鄒興樂
(中國黃金集團江西金山礦業(yè)有限公司)
江西某金礦自1980年建設以來,隨著探礦工作的深入和地質儲量的增加,曾進行過多次改擴建,其中選廠設計以露天礦開采氧化礦礦石為主要選礦對象,但隨著該類礦石日趨減少而不得不由地下開采礦石代替。如利用原有機修廠廠房作為生產車間,以及為了節(jié)約投資而選用舊設備等,導致該選礦廠生產過程中出現(xiàn)了諸多問題。為此,針對該選廠存在的一系列問題進行了技術改造,并取得了滿意的改造效果。
江西某金礦選廠原設計破碎工藝流程為二段一閉路;而實際生產磨礦工藝流程為一段閉路磨礦,磨機與分級機、旋流器形成閉路,磨礦排礦經分級機分級后,分級溢流由砂泵打入旋流器分級作業(yè),旋流器溢流礦漿經攪拌桶攪拌后進入浮選作業(yè)進行浮選,分級機返砂和旋流器返砂返回磨機再磨;浮選流程為1粗2精2掃。
江西某金礦開采的礦石主要為蝕變巖型金礦床,礦體與圍巖之間無明顯界線,屬原生貧硫化物金礦床。礦石按結構構造可分為浸染狀硅化黃鐵礦化糜棱巖塊狀和硅化黃鐵礦化千糜巖條帶狀兩種礦石類型[1]。
原礦化學多元素分析結果見表1。
表1 原礦化學多元素分析結果 %
注:Au、Ag含量單位為g/t。
由表1可知,除金外其他有用元素含量甚微,回收率不高,生產成本比較高,目前無綜合回收利用價值。現(xiàn)階段金礦石中低品位元素與金較難分離,故只回收金一種有價元素。
某金礦礦石中礦物組成簡單[2],目的礦物單一,僅自然金1種,金屬硫化物以黃鐵礦為主,其次為毒砂、含有少量黃銅礦、黝銅礦、砷黝銅礦、方鉛礦、閃鋅礦、磁黃鐵礦、輝銀礦、硫銻銅礦等。氧化礦物有磁鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦、金紅石等,總體含量極少。脈石礦物主要為石英、絹云母,次為碳酸鹽類礦物,如方解石、白云石、菱鐵礦,并含有少量鈉長石、正長石、綠泥石、磷灰石、鋯石、黏土類礦物等。
原礦石密度為2.71 t/m3,松散密度為1.69 t/m3,安息角為38°,原礦石含水量為3%~4%;相對可磨度為0.8,抗壓強度為 65.63~100.29 MPa,普氏硬度系數(shù)為10~12。
選廠工藝流程見圖1。
圖1 選廠生產工藝流程
2013年3月以后,該選廠原礦轉為公司內部供應,礦石性質發(fā)生較大變化,球磨給礦粒度大,球磨處理量小。為此,為提高球磨處理量,對破碎工藝進行了改進。
選廠改造前破碎篩分系統(tǒng)為單層振動篩,后改造為雙層振動篩。改造后生產能力和篩分效率[3]均有大幅提高,單班開機時間平均縮短近1 h;同時利用破碎富余能力向重選車間第二系列供給細礦,滿足了選廠和重選車間第二系列2臺球磨機實際所需礦量;破碎產物粒度較改造前縮小近2mm,球磨給礦合格粒級增多,磨礦處理量增大。球磨給礦粒度由原14 mm以下減小到12 mm以下,球磨機日處理量由原300多噸提高到350多噸,細度(-0.074 mm)提高了約8個百分點,每年可多處理原礦1.75萬t,即多產黃金18 kg,每年多創(chuàng)造經濟效益約370萬元。
篩分系統(tǒng)改造前后相關指標見表2,改造后碎礦最終產品篩分分析結果見表3。改造后碎礦最終產品累積粒度特性曲線見圖2。
表2 篩分系統(tǒng)改造前后指標對比
表3 碎礦最終產品篩分結果
圖2 碎礦最終產品累積粒度特性曲線
由表3和圖2可見,改造后碎礦產品合格粒度增多,有利于磨礦處理量和細度的提高,貫徹了多碎少磨的選礦原則,可有效節(jié)省磨礦動力消耗,同時磨礦細度的提高,為后續(xù)浮選作業(yè)奠定了基礎。
選礦廠的原礦攪拌桶由于種種原因一直閑置,2013年10月利用球磨機換襯板停機時間進行了技術改造,將其改造成為高效攪拌桶。經過1個半月的正常使用發(fā)現(xiàn),原來浮選操作難的問題得到了解決,既保證了精礦質量[4]又提高了精礦回收率,精礦回收率提高了近1.5個百分點,每年多產黃金2 kg,浮選藥劑單耗節(jié)約30%,每年多創(chuàng)造經濟效益60多萬元。
旋流器渣漿泵進行技術改造把原6/4D渣漿泵(30 kW)改為4/3C渣漿泵(22 kW),同時把旋流器給礦管管徑由φ129 mm改為φ96 mm。改造后,旋流器工作更加平穩(wěn),旋流器溢流細度提高了5個百分點,浮選回收率提高了約0.5個百分點,多產金888.69 g/a;泵的葉輪和護套磨損大幅減輕,更換周期由原來的15 d延長到120 d,節(jié)約泵動力消耗和維修成本15萬元/a。
選廠浮選添加藥劑管路(鋼管)已使用7 a之久,部分管路腐蝕嚴重,管路和藥劑流量計堵塞現(xiàn)象時有發(fā)生,另藥劑經過被腐蝕的管路后變得異常渾濁,阻礙了藥劑的準確添加,不利于浮選作業(yè)。2013年后,用PPR管替代鋼管進行了管路改造,改造后,藥劑管路暢通,藥劑添加準確。改造前后相關指標對比見表4。
由表4可知,管路改造后精礦金品位提高到50 g/t,金回收率由改造前的84.21%提高到85.46%,藥劑單耗降低到73 g/t,經濟效益顯著。
表4 改造前后指標對比
江西某金礦浮選廠通過將單層振動篩改為雙層振動篩,極大地提高了破碎篩分效率,降低了破碎最終產物粒度,提高了球磨處理量;原礦攪拌桶技術改造、旋流器渣漿泵技術改造及浮選藥劑管路改造提高了浮選技術指標,經濟效益顯著。