趙 飛,李新凱,張 沖
(中石油塔里木油田分公司塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司煉油化工廠,新疆澤普 844804)
中石油塔里木油田分公司塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司煉油化工廠合成氨裝置配套工藝空氣壓縮機(jī)(101-J,簡(jiǎn)稱空壓機(jī))是由1臺(tái)透平 (101-JT)驅(qū)動(dòng)的兩缸四段離心式壓縮機(jī),機(jī)組由低壓缸(2MCL605)、增 速 箱 (25HS)、高 壓 缸(2MCL357,高壓缸簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖1)組成,并通過(guò)膜片聯(lián)軸器串聯(lián)而成;空壓機(jī)高壓缸、低壓缸與增速箱安裝在1個(gè)公用底座上;段間設(shè)置有3臺(tái)循環(huán)水冷卻器 (101-JC1/JC2/JC3,浮頭換熱器)和 3臺(tái)液滴分離器 (147-F/148-F/149-F)。
空壓機(jī)主要性能參數(shù)如下:一段流量33091 kg/h,一段入口溫度32℃、入口壓力83.4kPa;四段出口溫度197℃、出口壓力3651kPa;功率4960kW;低壓缸主軸轉(zhuǎn)速9735r/min,低壓缸臨界轉(zhuǎn)速 (一階/二階)3321/12289r/min;高壓缸進(jìn)口流量108m3/min,高壓缸主軸轉(zhuǎn)速14691r/min,高壓缸臨界轉(zhuǎn)速 (一階/二階)5359/21668r/min,速比1.509。
101-J屬離心式壓縮機(jī) (具有喘振特性),有2路防喘振設(shè)置:一路由101-J低壓缸出口引出1條放空管線,由HV-23控制;另一路由101-J高壓缸出口引出1條放空管線,由FV-4控制 (FV-4還具有調(diào)節(jié)合成氣氫氮比的作用)。
圖1 空壓機(jī)高壓缸簡(jiǎn)圖
空壓機(jī)按照每4a大修1次、每2a項(xiàng)修1次的原則開(kāi)展檢修維護(hù)工作。2014—2016年,空壓機(jī)高壓缸進(jìn)行了1次大修和1次項(xiàng)修作業(yè):2014年9月裝置停工檢修,空壓機(jī)進(jìn)行開(kāi)缸大修,檢修后開(kāi)車機(jī)組運(yùn)行正常;2016年對(duì)高、低壓缸軸瓦進(jìn)行檢查,復(fù)查對(duì)中。2014—2016年期間空壓機(jī)共經(jīng)歷2次冬季長(zhǎng)停,分別是2014年12月底—2015年5月和2015年12月17日—2016年3月15日,長(zhǎng)停期間堅(jiān)持按每半月對(duì)機(jī)組進(jìn)行充氮吹掃和保護(hù)、每周啟動(dòng)潤(rùn)滑油泵1次、機(jī)組潤(rùn)滑后盤車的要求進(jìn)行維護(hù)。
2016年3月中旬,合成氨裝置進(jìn)行復(fù)工檢修,空壓機(jī)高壓缸進(jìn)行了項(xiàng)修,主要檢查測(cè)量了空壓機(jī)各部位軸承間隙、瓦背緊力、轉(zhuǎn)子竄量,并對(duì)軸瓦磨損、轉(zhuǎn)子軸頸和止推盤等進(jìn)行了檢查。項(xiàng)修完成后,共開(kāi)機(jī)5次,具體情況如下。
第1次開(kāi)機(jī) (2016年5月23日),二段爐吹灰,空壓機(jī)高壓缸轉(zhuǎn)速8700r/min左右,運(yùn)行約3h;每次吹灰過(guò)程高壓缸軸振值有波動(dòng),整體呈上漲趨勢(shì),整個(gè)吹灰過(guò)程中XE-0109(軸振值測(cè)點(diǎn),見(jiàn)圖1;下同)由20μm逐漸漲至40μm,期間最大振值為83μm(機(jī)組軸振動(dòng)報(bào)警值69μm、聯(lián)鎖值115μm)。
第2次開(kāi)機(jī) (2016年5月26日),一段爐進(jìn)行氮?dú)馍郎?,空壓機(jī)高壓缸轉(zhuǎn)速8000r/min,運(yùn)行12h,過(guò)程中空壓機(jī)高壓缸振值較穩(wěn)定,XE-0109最大值為23μm。
第3次開(kāi)機(jī) (2016年 5月 27日 01:20—04:18),運(yùn)行3h,空壓機(jī)高壓缸轉(zhuǎn)速達(dá)9095 r/min時(shí)因振值高聯(lián)鎖停機(jī),停機(jī)后機(jī)組未作檢修,待下一次開(kāi)機(jī)觀察跳車原因。
第4次開(kāi)機(jī) (2016年 5月 27日 04:40—08:20),空壓機(jī)高壓缸轉(zhuǎn)速升至 9035r/min,因振動(dòng)大,降轉(zhuǎn)速至8300r/min后軸振值XE-0109維持在54μm左右,相對(duì)較穩(wěn)。經(jīng)分析后,停機(jī)檢查段間入口空氣過(guò)濾器、防喘閥,防喘閥無(wú)異物堵塞,狀態(tài)正常;入口空氣過(guò)濾器內(nèi)有異物,進(jìn)行清理;檢查期間還發(fā)現(xiàn)二段段間冷卻器(101-JC2)浮頭側(cè)積水較多,加強(qiáng)了排水。
第5次開(kāi)機(jī) (2016年 5月 27日 16:28—18:42),空壓機(jī)高壓缸轉(zhuǎn)速升至 8900r/min,XE-0109漲至 106μm,降轉(zhuǎn)速至 8300r/min,XE-0109降至45μm,其后提高轉(zhuǎn)速軸振值即上漲。于是決定停機(jī)檢查南側(cè)徑向軸瓦 (簡(jiǎn)稱南側(cè)瓦)、北側(cè)徑向軸瓦 (簡(jiǎn)稱北側(cè)瓦)。
第1次停機(jī)檢查:北側(cè)瓦背有0.01mm間隙,調(diào)整至0.02mm過(guò)盈量,北側(cè)徑向瓦沿軸向有約50%瓦接觸不好,瓦面右半邊有摩擦痕跡,于是更換徑向瓦1付,檢查瓦面與軸的接觸情況,調(diào)整使之與軸接觸均勻,更換調(diào)整后軸瓦間隙為0.14mm,瓦背過(guò)盈量為0.02mm;檢查南側(cè)瓦,一切正常,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
第1次停機(jī)檢查完成后,第6次開(kāi)機(jī) (2016年5月28日 10:30—16:30),空壓機(jī)高壓缸轉(zhuǎn)速升至9000r/min,軸振值 XE-0109和 XE-0110分別在43μm和56μm,緩慢將機(jī)組提壓升速,最高提到9600r/min、壓力3269kPa,XE-0109、XE-0110、XE-0111、XE-0112分別達(dá)到53μm、68μm、29μm、30μm。經(jīng)討論認(rèn)為,機(jī)組當(dāng)前這種狀況無(wú)法滿足夏季滿負(fù)荷運(yùn)行需要,決定再次檢查瓦背過(guò)盈、瓦間隙,并復(fù)查對(duì)中情況。
第2次停機(jī)檢查:復(fù)查對(duì)中正常;北側(cè)瓦背又存在間隙,修整瓦背接觸,將瓦背過(guò)盈調(diào)整合適,徑向瓦間隙超差0.01mm,再次更換徑向瓦1付;檢查南側(cè)瓦,一切正常。
第2次停機(jī)檢查完成后,第7次開(kāi)機(jī) (2016年5月29日 18:36—23:15),空壓機(jī)高壓缸轉(zhuǎn)速升至9000r/min,振值波動(dòng)較大,降轉(zhuǎn)速至8500r/min,XE-0109和 XE-0110為 48μm和49μm。經(jīng)討論認(rèn)為,轉(zhuǎn)子可能存在不平衡。于是決定停機(jī),高壓缸大修更換備用轉(zhuǎn)子,換下的轉(zhuǎn)子緊急返廠維修和做高速動(dòng)平衡試驗(yàn)。
第3次停機(jī)檢查:復(fù)查對(duì)中正常;北側(cè)瓦背緊力多次測(cè)量不一致,檢查軸承體與軸承座接觸情況,其下部有點(diǎn)空,更換軸承體后,檢查接觸,緊力正常;高壓缸開(kāi)缸后發(fā)現(xiàn)銹跡較多,轉(zhuǎn)子葉流道銹蝕結(jié)垢較多,兩側(cè)汽封處污垢較多,高壓缸轉(zhuǎn)子跳動(dòng)正常,三段后兩級(jí)葉輪背面靠軸徑銹垢顆粒較粗,高壓缸兩端軸端汽封凹渦內(nèi)油泥和結(jié)垢較多 (機(jī)組平衡管由此引出)。更換備用轉(zhuǎn)子和轉(zhuǎn)子上帶的輪轂,聯(lián)軸器成套使用,轉(zhuǎn)子跳動(dòng)正常。
第3次停機(jī)大修更換高壓缸轉(zhuǎn)子后,第8次開(kāi)機(jī) (2016年6月2日05:50—11:00),空壓機(jī)高壓缸轉(zhuǎn)速升至9400r/min、壓力最高提至3.3 MPa,軸振值波動(dòng)大,聯(lián)鎖停機(jī)。
第4次停機(jī)檢查:再次檢查瓦間隙及瓦背緊力,將瓦背過(guò)盈量調(diào)整到0.04mm,軸瓦間隙正常。
第4次停機(jī)檢查完成后,第9次開(kāi)機(jī) (2016年6月2日23:20),空壓機(jī)高壓缸轉(zhuǎn)速升至9300 r/min;6月3日10:00,緩慢提壓至2.9MPa,軸振值XE-0109和XE-0110為49μm和52μm,試著向二段爐配空氣,裝置低負(fù)荷運(yùn)行。
緊急返廠維修轉(zhuǎn)子運(yùn)回現(xiàn)場(chǎng)后,安排第5次高壓缸大修:復(fù)查對(duì)中正常,北側(cè)徑向瓦間隙0.17mm,發(fā)現(xiàn)中分面上又有銹跡;更換上經(jīng)緊急返廠維修并完成高速動(dòng)平衡試驗(yàn)的轉(zhuǎn)子后,再次更換北側(cè)徑向瓦1付,瓦背過(guò)盈量0.02mm,重新對(duì)中,達(dá)到要求。
為查找空壓機(jī)高壓缸軸振動(dòng)異常的原因,主要從檢修裝配質(zhì)量、設(shè)備檔案、轉(zhuǎn)子系統(tǒng)對(duì)中、轉(zhuǎn)子運(yùn)行情況、振動(dòng)檢測(cè)探頭、操作變動(dòng)等方面逐一進(jìn)行分析與排查。
(1)據(jù)高壓缸軸兩側(cè)軸振值同時(shí)波動(dòng)且均呈增大的態(tài)勢(shì),以及兩側(cè)振動(dòng)檢測(cè)探頭基本上不可能同時(shí)發(fā)生故障的分析,我們認(rèn)為儀表探頭應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題。
(2)經(jīng)查設(shè)備檔案,近幾年機(jī)組未發(fā)生過(guò)喘振,機(jī)組因發(fā)生喘振導(dǎo)致高壓缸軸振值高的可能性基本上可以排除。
(3)針對(duì)是否因操作變動(dòng)引起高壓缸軸振值高的可能,分析認(rèn)為,本次檢修后二段爐吹灰流程由原來(lái)的由二段爐入口閥控制改為由空壓機(jī)出口MOV-6開(kāi)關(guān)控制,而空壓機(jī)出口到MOV-6開(kāi)關(guān)的管線距離較短,短時(shí)間內(nèi)間斷開(kāi)關(guān)閥門的吹灰方式可能對(duì)機(jī)組的運(yùn)行造成一定的影響,使得每次吹灰時(shí)空壓機(jī)高壓缸軸振值都有波動(dòng)。
(4)通過(guò)2次停機(jī)檢查軸瓦間隙、瓦背緊力、軸系對(duì)中、轉(zhuǎn)子揚(yáng)度、軸頸跳動(dòng)及瓦座口、瓦座與瓦架接觸情況,對(duì)懷疑可能存在問(wèn)題的部位進(jìn)行重點(diǎn)檢查,通過(guò)調(diào)整修研或備件更換,裝配數(shù)據(jù)均達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,故排除檢修裝配質(zhì)量不良而造成高壓缸軸振值高的可能。
針對(duì)上述多次反復(fù)檢修 (包括更換備用高壓缸轉(zhuǎn)子)未能解決空壓機(jī)高壓缸軸振值高的問(wèn)題,我們結(jié)合大機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、多次開(kāi)停機(jī)狀況以及振動(dòng)分析儀提供的振動(dòng)波形和頻譜進(jìn)行分析。
每一種引發(fā)異常振動(dòng)的故障源都會(huì)產(chǎn)生一定頻率的振動(dòng),據(jù)振動(dòng)信號(hào)的頻率組成,可以很快排除一批不可能出現(xiàn)的故障:①油膜渦動(dòng)的振動(dòng)頻率為 (0.42~0.48)×RPM(RPM指轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,r/min),油膜渦動(dòng)的振動(dòng)頻率為轉(zhuǎn)子一階臨界轉(zhuǎn)速頻率,振幅不穩(wěn)定;②轉(zhuǎn)子與固定部件之間的摩擦激發(fā)較寬頻帶的振動(dòng),可能包括基頻、倍頻、次諧波、轉(zhuǎn)子零部件固有頻率;③轉(zhuǎn)子組件松動(dòng)的振動(dòng)頻率以基頻為主,可能伴有倍頻或1/2×RPM、1/3×RPM等分?jǐn)?shù)倍頻,其幅值不穩(wěn)定;④不對(duì)中不但影響基頻振動(dòng),還可引起2倍頻及其他高倍頻振動(dòng);⑤轉(zhuǎn)子裂紋引起的2倍頻振動(dòng),水平方向和垂直方向的振幅大小相近——通過(guò)轉(zhuǎn)子探傷予以排除。
通過(guò)故障振動(dòng)分析儀提供的振動(dòng)波形和頻譜,高壓缸振動(dòng)頻譜主要是1X頻,其他頻率成分較少,由此排除油膜渦動(dòng)/振蕩、轉(zhuǎn)子與固定部件之間摩擦、基礎(chǔ)松動(dòng)、軸承工作不良 (間隙、緊力、接觸、搖擺、油檔等)、對(duì)中不良等因素。
排除上述因素后,引起空壓機(jī)高壓缸軸振值高的可能原因還有:①轉(zhuǎn)子不平衡,引起基頻振動(dòng),徑向水平和垂直兩個(gè)方向的振幅同時(shí)加大;②高壓缸兩端軸端汽封凹渦內(nèi)油泥和結(jié)垢較多,導(dǎo)致氣流激蕩;③二段爐吹灰方案不嚴(yán)謹(jǐn),對(duì)機(jī)組的安全運(yùn)行造成影響;④二段段間冷卻器 (101-JC2)浮頭側(cè)積水較多,對(duì)機(jī)組安全運(yùn)行造成影響;⑤ 第1次更換的備用轉(zhuǎn)子,其自身高速動(dòng)平衡方面存在問(wèn)題。
再結(jié)合轉(zhuǎn)子返廠檢修后的情況來(lái)看,我們認(rèn)為空壓機(jī)高壓缸軸振動(dòng)異常的主要原因是:冬季長(zhǎng)停期間和開(kāi)車過(guò)程中轉(zhuǎn)子被污染結(jié)垢,引起轉(zhuǎn)子動(dòng)不平衡,而轉(zhuǎn)子上的附著物 (鐵銹顆粒)并不是很牢固且不均勻,造成運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)轉(zhuǎn)子處于不平衡狀態(tài)。
(1)對(duì)出現(xiàn)的新問(wèn)題,我們?nèi)狈η罢靶缘乃伎技案倪M(jìn)。例如:如何對(duì)空壓機(jī)系統(tǒng)的碳鋼管道、分離器、換熱器進(jìn)行保護(hù),使空壓機(jī)系統(tǒng)始終在氮?dú)獗Wo(hù)之下不生銹,這需要后期進(jìn)行一些改造;在不進(jìn)行改造的情況下,需要探究如何預(yù)防空壓機(jī)系統(tǒng)管線、分離器、換熱器的結(jié)垢、生銹問(wèn)題。
(2)工藝方案不嚴(yán)謹(jǐn),現(xiàn)場(chǎng)操作細(xì)節(jié)和關(guān)鍵操作步驟掌控不足。如二段爐吹灰方案,必須加以改進(jìn)。
(3)關(guān)鍵零部件委外維修時(shí)駐廠監(jiān)造和質(zhì)量確認(rèn)不到位。
(4)本次更換轉(zhuǎn)子過(guò)程中,可能存在因輪轂和聯(lián)軸器未配套使用而引起的轉(zhuǎn)子不平衡問(wèn)題;另外,日常在聯(lián)軸器、緊固螺栓等細(xì)節(jié)管理方面存在重視不足等問(wèn)題。
(1)優(yōu)化空壓機(jī)檢修后的試車思路。在現(xiàn)有吹灰流程下,當(dāng)機(jī)組檢修好以后,將機(jī)組試機(jī)到額定轉(zhuǎn)速,以鑒定檢修質(zhì)量。
(2)開(kāi)展空壓機(jī)附屬設(shè)備防腐研究工作,選擇合適的空壓機(jī)附屬設(shè)備內(nèi)防腐技術(shù),并進(jìn)行局部試驗(yàn),成熟后擇機(jī)實(shí)施。
(3)加強(qiáng)開(kāi)車過(guò)程的監(jiān)督和檢查,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)操作細(xì)節(jié)管理,嚴(yán)格操作變動(dòng)管理。
(4)專題深入研究裝置長(zhǎng)停機(jī)組系統(tǒng)的保護(hù)問(wèn)題。
(5)空壓機(jī)段間冷卻器浮頭側(cè)排放管線增設(shè)疏水器,以便及時(shí)排出工藝空氣中的水。