高青宇,姚國(guó)強(qiáng),王兆興
(陜西渭河煤化工集團(tuán)有限責(zé)任公司,陜西渭南 714000)
陜西渭河煤化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 (簡(jiǎn)稱渭化集團(tuán))一期大化肥項(xiàng)目1996年5月建成投產(chǎn);二期 “雙甲”項(xiàng)目2006年5月建成投產(chǎn),并分別于2007年6月和2008年5月建成投產(chǎn)了1套50kt/a二甲醚裝置 (二甲醚產(chǎn)能合計(jì)100 kt/a);三期 400kt/a甲醇項(xiàng)目 2009年開工,2011年建成投產(chǎn)。其中,一期項(xiàng)目配套了2臺(tái)160t/h煤粉鍋爐 (簡(jiǎn)稱1#、2#鍋爐),于1995年投用;二期項(xiàng)目配套了1臺(tái)220t/h循環(huán)流化床鍋爐 (簡(jiǎn)稱3#鍋爐),于2006年投用;三期項(xiàng)目配套了2臺(tái)240t/h循環(huán)流化床鍋爐 (簡(jiǎn)稱4#、5#鍋爐),于2011年投用。
眾所周知,燃煤鍋爐對(duì)環(huán)境有著很大的影響。煤炭在燃燒過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量SO2、CO2、NOX以及粉塵等污染物,對(duì)大氣、環(huán)境溫度和人體健康會(huì)產(chǎn)生諸多不利影響。近年來(lái),隨著國(guó)家環(huán)保政策及標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)苛,燃煤鍋爐環(huán)保升級(jí)改造工作在全國(guó)范圍內(nèi)大面積鋪開。為適應(yīng)國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求,渭化集團(tuán)近年來(lái)也對(duì)不同時(shí)期投用的燃煤鍋爐投入大量資金和資源進(jìn)行了分階段的改造,以下對(duì)各階段的鍋爐改造情況作一介紹和總結(jié)。
“十二五”期間,《陜西省 “十二五”環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》提出:“大力推進(jìn)顆粒物污染防治。以可吸入顆粒物作為城市大氣污染防治的重點(diǎn),全面控制煙粉塵排放”。陜西省環(huán)保廳隨即對(duì)陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司下達(dá)減排指標(biāo):二氧化硫排放總量應(yīng)在2010年28.006kt的基礎(chǔ)上削減58.27%,控制在11.686kt;氮氧化物排放總量應(yīng)在2010年5.122kt的基礎(chǔ)上削減37.66%,控制在3.193kt。為此,渭化集團(tuán)對(duì)一期項(xiàng)目的2臺(tái)160t/h煤粉鍋爐 (1#、2#鍋爐)進(jìn)行了改造,將1#、2#鍋爐的靜電除塵器改造為直通均流式脈沖袋式除塵器,同時(shí)在原有基礎(chǔ)和預(yù)留空地上增設(shè)脫硫脫硝裝置。改造目標(biāo)是經(jīng)除塵脫硫脫硝技改后污染物排放限值達(dá)到2012年1月1日起新實(shí)施的 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223—2011)的相關(guān)要求,即最終煙塵排放濃度 <30mg/m3、SO2排放濃度 <200 mg/m3,NOX排放濃度 <200mg/m3。
2臺(tái)160t/h煤粉鍋爐 (1#、2#鍋爐),單臺(tái)鍋爐煙氣量為200000m3/h,煙塵初始濃度28 g/m3、SO2初始濃度1512mg/m3、NOX初始濃度760mg/m3;經(jīng)除塵脫硫脫硝工藝處理后,煙塵排放濃度≤20mg/m3、SO2排放濃度≤50mg/m3、NOX排放濃度≤100mg/m3。
1.2.1 SCR脫硝改造
1#、2#鍋爐脫硝采用選擇性催化還原技術(shù)(SCR脫硝技術(shù)),其本質(zhì)是利用NH3或尿素的還原性,在SCR反應(yīng)器中金屬催化劑的作用下,將NOX轉(zhuǎn)化為N2和H2O,其在大型鍋爐上有相當(dāng)成熟的運(yùn)行業(yè)績(jī)。SCR反應(yīng)器布置在鍋爐省煤器和空氣預(yù)熱器之間 (高含塵區(qū)),省煤器出口煙氣進(jìn)入SCR反應(yīng)器,在320~420℃的溫度條件下,煙氣經(jīng)各層催化劑模塊后其中的NOX被還原為N2和H2O。SCR脫硝技術(shù)的脫硝效率一般在70%~90%。
1#、2#鍋爐SCR脫硝工藝流程如圖1所示。來(lái)自氨氣制備系統(tǒng)的氨氣與稀釋風(fēng)機(jī)的空氣通過(guò)氨/空氣混合器充分混合,混合氣體進(jìn)入噴氨格柵及氨/煙氣混合器,與鍋爐尾部煙氣充分混合并經(jīng)整流后進(jìn)入SCR反應(yīng)器,在SCR反應(yīng)器內(nèi),NH3與NOX反應(yīng)生成N2和H2O。
SCR反應(yīng)器進(jìn)口設(shè)有溫度測(cè)點(diǎn),SCR反應(yīng)器的操作溫度為320~420℃,當(dāng)煙氣溫度過(guò)高或過(guò)低時(shí),系統(tǒng)會(huì)立即切斷氨氣供給。在SCR反應(yīng)器進(jìn)、出口設(shè)有NOX含量和O2含量監(jiān)測(cè)儀,在SCR反應(yīng)器出口還設(shè)有NH3含量監(jiān)測(cè)儀。
圖1 煤粉鍋爐SCR脫硝工藝流程簡(jiǎn)圖
1.2.2 除塵器改造
在役1#、2#鍋爐各配置有1臺(tái)靜電除塵器,但粉塵排放濃度不能滿足國(guó)家現(xiàn)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。為保障煙氣脫硫工藝系統(tǒng)的正常運(yùn)行,按照現(xiàn)行發(fā)電鍋爐粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)要求,必須對(duì)在役鍋爐電除塵器進(jìn)行技術(shù)更新和徹底改造。于是,在在役電除塵器的基礎(chǔ)上,利用在役靜電除塵器的殼體、支架、灰斗和大部分平臺(tái)爬梯等,將其改造為直通均流式脈沖袋式除塵器。
布袋除塵器又稱過(guò)濾式除塵器,它利用纖維編織而成的袋子來(lái)收集煙氣中的固體顆粒物,其除塵效率較高,技術(shù)先進(jìn)、成熟、可靠,運(yùn)行成本低,煙氣經(jīng)布袋除塵器處理后,一般能保證煙塵排放濃度在50mg/m3以下,可滿足大氣治理和設(shè)備維護(hù)管理方面的要求。
1.2.3 增設(shè)氨法 (濕法)脫硫系統(tǒng)
氨法 (濕法)脫硫工藝原理:利用堿性的氨水 (濃度15%)作為吸收劑,在吸收塔內(nèi),使煙氣中的酸性氣體SO2與O2充分接觸反應(yīng)生成硫酸鹽溶液,混合鹽溶液經(jīng)后續(xù)蒸發(fā)結(jié)晶、濃縮、脫水后得到硫酸銨產(chǎn)品出售。氨法 (濕法)脫硫系統(tǒng)工藝流程如圖2所示。
圖2 氨法 (濕法)脫硫系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)圖
經(jīng)布袋除塵器除塵后含SO2的煙氣經(jīng)原煙氣擋板門進(jìn)入脫硫塔,自下而上經(jīng)過(guò)3層漿液噴淋層后,煙氣中的SO2被吸收;漿液噴淋層上方設(shè)置有1層積液盤,脫除掉SO2的煙氣自下而上穿過(guò)積液盤上的清水層,利用清水吸收凈煙氣中夾帶的亞硫酸銨/亞硫酸氫銨,以溶解脫硫過(guò)程中可能產(chǎn)生的亞硫酸氫銨氣溶膠,之后積液盤上的清水通過(guò)管道流入清洗水槽;出吸收塔的煙氣再連續(xù)流經(jīng)2層除霧器除去煙氣中所夾帶的漿液霧滴 (煙氣中漿液含量小于75mg/m3),得到的凈煙氣由脫硫塔頂部煙囪排入大氣。控制脫硫塔內(nèi)循環(huán)漿液的pH在5.2~5.8,脫硫塔底部的循環(huán)漿液池設(shè)置有液體攪動(dòng)裝置,并布置有氧化空氣分布器,氧化空氣由氧化風(fēng)機(jī)供給,經(jīng)氧化空氣分布器以細(xì)小氣泡的方式分布到循環(huán)漿液中,增加漿液中亞硫酸銨的氧化接觸面積 (氧化率可達(dá)95%以上),漿液中的亞硫酸銨被氧化成硫酸銨,當(dāng)脫硫塔內(nèi)漿液濃度達(dá)到35%~40%時(shí),脈沖泵將硫酸銨溶液輸送到硫酸銨漿液貯槽,然后通過(guò)硫酸銨溶液輸送泵送至一、二效蒸發(fā)器,在真空狀態(tài)下蒸發(fā)結(jié)晶,循環(huán)加熱濃縮至漿液含固量達(dá)到10%~15%后在結(jié)晶取出槽中沉降,然后送至結(jié)晶槽;在結(jié)晶槽內(nèi)硫酸銨結(jié)晶顆粒長(zhǎng)大,結(jié)晶漿液經(jīng)過(guò)旋流器給料泵輸送到旋流器進(jìn)行固液分離,旋流器底流漿液含固量升至40%~50%后進(jìn)入離心機(jī)進(jìn)行脫水處理,得到含水量為3%~5%的粗硫酸銨,粗硫酸銨產(chǎn)品經(jīng)干燥機(jī)干燥后進(jìn)入包裝機(jī),最終作為商品硫酸銨外售。
2臺(tái)160t/h煤粉鍋爐 (1#、2#鍋爐)實(shí)施上述改造后,2015年7月部分工藝運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 煤粉鍋爐煙氣脫硝、除塵、脫硫一體化改造后部分工藝運(yùn)行數(shù)據(jù)
二期項(xiàng)目配套的1臺(tái)220t/h循環(huán)流化床鍋爐 (3#鍋爐)和三期項(xiàng)目配套的2臺(tái)240t/h循環(huán)流化床鍋爐 (4#、5#鍋爐)是由無(wú)錫華光鍋爐股份有限公司設(shè)計(jì)制造的,鍋爐為高溫高壓?jiǎn)五佂矙M置式,單爐膛,自然循環(huán),全懸吊結(jié)構(gòu),全鋼架Π型布置,鍋爐設(shè)計(jì)煤種為黃陵煙煤,分別于2006年和2011年投用。
煤炭燃燒是我國(guó)SO2、煙塵和NOX排放的主要來(lái)源之一,在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi),我國(guó)以煤炭為主的能源消費(fèi)格局不會(huì)改變,煤炭消耗量將持續(xù)增長(zhǎng)。NOX是主要的大氣污染物之一,直接或間接與大氣環(huán)境問(wèn)題相關(guān),如光化學(xué)煙霧、酸沉降、平流層臭氧損耗和全球氣候變化;此外,氮沉降量的增加會(huì)對(duì)陸地和水生態(tài)系統(tǒng)造成破壞,對(duì)人體健康和生態(tài)環(huán)境安全產(chǎn)生不利影響。
國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)新建和2004年1月1日—2011年12月31日期間環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件通過(guò)審批的現(xiàn)有燃煤火力發(fā)電鍋爐全部實(shí)施煙氣脫硝,要求NOX排放濃度控制在100mg/m3以下,而我公司現(xiàn)役循環(huán)流化床鍋爐煙氣NOX排放濃度達(dá)不到國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn)要求,改造迫在眉睫。為此,公司決定采用選擇性非催化還原法 (SNCR脫硝)對(duì)循環(huán)流化床鍋爐煙氣進(jìn)行治理,以大大降低NOX的排放濃度,使其滿足國(guó)家 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223—2011)的要求。SNCR脫硝以NH3為還原劑,而渭化集團(tuán)的尿素生產(chǎn)裝置會(huì)產(chǎn)生一定量的廢氨水,將其作為脫硝裝置的還原劑,可以達(dá)到 “以廢治廢”的效果。具體工藝流程:在現(xiàn)有燃煤鍋爐的基礎(chǔ)上增加氨儲(chǔ)槽和氨噴射裝置,用氨水輸送泵(氨水輸送泵布置在一期脫硫裝置所用氨區(qū)內(nèi))將氨儲(chǔ)罐內(nèi)8%~10%的氨水溶液輸送至靜態(tài)混合器,與鍋爐房脫鹽水管引出的稀釋水混合,并由在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)根據(jù)循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行工況和NOX排放情況調(diào)節(jié)稀釋后的氨水濃度在5%左右,稀釋后的氨水在壓縮空氣的作用下送入噴射系統(tǒng)進(jìn)行噴射 (混合器及脫硝噴射系統(tǒng)布置在鍋爐一側(cè))。
2013年10月,3#、4#、5#鍋爐 SNCR脫硝項(xiàng)目提出并立項(xiàng),2014年7月建成投運(yùn)。2015年11月30日—12月2日4#、5#鍋爐煙氣NOX排放濃度及氨逃逸濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
表2 循環(huán)流化床鍋爐煙氣SNCR脫硝改造后NOX排放濃度及氨逃逸濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
應(yīng)用實(shí)踐表明:SNCR脫硝系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)單,只需在現(xiàn)有燃煤鍋爐的基礎(chǔ)上增加氨儲(chǔ)槽和氨噴射裝置,占地面積小,投資成本低,改造周期短;脫硝反應(yīng)溫度在850~1100℃,適用于在役循環(huán)流化床鍋爐的改造;改造后鍋爐系統(tǒng)運(yùn)行成本低、脫硝率高。
圖3 半干法脫硫工藝流程圖
3#、4#、5#循環(huán)流化床鍋爐除塵、脫硫一體化改造采用福建龍凈環(huán)保股份有限公司自主研發(fā)的LJD-FGD鍋爐煙氣脫硫除塵工藝。該工藝為半干法脫硫工藝,其工藝原理為:以干態(tài)石灰粉Ca(OH)2作為吸收劑,通過(guò)吸收劑的多次再循環(huán),在脫硫反應(yīng)器內(nèi)延長(zhǎng)吸收劑與煙氣的接觸時(shí)間,達(dá)到高效脫硫的目的 [主要反應(yīng)方程式為:Ca(OH)2+SO2→CaSO3+H2O;Ca(OH)2+SO3→CaSO4+H2O;CaSO3+O2→CaSO4],同時(shí)大大提高吸收劑的利用率。
半干法脫硫工藝流程圖見(jiàn)圖3。鍋爐空氣預(yù)熱器出口的煙氣進(jìn)入脫硫吸收塔,在吸收塔內(nèi),通過(guò)噴入降溫水,煙氣中的SO2與加入的吸收劑及循環(huán)物料發(fā)生反應(yīng)而脫除;脫硫后含大量粉塵的煙氣經(jīng)布袋除塵器除塵,之后由脫硫引風(fēng)機(jī)引至現(xiàn)有煙囪排放,布袋除塵器收集下來(lái)的粉塵大部分循環(huán)回脫硫吸收塔與SO2反應(yīng),少部分采用氣力輸送方式送到脫硫灰?guī)臁?/p>
3#、4#、5#鍋爐除塵、脫硫一體化改造項(xiàng)目于2015年7月提出并立項(xiàng),投資8000余萬(wàn)元,2016年6月建成投運(yùn)。投運(yùn)后,運(yùn)行狀況良好,循環(huán)流化床鍋爐煙氣SO2排放濃度≤35mg/m3,滿足 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223—2011)及《關(guān)中地區(qū)重點(diǎn)行業(yè)大氣污染物排放限值》(DB61/941—2014)要求,有效減輕了環(huán)境污染,可達(dá)到目前環(huán)保行業(yè)最嚴(yán)苛的煙氣超凈排放要求。項(xiàng)目改造效果得到業(yè)界認(rèn)可,并申請(qǐng)獲得國(guó)家環(huán)保補(bǔ)貼資金1000余萬(wàn)元。
(1)布袋除塵技術(shù)成熟可靠,一般能保證煙塵排放濃度在50mg/m3以下,除塵效果顯著。
(2)氨法 (濕法)脫硫工藝腐蝕問(wèn)題難以消除,裝置運(yùn)行中出現(xiàn)管道附件連接部位腐蝕的問(wèn)題,繼而易造成漏液和堵塞,影響生產(chǎn);另外,煙囪排氣出現(xiàn)拖尾現(xiàn)象。
(3)SNCR脫硝工藝技術(shù),無(wú)需催化劑,在現(xiàn)有燃煤鍋爐的基礎(chǔ)上增加氨儲(chǔ)槽和氨噴射裝置即可,操作控制簡(jiǎn)單,脫硝效果明顯。
(4)半干法脫硫工藝技術(shù)先進(jìn),原煙囪不用改造和防腐,一次性投資低;操作運(yùn)行簡(jiǎn)單可靠,維修工作量??;無(wú)腐蝕、無(wú)廢水,煙氣不帶水、無(wú)拖尾,實(shí)施后可滿足目前環(huán)保行業(yè)最嚴(yán)苛的煙氣超凈排放要求,值得推廣應(yīng)用。
從渭化集團(tuán)近年來(lái)鍋爐系統(tǒng)技改工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、實(shí)施、投用等工作中,總結(jié)得出如下技改工程經(jīng)驗(yàn):技改工程項(xiàng)目所選工藝技術(shù)路線及設(shè)備應(yīng)立足前沿,應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)或設(shè)備,同時(shí),項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查階段,要特別重視審查工作,避免裝置建成后一步一步陷入被動(dòng)升級(jí)改造的局面;項(xiàng)目建設(shè)期間,必須嚴(yán)格把握項(xiàng)目實(shí)施程序,以可研報(bào)告為基礎(chǔ)和依據(jù),嚴(yán)格實(shí)行各專業(yè)的審查,其中外審工作尤為重要,且應(yīng)認(rèn)真對(duì)待專家的每條意見(jiàn);項(xiàng)目實(shí)施前期,各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)并了解安全、環(huán)保、設(shè)計(jì)、施工、制造等規(guī)范、法律、標(biāo)準(zhǔn),以具備前瞻性或預(yù)測(cè)把握未來(lái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及指標(biāo)的能力。