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一起主機(jī)不能遙控起動(dòng)的故障分析

2018-12-06 07:36:02王海亮
航海 2018年6期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)分析技術(shù)分析

王海亮

摘 要:以一起主機(jī)操縱系統(tǒng)故障處理實(shí)例為背景,解析故障現(xiàn)象、操縱系統(tǒng)、故障處理技術(shù),希望對(duì)船員的日常管理、故障判斷與處理起到積極的指導(dǎo)作用。

關(guān)鍵詞:故障現(xiàn)象;系統(tǒng)分析;技術(shù)分析;結(jié)論與處理

0 引 言

某輪是一艘20 000噸散裝貨輪,跑國內(nèi)華東航線。天津新港船廠建造,1992年6月出廠投入營運(yùn)。主機(jī)型號(hào)MAN B&W; 6L42MC ,上海滬東造船廠制造。該輪配置具有壓力補(bǔ)償、空氣速度整定功能的WOODWARD PGA調(diào)速器;主機(jī)采用機(jī)艙集控室和機(jī)旁應(yīng)急操作兩種操縱方式;主機(jī)操縱系統(tǒng)采用MAN B&W;原裝進(jìn)口,集控室的油門和車鐘分開設(shè)置,空氣分配器換向和高壓油泵換向受車鐘控制,高壓油泵采用空氣停車氣缸停油機(jī)構(gòu),主機(jī)起動(dòng)采用油氣分進(jìn)模式。

1 故障現(xiàn)象

某日,抵港前進(jìn)行主機(jī)起動(dòng)、換向試驗(yàn),在集控室停車后,不能起動(dòng)主機(jī)。經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn):主機(jī)已到達(dá)發(fā)火轉(zhuǎn)速,調(diào)速器有輸出,停車氣缸空氣已正常釋放。將操作地點(diǎn)轉(zhuǎn)到機(jī)旁,正、倒車起動(dòng)都能成功。因急于進(jìn)港,采用機(jī)旁應(yīng)急操作靠碼頭。離碼頭開船備車,再將機(jī)旁應(yīng)急操作轉(zhuǎn)到集控室控制,經(jīng)多次正、倒車起動(dòng)試驗(yàn),均正常,恢復(fù)集控室操縱航行。事后,同類現(xiàn)象偶有發(fā)生,多以倒車起動(dòng)失敗現(xiàn)象出現(xiàn),并經(jīng)多次起動(dòng)試驗(yàn)后,可以正常起動(dòng)。

2 操縱系統(tǒng)分析

按照MAN B&W; 6L42MC主機(jī)操縱系統(tǒng)圖解析,見圖1。

2.1 停車

當(dāng)接到駕駛臺(tái)車鐘指令后,將集控室車鐘放置停車位,并迅速將操縱手柄拉到“0”位、且調(diào)壓閥(62)動(dòng)作關(guān)閉,切斷去調(diào)速器的轉(zhuǎn)速整定空氣,同時(shí)通過操縱手柄下部的凸輪激活停車閥(64)動(dòng)作,引導(dǎo)控制空氣→快速泄放閥(58)→一路激活閥(38)→激活閥(25)→閥(128)→停車氣缸(45)進(jìn)氣動(dòng)作,帶動(dòng)油門總桿將高壓油泵齒條拉到“0”位,停止供油;另一路通過單向節(jié)流閥(69)→車鐘(70)前等待(為下一次換向做好準(zhǔn)備)和激活閥(67),閥(67)被激活后,走下位,控制空氣由減壓閥(66)→通過閥(67)下位→閥(71)到調(diào)速器,給調(diào)速器預(yù)整定轉(zhuǎn)速信號(hào),為下一次起動(dòng)做好準(zhǔn)備,如圖2所示。

2.2 換向(以正車換向?yàn)槔?/p>

受車鐘控制,必須使操縱手柄放在停車位,才能進(jìn)行換向操作。

當(dāng)接到駕駛臺(tái)正車換向車鐘指令后,操作車鐘手柄到正車位,車鐘(70)被激活→閥(29)后分二路:一路到閥(55)前等待;另一路激活正車閥(10)后,再分二路:一路使高壓油泵換向氣缸(13)向正車換向,另一路完成空氣分配器換向氣缸(57)正車換向后→激活閥(55),此時(shí)等在閥(55)前的空氣導(dǎo)通→閥(50)→到閥(37)前等待,完成車鐘換向動(dòng)作(凸輪軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),按正車發(fā)火順序完成所有高壓油泵的換向)。

2.3 起動(dòng)

操作操縱手柄至起動(dòng)位置:起動(dòng)閥(63)被激活,引導(dǎo)控制空氣使閥(37)受控→雙向止回閥(31)→激活閥(33)后:一路去激活起動(dòng)空氣分配器進(jìn)氣閥(26);另一路去激活主起動(dòng)閥的控制閥(27),起動(dòng)控制空氣作用使主起動(dòng)閥打開,3MPa的起動(dòng)空氣按正車發(fā)火順序進(jìn)入氣缸,起動(dòng)主機(jī)。

操縱手柄在起動(dòng)位置停留約1秒鐘后,繼續(xù)推動(dòng)手柄至油門DEAD SLOW 位(越過起動(dòng)位置):操縱手柄下部的凸輪切斷起動(dòng)閥(63)供氣、主起動(dòng)閥在延遲1秒鐘后關(guān)閉,切斷停車閥(64)供氣、停車氣缸(45)放氣后,高壓油泵可以供油。此時(shí)調(diào)速器按減壓閥(66)預(yù)整定轉(zhuǎn)速信號(hào)壓力輸出油門刻度;同時(shí)調(diào)壓閥(62)被激活,控制空氣在閥(67)前等著。延時(shí)遲6秒鐘后,閥(67)的控制空氣釋放后、走上位,調(diào)速器接受調(diào)壓閥(62)轉(zhuǎn)速整定信號(hào),按操縱手柄設(shè)定的油門刻度輸出對(duì)應(yīng)的負(fù)荷,完成起動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)。

值得注意的是:高壓油泵供油是在操縱手柄越過起動(dòng)位置后:起動(dòng)閥(63)停止向起動(dòng)系統(tǒng)供氣(主起動(dòng)閥在延遲1秒鐘后關(guān)閉是為了確保柴油機(jī)可靠啟動(dòng));同時(shí)停車閥(64)停止供氣、停車氣缸(45)空氣釋放后開始進(jìn)行,以此來實(shí)現(xiàn)油氣分進(jìn)。

機(jī)旁應(yīng)急操作:當(dāng)調(diào)速器發(fā)生故障,通過應(yīng)急操縱臺(tái)轉(zhuǎn)換手輪由集控室切換到應(yīng)急操作位置,使調(diào)速器與調(diào)油軸脫開,而應(yīng)急操縱臺(tái)上的調(diào)油手柄與調(diào)油軸相連,通過機(jī)械連接直接控制高壓油泵的供油。此外,閥(100)須從正常位置切換到應(yīng)急位置狀態(tài)。

3 技術(shù)分析

集控室起動(dòng)主機(jī)時(shí),能聽到主啟動(dòng)閥打開、壓縮空氣進(jìn)入氣缸的聲音,并從轉(zhuǎn)速表上顯示已過發(fā)火轉(zhuǎn)速,約有70rpm;檢查停車氣缸(45)已正常釋放,表明調(diào)油軸可以自由動(dòng)作;再次起動(dòng)時(shí),發(fā)現(xiàn)調(diào)速器有輸出,但很快就回到“0”位,因此懷疑是調(diào)速器故障、將油門拉回“0”位,使高壓油泵供油為零,造成不能起動(dòng)成功。機(jī)旁應(yīng)急操縱是脫開調(diào)速器,直接操作與調(diào)油軸連接的調(diào)油手柄,使高壓油泵向噴油器供油,完成起動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)。根據(jù)前面故障現(xiàn)象表述,分析集控室起動(dòng)失敗可能存在的幾方面原因。

3.1 調(diào)速器放大伺服器的功能

放大伺服器是連接于調(diào)速器并幫助主機(jī)能快速起動(dòng),在起動(dòng)空氣向主機(jī)缸內(nèi)供氣時(shí),該裝置同時(shí)向調(diào)速器提供壓力油,從而直接控制調(diào)速器動(dòng)力油缸的輸出。

當(dāng)主起動(dòng)閥打開時(shí),約3MPa空氣進(jìn)入到放大伺服器活塞下部,推動(dòng)活塞上移,將上部的油壓過止回閥:一路進(jìn)入調(diào)速器的壓力油系統(tǒng),使調(diào)速器動(dòng)力活塞向燃油增大方向移動(dòng);另一路到速度整定油缸,使速度整定彈簧向下壓,調(diào)速器齒輪泵的油就可流至調(diào)速器動(dòng)力活塞。

主起動(dòng)閥關(guān)閉后,放大器則通大氣。當(dāng)調(diào)速器油底殼的油被壓至油腔時(shí),活塞在彈簧力的作用下回到原位,此時(shí)放大器處于為下一次起動(dòng)做好準(zhǔn)備。從集控室轉(zhuǎn)速表上顯示已過發(fā)火轉(zhuǎn)速,且起動(dòng)時(shí)能觀察到調(diào)速器有瞬時(shí)輸出最大(約7、8格),表明放大伺服器動(dòng)作正常。

3.2 減壓閥(65)的功能

起動(dòng)期間,提供至調(diào)速器的預(yù)設(shè)定轉(zhuǎn)速整定信號(hào)壓力(調(diào)節(jié)到1.6~2.0Pa)。經(jīng)停車后,閥(67)走下位,0.7MPa的控制空氣經(jīng)減壓閥(65)減壓后通過閥(67)下位→閥(71)到調(diào)速器,給調(diào)速器預(yù)整定轉(zhuǎn)速信號(hào),為起動(dòng)做好準(zhǔn)備。該輪減壓閥(65)調(diào)節(jié)壓力為1.7Pa(有壓力表指示),滿足起動(dòng)要求。起動(dòng)時(shí),當(dāng)操縱手柄越過起動(dòng)位置后,停車閥(61)動(dòng)作、走下位,延遲6秒后,閥(67)的控制空氣經(jīng)節(jié)流止回閥(69)→快速泄放閥(58)→停車閥(64)放大氣,閥(67)走上位,切斷減壓閥(65)向調(diào)速器供氣。起動(dòng)時(shí),觀察到調(diào)速器輸出軸有瞬時(shí)輸出最大約七八格,達(dá)到起動(dòng)轉(zhuǎn)速后,且在3格左右位置有幾秒鐘的停留,表明減壓閥(65)給調(diào)速器的預(yù)設(shè)定轉(zhuǎn)速整定信號(hào)正常。

3.3 調(diào)壓閥(62)的功能

完成起動(dòng)過程后,根據(jù)轉(zhuǎn)速指令要求調(diào)節(jié)至調(diào)速器的轉(zhuǎn)速整定信號(hào)。閥(67)走上位時(shí),控制空氣經(jīng)調(diào)壓閥(62)調(diào)節(jié)(操縱手柄在油門位置區(qū)域)→閥(67)提供給調(diào)速器整定轉(zhuǎn)速信號(hào)壓力。

起動(dòng)成功完成:減壓閥(65)和調(diào)壓閥(62)需完成無縫交接,且在減壓閥(65)停止供氣的同時(shí),調(diào)壓閥(62)繼續(xù)提供調(diào)速器整定轉(zhuǎn)速信號(hào)。若調(diào)壓閥(62)不能及時(shí)向調(diào)速器提供整定轉(zhuǎn)速信號(hào),調(diào)速器速度控制油缸無壓力油輸出,動(dòng)力油缸失壓,迫使調(diào)油軸回“0”,高壓油泵停止向噴油器供油,起動(dòng)失敗。從調(diào)速器旁觀察到的情況來看,似乎和調(diào)壓閥(62)不能及時(shí)供氣的現(xiàn)象相同。那么,為什么調(diào)壓閥(62)在操作時(shí)不能及時(shí)供氣?我們先來分析一下該閥的結(jié)構(gòu)和動(dòng)作原理,如圖3所示。

當(dāng)操縱手柄越過起動(dòng)位置,到達(dá)油門DEAD SLOW位置,通過手柄下部的凸輪將閥的柱塞下壓、打開先導(dǎo)閥,控制空氣從進(jìn)口端進(jìn)入柱塞內(nèi)腔,經(jīng)開啟的先導(dǎo)閥進(jìn)入排出閥輔助腔,通向出口端(此時(shí)先導(dǎo)閥下口和排出閥座是關(guān)閉狀態(tài)),向調(diào)速器送出轉(zhuǎn)速整定信號(hào),通過改變操縱手柄—油門位置,且改變閥的出口壓力,使調(diào)速器得到不同的轉(zhuǎn)速整定壓力信號(hào),來改變高壓油泵的齒條刻度,從而達(dá)到控制不同的主機(jī)轉(zhuǎn)速。

當(dāng)操縱手柄置停車位時(shí):柱塞在先導(dǎo)閥彈簧作用下上行,先導(dǎo)閥關(guān)閉、切斷進(jìn)氣;排出閥座在下部彈簧作用下向上移動(dòng),直至和先導(dǎo)閥下閥體接觸,先導(dǎo)閥彈簧和下部彈簧重新達(dá)到平衡,先導(dǎo)閥上、下閥頭均處于關(guān)閉狀態(tài),為下次起動(dòng)做好準(zhǔn)備。一旦先導(dǎo)閥下口和排出閥座不能閉合,即彈簧不能及時(shí)復(fù)位,進(jìn)入排出閥輔助腔的空氣就會(huì)從開啟的排出閥排放大氣,調(diào)節(jié)閥(62)出口氣壓減小、甚至無氣壓,調(diào)速器就會(huì)因失去轉(zhuǎn)速整定信號(hào)而輸出回“0”,高壓油泵停止供油,造成起動(dòng)失敗的現(xiàn)象。

因機(jī)旁應(yīng)急操作是直接控制調(diào)油軸,與調(diào)壓閥(62)無關(guān),所以起動(dòng)正常。

4 結(jié)論與處理

主機(jī)航行中調(diào)節(jié)閥(62)一直處于工作狀態(tài),排出閥座下部彈簧長(zhǎng)期受壓、變形,彈簧彈性下降,致使初次停車時(shí),排出閥座不能及時(shí)得到復(fù)位,且受壓時(shí)間越長(zhǎng),復(fù)位時(shí)間就越長(zhǎng)。因此,該故障原因是:在經(jīng)過長(zhǎng)期航行運(yùn)轉(zhuǎn)后,第一次停車時(shí),調(diào)節(jié)閥(62)排出閥座因彈簧彈性下降不能及時(shí)復(fù)位,致使起動(dòng)過程中,該閥再次動(dòng)作時(shí),控制空氣從開啟的排出閥排向大氣,調(diào)速器得不到轉(zhuǎn)速整定空氣信號(hào)、調(diào)速器輸出回零,造成起動(dòng)失敗。又因倒車起動(dòng)負(fù)荷要比正車負(fù)荷大,所以該故障的初期往往以倒車起動(dòng)失敗為多。

找出了發(fā)生故障的原因,我們就可以對(duì)癥下藥,問題就容易解決了。在集控室起動(dòng)主機(jī),應(yīng)急時(shí)可以采?。寒?dāng)聽到空氣進(jìn)入缸內(nèi)后,在轉(zhuǎn)速尚未完全降下時(shí),通過快速加大油門(調(diào)節(jié)閥(62)調(diào)節(jié)出口壓力大于調(diào)速器整定轉(zhuǎn)速壓力和泄漏量之和),主機(jī)轉(zhuǎn)速能迅速上升,達(dá)到穩(wěn)定轉(zhuǎn)速,起動(dòng)成功。在有備件的條件下,須及時(shí)安排更換修理,消除故障隱患。

從故障現(xiàn)象的反饋,以及對(duì)操縱系統(tǒng)的仔細(xì)分析后,我們來重新輸理一下故障發(fā)生的真實(shí)景象:起動(dòng)操作過程中,主起動(dòng)閥能打開,表明主起動(dòng)的控制閥件動(dòng)作正常,換向閥件動(dòng)作正常;停車氣缸(45)空氣能釋放,表明停車閥(64)以及相關(guān)控制閥件動(dòng)作正常;調(diào)速器有輸出,表明放大伺服器動(dòng)作正常;集控室轉(zhuǎn)速表有瞬時(shí)60~70RPM顯示,表明減壓閥(65)動(dòng)作正常、調(diào)速器輸出正常,燃油系統(tǒng)供油正常(已壓縮、做功),延時(shí)約6秒后,轉(zhuǎn)速表顯示歸零,表明調(diào)節(jié)閥(62)未能及時(shí)向調(diào)速器提供轉(zhuǎn)速整定氣壓信號(hào),造成起動(dòng)失敗。因此,主機(jī)操縱系統(tǒng)發(fā)生故障,反饋信息的準(zhǔn)確性非常重要。除了船舶管理人員、操作人員對(duì)主機(jī)操縱系統(tǒng)有較深的熟悉、掌握之外,必要時(shí)可安排二三人對(duì)系統(tǒng)關(guān)鍵部件的動(dòng)作情況進(jìn)行觀察,并將觀察到的動(dòng)作情況準(zhǔn)確地、不加任何主觀判斷地進(jìn)行描述,以便能快速確定故障方向,使故障及時(shí)得到解決,確保主機(jī)操作系統(tǒng)的安全、及時(shí)、可靠。

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