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礦用乳化液處理裝置性能研究

2017-09-09 06:27劉平
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年25期
關(guān)鍵詞:濁度高精度

劉平

摘 要:乳化液由乳化油乳化入水形成,具有安全,經(jīng)濟(jì),污染少等優(yōu)點(diǎn),乳化液逐步取代液壓油作為礦井設(shè)備的主要工作介質(zhì)。礦下對(duì)乳化液高精度大流量的處理技術(shù)成為了一種必需。文章就高精度乳化液處理裝置的研制過(guò)程中的主要技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行了監(jiān)測(cè)與研究。

關(guān)鍵詞:乳化液;高精度;濁度;處理量

中圖分類號(hào):TD40 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2017)25-0034-02

1 概述

國(guó)家相關(guān)政策規(guī)定,煤礦礦下乳化液的使用必須達(dá)到一定比例(70%-80%)才能取得相關(guān)的開(kāi)采資格,煤礦綜采面急需普通乳化液處理裝置。因此,礦下急需大流量、高精度的乳化液處理裝置對(duì)乳化液進(jìn)行處理,以避免更大的經(jīng)濟(jì)損失。在這一背景下,項(xiàng)目組主導(dǎo)開(kāi)發(fā)了這一套乳化液處理裝置。

2 項(xiàng)目工藝系統(tǒng)

針對(duì)乳化液類液體雜質(zhì)特點(diǎn),宜采用全新的分級(jí)處理工藝。其處理過(guò)程中主要由增壓系統(tǒng)、一級(jí)處理系統(tǒng)、二級(jí)處理系統(tǒng)(刷網(wǎng)反沖洗系統(tǒng))、精密處理單元及保安過(guò)濾等部分組成。

3 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及加工

選定了工藝路線后,進(jìn)行設(shè)備主體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)?;趯?duì)國(guó)內(nèi)國(guó)外已經(jīng)成熟的乳化液處理裝置結(jié)構(gòu)參考,結(jié)合工藝方案,進(jìn)行了結(jié)構(gòu)主體的設(shè)計(jì)。

該設(shè)備屬于成套設(shè)備,為了實(shí)現(xiàn)工藝目的,設(shè)備中有四級(jí)處理:一級(jí)處理(精度4mm)、二級(jí)處理(精度0.2mm)、精密處理單元(10μm)、保安過(guò)濾(50μm)。

需要說(shuō)明的是,進(jìn)行設(shè)備主體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)有兩個(gè)難點(diǎn):一是礦井下面空間狹小,操作安裝不便,乳化液泵站間距又較大,這就對(duì)設(shè)備的體積提出了很高的要求。二是必須考慮到主體結(jié)構(gòu)如何實(shí)現(xiàn)在線反沖洗要求。

乳化液馬達(dá)的出現(xiàn)剛好解決了這一困難,因此最終決定采用機(jī)械混合攪拌工藝,來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)超精細(xì)纖維濾料的反沖洗。

4 測(cè)試結(jié)果及分析

4.1 濁度影響測(cè)試及研究

在進(jìn)行濁度測(cè)試的時(shí)候,需要通過(guò)不同的水樣進(jìn)行檢測(cè)??梢院苤庇^的發(fā)現(xiàn),處理后的水質(zhì)基本與清水無(wú)異。接下來(lái)進(jìn)行了定量的分析。

由圖1可以看出,濾速為25m/h時(shí),進(jìn)水濁度變化幅度很大的情況下仍然能夠保證出水濁度的穩(wěn)定且小于1NTU,表明超精細(xì)顆粒濾料具有很好的過(guò)濾效果,過(guò)濾精度高。對(duì)比可以得出,濾速為50m/h時(shí)出水濁度仍然很穩(wěn)定,但由于濾速的增加,達(dá)到相同的出水濁度時(shí)需要的時(shí)間變短,導(dǎo)致過(guò)濾周期減小。也就是說(shuō),通過(guò)增壓系統(tǒng)的作用,在單位時(shí)間內(nèi)可以提高處理裝置的處理能力,達(dá)到大流量、高精度處理的目標(biāo)。

分析認(rèn)為,超精細(xì)顆粒濾料過(guò)濾時(shí),由于水流經(jīng)過(guò)濾層時(shí)產(chǎn)生阻力,加上濾層截污后的自重,使濾料層上松下緊,孔隙率由上到下從大到小分布,具有“理想濾料”的顯著特點(diǎn),從而增大了納污量,提高了過(guò)濾精度。

小結(jié):試驗(yàn)表明,在不同濾速、不同進(jìn)水濁度的情形下,處理裝置出水濁度都完全符合要求。

4.2 處理量測(cè)試及能效研究

接下來(lái),測(cè)試了裝置的處理量這一指標(biāo)。處理量是該設(shè)備的一項(xiàng)重要指標(biāo),直接關(guān)系到設(shè)備的實(shí)際使用效果和未來(lái)的銷售,因此對(duì)這一指標(biāo)的檢測(cè)至關(guān)重要。試驗(yàn)時(shí),以濁度為50NTU的原水為水樣,工作壓力設(shè)定為0.5MPa,分五個(gè)時(shí)段試驗(yàn)去其均值為最后處理量數(shù)據(jù)。詳情見(jiàn)表1:

從表1可以看出,實(shí)測(cè)設(shè)備處理量基本在70左右浮動(dòng),能夠滿足工藝要求70m3/h??疾煸O(shè)備實(shí)際運(yùn)行環(huán)境,現(xiàn)場(chǎng)工作壓力完全滿足高于0.5MPa的基本要求,進(jìn)水濁度也基本控制在50NTU附近,因此該試驗(yàn)驗(yàn)證的數(shù)據(jù)具有相當(dāng)?shù)挠行浴?/p>

小結(jié):設(shè)備完全滿足處理量這一工藝指標(biāo),而且研究表該處理工藝的水頭損失并不會(huì)因處理量增加而表現(xiàn)出顯著差異,也就是該工藝的能效較好。

4.3 在線反沖洗系統(tǒng)的試驗(yàn)驗(yàn)證

小結(jié):從表2

記錄的結(jié)果可以看出,處理裝置完全滿足在線反沖洗時(shí)的技術(shù)要求。

5 結(jié)束語(yǔ)

該套高精度乳化液處理裝置,過(guò)濾精度高,截污量大,進(jìn)水濁度在40NTU~60NTU時(shí),濾出水濁度穩(wěn)定且小于1NTU,對(duì)水中懸浮物去除可達(dá)99%以上;濾速快,處理量大,能達(dá)到70t/h的處理能力,是普通砂率的3.5倍以上;在線反洗且耗水量低,乳化液馬達(dá)攪拌反沖洗有利于提高濾料的洗凈度,具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。

參考文獻(xiàn):

[1]孟祥和,胡國(guó)飛.重金屬?gòu)U水處理[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2000.endprint

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