馬雁鴻,吳紅林
(1.云南馳宏鋅鍺股份有限公司,云南 曲靖 655011;2.云南鉛鋅資源綜合利用企業(yè)重點試驗室,云南 曲靖 655011)
貴鉛在分銀爐內(nèi)進行氧化精煉,除去所含砷、銻、鉛、鉍、銅、碲等雜質(zhì),分別產(chǎn)出氧化渣、高銻煙塵。氧化渣主要含鉛~50%,銻~33%,砷~13%;高銻煙塵主要含鉛~35%,銻~53%,砷~11%。目前,國內(nèi)處理高銻煙塵的傳統(tǒng)工藝主要有兩種:濕法工藝和火法工藝生成銻白或精銻。鉛精煉需要購買精銻用于補銻,為提升經(jīng)濟效益。項目組提出:以高銻煙塵和氧化渣為原料,配入銅浮渣等含鉛銻的冶煉渣料,通過轉(zhuǎn)爐熔池熔煉生產(chǎn)高銻粗鉛的方案來回收銻補入粗鉛,作為鉛電解系統(tǒng)調(diào)銻的工藝。
銅浮渣、氧化渣、高銻煙塵中的鉛、銅、銻主要以PbO、CuO、Sb2O3、Sb2O5的形式存在,而且容易被還原。當熔煉溫度高于1100℃時,鉛、銅、銻與C及CO發(fā)生還原反應(yīng),還原后熔體經(jīng)過靜止半小時,熔體內(nèi)的金屬、冰銅和渣,利用自身的比重差異自動分層,自上而下分別產(chǎn)出轉(zhuǎn)爐還原渣、鉛冰銅、高銻鉛,煙氣經(jīng)收塵系統(tǒng)收集煙塵后,尾氣達標排空。
熔煉過程中發(fā)生的反應(yīng)方程式如下:
配料時加入工業(yè)純堿作為熔劑,能降低爐渣的熔點,改善爐渣的流動性,同時會使雜質(zhì)與堿結(jié)合形成復鹽,形成轉(zhuǎn)爐還原渣,它的比重明顯小于冰銅和高銻鉛的比重,從而自動分離浮在最上層,冰銅比重介于轉(zhuǎn)爐還原渣和高銻鉛之間,以便銅鉛分離,高銻鉛由于比重最重而沉底。
主要原料及還原劑為銅浮渣、無煙煤和工業(yè)純堿。主要原料及還原劑化學成分見下表1和表2。
表1 銅浮渣和氧化渣、高銻煙塵的成分(%)
表2 無煙煤化學成分(%)
工藝流程。氧化渣、高銻煙塵、銅浮渣、純堿和無煙煤分別按比例計量配料,加入轉(zhuǎn)爐進行還原熔煉,產(chǎn)出高銻鉛。
工藝流程圖如下:
圖1 鉛銀冶煉過程中的中間渣、塵生產(chǎn)高銻鉛工藝流程圖
2.3.1 配料計算
配料計算的依據(jù)是各種入爐物料的化學成分和轉(zhuǎn)爐內(nèi)發(fā)生化學反應(yīng)等關(guān)系式,結(jié)合轉(zhuǎn)爐的有效容積,根據(jù)生產(chǎn)含銻不同品位的高銻鉛要求采用不同的配料比,試驗按以下3組配料比進行,如表3所示:
表3 試驗方案配料比
2.3.2 試驗過程
試驗共分三個階段進行。
第一階段的試驗按表3中第一種配料比投料,主要是減少含銻較高的氧化渣、高銻煙塵的投入量,來降低高銻鉛中銻的含量,使高銻鉛中銻的含量控制在15%~20%之間,產(chǎn)出高銻鉛Pb+Sb的品位高達95.29%.從試驗的結(jié)果看來該階段基本達到預(yù)期效果,其中鉛、銻的直收率和回收率都較好,鉛為82.25%、86.87%;銻為82.71%、95.67%;銀回收率為99.98%;同時,該轉(zhuǎn)爐的運行狀況良好,爐子升溫速度較快,處理量大,平均投料量在12噸左右,操作簡便,高銻鉛中銻的含量也控制在15%~20%之間,平均含銻為15.56%;但也暴露出一些問題,轉(zhuǎn)爐在加料時爐頂正壓較大,大量煙氣溢出,環(huán)保效果較差;在排放時,存在環(huán)保收塵效果不好的問題,這些問題在第二階段的試驗中得到逐步改進。
第二階段的試驗按表3中第二種配料比投料,主要是減少含銻較高的氧化渣、高銻煙塵的投入量,來降低高銻鉛中銻的含量,使高銻鉛中銻的含量控制在10%~15%之間。投料采用二次進料(分兩次)的方式進行,即第一批料投完后,觀察一段時間,待爐內(nèi)料大部分熔化后,第二次投料,這樣可避免熔體外溢,爐內(nèi)的化學反應(yīng)更充分。產(chǎn)出高銻鉛Pb+Sb的平均品位94.85%,相比第一階段的略為偏低,但這一階段鉛、銻的直收率和回收率比第一階段的情況更好,鉛為93.45%、94.20%;銻為88.60%、99.30%;銀回收率為98.99%。高銻鉛中銻的品位也有效的控制在10%~16%范圍內(nèi)。
第二階段的試驗很成功,操作人員也積累了一定的生產(chǎn)經(jīng)驗,各項工作進展順利,但爐結(jié)現(xiàn)象明顯比第一階段嚴重。因產(chǎn)生的爐結(jié)使轉(zhuǎn)爐有效容積減少,導致熔體從轉(zhuǎn)爐尾部與煙道連接處的縫隙溢流出來,因此下一階段的試驗就必須考慮降低進料量和處理爐結(jié)嚴重的問題。
第三階段試驗,結(jié)合第一、第二階段的試驗情況,前期補入的致使電鉛生產(chǎn)系統(tǒng)含銻量偏高,第三階段需要降低高銻鉛的銻含量。因此,本階段的試驗計劃采用表3中的第三種配料比,生產(chǎn)含銻在5%~10%的高銻鉛。
為解決爐內(nèi)反應(yīng)不充分、爐結(jié)嚴重的問題,第三階段采用二次的方式進行投料。試驗完畢后,效果顯著,鉛的直收率和回收率分別為93.73%,95.03%;銻為95.42%,99.41%,銀回收率為98.58%。
通過前面三個階段的試驗證明,該方案在工藝技術(shù)上是可行的,鉛、銻、銀的最終直收率和回收率分別是鉛91.33%,97.25%;銻為89.48%,99.34%;銀回收率為98.97%.試驗過程中遇到的問題也逐步得到解決,整個試驗工作按計劃順利進行下去,生產(chǎn)試驗過程中產(chǎn)出冰銅、還原煙塵和還原渣的化學成份如下表4、表5、表6所示:
表4 工業(yè)試驗產(chǎn)出冰銅的化學成分表
表5 工業(yè)試驗產(chǎn)出還原煙塵的化學成分表
表6 工業(yè)試驗產(chǎn)出轉(zhuǎn)爐還原渣的化學成分表
根據(jù)工業(yè)試驗研究,鉛回收率達97.25%、銀回收率達98.97%、銻回收率達99.34%,說明采用該處理工藝,可以將銅浮渣、氧化渣、高銻煙塵中的鉛、銀、銻得到有效的回收利用。工業(yè)試驗的各項技術(shù)指標如表7所示:
表7 高銻鉛工業(yè)試驗生產(chǎn)的技術(shù)指標表
目前生產(chǎn)正常運行,工藝穩(wěn)定,經(jīng)濟技術(shù)指標良好,轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)能力到達16.54 t/d,鉛回收率達97.25%、銀回收率達98.97%、銻回收率達99.34%,煙塵率2.94%。
①本項目技術(shù)的成功開發(fā)和應(yīng)用,達到了預(yù)期的目的。用轉(zhuǎn)爐來處理鉛銀冶煉過程中的中間渣、塵生產(chǎn)高銻鉛在工藝上是可行的。該工藝方案可以作為鉛電解系統(tǒng)粗鉛補銻的一種新方法,在技術(shù)上是成熟可靠的;②該項目的成功,為處理含銅、砷、銻等較復雜的鉛渣和煙塵提供了有益的啟示,開發(fā)了一種用火法處理煙塵的新工藝。同時,也為解決氧化渣、高銻煙塵、長期堆存造成的環(huán)境污染問題;③高銻鉛的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)給今后電鉛生產(chǎn)系統(tǒng)中銻的循環(huán)利用創(chuàng)造了很好的條件,對降低生產(chǎn)成本起到了很大的作用。