劉建航,石賢捷,張樹同,李 琳
(國電菏澤發(fā)電有限公司,山東 菏澤 274032)
節(jié)能降耗是當(dāng)前火力發(fā)電廠生產(chǎn)經(jīng)營面臨的當(dāng)務(wù)之急?;鹆Πl(fā)電廠輔機(jī)電耗約占其發(fā)電量的5%~9%,對于300 MW機(jī)組可達(dá)到20 MW,而磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)單耗又是其中重要一項[1]。因此,降低制粉單耗是火力發(fā)電廠提高經(jīng)濟(jì)效益的主要途徑之一。通過分析造成鍋爐制粉單耗升高的主要因素,研究和優(yōu)化運行方案,減少制粉系統(tǒng)耗電量,提高鍋爐燃燒效率,節(jié)約能源資源。
菏澤發(fā)電公司4號機(jī)組為英國MitsuiBabcock(簡稱MBEL)公司生產(chǎn)的300 MW “W”火焰燃燒方式鍋爐。鍋爐為單爐膛、平衡通風(fēng)、一次中間再熱、亞臨界參數(shù)自然循環(huán)鍋爐,蒸發(fā)量為1 025 t/h。鍋爐設(shè)計煤種為85%無煙煤及15%半無煙煤,鍋爐燃燒系統(tǒng)由制粉及分離裝置、燃燒器及噴口、風(fēng)煙系統(tǒng)及輔機(jī)、爐膛及燃燒室等組成。爐膛前后兩側(cè)爐拱處各布置了3組直流垂直下射狹縫式燃燒器,分組布置在前后爐拱上,三次風(fēng)從前后墻下部引入。在爐膛后墻爐底處設(shè)置了爐底注入熱風(fēng),用以負(fù)荷改變時調(diào)整再熱汽溫。鍋爐制粉系統(tǒng)由6臺皮帶秤重式給煤機(jī)、3臺雙進(jìn)雙出滾筒式磨煤機(jī)及分離器、旁路風(fēng)等組成,每臺磨煤機(jī)的一端分別對應(yīng)一組燃燒器。
制粉單耗是指制粉系統(tǒng)(包括磨煤機(jī)、給煤機(jī)、一次風(fēng)機(jī))所消耗的電量占機(jī)組發(fā)電量的比例[2]。2017年1月以來,鍋爐制粉單耗指標(biāo)明顯變差,跟蹤分析統(tǒng)計數(shù)據(jù),指標(biāo)統(tǒng)計見表1。
表1 鍋爐2017年1—3月制粉單耗指標(biāo) %
由其中,2017年3月份制粉單耗明顯較低是由于冬季供暖季結(jié)束,工業(yè)供氣量減少。得出2017年1—3月份4號鍋爐制粉單耗平均率1.451%,制粉單耗指標(biāo)超出國家標(biāo)準(zhǔn)及公司標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)重影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。
由于煤源緊張,進(jìn)煤渠道多,入廠煤質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)有所下降,嚴(yán)重影響磨煤機(jī)制粉單耗。
燃料配混煤不充分,煤質(zhì)變化快,入爐煤質(zhì)無法保證在設(shè)計煤種,給運行調(diào)整帶來一定難度。
原煤中含有木塊、鐵皮等雜物,可能堵塞制粉系統(tǒng),造成系統(tǒng)通風(fēng)量減小,嚴(yán)重時甚至堵塞磨煤機(jī),制粉電耗也隨之增加。
原煤可磨性系數(shù)較低時,磨制阻力較大,制粉單耗隨之升高。
原煤水分含量高,一方面磨煤機(jī)干燥出力降低,同時容易造成原煤倉蓬煤、磨煤機(jī)出口堵煤發(fā)生,嚴(yán)重降低磨煤機(jī)出力。
由于AGC負(fù)荷控制投入,鍋爐工況變化較快,磨煤機(jī)料位難以在任何工況下保持最佳位置,影響制粉單耗。
磨煤機(jī)料位動態(tài)穩(wěn)定需要一個過程,這也是制粉單耗高的一個重要原因。
制粉系統(tǒng)漏風(fēng),造成制粉系統(tǒng)干燥出力下降;同時降低熱風(fēng)的帶粉能力,制粉效率明顯下降,造成制粉系統(tǒng)耗電量增加。
磨煤機(jī)襯瓦的磨損對磨煤出力會有很大的影響,波浪形襯瓦磨損加劇,其附著系數(shù)降低,對鋼球的提升高度減少,因而使磨煤機(jī)的研磨出力也就降低。
磨煤機(jī)密封圈性能差,磨煤機(jī)料位達(dá)不到最佳料位即出現(xiàn)漏粉現(xiàn)象,不僅污染了環(huán)境,也限制了磨煤機(jī)出力。
如果鋼球量太少,對煤的研磨能力作用太小,出粉率低,增加電耗,但當(dāng)鋼球裝載量超過最佳值后其磨煤機(jī)出力的增加要小于磨煤機(jī)功率消耗的增加,磨煤機(jī)電耗反而升高。
規(guī)格不同的鋼球在磨煤機(jī)內(nèi)的提升高度不一樣,其撞擊力也就不同。因此,磨煤機(jī)大小鋼球配比不合適也直接影響磨煤機(jī)出力和電能消耗[3]。
磨煤機(jī)粗粉分離器調(diào)節(jié)擋板不合適,煤粉過細(xì)限制了制粉系統(tǒng)出力。
長期運行后,分離器調(diào)節(jié)擋板磨損嚴(yán)重,煤粉細(xì)度發(fā)生改變相應(yīng)調(diào)整不及時,致使煤粉中含有大量顆粒不著火,機(jī)組發(fā)電量減少。
煤質(zhì)較好情況下,機(jī)組負(fù)荷低于230 MW時停止一臺磨煤機(jī)運行措施執(zhí)行力度不夠。特別是低負(fù)荷情況下,磨煤機(jī)未保持最經(jīng)濟(jì)出力運行方式。
加強(qiáng)燃煤管理監(jiān)督和燃煤摻配工作,做到科學(xué)配煤,確保入爐煤質(zhì)合乎要求。加強(qiáng)煤質(zhì)化驗工作,及時了解燃料入爐煤情況,運行人員根據(jù)煤質(zhì)變化,及時做出相應(yīng)調(diào)整。在運行中必須及時清理木塊木塊、鐵皮等雜物,防止由于雜物多堵塞制粉系統(tǒng),造成系統(tǒng)通風(fēng)量減小,甚至堵塞磨煤機(jī),造成制粉電耗增加。保持原煤的干燥程度,防止原煤倉蓬煤、磨煤機(jī)出口堵煤發(fā)生。當(dāng)煤濕造成給煤機(jī)出口堵煤時,及時停磨處理。遇有劣質(zhì)煤時,不可強(qiáng)帶負(fù)荷,應(yīng)多觀察燃燒情況,發(fā)現(xiàn)燃燒不穩(wěn)、火檢強(qiáng)度低、火檢強(qiáng)度變化幅度大、爐膛火焰發(fā)暗、爐膛負(fù)壓波動大等現(xiàn)象時,應(yīng)立即投油穩(wěn)燃。
4號機(jī)組“AGC”負(fù)荷控制模式投入為正常方式,“O”模式下因為跟蹤負(fù)荷曲線,還能夠預(yù)測負(fù)荷變化趨勢,特別是“R”模式跟蹤電網(wǎng)頻率改變負(fù)荷,負(fù)荷很難預(yù)測,這就對運行人員在多變工況下時刻保證磨煤機(jī)料位保持在最佳料位提出了更高要求。應(yīng)根據(jù)磨煤機(jī)料位指示、磨煤機(jī)電流、磨煤機(jī)出口溫度、一次風(fēng)壓、密封風(fēng)差壓及就地聲音綜合判斷磨煤機(jī)料位,并不斷積累運行調(diào)整經(jīng)驗。
磨煤機(jī)料位過高、過低都影響制粉系統(tǒng)出力,造成制粉單耗升高。應(yīng)根據(jù)負(fù)荷變化及時調(diào)整,始終保持最經(jīng)濟(jì)磨煤機(jī)料位。
隨著煤量的增加,磨煤機(jī)電流不斷升高,當(dāng)煤量達(dá)一定程度時,磨煤機(jī)隨煤量增加電流反而下降,電流剛下降時的料位即為最佳料位;當(dāng)磨煤機(jī)料位較高時,就地聲音較沉悶,料位較低時,聲音較刺耳;料位過高時,磨煤機(jī)電流及出口溫度急劇下降,出現(xiàn)以上情況及時調(diào)整。
根據(jù)磨煤機(jī)進(jìn)出口差壓及密封風(fēng)差壓判斷料位;進(jìn)出口差壓降低,密封風(fēng)差壓減小時,料位有可能過高,要及時調(diào)整。煤質(zhì)不變時,機(jī)組負(fù)荷與一次風(fēng)壓有一一對應(yīng)關(guān)系,如果一次壓過高,則料位過低。
磨煤機(jī)內(nèi)鋼球的大小,裝載量及大小鋼球的比例會直接影響煤粉的研磨和研碎能力;如果鋼球量太少,對煤的研磨能力作用太小,出粉率低,增加電耗;但當(dāng)鋼球裝載量超過最佳值后其磨煤機(jī)出力的增加要小于磨煤機(jī)功率消耗的增加,電耗反而升高。通過試驗得出:鍋爐A和C磨煤機(jī)電流低于120 A時及時補(bǔ)加新鋼球;4號爐B磨進(jìn)行鋼球優(yōu)化級配,維持電流110 A左右,保持磨煤機(jī)最經(jīng)濟(jì)出力運行。
鍋爐A和C磨煤機(jī)選用鋼球直徑為25 mm、40 mm、50mm、60 mm 的鋼球,按 35%、29%、21%、15%比例加入磨煤機(jī),φ25 mm鋼球主要對細(xì)粉進(jìn)行研磨,填充間隙,φ40 mm鋼球主要對稍粗煤粉進(jìn)行研磨,φ50 mm鋼球?qū)^粗煤粉的研磨性能較好,φ60 mm鋼球主要起著粗研、擠壓和撞擊的作用。運行中根據(jù)煤質(zhì)變化適當(dāng)微調(diào),鋼球磨損速度大大降低,保證了制粉出力[4]。隨著磨運行時間的推移,鋼球會磨損。磨煤機(jī)一般運行2 000~3 000 h后,應(yīng)篩選滾筒內(nèi)不合格的鋼球,通常鋼球磨損超過40%即可視為不合格。
煤粉細(xì)度與燃燒工況有很大的關(guān)系,煤粉越細(xì),煤粉在爐膛內(nèi)燃燒雖然充分,但制粉單耗就越高;煤粉越粗,煤粉在爐膛內(nèi)燃燒會越不完全,一部分煤粉顆粒未用于發(fā)電,同樣造成制粉單耗高。因此,要對各個工況下有關(guān)參數(shù)進(jìn)行對比分析,不斷摸索最經(jīng)濟(jì)煤粉細(xì)度,提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。
經(jīng)過多次調(diào)整試驗[5],調(diào)整各磨煤機(jī)粗粉分離器擋板位置,使各擋板位置統(tǒng)一,使煤粉細(xì)度和均勻性合格。目前,4號爐A磨已調(diào)整好擋板位置在M-105位置,B磨在M-0.55位置,C磨在M-0.48位置,制粉單耗得到明細(xì)改善。
定期檢查襯瓦的磨損情況,當(dāng)襯瓦的凸峰磨損達(dá)到2/3時,或發(fā)現(xiàn)有脫落現(xiàn)象,應(yīng)及時更換襯瓦。
加強(qiáng)一次風(fēng)機(jī)變頻器模塊監(jiān)督,避免一次風(fēng)機(jī)變頻器模塊經(jīng)常損壞,一次風(fēng)機(jī)被迫改工頻運行,致使耗電率增加。
當(dāng)機(jī)組AGC投“O模式”,若可預(yù)見的負(fù)荷曲線長時間較低(2 h以上)、負(fù)荷在230 MW以下、煤質(zhì)較好、在滿足機(jī)組負(fù)荷和保證安全穩(wěn)定的前提下,停運一臺磨,保持磨煤機(jī)最經(jīng)濟(jì)出力運行[6]。
通過一系列的運行調(diào)整和優(yōu)化研究,對4號爐制粉單耗進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計,數(shù)據(jù)見表2。
表2 4號鍋爐2018年1—3月制粉單耗指標(biāo) %
與表1相比較,經(jīng)過優(yōu)化調(diào)整后單月較同期制粉單耗均降低,取得了一定的效果。同時,從表2中統(tǒng)計數(shù)據(jù)得出:2018年1—3月份4號爐制粉單耗平均完成1.417%,同比2017年1—3月份平均降低0.034%。
2018年二期3~4號機(jī)組計劃發(fā)電量按33億kWh計算,這樣2018年全年將節(jié)約電量為:1 122 000 kWh。電價按0.38元/kWh計算,則二期全年節(jié)約費用為426 360元。
對磨煤機(jī)制粉單耗研究發(fā)現(xiàn),可以采取優(yōu)化入爐煤質(zhì)、運行措施調(diào)整以及適當(dāng)控制鋼球比例等具體措施可以在一定程度上降低機(jī)組耗電率。通過制定具體的對策與優(yōu)化措施實施后,鍋爐制粉系統(tǒng)節(jié)能效果明顯,既降低了廠用電率,又使得鍋爐穩(wěn)定燃燒性能大大提高,具有很大的應(yīng)用參考價值。同時,仍需對其進(jìn)一步研究,進(jìn)行設(shè)備優(yōu)化改造、技術(shù)升級和合理運行操作,在更大程度上實現(xiàn)機(jī)組的節(jié)能降耗。