李妍
摘要:隨著火驅(qū)井注空氣井注入量逐年增加,油井尾氣排量也逐年增大,套壓升高,大大影響脫硫塔脫硫能力,增加了脫硫系統(tǒng)藥劑成本。本文通過(guò)大量理論研究與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,對(duì)脫硫系統(tǒng)進(jìn)行不同現(xiàn)場(chǎng)管控規(guī)律摸索,分析了系統(tǒng)溫度、壓力等,通過(guò)對(duì)脫硫系統(tǒng)進(jìn)行改造、優(yōu)化脫硫系統(tǒng)運(yùn)行方式,逐步使脫硫系統(tǒng)完善增強(qiáng)了脫硫能力,保障了火驅(qū)開(kāi)發(fā)效果。
關(guān)鍵詞:火驅(qū)井;脫硫;管控方法
引言
火驅(qū)井尾氣處理系統(tǒng)是火驅(qū)開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)之一。隨著火驅(qū)開(kāi)發(fā)調(diào)整注空氣量的大幅度提高,日處理尾氣量呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì),套壓升高、大大影響脫硫塔的脫硫能力,也增加了脫硫系統(tǒng)藥劑成本,成為油田近年來(lái)穩(wěn)產(chǎn)增油、降低成本的問(wèn)題之一。尾氣脫硫系統(tǒng)存在的問(wèn)題也日益凸顯,易發(fā)生冒頂、凍堵、排放氣超標(biāo),不僅影響油井的正常生產(chǎn),也對(duì)目前嚴(yán)峻的安全環(huán)保形勢(shì)產(chǎn)生了重大隱患。
1 脫硫技術(shù)
1.1流程
規(guī)模實(shí)施脫硫流程:來(lái)氣→分離器→空冷器→脫硫塔→脫硫塔→高空排放
先導(dǎo)試驗(yàn)脫硫流程:來(lái)氣→分離器→空冷器→分離器→脫硫塔→脫硫塔→高空排放
1.2 脫硫系統(tǒng)工作原理
脫硫塔藥劑反應(yīng)原理:在脫硫過(guò)程中,脫硫劑的顏色有原來(lái)的黃褐色逐漸變成黑色。
2 主要問(wèn)題分析
因規(guī)模實(shí)施脫硫系流程與先導(dǎo)試驗(yàn)對(duì)比少一級(jí)分離,導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)除濕能力不足,導(dǎo)致如下問(wèn)題:
(1)高空煙筒冒頂,環(huán)保壓力大
由于除濕效果差產(chǎn)生的過(guò)量積液,導(dǎo)致系統(tǒng)壓力升高,高到一定程度,勢(shì)必會(huì)造成積液污物由煙筒噴出,自主脫硫系統(tǒng)的兩處高空排放煙筒處于饒陽(yáng)河旁,安全環(huán)保壓力巨大。
(2)藥劑受潮失效超標(biāo)排放,安全風(fēng)險(xiǎn)高
隨著尾氣量的日益增加,原本氣體在管道及罐內(nèi)的穩(wěn)流狀態(tài)會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)橥牧鳡顟B(tài),濕氣通過(guò)分離器、空冷器的速度過(guò)快,氣液分離不充分,致使脫硫塔內(nèi)藥劑受潮失效。
進(jìn)塔氣體質(zhì)量差,溫度高,濕度大,形成其他化學(xué)反應(yīng)造成脫硫劑孔隙堵塞形成塔阻力上升。脫硫吸收和析硫反應(yīng),塔內(nèi)析出的硫,不能及時(shí)隨排污帶出塔外,極容易粘結(jié)在脫硫劑表面,導(dǎo)致氣體偏流,時(shí)間久了形成堵塔。
(3)冬季凍堵憋壓,日常管理難度大
冬季室外氣溫低造成脫硫塔內(nèi)藥劑結(jié)冰憋壓,導(dǎo)致大量的尾氣不能順利被脫硫系統(tǒng)處理排空,使油井套壓升高,蒸汽車解堵5井次,嚴(yán)重憋壓會(huì)影響油井產(chǎn)液能力。
(4)部分區(qū)域脫硫能力不足
杜66火驅(qū)區(qū)塊尾氣平面分布不均,造成一部分高尾氣區(qū)域的脫硫系統(tǒng)處理能力不足,破壞系統(tǒng)壓力平衡,脫硫不充分也給環(huán)保安全帶來(lái)巨大壓力。
3 主要對(duì)策及實(shí)驗(yàn)效果研究
3.1.提高脫硫系統(tǒng)除濕能力
(1)監(jiān)控系統(tǒng)溫度,控制新下泵井抽活、尾氣大套溫高油井進(jìn)塔
由飽和水蒸氣與氣溫的關(guān)系曲線可知:氣體濕度隨溫度升高而升高。抽活的新下泵井和尾氣大、套溫高油井的尾氣溫度與尾氣量均明顯高于普通生產(chǎn)井,這樣大量的高溫高濕度尾氣是造成脫硫系統(tǒng)除濕能力不足、氣大憋壓的主要因素。
由于脫硫塔設(shè)計(jì)的進(jìn)入溫度為40℃,我區(qū)制定系統(tǒng)溫度的管理制度為夏季不超過(guò)40℃,由于冬季室外氣溫低,對(duì)系統(tǒng)溫度嚴(yán)格要求設(shè)定為不超過(guò)30℃。在此制度的約束下,脫硫系統(tǒng)保持著平穩(wěn)正常的工作狀態(tài)。各中心站管控溫度后各脫硫塔基本實(shí)現(xiàn)壓力平穩(wěn)。
對(duì)氣大油井控氣,控制進(jìn)系統(tǒng)溫度,防止脫硫塔憋壓堵塞,以幾口冬季尾氣大、易凍堵憋壓油井做對(duì)比實(shí)驗(yàn),經(jīng)試驗(yàn)實(shí)施后,4口油井尾氣日排放量共減少10101標(biāo)方,日產(chǎn)液增加38.3t/d。
(2)對(duì)高尾氣區(qū)域優(yōu)化運(yùn)行方式,提高設(shè)備利用率
①脫硫系統(tǒng)串聯(lián)運(yùn)行流程:來(lái)氣→分離器→空冷器→脫硫塔→脫硫塔→高空排放
②脫硫系統(tǒng)并聯(lián)運(yùn)行流程:來(lái)氣→兩組分離器→兩組空冷器→脫硫塔→高空排放
串聯(lián)運(yùn)行:優(yōu)點(diǎn)是脫硫效果好,缺點(diǎn)是氣量大氣液分離效果差,適用于低尾氣量區(qū)域。
并聯(lián)運(yùn)行:優(yōu)點(diǎn)是分離效果好,缺點(diǎn)是脫硫效果略差,適用于尾氣量大的區(qū)域。我們選用硫化氫含量較低的三個(gè)自主脫硫系統(tǒng)32#、37#、54#進(jìn)行并聯(lián)運(yùn)行改造,改善了尾氣量大時(shí)的除濕效果,延長(zhǎng)脫硫塔藥劑的使用壽命,使脫硫系統(tǒng)工作能力明顯提升。
(3)加除濕緩沖罐和分離器
2017年3月,53#自主脫硫系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)煙筒冒頂,及時(shí)倒流程進(jìn)行處理,阻止了繼續(xù)冒頂,但效果仍不太理想,分析主要原因?yàn)樵撓到y(tǒng)前段除濕能力不足,積液進(jìn)入放空流程,積累一定程度后導(dǎo)致冒頂,針對(duì)該情況,作業(yè)區(qū)在53#脫硫系統(tǒng)匯管位置加裝了臥式緩沖罐,這樣一來(lái),濕度較大的尾氣先通過(guò)臥式緩沖罐進(jìn)行氣液分離,再流入分離器、空冷器,就會(huì)增加除濕效果。
2017年11月,作業(yè)區(qū)在34#脫硫系統(tǒng)干線位置加裝了分離器,這樣使系統(tǒng)由原來(lái)的兩級(jí)除濕變成了三級(jí)除濕,減少了系統(tǒng)積液,降低了系統(tǒng)壓力,杜絕了冒頂發(fā)生。
3.2增強(qiáng)脫硫能力
(1)合理控制單井尾排量
對(duì)于高尾氣區(qū)域的尾氣排放量規(guī)定不超過(guò)1萬(wàn)標(biāo)方,合理控氣保證脫硫系統(tǒng)的處理量。
(2)脫硫塔增容改造
56#脫硫系統(tǒng)額定處理尾氣量為5-6萬(wàn)標(biāo)方,現(xiàn)在需進(jìn)入該系統(tǒng)的尾氣量已達(dá)到10萬(wàn)標(biāo)方,為解決此問(wèn)題,我區(qū)已對(duì)56#脫硫系統(tǒng)進(jìn)行增容,在已有的單塔后串聯(lián)建立兩個(gè)新脫硫塔,達(dá)到增強(qiáng)脫硫效果的目的。
4結(jié)論
(1)隨著火驅(qū)開(kāi)發(fā)的不斷深入,為解決脫硫系統(tǒng)除濕能力不足的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)系統(tǒng)溫度的控制、對(duì)油井尾氣參數(shù)的監(jiān)控以及增加前置除濕裝置等措施,脫硫系統(tǒng)的除濕能力得到有效改善。
(2)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際情況,合理控氣,對(duì)高尾氣區(qū)域脫硫塔進(jìn)行增容,使脫硫效果明顯增強(qiáng)。
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