李 新,劉金林,覃政和
(1.北方國(guó)際合作股份有限公司,北京100040;2.廣東省水利水電第三工程局有限公司,廣東 東莞523710)
老撾XESET3水電站工程由首部樞紐、引水道、調(diào)壓井、壓力鋼管、發(fā)電廠房組成,引水道有明渠段和壓力涵管段。壓力涵管段設(shè)計(jì)采用鋼筋混凝土現(xiàn)澆涵管,進(jìn)口端接引水明渠,末端接調(diào)壓井。涵管段全長(zhǎng)1350 m,承壓最大水頭8.0 m,涵管內(nèi)徑2.8 m,壁厚25 cm,平底寬286 cm,標(biāo)準(zhǔn)節(jié)長(zhǎng)度12.0 m,共108節(jié)。老撾地處東南亞,雨季降雨量大、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),基本不具備涵管施工條件。按施工進(jìn)度計(jì)劃分析,涵管段施工屬于施工關(guān)鍵線路,制約項(xiàng)目工程總發(fā)電目標(biāo)。
涵管段施工計(jì)劃工期為兩個(gè)旱季,即2014年11月~2015年4月,和2015年11月~2016年4月,工期約365 d,扣除節(jié)日、天氣及其他因素影響,平均每3 d需完成一節(jié)標(biāo)準(zhǔn)節(jié)。
涵管斷面尺寸相見圖1。
圖1 涵管標(biāo)準(zhǔn)斷面圖
業(yè)主和設(shè)計(jì)方對(duì)壓力涵管質(zhì)量要求高,出現(xiàn)嚴(yán)重蜂窩、露筋等質(zhì)量問題時(shí),涵管將做報(bào)廢拆除處理。若采用傳統(tǒng)或其他施工工藝,勢(shì)必增加人工和材料投入,成本控制有一定壓力。
為達(dá)到工程項(xiàng)目安全、質(zhì)量、工期和成本控制目的,選用了內(nèi)外模整體式鋼模臺(tái)車,并通過對(duì)鋼模臺(tái)車的改進(jìn)和施工工藝的改進(jìn),解決了施工質(zhì)量控制難點(diǎn)問題,總結(jié)出了一套應(yīng)用于現(xiàn)澆非預(yù)應(yīng)力大直徑壓力混凝土輸水涵管的鋼模臺(tái)車結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)和質(zhì)量控制施工工藝的技術(shù)成果。
2.1.1 內(nèi)、外模全散板拼裝方案
優(yōu)點(diǎn):可同時(shí)展開多個(gè)工作面,一次性投入不大;
缺點(diǎn):1)雖然可以同時(shí)開展多個(gè)工作面確保進(jìn)度,但同時(shí)需大量增加施工人員和模板加固周轉(zhuǎn)材料;2)架立鋼筋、對(duì)拉鋼筋等輔材以及后續(xù)拉筋頭止水處理等工程量大;3)由于整體性不好,質(zhì)量控制難度大,也存在一定安全風(fēng)險(xiǎn)。
2.1.2 內(nèi)、外模整體式鋼模臺(tái)車方案
優(yōu)點(diǎn):1)施工效率高,投入1臺(tái)即可滿足進(jìn)度要求;2)可省下架立鋼筋、拉桿等消耗性輔材;3)無需用于模板體系加固的周轉(zhuǎn)性材料(及損耗);4)由于整體性好,外觀質(zhì)量和安全有保障。
缺點(diǎn):一次性投入較大。
2.1.3 針梁、內(nèi)模和外??蚣芘渖宸桨?/p>
優(yōu)缺點(diǎn)與方案2基本相同;不同之處:外模散板采用標(biāo)準(zhǔn)模板,隨混凝土澆筑分層安裝。優(yōu)點(diǎn):因散板外模分層加高,便于施工振搗。缺點(diǎn):需增加模板安裝工,以及相應(yīng)人工費(fèi)。且當(dāng)方案2中外模作業(yè)窗口設(shè)置合理時(shí),同樣可滿足施工振搗要求。
綜合考慮質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本等各方面因素,選用方案2,即內(nèi)、外模整體式鋼模臺(tái)車方案。
內(nèi)、外模整體式鋼模臺(tái)車見圖2:
圖2 內(nèi)、外模整體式鋼模臺(tái)車
3.1.1 計(jì)劃方案
結(jié)合生產(chǎn)進(jìn)行試驗(yàn)段施工,即在設(shè)計(jì)線路上進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)節(jié)的施工,拆模后進(jìn)行質(zhì)量檢查,可分以下3種情況:
(1)若質(zhì)量合格:直接進(jìn)行后續(xù)標(biāo)準(zhǔn)節(jié)施工。
(2)有質(zhì)量缺陷但不影響使用功能:按規(guī)范進(jìn)行缺陷修補(bǔ),分析缺陷產(chǎn)生原因,改進(jìn)施工設(shè)備和工藝。
(3)不合格:采用液壓破碎拆除,分析原因,改進(jìn)設(shè)備和工藝,再次進(jìn)行試驗(yàn)段施工。
3.1.2 方案實(shí)施
(1)鋼模臺(tái)車組裝
在廠家人員指導(dǎo)下,完成剛模臺(tái)車組裝和調(diào)試。
(2)施工準(zhǔn)備
1)人員準(zhǔn)備,投入必要的施工人員和現(xiàn)場(chǎng)管理人員,特別是混凝土搗工,要做到定機(jī)定崗,管理人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)旁站,進(jìn)行質(zhì)量控制。
2)方案交底:管理人員和施工人員全員參與由項(xiàng)目部組織的專項(xiàng)技術(shù)交底,明確施工工藝、質(zhì)量控制要求。
3)材料準(zhǔn)備:采用泵送二級(jí)配混凝土,碎石骨料最大粒徑20~40 mm,要求和易性良好,坍落度13~15 cm。
(3)實(shí)施
按計(jì)劃方案實(shí)施,主要控制混凝土拌和物質(zhì)量、分層厚度、入倉(cāng)速度、振搗等。
1)內(nèi)外模均涂刷脫模劑;
2)作業(yè)人員進(jìn)行充分技術(shù)交底,在工人中選擇有經(jīng)驗(yàn)、有責(zé)任心的人員負(fù)責(zé)混凝土入倉(cāng)、震搗;
3)震搗設(shè)備采用插入式震搗棒;
4)采用泵送二級(jí)配混凝土,坍落度13~15 cm;
5)分層澆筑,分層厚度40 cm,入倉(cāng)速度不大于6 m3/h。
3.2.1 檢查
涵管設(shè)計(jì)采用C25混凝土,按實(shí)際試驗(yàn)結(jié)果,混凝土澆筑24 h后,可滿足拆模強(qiáng)度要求。
試驗(yàn)段拆模后,現(xiàn)場(chǎng)檢查情況如下:
(1)蜂窩麻面較多,面積占內(nèi)表面積達(dá)5%左右;
(2)出現(xiàn)局部露筋,面積達(dá)0.5 m2;
(3)缺陷出現(xiàn)部位均位于外模相鄰下料窗口之間的涵管內(nèi)壁反弧段部位;
(4)無貫穿性洞、隙等影響使用功能的質(zhì)量缺陷。
3.2.2 分析
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際檢查情況,引起質(zhì)量缺陷的主要原因是“骨料離析”和“漏震”, 分析施工工藝、施工設(shè)備和相關(guān)資料,確認(rèn)末端原因如下:
(1)外模下料窗口設(shè)置不足:下料窗口不足,間隔過大,導(dǎo)致混凝土入倉(cāng)后平倉(cāng)距離遠(yuǎn),導(dǎo)致骨料集中,同時(shí)無法確保軟軸震搗器震搗到位,作業(yè)人員“盲震”,漏震情況無法避免;
(2)混凝土坍落度不夠:流動(dòng)性不足,反弧段混凝土充盈不足;
(3)混凝土入倉(cāng)跌落高度大:造成一定程度骨料離析。
3.2.3 處理
根據(jù)設(shè)計(jì)單位意見和施工規(guī)范,對(duì)缺陷部位進(jìn)行缺陷處理。
3.3.1 改進(jìn)措施
(1)設(shè)備改進(jìn)
增加下料窗口,在現(xiàn)有兩排下料窗口基礎(chǔ)上,增加兩排下料窗口,為確保外模板剛度,和現(xiàn)有下料窗口呈梅花形布置,并設(shè)置加勁肋。
(2)工藝改進(jìn)
1)采用簡(jiǎn)易溜槽,混凝土入倉(cāng)時(shí),設(shè)置小型溜槽,避免離析。
2)嚴(yán)格控制入倉(cāng)速度,入倉(cāng)速度在不產(chǎn)生冷縫前提下,宜慢不宜快,具體控制要求為:底部1/3部位(按斷面的垂直高度方向),混凝土入倉(cāng)時(shí)間不小于3 h;中部1/3部位,混凝土入倉(cāng)時(shí)間不小于2 h;頂部1/3部位,混凝土入倉(cāng)時(shí)間不小于1 h;
混凝土配合比改進(jìn):
1)涵管底部仰拱部位,采用一級(jí)配混凝土,坍落度 16~18 cm;
2)涵管中部側(cè)墻部位,采用二級(jí)配混凝土,坍落度 16~18 cm;
3)涵管頂部拱頂部位,采用二級(jí)配混凝土,坍落度 14~16 cm;
4)均添加適量減水劑。
3.3.2 原理說明
(1)增加下料窗口,縮短了相鄰下料窗口間距,便于振搗器振搗和觀察。同時(shí),由于下料窗口也用于入倉(cāng),減小了跌落高度,有利于避免粗骨料集中。
(2)溜槽采用,進(jìn)一步避免了離析。
(3)改進(jìn)混凝土配合比:底部采用一級(jí)配混凝土,提高了混凝土流動(dòng)性,有利于反弧段充盈;中部采用二級(jí)配混凝土,相對(duì)底部混凝土減少了水泥用量,坍落度不變;頂部采用二級(jí)配混凝土,相對(duì)中部混凝土坍落度減小,進(jìn)一步減小水泥用量,避免由于混凝土凝固過程中的膨脹、收縮所導(dǎo)致的溫度裂縫。
按改進(jìn)方案,進(jìn)行了第二節(jié)涵管施工,經(jīng)甲方、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工方現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合檢查,混凝土澆注工序質(zhì)量和外觀質(zhì)量滿足合格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
3.5.1 施工順序
通過試驗(yàn)段施工,總結(jié)涵管施工順序:臺(tái)車針梁定位→內(nèi)模就位→鋼筋安裝→外模就位→端頭模及止水安裝→混凝土澆筑→內(nèi)、外模拆除→養(yǎng)護(hù)。
3.5.2 施工
為了便于道槽排水,涵管施工自低處即調(diào)壓井處開始逐節(jié)施工。原計(jì)劃2014年11月~2015年4月和2015年11月~2016年4月2個(gè)旱季完成涵管施工,由于采用鋼模臺(tái)車,克服了雨季不能施工的困難,并由最初7 d一節(jié),逐步提快到3 d一節(jié)的進(jìn)度,自2014年12月開始,至2016年1月底完成所有涵管施工,為整個(gè)項(xiàng)目提前發(fā)電創(chuàng)造了條件。
3.5.3 實(shí)施效果
(1)項(xiàng)目采用的內(nèi)外模整體式鋼模臺(tái)車的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),保障了現(xiàn)澆涵管外觀尺寸的剛度要求,外觀尺寸合格率100%;質(zhì)量有保障,因下料窗口改進(jìn)更合理,有利于控制施工質(zhì)量,分部工程合格率100.0%,優(yōu)良率87.6%。
(2)施工周期短,工效高,每節(jié)涵管(12 m)施工標(biāo)準(zhǔn)周期為3 d。
(3)成本控制:節(jié)約了周轉(zhuǎn)材料、輔助材料,降低了支模人工成本,收益遠(yuǎn)大于剛模臺(tái)車購(gòu)置費(fèi)用。
(4)安全管理:無安全事故發(fā)生。
(5)社會(huì)效益:由于確保了質(zhì)量、安全和進(jìn)度,在老撾政府和業(yè)主老撾國(guó)家電力公司中取得了良好的口碑。
現(xiàn)澆完成的涵管效果見圖4。
圖4 拆模后養(yǎng)護(hù)和外觀質(zhì)量
通過鋼模臺(tái)車施工方案的比選、試驗(yàn)、實(shí)施、檢查、改進(jìn)和總結(jié),實(shí)施成果包括以下幾個(gè)方面:
(1)在現(xiàn)澆非預(yù)應(yīng)力大直徑壓力混凝土輸水涵管的施工中,應(yīng)用內(nèi)外模整體式鋼模臺(tái)車,可加快施工進(jìn)度,降低施工成本,質(zhì)量、安全有保障。
(2)改進(jìn)了鋼模臺(tái)車結(jié)構(gòu),增設(shè)下料窗口,兼具框梁散板式外模的質(zhì)量可控性優(yōu)點(diǎn)和整體式外模的高效優(yōu)勢(shì),并總結(jié)了今后臺(tái)車結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的思路。即:除整體剛度和性能符合要求之外,還必須滿足施工過程中混凝土澆筑工序質(zhì)量控制的要求。
(3)總結(jié)出1套先進(jìn)、高效率、高質(zhì)量、安全的大直徑壓力混凝土輸水涵管現(xiàn)澆施工技術(shù),包括混凝土配合比、施工工藝等方面。
(4)降低了成本、縮短了工期、提高了工程質(zhì)量,取得了顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
(5)今后類似工程項(xiàng)目,在包括臺(tái)車結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和施工方法等方面,可直接應(yīng)用本次施工經(jīng)驗(yàn)和成果。