樊 銳
(大唐石泉水力發(fā)電廠,陜西石泉 725200)
石泉水電廠位于漢江上游陜西省石泉縣城西1 km峽谷出口處,是漢江上游最早建設(shè)的一座大(2)型水電站,是以發(fā)電為主,兼有灌溉、養(yǎng)殖等綜合效益的水利水電工程。工程控制流域面積23 400 km2,水庫正常蓄水位410.00 m時,庫容4.7億m3,為季調(diào)節(jié)水庫。
主廠房為壩后式廠房,廠內(nèi)裝3臺水輪發(fā)電機(jī),單機(jī)容量45 MW,總裝機(jī)容量135 MW。發(fā)電引水管道布置在壩內(nèi),為單元引水,每臺機(jī)組1條管道,共3條引水管道。壓力引水管道分為進(jìn)口段、上漸變段、上彎段、斜直段、下彎段、下直段、下漸變段等,每條管道全長55.4 m,圓管內(nèi)徑為5.5 m,單機(jī)引水流量為138.5 m3/s。
機(jī)組為中等水頭,在斜直段末端凈水頭約46 m,為了節(jié)約鋼材,在斜直段及以上部分,不設(shè)鋼板襯砌。在下彎段及其以下部分由于水頭較高,采用鋼板襯砌,襯砌段長度為20.2 m。圓管段內(nèi)襯鋼板厚度為14 mm,下漸變段內(nèi)襯鋼板厚度為12 mm。
3臺水輪發(fā)電機(jī)組于1974年6月正式并網(wǎng)運(yùn)行,至今已運(yùn)行40多a時間。機(jī)組每3年大修一次,每次大修中,對機(jī)組壓力引水管道、蝸殼、尾水管錐管段進(jìn)行外觀檢查,用鐵榔頭敲擊鋼襯板表面確定是否存在脫空現(xiàn)象。以3號機(jī)組鋼襯部位檢查為例,在檢查中發(fā)現(xiàn),各機(jī)組空穴面積已達(dá)檢查總面積的20%~30%左右,呈逐年遞增的趨勢。空穴面積逐年變化情況見表1。
表1 3號機(jī)組鋼襯空穴面積變化表
經(jīng)分析,造成機(jī)組過流鋼管道脫空問題的原因有以下幾點(diǎn):
(1) 基礎(chǔ)混凝土本身密實(shí)性良好,但是在機(jī)組運(yùn)行過程中,由于外力(如內(nèi)水壓力脈動、鋼襯外靜水壓力、水流沖刷)作用,使得鋼襯和混凝土在接觸面產(chǎn)生裂隙,兩者脫離。
石泉水電廠引水管道內(nèi)水壓力水頭為49.5 m,水壓力按高程呈梯形規(guī)律分布,在突然關(guān)機(jī)時,還要附加13.1 m的水錘壓力,總壓力達(dá)到6.26 kg/cm2,蝸殼頂部垂直載荷因?yàn)樯倭溯S向水推力減小機(jī)組轉(zhuǎn)動部分載荷,這時內(nèi)水壓力是作用在引水管道的主要載荷,基礎(chǔ)混凝土本身密實(shí)性良好,但是在機(jī)組運(yùn)行過程中,由于內(nèi)水壓力脈動,使得在上彎段混凝土和鋼襯接觸面產(chǎn)生裂隙,兩者脫離,進(jìn)入到鋼襯背后,在管道放空的情況下因外水壓力作用引起鋼襯脫空或鼓包;其次,庫水、壩體滲漏水在混凝土內(nèi)形成通道,進(jìn)入鋼襯背后,再者,由于鋼襯接縫處焊接質(zhì)量不良,往往會產(chǎn)生氣孔、裂紋、夾渣、咬邊、未焊透等各種焊接缺陷,這些缺陷會減小焊縫的有效承載面積,造成應(yīng)力集中引起斷裂,形成水流通道,過流管道內(nèi)水流會進(jìn)入鋼襯背面,對鋼襯產(chǎn)生銹蝕破壞,并引起鋼襯脫空,管道長期在充水和放空交替作用下使鋼襯的脫空范圍不斷擴(kuò)大,實(shí)際檢查也發(fā)現(xiàn)脫空范圍呈逐年遞增的趨勢。
圖1 機(jī)組過流管道結(jié)構(gòu)示意圖
(2) 混凝土澆筑及灌漿后,在混凝土與鋼襯之間存在間隙,沒有密實(shí)地結(jié)合在一起。
基礎(chǔ)混凝土本身不密實(shí),出現(xiàn)蜂窩、麻面、孔洞、縫隙、分層離析、缺棱少角等澆筑缺陷?;炷翝仓r,由于施工工藝設(shè)計不合理、混凝土配合比不合適、構(gòu)件連接不當(dāng)、鋼管周邊配筋較為密集,混凝土振攪不實(shí)易形成空隙、振搗不均勻或與鋼襯接觸處振搗不到位、質(zhì)量控制不嚴(yán)等方面的原因,導(dǎo)致混凝土與鋼襯之間出現(xiàn)脫空現(xiàn)象。
(3) 溫度變化(包括溫升和溫降),或者鋼管道襯板冷縮、混凝土收縮、徐變[1]以及微膨脹劑失效等影響,使得鋼襯和混凝土在接觸面產(chǎn)生裂隙,兩者脫離。
混凝土和鋼襯板之間的縫隙值Δ按式(1)計算[2]:
Δ=Δ1+Δ2+Δ3
(1)
式中:Δ為混凝土和鋼襯板之間的縫隙值,cm;Δ1為鋼襯板冷縮縫隙,cm,Δ2為施工縫隙,cm,一般為0.2 mm;Δ3為混凝土徐變縫隙,cm。
鋼襯板冷縮縫隙可按式(2)進(jìn)行計算[2]:
Δ1=(1+μs)α×Δtr0
(2)
式中:α為鋼板的線膨脹系數(shù),1/℃;Δt為鋼管的計算溫降,℃;μs為鋼襯板材料的泊松比;Δ1為鋼襯板冷縮縫隙,mm;r0為鋼管道內(nèi)徑,cm;將r0=550 cm,μs=0.3,α=0.000 012(1/℃);Δt=15 ℃[3]代入式(2)得:Δ1=0.128 7 cm=1.287 mm。
混凝土徐變縫隙按式(3)計算[2]:
(3)
式中:p0為均勻內(nèi)水壓力,MPa;Ec為混凝土的彈性模量,MPa;Δ3為混凝土徐變縫隙,cm;r0為鋼管道內(nèi)徑,cm。
將r0=550 cm,Ec=24 000 MPa,p0=0.614 6 MPa,代入式(2)得:Δ3=0.014 cm=0.14 mm。
在無外力因素作用下,石泉水電廠引水管道混凝土和鋼襯板之間的理論縫隙值Δ大約為1.6 mm。
第1種脫空現(xiàn)象對鋼管道危害最大,在高水頭作用下鋼管處于放空狀態(tài),脫空部位會產(chǎn)生鼓包、撕裂甚至造成鋼管失穩(wěn)破壞。第2類脫空現(xiàn)象因外水壓力較小危害次之,若此兩類脫空現(xiàn)象聯(lián)合作用將嚴(yán)重影響鋼管道的正常運(yùn)行,這兩類脫空現(xiàn)象表現(xiàn)為脫空的深度、范圍沒有規(guī)律性,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制其出現(xiàn)。目前在中國水電站建設(shè)中,通過嚴(yán)格仔細(xì)的施工控制基本上可以有效避免此兩類脫空。第3類脫空現(xiàn)象較為普遍,并隨著溫度變化和水壓力作用因鋼襯的微小形變而發(fā)生變化。
實(shí)際檢查中,在機(jī)組引水管道下漸變段地板脫空處鉆孔出現(xiàn)冒水現(xiàn)象,最大水柱高度約40 cm,然后逐漸減小,冒水時間持續(xù)約10 min。說明脫空區(qū)域處于浸水狀態(tài),對鋼襯板是不利的。
脫空的鋼襯板,無論是均勻內(nèi)水壓力(鋼管內(nèi)充水)還是承受外水壓力(鋼管內(nèi)無水,鋼襯板承受滲水壓力)鋼襯板均可作為周邊固定的薄板[4]看待,鋼管道鋼襯與基礎(chǔ)混凝土局部脫空后,之間的聯(lián)合作用不存在了,將會造成局部應(yīng)力集中,在內(nèi)水壓及脈動壓力作用下,易形成鋼襯及焊縫的危害性裂紋,從而影響結(jié)構(gòu)的耐久性及安全性;另外鋼管道鋼襯沒有了保護(hù)層,將可能引起鋼襯銹蝕,使鋼襯的有效厚度減少,承載能力下降。最終可能引起鋼襯板的斷裂破壞。
灌漿的目的是填補(bǔ)脫空和縫隙,阻斷滲水通道。石泉水電廠擬定的灌漿原則為:
(1) 面積小于0.3 m2、深度小于3 mm的空穴可以不進(jìn)行灌漿處理。
(2) 對于脫空深度大于20 mm的脫空區(qū)域,采用水泥砂漿進(jìn)行灌漿處理。
(3) 脫空深度為5~20 mm的區(qū)域采用純水泥漿灌注。
(4) 脫空深度小于5 mm的細(xì)小裂縫采用化學(xué)灌漿。
灌漿材料主要考慮2種:一是用高分子化學(xué)材料,即化學(xué)灌漿[5],此類材料強(qiáng)度高,膠結(jié)性好;二是水泥灌漿,即用水泥砂漿(或水泥漿),這種材料強(qiáng)度高,造價低。對大面積且深度較深的脫空部分采用水泥砂漿灌注[6],對小面積或較淺的脫空部分采取灌注水泥漿和化學(xué)材料漿。
由于在實(shí)際檢查中發(fā)現(xiàn)脫空深度均小于5 mm,且地板和側(cè)壁下部脫空區(qū)域均有滲水。選擇灌漿材料時主要考慮其可灌性、水中凝固性以及適應(yīng)鋼襯板因溫度變化和水壓力作用而產(chǎn)生的微變形等幾方面的特性,只有選擇化灌材料比較合適。
目前中國常用的化灌材料主要有7種[7]:水玻璃類、丙烯酰胺類、木質(zhì)素類、環(huán)氧樹脂類、聚氨酯類、甲基丙烯酸酯類和脲醛樹脂類。聚氨酯化學(xué)灌漿材料是一種防滲堵漏能力較強(qiáng)、固結(jié)彈性和強(qiáng)度較好的防滲材料,屬于聚氨基甲酸類的高聚物,是由多異氰酸酯和多羥化合物反應(yīng)而成。由于漿液中含有未反應(yīng)的異氰酸基因,遇水發(fā)生化學(xué)反應(yīng),交聯(lián)生成不溶于水的聚合體,因此能達(dá)到防滲、堵漏和固結(jié)的目的。反應(yīng)過程中產(chǎn)生二氧化碳,使體積膨脹,增加了固結(jié)體積比,且產(chǎn)生了大的膨脹壓力,促使?jié){液二次擴(kuò)散,從而增加擴(kuò)散范圍。漿液還有遇水不易被稀釋和沖走,膠凝時間可以控制等特點(diǎn),因而在國內(nèi)外使用較多,已取得較好效果。
結(jié)合工程的具體情況,施工選用的灌漿材料為2種水溶性聚氨酯漿材[8-9],即HW水溶性聚氨酯化學(xué)灌漿材料和LW水溶性聚氨酯化學(xué)灌漿材料,配合比為1∶1,這是經(jīng)過改性的新型聚氨酯材料,其突出特點(diǎn)[10]之一是易分散于水中,遇水自乳化,立即進(jìn)行聚合反應(yīng)。固結(jié)物具有良好的彈性、抗?jié)B性、耐低溫性,對巖石、混凝土、土粒等具有良好的粘接性能,漿液及其固結(jié)體無害、無毒,對水質(zhì)無污染;特點(diǎn)之二是固結(jié)物具有彈性止水和膨脹止水的雙重作用,能適應(yīng)鋼襯板的微變形情況。
搭設(shè)腳手架→檢查空穴區(qū)域→布孔→打孔→連接灌漿嘴→灌漿→去掉灌漿嘴→擴(kuò)孔塞焊→拋光磨平[11]。
4.2.1 脫空區(qū)域確定
現(xiàn)場脫空區(qū)域檢查方式主要為敲擊檢查,但錘擊聲音受外因影響較大,此方法需要經(jīng)驗(yàn)豐富者才能進(jìn)行判斷,而且只能判斷出有無明顯脫空的板塊,但對脫空的深度、微小空穴的檢查有難度,因此,采用敲擊法普查、振動法[4]復(fù)核和鉆孔法測量空穴深度相結(jié)合的方式是一種短時間全面檢測脫空區(qū)域的有效途徑??梢员苊饴z、判斷偏差。
4.2.2 布 孔
布孔一般應(yīng)在敲擊檢查完成后進(jìn)行,從起灌段開始,布孔按盡量少的原則,最低處設(shè)灌漿孔,上部設(shè)通氣孔,通氣孔又作為第2層的灌漿孔。布孔時還應(yīng)充分考慮脫空深度及在該位置開孔的可灌性,布置進(jìn)漿孔和排氣孔要充分考慮漿液排氣的范圍,盡量避免開孔后還存在漿液因無法排氣造成的死角,影響灌漿效果。
4.2.3 鉆 孔
鉆孔前檢查開孔位置,鉆孔的布設(shè)位置要避開鋼襯的接頭、加筋環(huán)等部位。盡量避免因其它不明標(biāo)識導(dǎo)致鉆孔位置錯誤,對鋼襯造成損傷。
4.2.4 通風(fēng)和壓水檢查
通風(fēng)和壓水工作是用來檢查脫空區(qū)域的串通情況,根據(jù)壓水記錄來預(yù)估灌漿量,還可檢查外漏點(diǎn)。通風(fēng)壓水必須注意壓水的壓力一定要小,控制在0.1 MPa,壓力過大容易形成新的脫空甚至造成鋼襯板變形。
4.2.5 灌前資料分析
在敲擊檢查、布孔鉆孔、通風(fēng)壓水等工作完成后,對上述工序作業(yè)記錄進(jìn)行分析,根據(jù)脫空深度的不同,配比不同濃度的漿液分區(qū)灌漿,避免脫空區(qū)域漿液無法進(jìn)入,二次灌漿。譬如在灌漿中發(fā)現(xiàn),下漸變段以上至下彎管段存在大面積的脫空區(qū)域,當(dāng)化灌材料配比LW∶HW=3∶4的情況下[12],采用一側(cè)鉆孔灌漿,在化學(xué)灌漿液還未到達(dá)另一側(cè)最遠(yuǎn)端時,早起漿液已經(jīng)凝結(jié),阻礙灌液行進(jìn),經(jīng)現(xiàn)場反復(fù)試驗(yàn),化灌材料配比調(diào)整為LW∶HW=1∶4,并兩側(cè)同時進(jìn)行灌漿處理則能較好地解決該問題。
4.2.6 灌 漿
灌漿施工前,要做好準(zhǔn)備工作,根據(jù)脫空范圍估算耗漿量,配備相應(yīng)的灌漿設(shè)備、材料,杜絕灌漿過程中出現(xiàn)中斷,造成進(jìn)漿孔、送漿管堵塞。灌漿壓力可根據(jù)鋼襯的壁厚、脫空面積的大小等實(shí)際情況確定,一般壓力控制在0.1~0.2 MPa[6]。
除控制好壓力外,還應(yīng)加強(qiáng)抬動觀測,鋼板的變形控制在0.05 mm[6]以內(nèi),一旦有異常變化,即可停止灌漿,防止鋼襯發(fā)生變形。
灌注時自下而上分層進(jìn)行,用錘子敲擊震動鋼襯保證漿液流通。待各高處孔分別排出濃漿后,依次將其孔口閥門關(guān)閉,同時記錄各孔排出的漿量和濃度。以灌漿孔停止吸漿延續(xù)5 min結(jié)束。灌漿完畢后,拆卸灌漿嘴時會造成壓力的損失,這點(diǎn)也是關(guān)系到灌漿效果,通常采用扎管,待漿液凝固后拆除。
4.2.7 質(zhì)量檢查
對鋼襯脫空首輪灌漿后的情況進(jìn)行檢測,為快速高效,以振動法[13]檢測為首選,在灌漿部位安裝振動傳感器,用錘子敲擊襯砌表面,通過振動信號傳到振動測試分析儀,分別記錄振動歷時和頻譜分析信號,通過波形判定檢測區(qū)域鋼襯板是否存在微小間隙,以評定漿液的充填情況,對灌漿后未填充密實(shí)的區(qū)域,在鋼襯上重新開孔進(jìn)行二輪灌漿。
2014年再次對2008年處理過的3號機(jī)組蝸殼進(jìn)行檢查,鋼襯表面光滑,未見鼓包、開裂現(xiàn)象,檢查空穴面積為7.325 m2,較灌漿前脫空面積118.09 m2降低94%,其中0.3 m2以上范圍集中的空穴面積只有1.45 m2,表明施工質(zhì)量優(yōu)良,效果良好。
石泉水電廠利用機(jī)組大修分別對3臺機(jī)組引水鋼管道空穴進(jìn)行化學(xué)接觸灌漿施工,有效地解決了管道存在的缺陷?;瘜W(xué)接觸灌漿[14]解決了水泥灌漿后由于水泥的干縮形成的二次脫空等難題,并達(dá)到非常好的效果。故聚氨酯類化學(xué)接觸灌漿是根治鋼管道鋼襯板淺層脫空病害的一個最有效的辦法。本次工程處理工期短,使用的化灌材料、施工工藝先進(jìn),技術(shù)成熟,不僅在漢江流域是項(xiàng)革新,也為其它類似工程提供了經(jīng)驗(yàn)。