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(1.浙江工業(yè)大學(xué) 環(huán)境學(xué)院,浙江 杭州 310014;2.嘉興市環(huán)科環(huán)境工程有限公司,浙江 嘉興 314000)
我國是煤炭的產(chǎn)銷大國,據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2015 年我國煤炭產(chǎn)量為37.5 億噸,消費(fèi)量高達(dá)39.7 億噸。在未來煤炭仍將是我國不可或缺的主要能源[1-2]。煤炭燃燒煙氣中的SO2和NOx給生態(tài)環(huán)境帶來了嚴(yán)重危害,如酸雨和光化學(xué)污染等[3]。2014 年7月1日起我國正式實(shí)施工業(yè)鍋爐最新排放標(biāo)準(zhǔn)《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13271—2014),標(biāo)準(zhǔn)不但提高了SO2的排放要求,還新提出了對NOx與汞的排放限值。根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn),我國在役工業(yè)鍋爐幾乎全部都要進(jìn)行改造。由于大型鍋爐已普遍應(yīng)用的SCR與SNCR脫硝方法均不能直接套用于中小型工業(yè)鍋爐,因此能應(yīng)用于中小型工業(yè)鍋爐煙氣的脫硝方法已成為迫切需要,探索一種簡單、高效的脫硝方法成為當(dāng)務(wù)之急[4-5]。
筆者在傳統(tǒng)氨法[6-10]的基礎(chǔ)上通過添加ClO2同時(shí)實(shí)現(xiàn)中小工業(yè)鍋爐的脫硫脫硝[11-14],旨在探索氨法脫硫基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)同時(shí)脫硝的新途徑。
試驗(yàn)流程如圖1所示,該試驗(yàn)主要包括三個(gè)部分:煙氣模擬系統(tǒng)、脫硫脫硝系統(tǒng)和煙氣分析系統(tǒng)。該試驗(yàn)?zāi)M煙氣分別由NO氣體鋼瓶、N2鋼瓶和SO2液化鋼瓶供給,與空氣混合稀釋后經(jīng)流量計(jì)進(jìn)入吸收塔。模擬煙氣配制參數(shù):流量控制為25 m3/h,煙氣進(jìn)口SO2初始質(zhì)量濃度為2 286 mg/m3,NO入口初始質(zhì)量濃度為536 mg/m3。模擬煙氣脫除主體為自行設(shè)計(jì)定制的篩板式噴淋塔。配制實(shí)驗(yàn)所需質(zhì)量濃度的吸收液置于儲(chǔ)液槽中,溫控加熱系統(tǒng)加熱到一定溫度后,磁力驅(qū)動(dòng)泵將儲(chǔ)液槽中溶液輸送至兩段噴淋段,與塔底部進(jìn)入的模擬煙氣逆向接觸并發(fā)生反應(yīng)。采用德國(testo 340)便攜式煙氣分析儀可對煙氣中各污染物質(zhì)量濃度進(jìn)行連續(xù)實(shí)時(shí)監(jiān)測。NO和SO2的去除效率計(jì)算式為
式中:η為NO和SO2的去除效率;Cin,Cout分別為NO,SO2的入口質(zhì)量濃度和出口質(zhì)量濃度,mg/mL。
1—NO鋼瓶;2—N2鋼瓶;3—SO2鋼瓶;4—鼓風(fēng)機(jī);5—風(fēng)量調(diào)節(jié)閥;6—?dú)怏w一級稀釋罐;7—模擬煙氣二級緩沖罐;8—噴淋塔;9—吸收液儲(chǔ)液槽;10—溫控加熱器;11—磁力循環(huán)泵;12—流量計(jì);13—高氯酸鎂干燥劑;14—煙氣分析儀;15—?dú)饬空{(diào)節(jié)閥門;16—液量調(diào)節(jié)閥門圖1 實(shí)驗(yàn)裝置流程圖Fig.1 Flow chart of the experimental setup
實(shí)驗(yàn)采用氯酸鈉法,自制ClO2溶液[15-16],然后添加到氨水吸收液中,配制成復(fù)合吸收劑。調(diào)節(jié)吸收劑反應(yīng)溫度為30 ℃,氨水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.3%,pH為6,NO入口初始質(zhì)量濃度為536 mg/m3,SO2入口初始質(zhì)量濃度為2 286 mg/m3,改變ClO2質(zhì)量濃度進(jìn)行試驗(yàn),NO和SO2的去除結(jié)果如圖2所示。
由圖2可得:隨著ClO2質(zhì)量濃度的升高,NO和SO2的去除效率都有所增加。脫硫效率由91.5%上升到99.9%,增加幅度較?。幻撓跣视?7%上升到90.8%,增加幅度較大。當(dāng)ClO2質(zhì)量濃度大于150 mg/L時(shí),脫硫和脫硝效率增長速度都逐漸減緩并趨于平穩(wěn)??梢钥闯觯篊lO2的加入能有效去除NOx和SO2,并且選擇150 mg/L作為ClO2脫硫脫硝最適質(zhì)量濃度。
圖2 ClO2質(zhì)量濃度對NOx和SO2脫除效率的影響Fig.2 Effect of ClO2 concentration on NOx and SO2removal efficiency
調(diào)節(jié)吸收劑反應(yīng)溫度為30 ℃ ,氨水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.3%,ClO2質(zhì)量濃度為150 mg/L,NO入口初始質(zhì)量濃度為536 mg/m3,SO2入口初始質(zhì)量濃度為2 286 mg/m3,改變吸收液pH進(jìn)行試驗(yàn),NO和SO2的去除結(jié)果如圖3所示。
圖3 pH值對NOx和SO2脫除效率的影響Fig.3 Effect of the pH value on the removal efficiencies of NOx and SO2
調(diào)節(jié)氨水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.3%,pH=6,ClO2質(zhì)量濃度為150 mg/L,NO入口初始質(zhì)量濃度為536 mg/ m3,SO2入口初始質(zhì)量濃度為2 286 mg/ m3,改變吸收液溫度進(jìn)行實(shí)驗(yàn),NO和SO2的去除結(jié)果如圖4所示。
圖4 反應(yīng)溫度對NOx和SO2脫除效率的影響Fig.4 Effect of reaction temperature on the removal efficiencies of NOx and SO2
由圖4可得:脫硫效率隨著溫度的升高而升高,當(dāng)吸收液溫度達(dá)到50 ℃ 時(shí),SO2可完全被去除。NO的去除效率隨著溫度的升高先緩慢升高,當(dāng)溫度為40 ℃ 時(shí)最高,為93.4%,然后又緩慢降低??赡苁钱?dāng)溫度升高時(shí),ClO2與NOx的反應(yīng)速率增加,但是當(dāng)溫度繼續(xù)升高時(shí),ClO2發(fā)生歧化反應(yīng),氧化能力降低。綜合考慮,選取40 ℃ 作為復(fù)合吸收液最適反應(yīng)溫度,此時(shí)SO2脫除效率為99.8%。
實(shí)驗(yàn)調(diào)節(jié)氨水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.3%,pH=6,溫度為40 ℃ ,ClO2質(zhì)量濃度為150 mg/L,NO入口初始質(zhì)量濃度為536 mg/m3,SO2入口初始質(zhì)量濃度為2 286 mg/m3,通過噴淋塔旁路的流量計(jì)調(diào)節(jié)吸收液循環(huán)量來確定試驗(yàn)的液氣比,NO和SO2的去除結(jié)果如圖5所示。
圖5 液氣比對NOx和SO2脫除效率的影響Fig.5 Effect of L/G on the removal efficiencies of NOx and SO2
由圖5可得:脫硫脫硝效率隨著液氣比的增加而增大。當(dāng)液氣比為12 L/m3時(shí),脫硫脫硝效率增加幅度開始減緩,此時(shí)脫硫脫硝效率分別為99.8%,93.2%。可能是因?yàn)楫?dāng)液氣比增大時(shí),模擬煙氣與逆流而下的吸收液接觸反應(yīng)的機(jī)會(huì)增大,進(jìn)而脫硫脫硝效率增大;當(dāng)液氣比繼續(xù)增大,模擬煙氣與吸收液的反應(yīng)已達(dá)到飽和,因而,繼續(xù)增大液氣比對脫硫脫硝沒有明顯促進(jìn)作用??紤]到成本問題,選取12 L/m3作為本試驗(yàn)的最佳液氣比。
通過試驗(yàn)得到最佳試驗(yàn)條件:吸收液循環(huán)量為300 L/h,反應(yīng)溫度為40 ℃,氨水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.3%,ClO2質(zhì)量濃度為150 mg/L,pH為6??刂葡到y(tǒng)運(yùn)行參數(shù):煙氣流量為25 m3/h,吸收液體積為10 L,NO入口初始質(zhì)量濃度為536 mg/m3。對于同時(shí)脫硫脫硝,通過模擬煙氣配制系統(tǒng)調(diào)節(jié)SO2入口質(zhì)量濃度,SO2對NOx的去除結(jié)果如圖6所示。
圖6 SO2入口質(zhì)量濃度對NOx和SO2脫除效率的影響 Fig.6 Effect of initial SO2concentration on the removal efficiencies of NOx and SO2
從圖6可得:SO2入口質(zhì)量濃度從1 143 mg/m3升高到2 857 mg/m3時(shí),SO2去除效率會(huì)略有降低,但一直保持99.4%以上。隨著SO2質(zhì)量濃度的升高,NOx的脫除效率不斷降低,且降低幅度不斷增大,當(dāng)SO2入口質(zhì)量濃度達(dá)到3 429 mg/m3時(shí),脫硝效率降為86.8%??赡茉谖账?nèi),SO2與NO之間存在著競爭關(guān)系,SO2入口質(zhì)量濃度不高時(shí),氨水起主要吸收作用,對NO的競爭相對較小;SO2入口質(zhì)量濃度過高時(shí),氨水只能脫除部分SO2,剩余的SO2則會(huì)和ClO2發(fā)生氧化反應(yīng),最終導(dǎo)致脫硝效率下降幅度增大。
二氧化氯協(xié)同氨法同時(shí)脫硫脫硝的過程中,二氧化氯起主要作用,其可能發(fā)生的反應(yīng)為
SO2+H2O→H2SO3
(1)
5SO2+2ClO2+6H2O→5H2SO4+2HCl
(2)
H2SO4+2NH3→(NH4)2SO4
(3)
HCl+NH3→NH4Cl
(4)
5NO+2ClO2+H2O→5NO2+2HCl
(5)
(6)
(7)
H2SO4+2NH3→(NH4)2SO4
(8)
HCl+NH3→NH4Cl
(9)
對上面的分析進(jìn)行歸納總結(jié),推測出二氧化氯協(xié)同氨法同時(shí)脫硫脫硝的總反應(yīng)為
5SO2+2ClO2+6H2O+12NH3→
5(NH4)2SO4+2NH4Cl
(10)
5NO+3ClO2+4H2O+8NH3→
5NH4NO3+3NH4Cl
(11)
不改變傳統(tǒng)氨法脫硫工藝,以ClO2作為脫硝添加劑,實(shí)現(xiàn)氨法脫硫同時(shí)脫硝。得出結(jié)論:1) 同時(shí)脫硫脫硝效果好,在本試驗(yàn)最適宜條件下(氨水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.3%,pH=6,溫度為40 ℃ ,ClO2質(zhì)量濃度為150 mg/L,NO入口初始質(zhì)量濃度為536 mg/m3,SO2入口初始質(zhì)量濃度為2 286 mg/m3,液氣比為12 L/m3),脫硫脫硝效率分別為99.8%和93.2%;2) 吸收廢液的成分為硫酸銨、硝酸銨和氯化銨,可以作為化肥綜合利用,無廢水排放,無二次污染;3) 設(shè)備簡單、操作簡便,在已有氨法脫硫工藝中實(shí)現(xiàn)低成本脫硝。