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基于proe自行車立體車庫舉升底座強度分析與結(jié)構優(yōu)化

2018-12-20 06:28郭潤坤
現(xiàn)代制造技術與裝備 2018年11期
關鍵詞:軸承座底座重量

郭潤坤

(山西機電職業(yè)技術學院,長治 046011)

1 新型車庫舉升底座的靜強度分析

1.1 邊界條件

如前所述,原始底座是未經(jīng)過優(yōu)化的,沒有考慮到節(jié)省材料。下面對其邊界條件進行闡述與分析。

底座左T型螺紋孔與右通孔連接于車庫外筒壁上的T型絲杠與光杠導桿上,這里假設自行車在勻速舉升過程中,舉升底座兩孔不彎曲,因此將兩孔處設置為固定約束。另外,由于軸承軸向承受旋轉(zhuǎn)車架與自行車全部重量,而軸承座位于底座中部,因此底座全部受力為中間軸承座底部,因此加載作用于軸承座底部的垂直力,此即為邊界條件。最后考慮底座自身重力,選用鋼材型號為Q235。加載的垂直力等于底座上部旋轉(zhuǎn)車架與自行車重量之和,再利用proe有限元模塊,劃分網(wǎng)格并進行分析。

1.2 靜強度分析結(jié)果與改進措施

舉升底座最大應力出現(xiàn)在右光孔處,約為17MPa,遠遠小于屈服極限235MPa。最大位移出現(xiàn)在底座伸出桿邊緣,約為1.23mm,對于其總長度來說,該邊緣最大位移可忽略不計,因此其優(yōu)化空間還很大,可先去掉不必要的結(jié)構,之后測量可能的敏感度參數(shù),然后對其進行尺寸優(yōu)化。

2 冗余結(jié)構

底座中部軸左側(cè)伸出部分不起支撐作用,且伸出部分越長,對底座最大位移影響越大,故可以刪除,只保留軸承座部分。另外,兩孔與軸承座中間的連接部分為實體,可先刪除左右兩邊的多余弧形邊,然后將連接部分做成殼體,可節(jié)省大量材料。

3 敏感度分析

3.1 參數(shù)選擇

由于車庫進出門寬度設計無法改變,且絲杠與光杠中心距已縮短到極限,如果繼續(xù)縮小會導致自行車與絲杠發(fā)生碰撞,因此底座兩孔中心距不能改變。另外,由于自行車旋轉(zhuǎn)中心不變,軸承座中心至兩孔之間的垂直距離一定,因此不能縮短該項參數(shù),且經(jīng)過計算,軸承型號不變,其外徑也不能改變,因此軸承座直徑不能縮小。

各種參數(shù)經(jīng)研究排除后,軸承座與兩孔之間的連接部分成為了研究重點。結(jié)合上述分析,這里取連接部分的縱向部分寬度與橫向部分傾斜角度為影響因子,考察他們對底座整體重量及最大位移的影響,由于舉升底座為懸臂梁,其最大位移必然出現(xiàn)在軸承座遠離兩孔的邊緣,因此在邊緣取點,進行位移測量。

3.2 敏感度分析結(jié)果

根據(jù)數(shù)據(jù)分析,縱向部分寬度與整體重量呈正比曲線,與最大位移呈類反比曲線。橫向部分傾斜角度與整體重量呈正比曲線,與最大位移呈反比曲線。由此可知,兩項參數(shù)對底座整體重量與最大位移影響都較大,有必要對兩項參數(shù)繼續(xù)優(yōu)化,以進一步減小底座重量,節(jié)省材料。

4 底座結(jié)構優(yōu)化

4.1 設計極限與優(yōu)化目標

本次優(yōu)化為節(jié)省材料,將底座重量優(yōu)化目標調(diào)至最低。另外的,考慮到強度余量與位移余量尚有結(jié)余,還未充分利用,現(xiàn)將最大應力范圍設定為90~110MPa,最大位移設定為4mm。最大應力范圍的設定主要考慮到用戶停放自行車時無意識腳踩底座、載物過重或不法分子盜竊等意外情況,因此留出了近一半余量。最大位移主要考慮到旋轉(zhuǎn)車架右傾角度過大,推入自行車時,后輪與車位之間的振動,可能會損壞停放車位,加之自行車中心偏后輪,難免會影響車位的壽命,降低產(chǎn)品質(zhì)量。

4.2 設計變量范圍

縱向部分寬度與橫向部分傾斜角度為設計變量,另外考慮底座整體的美觀性,寬度范圍設定為150~300mm,角度范圍設定為13°~20°,用proe有限元模塊,新建優(yōu)化研究,對兩項參數(shù)進行優(yōu)化。

4.3 優(yōu)化結(jié)

圖1是刪除冗余結(jié)構之后對兩項參數(shù)優(yōu)化后的靜態(tài)分析云圖。從圖1中可以看出,底座最大應力出現(xiàn)在縱向與橫向部分殼體連接處,約為106MPa。而最大位移出現(xiàn)在軸承座遠離兩孔的邊緣,約為3.5mm,均在預設范圍之內(nèi),基本滿足優(yōu)化要求。

4.4 優(yōu)化結(jié)果分析與對比

本次優(yōu)化的目標為減少底座質(zhì)量,為了方便直觀,拿原始底座與優(yōu)化后的底座進行對比。原始底座的質(zhì)量為1286kg,而優(yōu)化后的底座質(zhì)量為617kg,相較原始底座質(zhì)量減少約52.02%,可看出,原始結(jié)構設計時過于追求美觀性而忽略了優(yōu)化設計,不僅結(jié)構冗余笨重,而且對于鋼材料本身也是一種浪費,沒有做到物盡其用。

5 結(jié)論

圖1 底座結(jié)構優(yōu)化

通過研究,具體優(yōu)化可總結(jié)為一下三步:首先,刪除了伸出端和弧形邊兩個對結(jié)構受力不起明顯作用的結(jié)構,并對縱向和橫向連接結(jié)構做了抽殼處理,壁厚控制在30mm,冗余結(jié)構減少了一大部分,材料明顯減少;其次,對底座各項參數(shù)進行了分類討論,排除了無法改變的參數(shù)和容易產(chǎn)生干涉的參數(shù),最后得到縱向?qū)挾群蜋M向傾斜角度兩個參數(shù),并對其進行了敏感度分析,結(jié)果表明,寬度和角度的減少對底座質(zhì)量和最大位移影響較大;最后,以質(zhì)量最小為設計目標,進行兩項參數(shù)的優(yōu)化設計,優(yōu)化后的靜態(tài)分析結(jié)果滿足優(yōu)化預期,底座整體質(zhì)量相較原始狀態(tài)減小了52.02%,大大減小了材料成本。

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