侯凡軍 ,劉 輝 ,劉 科 ,張 帆 ,張利孟
(1.山東電力研究院,山東 濟(jì)南 250003;2.大唐魯北發(fā)電有限責(zé)任公司,山東 濱州 251909)
某廠1號(hào)機(jī)組鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限公司根據(jù)美國(guó)ABB-CE燃燒工程公司設(shè)計(jì)制造的HG-1020/18.58-YM23型鍋爐,該鍋爐為亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、單爐膛自然循環(huán)汽包鍋爐。設(shè)計(jì)燃用煙煤,采用平衡通風(fēng)、中速磨煤機(jī)組成的直吹式制粉系統(tǒng)、擺動(dòng)燃燒器四角切圓燃燒方式,固態(tài)排渣煤粉爐,鍋爐為全鋼構(gòu)架,緊身封閉,爐頂為大罩殼,整體呈倒U型布置。鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表1,設(shè)計(jì)煤質(zhì)特性見表2。
為滿足日益嚴(yán)格的污染物排放要求,1號(hào)爐進(jìn)行了低氮燃燒器改造和脫硝系統(tǒng)改造,主要改造內(nèi)容如下。
表1 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)
表2 燃用煤質(zhì)特性
1)一次風(fēng)仍舊為逆時(shí)針方向,其假想切圓適當(dāng)減?。徽{(diào)整二次風(fēng)射流方向,二次風(fēng)改為與一次風(fēng)小角度偏置,順時(shí)針反向切入,形成橫向空氣分級(jí)。主燃燒器區(qū)整體下移,風(fēng)量重新合理分配,通過調(diào)整主燃燒器區(qū)一二次風(fēng)噴口面積,使一次風(fēng)速滿足入爐煤種的燃燒特性要求,主燃燒器區(qū)的二次風(fēng)量適當(dāng)減小,形成縱向空氣分級(jí)。主燃燒器裝有擺動(dòng)機(jī)構(gòu),可以上下擺動(dòng)以調(diào)節(jié)再熱汽溫。改造后的切圓布置見圖1。
2)拆除原來E層一次風(fēng)上部的二次風(fēng)噴口,在原主燃燒器上方約6 m處重新布置4層分離SOFA噴口,分配足量的SOFA燃盡風(fēng)量,SOFA噴口可同時(shí)做上下左右擺動(dòng)。改造后的燃燒器布置見圖2。
3)在省煤器出口和空氣預(yù)熱器入口之間安裝了SCR脫硝裝置。
圖1 燃燒器切圓
圖2 燃燒器布置
1號(hào)鍋爐在脫硝系統(tǒng)投入運(yùn)行后,飛灰含碳量一直比2號(hào)鍋爐高1%左右,而且在滿負(fù)荷時(shí),1號(hào)鍋爐空氣預(yù)熱器入口氧量存在較大偏差,實(shí)測(cè)表明,氧量低的一側(cè)煙氣中的CO體積分?jǐn)?shù)高達(dá)2 000~5 000 μL/L。飛灰含碳量過大和CO體積分?jǐn)?shù)過高,對(duì)鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來嚴(yán)重影響。
火力發(fā)電廠燃煤鍋爐在進(jìn)行燃燒調(diào)整試驗(yàn)時(shí),機(jī)組會(huì)受到外部擾動(dòng)和內(nèi)部擾動(dòng)的影響。外部擾動(dòng)主要是投入AGC后的電負(fù)荷變化,內(nèi)部擾動(dòng)主要是入爐煤質(zhì)的變化。外擾和內(nèi)擾嚴(yán)重影響了鍋爐運(yùn)行參數(shù)的穩(wěn)定進(jìn)而影響飛灰取樣的準(zhǔn)確性[1]。
為了克服內(nèi)外擾動(dòng)的影響,可以考慮采取以下措施:
1)當(dāng)負(fù)荷基本穩(wěn)定時(shí),飛灰含碳量調(diào)整試驗(yàn)只與鍋爐內(nèi)部燃燒過程有關(guān),而與爐內(nèi)受熱面的換熱過程基本無關(guān)。煤粉進(jìn)入爐膛后著火后很快就通過爐膛出口進(jìn)入尾部煙道,因此當(dāng)進(jìn)行飛灰含碳量調(diào)整試驗(yàn)時(shí),每個(gè)工況用時(shí) 10~15 min[2]。
2)應(yīng)盡量選擇在調(diào)度負(fù)荷曲線比較平穩(wěn)的時(shí)段內(nèi)進(jìn)行試驗(yàn)。
3)每次試驗(yàn)都選擇一個(gè)基準(zhǔn)工況,然后進(jìn)行快速取樣,要求在10~15 min內(nèi)就能取到足夠數(shù)量的飛灰樣。
4)由于可以進(jìn)行快速取樣,每天可以進(jìn)行10~15個(gè)工況。得到試驗(yàn)結(jié)果后,可以進(jìn)行重復(fù)性試驗(yàn),以檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果的可靠性。
電廠現(xiàn)有的固定式飛灰取樣裝置一般為撞擊式飛灰取樣裝置和自吸式飛灰取樣裝置[3],這些取樣裝置取灰代表性差,而且取灰量不可控,很難在短時(shí)間內(nèi)取到足夠數(shù)量的飛灰樣,不能滿足快速準(zhǔn)確取樣的要求。因此研制新型固定式飛灰取樣裝置,滿足快速飛灰取樣是進(jìn)行飛灰含碳量調(diào)整試驗(yàn)的前提。
新型飛灰取樣裝置結(jié)構(gòu)如圖3所示。主要由取樣槍、旋風(fēng)分離器、取灰罐、法蘭座、保溫箱、吹掃閥、取樣閥、射氣抽氣器、控制器、控制箱等組成。其工作原理為:控制器發(fā)出指令,取樣閥打開,壓縮空氣進(jìn)入射氣抽氣器,產(chǎn)生負(fù)壓。在負(fù)壓作用下,攜帶飛灰的煙氣進(jìn)入取樣槍,在旋風(fēng)分離器內(nèi)發(fā)生氣固分離,飛灰落入存灰罐,煙氣進(jìn)入射氣抽氣器與空氣混合后重新又排入煙道。當(dāng)取樣一段時(shí)間后,控制器發(fā)出指令,取樣閥關(guān)閉,吹掃閥打開,取樣裝置處于反吹狀態(tài),壓縮空氣通過取樣槍反吹進(jìn)入煙道,裝置不再取樣。若連續(xù)取灰,飛灰取樣量過大,因此采用間斷取灰方式,即取樣和反吹交替進(jìn)行,取樣和反吹的時(shí)間間隔可人為設(shè)定[4]。
圖3 新型飛灰取樣裝置
1)自動(dòng)化程度高,操作簡(jiǎn)單,使用方便。采用PLC控制,實(shí)現(xiàn)取樣和反吹的自動(dòng)切換。
2)飛灰取樣量可控,10 min左右可取飛灰6~8 g,完全滿足分析要求。
3)具有防堵功能。采用了特殊的工藝設(shè)計(jì),確保煙氣中水蒸氣不會(huì)結(jié)露,徹底解決了飛灰取樣器積灰堵塞的隱患,極大提高了裝置運(yùn)行的可靠性。
4)取樣代表性好。取樣位置和取樣槍的長(zhǎng)度都事先經(jīng)過飛灰標(biāo)定試驗(yàn)得到,保證了飛灰取樣的代表性。
5)采用壓縮空氣作為抽吸動(dòng)力,抽吸量可調(diào),運(yùn)行可靠性大大增強(qiáng)。
新型飛灰取樣裝置的成功研制為有效進(jìn)行飛灰含碳量調(diào)整試驗(yàn)創(chuàng)造了條件。
機(jī)組負(fù)荷 320MW 左右,A、B、C、D、E 5 臺(tái)磨運(yùn)行,進(jìn)行了變周界風(fēng)開度試驗(yàn)、主燃燒區(qū)兩側(cè)二次風(fēng)門開度偏置試驗(yàn)、變主燃燒區(qū)二次風(fēng)門開度和變磨煤機(jī)出力分配試驗(yàn)。
周界風(fēng)可以冷卻一次風(fēng)噴口,防止噴口過熱變形;同時(shí)可以增強(qiáng)一次風(fēng)剛性,防止氣流偏斜;在煤粉氣流著火后,能及時(shí)供改給少量二次風(fēng),有利于燃燒[5]。變周界風(fēng)開度試驗(yàn)共進(jìn)行了3個(gè)工況,周界風(fēng)開度分別為30%、50%、70%,以工況1周界風(fēng)開度為30%時(shí)為基準(zhǔn)工況,試驗(yàn)結(jié)果見表3。
表3 變周界風(fēng)開度試驗(yàn)結(jié)果
由試驗(yàn)結(jié)果可知,周界風(fēng)開度為30%、50%、70%時(shí),平均飛灰含碳量分別為3.84%、3.49%、3.94%,周界風(fēng)開度為50%時(shí),平均飛灰含碳量最小。在送風(fēng)機(jī)出力不變的前提下,開大周界風(fēng)開度,二次風(fēng)箱壓力會(huì)降低,整體二次風(fēng)量會(huì)減少,不利于煤粉燃燒,但周界風(fēng)量增大,可以在煤粉氣流著火后及時(shí)供給少量二次風(fēng),又有利于燃燒。由于同時(shí)存在兩種相反的作用,所以周界風(fēng)存在最佳開度。
在機(jī)組負(fù)荷320 MW時(shí),A側(cè)空氣預(yù)熱器入口氧量為0.4%,B側(cè)為1.9%,而且平時(shí)運(yùn)行時(shí)A側(cè)飛灰含碳量也比B側(cè)大1%左右,兩側(cè)氧量和飛灰含碳量存在明顯偏差。氧量和飛灰含碳量偏差的存在表明爐內(nèi)存在嚴(yán)重的風(fēng)粉不均現(xiàn)象,因此試圖通過主燃燒區(qū)兩側(cè)二次風(fēng)門的偏置對(duì)爐膛出口氧量偏差和飛灰含碳量偏差進(jìn)行調(diào)節(jié)。主燃燒區(qū)兩側(cè)二次風(fēng)門開度偏置試驗(yàn)共進(jìn)行了3個(gè)工況,以工況4兩側(cè)二次風(fēng)門不偏置試驗(yàn)為基準(zhǔn)工況,試驗(yàn)結(jié)果見表 4。
表4 主燃燒區(qū)兩側(cè)二次風(fēng)門開度偏置試驗(yàn)結(jié)果
兩側(cè)二次風(fēng)門完全相同不進(jìn)行偏置時(shí),兩側(cè)二次風(fēng)門開度分別為100%、100%,兩側(cè)空氣預(yù)熱器入口氧量分別為1.0%、2.1%,兩側(cè)飛灰含碳量為3.57%、3.19%,兩側(cè)飛灰含碳量偏差為0.38%,平均飛灰含碳量為3.38%;A側(cè)偏置開大時(shí),兩側(cè)二次風(fēng)門開度分別為100%、60%,兩側(cè)空氣預(yù)熱器入口氧量分別為0.4%、1.8%,兩側(cè)飛灰含碳量分別為5.39%、4.32%,平均飛灰含碳量為4.86%。與不進(jìn)行偏置相比,空氣預(yù)熱器入口氧量偏差略有增大,平均飛灰含碳量增加了1.48%,兩側(cè)飛灰含碳偏差增大到1.07%;B側(cè)偏置開大時(shí),兩側(cè)二次風(fēng)門開度分別為60%、100%,兩側(cè)空氣預(yù)熱器入口氧量分別為0.8%、1.9%,兩側(cè)飛灰含碳量分別為4.61%、3.39%,平均飛灰含碳量為4.0%,與不進(jìn)行偏置相比,空氣預(yù)熱器入口氧量偏差基本沒變,平均飛灰含碳量增加了0.62%,A和B側(cè)飛灰含碳偏差增大到1.22%。
從試驗(yàn)結(jié)果可以看出,無論將A側(cè)二次風(fēng)門開度偏置開大還是將B側(cè)二次風(fēng)門開度偏置開大,對(duì)爐膛出口氧量偏差影響都很小,在二次風(fēng)門開度偏置時(shí)飛灰含碳量都比兩邊開度均等時(shí)大,而且兩側(cè)飛灰含碳量的偏差也增大。這說明在兩邊二次風(fēng)風(fēng)門開度相同時(shí),主燃燒區(qū)風(fēng)粉配比基本是均衡的,對(duì)兩側(cè)二次風(fēng)門開度進(jìn)行偏置后,反而會(huì)造成局部風(fēng)粉比例失調(diào),局部嚴(yán)重缺氧,飛灰含碳量增大。因此在爐膛出口氧量存在較大偏差時(shí),用主燃燒區(qū)二次風(fēng)門開度偏置調(diào)節(jié)不但不會(huì)改善氧量偏差,還會(huì)造成飛灰含碳量偏差的進(jìn)一步增大,應(yīng)維持四角開度一致。
進(jìn)行變主燃燒區(qū)二次風(fēng)量驗(yàn)時(shí),主燃燒區(qū)共有5層一次風(fēng)運(yùn)行,7層二次風(fēng)運(yùn)行。通過改變各層二次風(fēng)門開度,改變主燃燒區(qū)二次風(fēng)量,觀察對(duì)飛灰含碳量的影響,以工況7為基準(zhǔn)工況,試驗(yàn)結(jié)果見表5。
表5 主燃燒區(qū)二次風(fēng)門開度
由試驗(yàn)結(jié)果可知,改變主燃燒區(qū)二次風(fēng)門開度,對(duì)飛灰含碳量的影響并不大。由于二次風(fēng)門開度過小時(shí)存在較大的節(jié)流損失,因此主燃燒區(qū)二次風(fēng)門最好保持全開。
進(jìn)行變磨煤機(jī)出力試驗(yàn)時(shí),共有5臺(tái)磨運(yùn)行,分別采用出力均等和下大上小2種運(yùn)行方式,觀察對(duì)飛灰含碳量的影響,以工況12時(shí)5臺(tái)磨出力均等方式為基準(zhǔn)工況,試驗(yàn)結(jié)果見表6。
變磨煤機(jī)出力試驗(yàn)結(jié)果表明,采用磨煤機(jī)出力均等運(yùn)行方式,磨煤機(jī)平均出力為31~32 t/h,平均飛灰含碳量為3.44%;采用磨煤機(jī)出力下大上小運(yùn)行方式,平均飛灰含碳量為2.49%,與磨煤機(jī)出力均等運(yùn)行方式相比,平均飛灰含碳量下降了0.95%。
表6 變磨煤機(jī)出力試驗(yàn)結(jié)果
本次試驗(yàn)機(jī)組負(fù)荷 320 MW,A、B、C、D 4 磨運(yùn)行。在上一次試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,本次主要對(duì)燃盡風(fēng)區(qū)域二次風(fēng)進(jìn)行了調(diào)整,進(jìn)行了變?nèi)急M風(fēng)下傾角度試驗(yàn)、燃盡風(fēng)兩側(cè)二次風(fēng)偏置試驗(yàn)、四層燃盡風(fēng)不同組合試驗(yàn)。本次試驗(yàn)采用了主燃燒區(qū)優(yōu)化試驗(yàn)得到的一些對(duì)降低飛灰可燃物有效的措施,周界風(fēng)開度保持在50%,主燃燒區(qū)四角二次風(fēng)門開度保持相同,上下保持均等配風(fēng)。由于是4磨運(yùn)行,磨煤機(jī)出力無法采用下大上小方式,采用4磨出力均等方式。
鍋爐共有4層燃盡風(fēng),試驗(yàn)時(shí)保持下三層全開,最上一層停運(yùn),燃盡風(fēng)分別采用上下擺角水平和下傾5°兩種方式,觀察對(duì)飛灰含碳量的影響,試驗(yàn)結(jié)果見表7。
表7 變?nèi)急M風(fēng)下傾角度試驗(yàn)結(jié)果
從表中可以看出,燃盡風(fēng)上下擺角水平時(shí),平均飛灰含碳量為2.09%,燃盡風(fēng)下傾5°時(shí),平均飛灰含碳量為1.88%,與燃盡風(fēng)上下擺角水平時(shí)相比,平均飛灰含碳量下降了0.21%。變?nèi)急M風(fēng)下傾角度試驗(yàn)結(jié)果表明,燃盡風(fēng)擺角下傾,有利于降低飛灰含碳量。
空氣預(yù)熱器入口氧量偏差的存在對(duì)爐內(nèi)燃燒不利,因此有必要采取措施降低氧量偏差。既然主燃燒區(qū)二次風(fēng)門開度對(duì)調(diào)整氧量偏差效果不大,可以考慮通過燃盡風(fēng)兩側(cè)風(fēng)門開度偏差進(jìn)行調(diào)節(jié)。試驗(yàn)時(shí)燃盡風(fēng)下傾5°,下三層燃盡風(fēng)全開。燃盡風(fēng)兩側(cè)風(fēng)門開度偏置試驗(yàn)共進(jìn)行了3個(gè)工況,兩側(cè)燃盡風(fēng)門開度分別為 100%、40%,100%、100%,40%、100%,以兩側(cè)燃盡風(fēng)門開度分別為100%、40%時(shí)試驗(yàn)為基準(zhǔn)工況,試驗(yàn)結(jié)果見表8。
表8 燃盡區(qū)兩側(cè)風(fēng)門開度偏置試驗(yàn)
從試驗(yàn)結(jié)果可以看出,燃盡區(qū)風(fēng)門偏置試驗(yàn)與主燃燒區(qū)二次風(fēng)風(fēng)門偏置試驗(yàn)結(jié)果差異較大。在A側(cè)燃盡風(fēng)門開度保持100%、B側(cè)燃盡風(fēng)門開度保持40%工況下,兩側(cè)氧量偏差為0.4%,平均飛灰含碳量為1.88%,均為最?。划?dāng)兩側(cè)燃盡風(fēng)門開度均為100%時(shí),兩側(cè)氧量偏差為0.8%,飛灰含碳量為2.22%,均有所增大;反向偏置,即A側(cè)燃盡風(fēng)門開度保持40%、B側(cè)燃盡風(fēng)門開度保持100%工況下,兩側(cè)氧量偏差為1.1%,飛灰可燃物含量為2.58%,均為最大。試驗(yàn)結(jié)果表明,燃盡區(qū)兩側(cè)燃盡風(fēng)門開度正向偏置對(duì)減小空氣預(yù)熱器進(jìn)口氧量偏差具有明顯效果,兩側(cè)飛灰含碳量偏差也隨之減小,平均飛灰含碳量也明顯下降。
可見燃盡風(fēng)兩側(cè)二次風(fēng)正向偏置可有效調(diào)節(jié)爐膛出口氧量偏差,降低缺氧側(cè)的飛灰可燃物含量。具體方法為:若A側(cè)氧量偏低,應(yīng)全開A側(cè)3號(hào)、4號(hào)角各層燃盡風(fēng)門,將B側(cè)1號(hào)、2號(hào)角各層燃盡風(fēng)門關(guān)至合適位置;反之,則相反操作。
鍋爐低氮燃燒器共設(shè)有4層燃盡風(fēng),分別采用下三層全開上層停運(yùn)、四層全開、上三層全開下層停運(yùn)3種方式進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)時(shí)4磨等出力運(yùn)行、燃盡風(fēng)下傾5°,燃盡風(fēng)門正向偏置運(yùn)行,A側(cè)燃盡風(fēng)門開度保持100%、B側(cè)燃盡風(fēng)門開度保持40%,以下三層全開上層停運(yùn)工況作為基準(zhǔn)工況,試驗(yàn)結(jié)果見表9。
表9 四層燃盡風(fēng)不同組合試驗(yàn)結(jié)果
試驗(yàn)結(jié)果表明,采用下三層全開方式,兩側(cè)氧量偏差為0.4%,平均飛灰含碳量為1.88%;采用四層全開方式,氧量偏差雖然減小至0.1%,但飛灰含碳量增大至2.48%,與采用下三層全開方式相比,增加了1.6%;采用上三層全開方式,氧量偏差和飛灰含碳量都居中,分別為0.5%和2.29%。在四層全開運(yùn)行方式下,飛灰含碳量增大,應(yīng)為燃盡風(fēng)比例過大,主燃燒區(qū)缺氧加重造成??梢姙榻档惋w灰含碳量,采用下三層全開方式最好。
主燃燒區(qū)優(yōu)化調(diào)整結(jié)果表明,周界風(fēng)開度50%時(shí)飛灰含碳量最小;主燃燒區(qū)二次風(fēng)偏置會(huì)造成飛灰含碳量升高;改變主燃燒區(qū)二次風(fēng)門開度對(duì)飛灰含碳量影響不大;下大上小的磨煤機(jī)出力分配可明顯降低飛灰含碳量。燃盡風(fēng)區(qū)的優(yōu)化調(diào)整結(jié)果表明,燃盡風(fēng)適當(dāng)下傾和燃盡區(qū)二次風(fēng)正向偏置可降低飛灰含碳量;下三層SOFA全開時(shí)飛灰含碳量最小。與優(yōu)化調(diào)整前相比,1號(hào)鍋爐飛灰含碳量平均下降了1%,試驗(yàn)取得了良好的效果。