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五礦銅業(yè)100 kt/a銅電解項目投產(chǎn)實踐

2018-12-25 10:08王錦鴻王晃純程飛龍聶榮華
中國有色冶金 2018年6期
關(guān)鍵詞:陰極銅銅業(yè)硫酸銅

王錦鴻, 曹 平, 王晃純, 程飛龍, 聶榮華

(五礦銅業(yè)(湖南)有限公司, 湖南 衡陽 421513)

五礦銅業(yè)100 kt/a銅電解項目位于湖南衡陽,包括電解精煉、電解液凈化、陽極泥預處理系統(tǒng)。項目從2015年1月開始施工,2016年5月份竣工投產(chǎn),歷時15個月。電解廠房總長201.2 m,寬55 m,雙層配置,系統(tǒng)配置360個電解槽(含2個脫銅槽),主要設(shè)備有陽極整形機組、陰極剝片機組、殘極洗滌機組和電解專用吊車。

1 工藝選擇

電解工藝有傳統(tǒng)工藝(即始極片電解工藝)和不銹鋼永久陰極電解工藝,世界各國生產(chǎn)經(jīng)驗證明永久陰極電解較傳統(tǒng)電解有較大的優(yōu)勢,有取而代之的趨勢,特別是大規(guī)模電解廠更是如此。永久陰極電解工藝的主要優(yōu)點有:陰陽極距小,電流密度大,需要的電解槽數(shù)量少,陰極在槽的周期短,車間內(nèi)積壓的銅量少,殘極率低,減少了殘極再熔的成本,蒸汽消耗低,流程簡單,自動化程度高,電解銅的質(zhì)量有保證。缺點是在投資上較高,主要是進口不銹鋼永久陰極板、電解專用吊車、機組費用較高[1-7]。經(jīng)過比較,在同等條件下永久陰極電解工藝比始極片電解工藝投資略微增加,但由于永久陰極電解工藝運行成本低,有較好的經(jīng)濟效益,且代表了現(xiàn)代銅電解工藝的發(fā)展趨勢,故本項目選擇永久陰極電解工藝。工藝流程見圖1。

2 投產(chǎn)準備

2.1 電解系統(tǒng)試行

電解系統(tǒng)先進行設(shè)備單體試車、聯(lián)動試車,為期15天左右。而后進行了槽體與管道的試循環(huán),試漏分為冷水、熱水和電解液三個階段。由于火法也處于投產(chǎn)階段,蒸汽供應不足也不穩(wěn)定,計劃熱水試漏未得到有效試行,最高經(jīng)過40 ℃試水,緊接步入配液階段,整個試漏、配液階段持續(xù)一周左右,電解系統(tǒng)于2016年6月2日通電生產(chǎn)。

圖1 五礦銅業(yè)電解工藝流程圖

2.2 電解液配制

全國電解系統(tǒng)投產(chǎn)過程,電解液配制一般有老液稀釋與新液配置兩種方法。五礦銅業(yè)為一個全新的公司,周邊無大型銅電解廠,無法獲得老電解液,經(jīng)研究決定采用硫酸銅配置新液。新液按照成分Cu2+40 g/L,H2SO4180 g/L,用硫酸銅、硫酸和水配置。經(jīng)過前期的摸索與討論,最終確定配液流程為地坑→濃密機→壓濾機→上清液槽→精密過濾器→循環(huán)槽→電解槽→地坑。往系統(tǒng)內(nèi)加入1 100 m3清水,經(jīng)鈦板加熱器加熱到40℃循環(huán),拔電解槽底塞,在地坑中加入五水硫酸銅溶解,攪拌后泵送至濃密機進入系統(tǒng)循環(huán),整個過程持續(xù)加入五水硫酸銅,循環(huán)不停,嚴格控制五水硫酸銅的加入速度,配液過程實時監(jiān)測電解液成分,使其達到配液要求。

配置電解液過程中,由于火法投產(chǎn)不正常,蒸汽不足,電解溫度一直難以升上去,基本在40~50 ℃之間,造成電解液中銅離子溶度升高后五水硫酸銅溶解速度慢,在電解槽底有沉積現(xiàn)象。后期經(jīng)過升溫后逐步完全溶解。五礦銅業(yè)在很短時間內(nèi)配置了1 100 m3電解液,成分、溫度均達到工藝要求,為通電生產(chǎn)奠定了堅實的基礎(chǔ)。

3 投產(chǎn)狀況

五礦銅業(yè)電解投產(chǎn)狀況良好,首批陰極銅就可以在陰極剝片機組成功剝離,未出現(xiàn)酥脆和分層等現(xiàn)象,銅含量達到99.998%,物理性能良好,但是外觀質(zhì)量不佳,表面密布扎手銅粒子。

3.1 投產(chǎn)過程

時值火法處于投產(chǎn)階段,陽極板無法供應充足,考慮到投產(chǎn)時間節(jié)點任務(wù),2016年6月,五礦銅業(yè)電解兩組60槽裝滿通電,電流密度240 A/m2。由于操作人員從未接觸銅電解生產(chǎn),經(jīng)驗不足,操作和控制水平都不高,前面幾批銅都密布扎手、開花等狀況的銅粒子。根據(jù)實際銅生產(chǎn)情況,慢慢對添加劑做調(diào)整,并采取小實驗等方法對單槽大膽增減添加劑,8月份陰極銅外觀質(zhì)量開始好轉(zhuǎn),板面越來越光滑,并趨于穩(wěn)定。

五礦銅業(yè)電解采取的是生產(chǎn)、配液、擴槽通電同時進行的投產(chǎn)方式,利用系統(tǒng)銅溶解搭配加入硫酸銅保證銅平衡擴液擴槽,既解決了脫銅系統(tǒng)工期滯后不能投產(chǎn)的難題,又節(jié)省了五水硫酸銅的使用量,大大節(jié)省了勞力與投產(chǎn)成本,最終五水硫酸銅的使用量僅為計劃的50%。

由于投產(chǎn)初期提高電流密度縮短生產(chǎn)周期,電流密度一度提高到320 A/m2,電解系統(tǒng)穩(wěn)定經(jīng)過了電流大幅提升階段。10月初,五礦銅業(yè)電解實現(xiàn)滿槽生產(chǎn),通電360槽。旋流電積凈液系統(tǒng)在電解系統(tǒng)投產(chǎn)后兩個月開始生產(chǎn),電流密度400 A/m2。由于電解為新液生產(chǎn),電解液中的雜質(zhì)很低,旋流電積系統(tǒng)的主要目的是脫銅,因此只開一段、二段脫銅,三段脫雜未開。電解系統(tǒng)投產(chǎn)情況見表1。

表1 五礦銅業(yè)電解生產(chǎn)情況

3.2 技術(shù)經(jīng)濟指標情況

投產(chǎn)初期,由于時間緊、蒸汽供應不穩(wěn)定、陽極板質(zhì)量、經(jīng)驗不足等因素影響,各項技術(shù)經(jīng)濟指標不佳,但隨著生產(chǎn)不斷趨于正常和經(jīng)驗的積累,各項技術(shù)經(jīng)濟指標持續(xù)提高,已達到或優(yōu)于設(shè)計值。

3.2.1 陰極銅質(zhì)量

由于陽極銅飛邊毛刺多、幾何尺寸誤差偏大,蒸汽供應不穩(wěn)定,陰極銅外觀質(zhì)量不佳,表面粒子較多,直到10月份,外觀質(zhì)量得到穩(wěn)定。投產(chǎn)以來,陽極板平均銅含量達到99.6%,加之新液生產(chǎn),電解液雜質(zhì)含量低,陰極銅成分均達到高純銅標準,連續(xù)5批陰極銅成分見表2。

表2 連續(xù)5批陰極銅成分 %

3.2.2 電流效率

生產(chǎn)初期,陽極板規(guī)格波動大、蒸汽供應不穩(wěn)定、槽面管理經(jīng)驗不足等因素導致投產(chǎn)初期電流效率只有86%,隨著以上影響因素的解決,槽面管理的不斷加強,平均電流效率在10月份提高到了96.3%,達到了設(shè)計要求。

3.2.3 殘極率

初期,陽極板厚薄不均,重量偏差大,投產(chǎn)首月殘極率高達23.2%,高于設(shè)計值16.0%。但伴隨陽極板質(zhì)量提高,殘極率在10月份達到15.05%,并穩(wěn)定在14.5%~15.5%左右,達到了設(shè)計標準。

4 結(jié)語

五礦銅業(yè)電解作為一個全新的銅電解系統(tǒng),在較短的時間內(nèi)完成投產(chǎn)準備工作,尤其是采取配液、生產(chǎn)、擴槽同時進行的投產(chǎn)方式很成功,不僅解決了凈液脫銅系統(tǒng)滯后的問題,又大幅度節(jié)約了投產(chǎn)所需的大量人力與原料成本,在投產(chǎn)后短期內(nèi)各項技術(shù)經(jīng)濟指標都達到設(shè)計要求,產(chǎn)品質(zhì)量達到陰極銅國家標準,為今后采取配制新電解液方式投產(chǎn)的銅電解廠家提供了可靠經(jīng)驗。

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