■ 山東五征集團有限公司 (日照 276800) 孟凡華 劉嬌霞 胡太明 秦立剛
公司加工的零件為主減速器殼,如圖1所示,加工主減速器殼使用的機床是四軸加工中心,可一次加工完成所有有位置度要求的尺寸。
圖1 主減速器殼
本課題是在我公司現(xiàn)有夾具情況下,通過對夾具的改造,最終實現(xiàn)自動化夾緊工件,并且降低勞動強度、減少裝夾時間。
主減速器殼現(xiàn)有夾具是用主減速器殼安裝止口與其中一螺栓孔定位,利用四組鉤型壓板與螺母進行手動壓緊的裝夾方式,夾緊可靠,故本次改動采用原來的壓緊方案即可。
根據(jù)夾具的動作要求,確定液壓件的種類。主壓緊應盡量靠近加工位置,考慮到壓緊要可靠,且在松開時不影響工件的裝夾,選擇四個壓緊力較大的旋轉(zhuǎn)液壓缸,這樣當松開工件后,壓板可以自動旋轉(zhuǎn)90°,讓開工件的裝夾位置。壓緊的主要作用是防止零件在定位時的傾斜和在加工過程中的顫動。
夾具的動力源為液壓站,可以提供最大10MPa壓力。在零件的加工過程中,液壓站和夾具是分開的,使用快換插頭,方便壓緊與松開。配備保壓蓄能器,這樣可以避免在加工過程中由于夾具密封問題產(chǎn)生壓力損失。液壓缸的壓緊和松開都由液壓壓力來實現(xiàn)。這樣做的好處是可以避免液壓缸在松開的過程中由于系統(tǒng)的背壓而導致的動作不一致。
根據(jù)以上分析可以確定夾具的液壓原理如圖2所示。
圖2 液壓夾具油路示意
(1)壓緊機構(gòu):拆掉原有壓緊機構(gòu),增加液壓缸壓緊元件。
(2)其他壓緊機構(gòu):增加蓄能器、單向閥、快換插頭、壓力表和油管等液壓元器件。
改造結(jié)果如圖3所示。
圖3
(1)加工時間:加工時間由之前的16min/件,縮短至15min/件。
(2)勞動強度:降低了員工23.6%勞動強度。
(3)質(zhì)量方面:自動化改造之后,由于壓緊力穩(wěn)定,加工尺寸、精加工余量及表面質(zhì)量非常穩(wěn)定,圖樣要求的幾何公差得到了保證。
我國的汽車工業(yè)起步較晚,在高精端技術(shù)方面還有比較大的進步空間,要想提升汽車制造業(yè)水平,就要靠產(chǎn)品的自動化生產(chǎn)來保證。
通過生產(chǎn)實踐證明,自動化改造操作方便、效率高并且尺寸精確可靠。此改造完全可以借鑒到類似工件的加工過程中,推廣價值較高。