令曉明,劉光廷,李 強(qiáng),王銳東
(1.蘭州交通大學(xué) 國家綠色鍍膜技術(shù)與裝備工程技術(shù)研究中心,甘肅 730070;2.蘭州交通大學(xué) 光電技術(shù)與智能控制教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,甘肅 730070;3.蘭州交通大學(xué) 電子與信息工程學(xué)院,甘肅 730070)
儲油罐中石油油樣的采集是監(jiān)控油罐對原油脫水[1,2]處理效果的一項(xiàng)重要工作環(huán)節(jié),通過采樣分析油罐含水率[3]的變化為及時(shí)了解原油脫水情況提供科學(xué)的依據(jù)。目前國外研究主要在原油含水率測試儀器上,而針對采樣器的研究較少。如國外的Jie Cui和PK.Chan等人針對電容法含水率測量技術(shù)介紹了一種便攜式的新型低功耗分辨率容器[4];國內(nèi)王杰則是針對油井里人工取樣代表性差等存在問題,研制出了一種采出液自動取樣器[5]。實(shí)際檢測油樣需要人工從油罐里采集,采樣器以采樣繩一米一打結(jié)的方法粗糙讀數(shù)[6],存在取樣效率低,準(zhǔn)確度差,危險(xiǎn)性高等問題,夜間則需要雙人協(xié)作,遇到惡劣天氣則無法采樣,容易因采樣監(jiān)控不到位導(dǎo)致原油含水過高影響正常生產(chǎn),造成較大經(jīng)濟(jì)損失[7]。針對上述問題,本文設(shè)計(jì)開發(fā)了PLC和觸摸屏相結(jié)合的油樣采集系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了取樣準(zhǔn)確定位、采樣存儲、采樣位置的記錄、歷史查詢等。
本文所設(shè)計(jì)的裝置系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)如圖1所示,包括空壓機(jī)、三位五通氣閥、采樣隔膜泵、輥筒、伺服電機(jī)、伺服電機(jī)驅(qū)動器、兩位三通油閥、流量傳感器、油樣瓶、殘油池、回油隔膜泵、PLC、觸摸屏等。
供氣裝置是由空壓機(jī)、三位五通氣閥、電磁閥、超壓泄氣閥和輸氣管組成。
圖1 裝置系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)圖
采用活塞式空壓機(jī)KYJ0.36/8,用于壓縮空氣把機(jī)械能轉(zhuǎn)換成氣體的壓力能輸出。石油屬于易燃易爆的物質(zhì),本系統(tǒng)的防爆性等級要求非常高,選用壓縮空氣來提供動力。
采集裝置由氣動隔膜泵(型號QBY-K10PF)、伺服電機(jī)、PL90-90型行星減速機(jī)、輥筒件、輥筒導(dǎo)繩器組成。
采樣時(shí),伺服電機(jī)帶動輥筒件旋轉(zhuǎn),輥筒件與輥筒導(dǎo)繩器完成收線和放線。輥筒件螺紋螺距與輥筒導(dǎo)繩器螺紋紋距必須相同。氣動隔膜泵不需要灌引水,能抽取流動的液體,吸程高、揚(yáng)程可調(diào)(0~50m),而且防火防爆。行星減速機(jī)屬于精密型減速機(jī)構(gòu),保證采樣裝置的準(zhǔn)確性。
回油裝置由殘油池、回油泵和回油管路組成。殘油池高800mm,長1000m,用于存放采集時(shí)抽出來的多余油樣。殘油最終由回油泵通過管道抽回到儲油罐里。殘液池上設(shè)有手動開關(guān),防止因傳感器有誤導(dǎo)致殘液池油液過多。
PLC是采用可編程微處理器為基礎(chǔ)一種自動控制裝置[8],具有體積小、編程方便和穩(wěn)定性高等特點(diǎn),在很多行業(yè)都得到廣泛的應(yīng)用[9,11]。
本系統(tǒng)的控制系統(tǒng)均采用西門子的系列產(chǎn)品。綜合考慮其參考精度、冗余性和經(jīng)濟(jì)性三點(diǎn)進(jìn)行選型[12]。本系統(tǒng)共需要I/O點(diǎn)15個(gè),6個(gè)輸入和9個(gè)輸出,選擇CPU模塊為Siemens S7-200 SMART SR30,再加上4點(diǎn)模擬量輸入,2點(diǎn)模擬量輸出的Siemens EMAM06模塊,選用Siemens SMART 700 IE觸摸屏作為系統(tǒng)的人機(jī)界面,構(gòu)成系統(tǒng)自動運(yùn)行的控制終端。
系統(tǒng)上電后,伺服電機(jī)開啟電機(jī)故障檢查;PLC對流量傳感器的輸出電流(4~20mA)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測。在觸摸屏上輸入采樣高度、體積和電機(jī)轉(zhuǎn)速等值后,點(diǎn)擊自動采樣按鈕,PLC控制采樣泵到達(dá)指定的高度后,開始采樣,當(dāng)流量傳感器監(jiān)測到所需的油樣體積后,采樣泵回到初始位置,采樣結(jié)束。當(dāng)殘液池中的殘油量達(dá)到設(shè)計(jì)的最高限制值即開閥液位時(shí),PLC通過控制回油泵電磁閥啟動,將殘油池中的原油抽回到儲油罐中。
PLC程序設(shè)計(jì)在Siemens STEP7-Micro/WIN SMART軟件操作平臺上采用梯形圖進(jìn)行編寫,控制系統(tǒng)的程序流程如圖2所示,主要功能包括控制電機(jī)運(yùn)行、采樣泵采油、模數(shù)轉(zhuǎn)換、閥門控制、回油泵控制,流量傳感器計(jì)量、數(shù)據(jù)存儲。對應(yīng)的PLC網(wǎng)絡(luò)程序包括:系統(tǒng)初始化,電機(jī)初始化檢查,伺服電機(jī)運(yùn)行,報(bào)警解除,將觸摸屏中電機(jī)轉(zhuǎn)速寫入PLC中,伺服電機(jī)ON/OFF控制,伺服電機(jī)驅(qū)動程序,電機(jī)正反轉(zhuǎn)中斷,中斷關(guān)閉程序,采樣泵運(yùn)行的高度,將PLC中的電機(jī)高度顯示在觸摸屏上,渦輪流量傳感器初始化,流量計(jì)計(jì)量,將流量顯示在觸摸屏上,空壓機(jī)控制,采樣泵控制,回油泵控制,自動控制數(shù)據(jù)處理,電磁閥控制,伺服電機(jī)增速、勻速、加速控制及實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的計(jì)算存儲。
圖2 程序流程圖
人機(jī)界面是在Siemens WinCC flexible操作平臺上開發(fā),包括創(chuàng)建功能界面,I/O區(qū)域組態(tài)、觸摸手動按鍵組態(tài)、工藝畫面組態(tài)以及文本域顯示等[13];該軟件可根據(jù)實(shí)際控制要求設(shè)計(jì)不同的工藝畫面,設(shè)計(jì)的功能界面包括:系統(tǒng)介紹、主控制界面、實(shí)際數(shù)據(jù)顯示界面、趨勢曲線查詢界面。其中主界面如圖3所示,可以實(shí)現(xiàn)各個(gè)控制元件相關(guān)參數(shù)及狀態(tài)的實(shí)時(shí)顯示;在觸摸屏上設(shè)計(jì)了手動和自動兩種方式。在手動方式下可以人工操作實(shí)現(xiàn)整個(gè)采樣過程;在自動控制方式下,需要提前設(shè)定好觸摸屏上的3處給定值,點(diǎn)擊自動采樣按鈕可自動實(shí)現(xiàn)整個(gè)采樣過程。
圖3 主界面
在自控采樣時(shí),為了使整個(gè)裝置在采集過程中無明顯震動,要求電機(jī)轉(zhuǎn)速起步不宜過大,加、減速過程平滑無轉(zhuǎn)速波動,電機(jī)轉(zhuǎn)速控制如圖4所示。
圖4 電機(jī)轉(zhuǎn)速控制
計(jì)算公式:
式中:h為旋轉(zhuǎn)圈數(shù),t為電機(jī)運(yùn)行時(shí)間。Vmax為電機(jī)正常運(yùn)行轉(zhuǎn)速,為電機(jī)加速的加速度,為電機(jī)減速的加速度。
電機(jī)的增速、減速和勻速運(yùn)行控制采用模糊PID參數(shù)自整定的控制方法,其模糊PID參數(shù)自整定控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖5所示,與傳統(tǒng)的PID控制不同的是:本文設(shè)計(jì)的基于傳統(tǒng)PID控制和模糊控制器相結(jié)合,采用偏差e和偏差率△e作為輸入,即找到kp、Kt、Kd三個(gè)參數(shù)與e和△e之間的模糊關(guān)系,通過模糊控制原理計(jì)算出參數(shù)值,然后作用于PID控制器[14]。PID控制器輸出u(t)和輸入e(t) 關(guān)系是為:
式中:kp為比例系數(shù),Ti為積分時(shí)間常數(shù),Td為微分時(shí)間常數(shù)。
本系統(tǒng)設(shè)計(jì)的控制策略為:當(dāng)T<0.1t時(shí),增速運(yùn)行;當(dāng)0.1t≤T<0.9t時(shí),勻速運(yùn)行,當(dāng)T≥0.9t時(shí),減速運(yùn)行。
圖5 模糊PID參數(shù)自整定控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
圖5中r為系統(tǒng)輸入給定轉(zhuǎn)速;y為實(shí)際輸出轉(zhuǎn)速。
經(jīng)過調(diào)試后,將該采集裝置安裝在某采油廠,針對其中某一沉降罐(高11m)進(jìn)行連續(xù)7天的準(zhǔn)確性測試。自動采樣和實(shí)際采樣誤差數(shù)據(jù)對比如表1所示(部分?jǐn)?shù)據(jù)),在測試中采集裝置運(yùn)行穩(wěn)定,采樣準(zhǔn)確,安全保障生產(chǎn),可以滿足工作人員不需要到油罐頂部就可以采集到油樣。由現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)誤差取平均值計(jì)算可知,自動采樣高度給定值和實(shí)際高度誤差波動在±3%,容積給定值和實(shí)際采樣容積波動誤差在±5%。因此,該系統(tǒng)運(yùn)行誤差在允許范圍之類,其準(zhǔn)確性遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于人工取樣,也大大減少了工人勞動強(qiáng)度。
表1 自動采樣和實(shí)際采樣誤差數(shù)據(jù)對比表
本文設(shè)計(jì)研發(fā)的基于PLC的石油油樣采集系統(tǒng)能有效的解決了人工采集油樣危險(xiǎn)性高、人工勞動強(qiáng)度大和采集位置不準(zhǔn)確的問題,達(dá)到了無需上罐自動采集的目的。通過現(xiàn)場測試驗(yàn)證,該石油采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理,運(yùn)行準(zhǔn)確,操作簡單,符合采油廠用戶實(shí)際需求,具有廣闊的市場前景。