(中國水利水電第四工程局西南分局,四川 成都 610074)
永定橋水利工程為瀑布溝水電站移民安置配套工程,由首部樞紐工程及輸水渠系工程兩大部分組成。首部樞紐主要建筑物為碾壓混凝土重力壩,分別由擋水壩段、溢流壩段、中孔壩段和引水壩段組成,壩高123m,壩頂寬度7m,壩頂長度161m。壩體為碾壓混凝土,鄰近模板及壩內(nèi)建筑物周邊對碾壓混凝土加漿、振搗,成變態(tài)混凝土。碾壓混凝土施工最大倉面面積為3410m2,碾壓混凝土總量41.42萬m3。碾壓試驗場地為5m×20m,分Ⅰ、Ⅱ兩個區(qū),每個區(qū)2個條帶,分別進行RCC9015W4(三)、RCC9020F150W8(二)兩種碾壓混凝土及RCC9020W8(二)變態(tài)混凝土的相關(guān)試驗。
選用P.MH42.5中熱硅酸鹽水泥,通過下頁表1的檢測結(jié)果分析,該水泥滿足《中熱硅酸鹽水泥、低熱硅酸鹽水泥、低熱礦渣硅酸鹽水泥》(GB200—2003)的要求。
選用Ⅰ級粉煤灰,通過對下頁表2的檢測結(jié)果分析,粉煤灰需水量比不大于100%,其他所檢項目滿足規(guī)范要求。
表1 水泥物理性能試驗結(jié)果統(tǒng)計
表2 粉煤灰品質(zhì)檢測結(jié)果統(tǒng)計
細骨料為白云巖生產(chǎn)的人工砂,根據(jù)表3的檢測數(shù)據(jù)分析,人工砂滿足規(guī)范要求。本次試驗用砂石粉含量適中,當石粉含量控制在12%~22%時,碾壓混凝土泛漿的效果較佳。
表3 細骨料品質(zhì)檢測結(jié)果統(tǒng)計
粗骨料采用白云巖生產(chǎn)的人工骨料,粗骨料檢測滿足規(guī)范要求,檢測結(jié)果見表4。
表4 粗骨料品質(zhì)檢測結(jié)果統(tǒng)計
試驗采用FDN-1型高效減水劑和GRT-AE型(液體)引氣劑,試驗結(jié)果均滿足規(guī)范要求,檢測結(jié)果統(tǒng)計見表5。
表5 混凝土外加劑性能試驗結(jié)果統(tǒng)計
用于本工程的碾壓混凝土施工配合比及變態(tài)混凝土加漿量,已完成室內(nèi)試驗,成果已經(jīng)該工程監(jiān)理批復(fù),同意使用。本次工藝性試驗選取RCC9015W4(三)、RCC9020F150W8(二)兩種碾壓混凝土配合比進行試驗,變態(tài)混凝土選用RCC9020W8(二)進行試驗。
在工藝試驗中,氣溫比較穩(wěn)定,混凝土從出機口到現(xiàn)場碾壓前的VC值損失較慢,最大損失2s,滿足現(xiàn)場工藝性試驗要求。
投料順序在第一、二層碾壓工藝試驗中進行,在配合比一定的條件下,相同的拌和時間,對兩種投料順序所產(chǎn)生的碾壓混凝土拌和物進行外觀和均勻性的對比試驗,現(xiàn)場觀察可碾性,確定投料順序。
二級配投料順序?人工砂→中石→小石→水泥→粉煤灰→水→外加劑;?中石→小石→砂子→水泥→粉煤灰→外加劑→水。
三級配投料順序?人工砂→大石→中石→小石→水泥→粉煤灰→水→外加劑;?大石→中石→小石→砂→水泥→粉煤灰→水→外加劑。
通過試驗表明:二級配混凝土投料順序?混凝土均勻性效果一般,用投料順序?時,混凝土均勻性效果較好;三級配混凝土投料順序?混凝土均勻性效果一般,用投料順序?時,混凝土均勻性效果較好。所以,二級配混凝土、三級配混凝土均采用?投料順序。
在確定了投料順序后,對相同配合比,不同拌和時間下,碾壓混凝土拌和物的均勻性對比試驗,試驗選用90s、80s、70s拌和時間。通過現(xiàn)場試驗,二級配和三級配混凝土在90s的拌和時間下,均勻性較好。
混凝土出機后,經(jīng)過運輸、攤鋪、碾壓這一循環(huán)過程后,VC值有一定量的損失,損失程度與混凝土歷時、環(huán)境溫度、濕度及風(fēng)速等條件有關(guān)。通過表6的試驗成果分析,當歷時30min左右時,混凝土的VC值從機口到入倉的損失為1.5~2s,損失率為57%~80%。
表6 混凝土VC值損失檢測結(jié)果
通過表7的試驗數(shù)據(jù)分析,當歷時30min左右時,含氣量從機口到入倉的損失為0.3%~0.4%,含氣量損失率為6.8%~11.4%,現(xiàn)場含氣量滿足原配合比確定范圍。
表7 混凝土含氣量損失檢測結(jié)果
采用雙點疊壓法卸料,推土機平倉,攤鋪厚度35cm,雙鋼輪振動碾碾壓,振動頻率51~67Hz。振動碾行走速度1.0~1.5km/h,本次試驗取1.3km/h和1.5km/h,進行無振2遍加有振4、6、8遍再加無振2遍的組合碾壓遍數(shù)試驗。通過對表8的試驗分析,碾壓混凝土三級配、二級配在有振碾4遍時,碾壓混凝土泛漿效果及壓實度都達不到要求,碾壓混凝土三級配、二級配在有振碾6遍時,混凝土的壓實度滿足設(shè)計要求,泛漿較好;當行走速度為1.3km/h時,碾壓混凝土泛漿效果較為理想,當行走速度為1.5km/h時,碾壓混凝土泛漿效果一般;當有振碾壓達到8遍時,壓實度達到最大。最終確定碾壓遍數(shù)為2+6+2,行走速度為1.3km/h。二級配碾壓混凝土碾壓遍數(shù)與壓實度關(guān)系曲線(RCC9020F150W8)見下頁圖1,三級配碾壓混凝土碾壓遍數(shù)與壓實度關(guān)系曲線(RCC9015W4)見下頁圖2。
表8 碾壓遍數(shù)與壓實度關(guān)系試驗結(jié)果
圖1 RCC9020F150W8(二)混凝土碾壓遍數(shù)與壓實度關(guān)系曲線
圖2 RCC9015W4(三)混凝土碾壓遍數(shù)與壓實度關(guān)系曲線
對第一層面RCC9020F150W8二級配碾壓混凝土進行室內(nèi)凝結(jié)時間試驗,初凝時間歷時16h45min,終凝時間歷時20h50min,對第一層面RCC9015W4三級配碾壓混凝土進行了室內(nèi)凝結(jié)時間試驗,初凝時間歷時17h10min,終凝時間歷時21h20min。
本次試驗采用RCC9015W4(三)和RCC9020F150W8(三)碾壓混凝土,通過表9可以看出,三級配及二級配碾壓混凝土加入粉煤灰后,抗壓強度、劈拉強度早期較低,后期增長較大,抗?jié)B、抗凍性能滿足設(shè)計要求。
本次試驗采用RCC9020F150W8 二級配變態(tài)混凝土,配合比要求加漿量為5%、6%和7%,采用掏槽法加漿,當加漿量為5%時,泛漿量較差,無法滿足施工要求;當加漿量為6%時,泛漿效果較好,能夠滿足施工要求;當加漿量為7%時,泛漿量較好,但表層漿液明顯富余。因此,最終加漿量為6%,變態(tài)混凝土強度及耐久性試驗結(jié)果見表10。
表9 碾壓混凝土強度及耐久性試驗結(jié)果匯表
表10 變態(tài)混凝土強度及耐久性試驗結(jié)果統(tǒng)計
通過碾壓混凝土生產(chǎn)性工藝試驗研究,結(jié)合試驗數(shù)據(jù)分析,當石粉含量控制在12%~22%時,碾壓混凝土泛漿的效果會更佳,推薦機口VC值按1~5s進行控制,可根據(jù)氣候環(huán)境的變化做適當?shù)膭討B(tài)調(diào)整。
二級配混凝土采用:中石→小石→砂子→水泥→粉煤灰→外加劑→水的投料順序,三級配混凝土采用:大石→中石→小石→砂→水泥→粉煤灰→水→外加劑的投料順序,經(jīng)過90s的拌和,混凝土均勻性較好。
倉面采用雙點疊壓式卸料,平倉后每層厚度35cm,雙鋼輪振動碾碾壓10遍,即:2(無振)+6(有振)+2(無振),行走速度為1.3km/h,壓實度可滿足設(shè)計要求。變態(tài)混凝土采用掏槽法加漿,加漿量為6%,泛漿較好。
生產(chǎn)性碾壓試驗雖模擬現(xiàn)場進行,但試驗場地小,環(huán)境易控制,各項指標可控。在現(xiàn)場施工時,倉面面積增大,施工設(shè)備增多,不可預(yù)見的因素也會時刻出現(xiàn),影響施工。所以在施工過程中通過加強控制,以碾壓試驗的相關(guān)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),結(jié)合現(xiàn)場實際情況適時調(diào)整,可指導(dǎo)現(xiàn)場施工。
碾壓混凝土降低了混凝土用水量及膠凝材料用量,減少了混凝土的絕熱溫升,具有顯著的經(jīng)濟效益,并且施工速度快。通過對本工程碾壓混凝土施工工藝的試驗研究,得出碾壓混凝土最佳施工工藝及相關(guān)參數(shù),在確保大壩碾壓混凝土施工質(zhì)量的同時,進一步加快施工進度、節(jié)省工程投資,可為同類工程的施工提供借鑒。