汪文琳
(河鋼邯鋼自動化部,河北 邯鄲 056000)
在國家日益嚴格的環(huán)保下,如何對現(xiàn)有的除塵系統(tǒng)進行優(yōu)化改造,減少污染排放已成為各鋼鐵企業(yè)技術(shù)攻關(guān)的重點。邯鋼公司做為國家大型鋼鐵企業(yè)集團,擔負著重要的社會責任,始終堅持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,致力于企業(yè)的節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)。
為改善高爐爐前生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境,進一步降低污染物及煙氣粉塵的排放指標,以及提高系統(tǒng)除塵運行的穩(wěn)定性,邯鋼公司對西區(qū)爐前除塵系統(tǒng)進行了相關(guān)的技術(shù)改造。通過對系統(tǒng)改造后的數(shù)據(jù)監(jiān)測,各項環(huán)保指標均符合工藝要求,取得了較為理想的效果。
邯鋼西區(qū)高爐有效設(shè)計容積為3200m3,設(shè)計年產(chǎn)量170萬噸。高爐設(shè)有兩個出鐵場,為矩形對稱布置,采用三口出鐵制,由于不來渣有時會出現(xiàn)同場多個出鐵口重疊出鐵的情況。高爐前除塵系統(tǒng)的作用主要是吸捕鐵口出鐵過程中產(chǎn)生的煙塵顆粒物,避免其逸散到大氣環(huán)境中,從而降低高爐出鐵的煙塵顆粒物排放。
系統(tǒng)共設(shè)有2臺除塵風機和2臺除塵器,主風機采用國產(chǎn)雙吸式節(jié)能風機,設(shè)計出風量60萬m2/h,配套主電機設(shè)計運行參數(shù)為1120kw,730r/min;除塵系統(tǒng)采用長袋低壓離線脈沖除塵器。除塵風機與除塵布袋為并聯(lián)運行,由除塵總管分7個支管捕集粉塵,7個除塵點包括:出鐵口、鐵溝、主溝、主溝撇渣器、渣溝、殘鐵溝、擺動流嘴。各分支都有手動閥門控制,對粉塵捕集后經(jīng)刮板輸送機、斗式提升機送至灰倉。
一是提高除塵系統(tǒng)煙塵捕集率,要求煙氣捕集率達到95%以上,出鐵場崗位現(xiàn)場粉塵濃度≤10mg/m3,除塵系統(tǒng)煙囪粉塵排放濃度≤30mg/m3;二是減少灰倉卸灰時的二次揚塵污染;三是實現(xiàn)除塵系統(tǒng)運行的實時監(jiān)控和自動化、集中化控制,實時掌握高爐出鐵情況和排放指標,以調(diào)節(jié)風機節(jié)省能源和保證風機穩(wěn)定運行;四是優(yōu)化改造充分考慮設(shè)備利舊,以節(jié)省費用。
邯鋼西區(qū)高爐爐前渣鐵溝均為封閉結(jié)構(gòu),煙塵主要發(fā)生區(qū)域為出鐵口,雖然在出鐵口位置分配風量最大,但實際的除塵效果并不理想,尤其是在兩個鐵口同時出鐵時,除塵系統(tǒng)來不及抽取煙氣,很容易導(dǎo)致鐵口區(qū)域煙塵彌漫;有時外界氣流的擾動也會導(dǎo)致煙塵脫離除塵范圍,逸散至大氣環(huán)境中造成污染。
根據(jù)以上情況,除塵系統(tǒng)進行了以下改進:首先改善系統(tǒng)抽風效果,根據(jù)高爐風口平臺設(shè)計特點,在泥炮機、開口機的對側(cè)設(shè)置了側(cè)吸煙罩,并在風口平臺端部鐵口上方設(shè)置了頂吸罩,采用側(cè)吸與頂吸相結(jié)合的方式優(yōu)化了吸塵效果。二是對出鐵場屋頂天窗的優(yōu)化設(shè)計,將其改為電動開啟式天窗,當鐵口除塵設(shè)施出現(xiàn)故障時,即可快速關(guān)閉天窗,防止出鐵場內(nèi)煙塵向外逸散。
流嘴部也是出鐵口區(qū)的主要產(chǎn)塵點,其煙塵主要來自于鐵水對流嘴的沖刷。系統(tǒng)原設(shè)計采用單一吸風口,吸塵效果較差,吸力有效范圍小,排渣較多時,易出現(xiàn)冒煙現(xiàn)象。針對這種情況,對出鐵口流嘴部進行了優(yōu)化改進,將擺動流嘴采取兩側(cè)對角抽吸的方式,兩股風流對角錯位流動,達到了強化吸風的效果。
出鐵場除塵系統(tǒng)控制方式包括集控室畫面操作和現(xiàn)場機旁操作,由于現(xiàn)場除塵環(huán)境復(fù)雜,因此一般采用集控室手動操作。改種控制方式雖然較為可靠,但系統(tǒng)運行效率并不高,能耗較大。因此在集控室控制環(huán)節(jié)增加了PLC電腦操作系統(tǒng),進一步優(yōu)化了操作界面,實現(xiàn)對除塵系統(tǒng)的自動化控制運行,促進了系統(tǒng)的高效可靠運行。
通過增加PLC控制系統(tǒng),主要實現(xiàn)了以下功能,包括對現(xiàn)場參數(shù)、數(shù)據(jù)的動態(tài)實時顯示和采集;對除塵系統(tǒng)工藝的監(jiān)視、報警;對系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)的存儲、查詢及打印生成報表。
另一方面,還在除塵值班室內(nèi)安裝了監(jiān)視器,實現(xiàn)了對出鐵過程的遠程實時監(jiān)控,從而能夠及時調(diào)節(jié)除塵系統(tǒng)運行負荷,減少能源浪費。
在鐵溝檢修時,由于產(chǎn)生的煙塵量不大,此時如果還按照正常出鐵時的除塵風量,顯然會造成能源的不必要浪費。在一些控制風量的關(guān)鍵部位安裝調(diào)節(jié)閥,通過開度控制實現(xiàn)了對不同除塵點間風量的精細化調(diào)節(jié)。
一是在除塵干管上安裝調(diào)節(jié)閥,根據(jù)各鐵口出鐵或是檢修的情況調(diào)節(jié)開度,確保對鐵口間風量的合理分配;
二是在鐵口區(qū)除塵點支管上安裝電動調(diào)節(jié)閥,根據(jù)鐵口開閉情況合理控制鐵口頂吸風量;
三是在撇渣器支管上安裝調(diào)節(jié)閥,在撇渣器渣鐵流量較大時通過調(diào)節(jié)閥增大風量,而在渣鐵流量和產(chǎn)塵量較小時適當減小風量,繼而實現(xiàn)對撇渣器風量的精確調(diào)節(jié)。
經(jīng)過對高爐爐前除塵系統(tǒng)的優(yōu)化改造,提高了風能的使用效率,節(jié)省了能耗,同時改善了系統(tǒng)的除塵效果。改造后粉塵出口濃度降低至≤21mg/m3,全年累計減少粉塵排放2000余噸,實現(xiàn)了節(jié)能減排目標。
此外,也為企業(yè)降低了排污成本,增加了經(jīng)濟收益,按照每削減1t粉塵可減少150元排污費計算,可為企業(yè)節(jié)支40余萬元,回收的除塵會也為企業(yè)增加了額外的經(jīng)濟收入。