯示(煉鐵檢測(cè)),4號(hào)高爐入爐燒結(jié)礦小于5 mm比例達(dá)到47.86%,相比5號(hào)、7號(hào)高爐入爐燒結(jié)礦小于5 mm比例在9%~12%之間的高出許多,進(jìn)而影響爐況。

煉鐵二廠高爐使用菱鎂石480 t左右,其中4號(hào)高爐每批200 kg、5號(hào)高爐250 kg、7號(hào)高爐250 kg,平均噸鐵約17 kg,高爐鎂鋁比控制0.72%~0.74%,同比之前提高了0.03%~0.05%。

另外因試驗(yàn)時(shí)間短,高爐鎂鋁比調(diào)整方面可總結(jié)內(nèi)容較少。

2 質(zhì)量成本對(duì)比

2.1 燒結(jié)礦質(zhì)量情況

1)化學(xué)指標(biāo)。燒結(jié)礦堿度保持不變,氧化鎂降低后,全鐵品位(全鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù))上升0.62%,對(duì)應(yīng)高爐入爐品位提高0.5%;氧化亞鐵上升0.73%,從亞鐵來(lái)看燒結(jié)礦配入燃料量比較合適,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤不存在生燒或過(guò)燒現(xiàn)象。

2)物理指標(biāo)。低鎂燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度與高鎂期間相比呈下降趨勢(shì),期間出現(xiàn)1批轉(zhuǎn)鼓等外品,11批次轉(zhuǎn)鼓二級(jí)品,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度波動(dòng)較大,主要與燒結(jié)過(guò)程控制不穩(wěn)定有關(guān),頻繁的調(diào)整風(fēng)門開(kāi)度,造成強(qiáng)度階段性波動(dòng);燒結(jié)礦出廠粒度方面小于5 mm比例下降了1.53%,小于10 mm比例下降了3.04%,16 mm以下下降了6%,出廠粒級(jí)分布優(yōu)于高氧化鎂燒結(jié)礦。

3)高爐入爐粒級(jí)(篩分前)。高爐入爐燒結(jié)礦(篩分前)中10 mm以下粒級(jí)有所升高,分析主要原因是低氧化鎂燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓下降,加上大部分燒結(jié)礦通過(guò)燒結(jié)儲(chǔ)備藏轉(zhuǎn)運(yùn),落差大,摔打造成燒結(jié)礦粒級(jí)變差。

2.2 成本對(duì)比

1)燒結(jié)礦成本。高氧化鎂燒結(jié)礦成本數(shù)據(jù)為300 m2車間7月22日—25日實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù),低氧化鎂燒結(jié)礦成本是7月28日—30日試生產(chǎn)期間實(shí)際數(shù)據(jù);生產(chǎn)高氧化鎂燒結(jié)礦平均日產(chǎn)9 060 t,而低氧化鎂燒結(jié)礦平均日產(chǎn)僅6 613 t。由于公司燒結(jié)產(chǎn)能相對(duì)富余,300 m2車間產(chǎn)量減少后可通過(guò)450 m2車間彌補(bǔ),對(duì)燒結(jié)廠總體而言,不影響人工、折舊等固定性費(fèi)用;據(jù)上表成本對(duì)比,低氧化鎂燒結(jié)礦成本564.14元/t,同比高氧化鎂燒結(jié)礦高6.02元/t。其中混勻料成本上升6.95元/t,溶劑成本下降3.76元/t,燃料成本下降1.84元/t,能源成本上升4.67元/t?;靹蛄铣杀痉治鲋饕c低氧化鎂燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓下降,內(nèi)返礦率升高有關(guān)(內(nèi)返礦率升高0.75%)。能耗成本上升主要是低氧化鎂燒結(jié)礦生產(chǎn)利用系數(shù)較低,平均日產(chǎn)同比下降2 447 t/d。

2)鐵水成本。鐵水成本主要核算含鐵原料及燃料成本,不含制造費(fèi)用。不使用菱鎂石鐵水成本數(shù)據(jù)參考7月25日之前高爐實(shí)際,使用菱鎂石鐵水成本參考7月28日—30日生產(chǎn)數(shù)據(jù);燒結(jié)礦成本滾入鐵水含鐵料成本,其中由于高爐使用菱鎂石期間燒結(jié)礦構(gòu)成為71%低氧化鎂燒結(jié)礦+10%高爐高氧化鎂燒結(jié)礦,以加權(quán)方式核定燒結(jié)礦綜合價(jià)格;爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整修正值為爐料結(jié)構(gòu)變化引起的成本變化。因測(cè)算定價(jià)中燒結(jié)礦相比球團(tuán)、塊礦處于價(jià)格劣勢(shì),減少4%的比例影響含鐵料成本2.25元/t,該部分成本與使用低氧化鎂燒結(jié)礦沒(méi)有關(guān)聯(lián),予以剔除;煉鐵二廠高爐使用菱鎂石后噸鐵燃料比上升6.44 kg,其中噴煤比噸鐵下降2.3 kg,入爐焦比噸鐵升高8.74 kg,噸鐵燃料成本升高6.61元;據(jù)成本對(duì)比,使用菱鎂石高爐原燃料成本1 373.34元/t,同比之前升高13.64元/t。分析原因:一方面是燒結(jié)礦成本升高帶入鐵水成本,影響7.03元/t鐵;另一方面低氧化鎂燒結(jié)礦質(zhì)量未如預(yù)期得到改善,轉(zhuǎn)鼓、粒級(jí)指標(biāo)反而變差,不利于高爐爐況及降本,尤其4號(hào)高爐還出現(xiàn)塌料,退負(fù)荷生產(chǎn),3座高爐燃料比均呈上升趨勢(shì)。

3 結(jié)論

此次降低燒結(jié)礦MgO,高爐使用菱鎂石的生產(chǎn)試驗(yàn)未達(dá)到預(yù)定效果,且與目標(biāo)存在較大差距。主要表現(xiàn)在以下方面:

1)低MgO燒結(jié)礦理化指標(biāo)下滑。一是轉(zhuǎn)鼓指數(shù)平均為74.84%,同比之前下降了0.4%,與預(yù)估78%目標(biāo)相差了3.16%,且試生產(chǎn)期間波動(dòng)較大,前期個(gè)別批次僅73%左右。二是燒結(jié)礦入爐粒級(jí)組成方面,雖然出廠檢測(cè)結(jié)果顯示粒級(jí)質(zhì)量有所提升,但入爐粒級(jí)情況看,低MgO燒結(jié)礦小于5 mm比例有所增加,且波動(dòng)大。

2)燒結(jié)機(jī)試生產(chǎn)過(guò)程中運(yùn)行極不穩(wěn)定。一是生石灰粉供應(yīng)不足,被迫減少生石灰粉配比;二是受脫硫風(fēng)機(jī)風(fēng)箱、風(fēng)板腐蝕及導(dǎo)流板故障等影響,脫硫增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)出口壓力不穩(wěn),導(dǎo)致主抽風(fēng)機(jī)風(fēng)門調(diào)整頻繁,極大影響燒結(jié)生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。

3)燒結(jié)礦成分控制不穩(wěn)定。按照試驗(yàn)方案要求,燒結(jié)礦w(MgO)從2.6%逐步降至2.0%左右,但27日中班實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中MgO含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))跳躍明顯,從2.0%以上直接降至1.59%,給后道高爐生產(chǎn)調(diào)整造成一定難度。該問(wèn)題主要出現(xiàn)在試生產(chǎn)初期,后續(xù)相對(duì)正常,但也反映出燒結(jié)廠對(duì)混合料成分把控方面存在不足。

4)成本上升幅度較大。由于低MgO燒結(jié)礦生產(chǎn)過(guò)程穩(wěn)定性較差,且生產(chǎn)出的燒結(jié)礦質(zhì)量非但沒(méi)改善,反而有所下滑。燒結(jié)成本方面:混勻料消耗成本升高6.95元/t,能耗成本上升4.67元/t,溶劑、燃耗成本下降5.6元/t,合計(jì)噸燒成本升高6.02元。而煉鐵高爐方面產(chǎn)生的基本是負(fù)面影響,特別4號(hào)高爐出現(xiàn)塌料控冶強(qiáng),噸鐵燃料比上升幅度近10 kg,煉鐵二廠噸鐵燃料比上升6.44 kg,此次低MgO燒結(jié)礦生產(chǎn)試驗(yàn),鐵水成本上升約13.64元/t。

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