曹占龍 杜春瑛 何理 龔青山
(1.湖北汽車工業(yè)學(xué)院機(jī)械工程學(xué)院;2.東風(fēng)汽車泵業(yè)有限公司)
汽車水泵是發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)的重要部件,它的作用是提高冷卻液的壓力,使冷卻液在發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)的冷卻水道內(nèi)循環(huán),以帶走發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí)產(chǎn)生的熱量,保持發(fā)動(dòng)機(jī)正常的工作溫度。由于冷卻系統(tǒng)的動(dòng)力源全部來自于水泵,水泵失效將對發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)造成致命打擊[1-2],文章以某款匹配大功率發(fā)動(dòng)機(jī)的水泵為例,對其泄漏故障進(jìn)行分析,并針對故障產(chǎn)生原因進(jìn)行改進(jìn)。消除泄漏故障可以提高水泵的穩(wěn)定性及壽命,保證發(fā)動(dòng)機(jī)具有良好的冷卻效果,同時(shí)對于企業(yè)減少售后賠償和提高市場競爭力具有重要意義。
圖1示出汽車水泵結(jié)構(gòu)圖。水泵的基本性能參數(shù)分別為:流量為523 L/min,揚(yáng)程≥22.4 m,功率≤3.5 kW,轉(zhuǎn)速為3 914 r/min。水泵的正常工作溫度為90℃,使用的冷卻液為30%~50%體積分?jǐn)?shù)的乙二醇與水混合液。水泵的形狀參數(shù)為:徑向最大尺寸為193 mm,葉輪凸出安裝面高度為12 mm,皮帶輪安裝高度為75 mm,水泵進(jìn)口直徑為58 mm,水泵出口直徑為58 mm。由以上參數(shù)可以得到水泵設(shè)計(jì)的比轉(zhuǎn)速為129.4,水泵效率≥54.7%。水泵設(shè)計(jì)性能參數(shù)不能過高,否則將會(huì)導(dǎo)致水泵功耗過大[3-4]。
圖1 汽車水泵結(jié)構(gòu)圖
對水泵泄漏故障件進(jìn)行收集,并對故障件進(jìn)行檢查分析,發(fā)現(xiàn)該水泵蝸殼外壁有明顯的孔洞,拆卸后發(fā)現(xiàn)在蝸殼內(nèi)壁相對應(yīng)的位置存在一個(gè)錐型的孔洞,孔洞頂端穿透蝸殼體出現(xiàn)明顯砂眼,且可見裂紋。因此對水泵蝸殼進(jìn)行了泄漏試驗(yàn)測試,在400 kPa壓力下泄漏量為9.41 mL/min,可以看出明顯泄漏氣泡,而根據(jù)泄漏量應(yīng)<5 mL/min的要求,該處泄漏量超標(biāo),泄漏試驗(yàn),如圖2所示。
圖2 汽車水泵蝸殼泄漏試驗(yàn)圖
對蝸殼泄漏部位進(jìn)行認(rèn)真分析后發(fā)現(xiàn),蝸殼法蘭面厚度為19 mm,出水管壁厚為5 mm,兩者連接處有圓角R2,如圖3所示,連接處厚度不均勻,尤其是如果溫度低,蝸殼毛坯在澆注后冷卻過程中速度不一致,法蘭面因厚度厚而冷卻慢,出水管道因壁薄而冷卻快,壁薄位置相對于壁厚位置強(qiáng)度低,冷卻中收縮量集中,在凝固過程中產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力,使出水口與管道交接處產(chǎn)生裂紋或縮孔;又加之毛坯供應(yīng)商為保證機(jī)加工出水口端面質(zhì)量,修模后R2圓弧過渡處存在應(yīng)力集中。因此,在蝸殼毛坯中就存在砂眼和裂紋問題。絕大部分有砂眼毛坯可以被分揀出來,僅有少部分砂眼不明顯的蝸殼毛坯連同裂紋問題必須要經(jīng)過泄漏檢驗(yàn),但是原有故障件經(jīng)過泄漏檢驗(yàn)也未出現(xiàn)問題,后發(fā)現(xiàn)原因?yàn)楝F(xiàn)有空壓站輸出氣壓統(tǒng)一為0.6 kPa,試驗(yàn)臺(tái)上原氣缸缸徑較小,壓緊力不夠,不能對有細(xì)微裂紋的故障件進(jìn)行有效識(shí)別。因此,要對毛坯鑄造模具進(jìn)行改進(jìn),并對泄漏試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。
圖3 水泵蝸殼截面圓角過渡圖
要求毛坯供應(yīng)商重新修整模具,保證出水管折彎部位有R2的過渡圓角;修改澆注口,將新澆注口調(diào)整到刮水面,避免蝸殼法蘭面和出水口折彎處出現(xiàn)應(yīng)力集中的風(fēng)險(xiǎn)[5]。改進(jìn)后,蝸殼毛坯符合圖紙生產(chǎn)要求。
首先對原有氣密性試驗(yàn)方式進(jìn)行分析,工件按一面兩銷的定位方式平放在夾具上。操作順序?yàn)椋阂簤合到y(tǒng)預(yù)夾緊工件;增壓缸壓頭伸出,壓緊工件;側(cè)面氣缸壓頭伸出壓緊,形成一個(gè)密閉的試驗(yàn)空間。圖4示出汽車水泵原有氣密性試驗(yàn)方式,其中蝸殼上畫藍(lán)色線部位為泄露部位,發(fā)現(xiàn)由于側(cè)方氣缸壓頭壓緊后,對原來存在的裂紋有擠壓作用,導(dǎo)致不能有效識(shí)別裂紋。
圖4 汽車水泵原有氣密性試驗(yàn)方式
因此要重新設(shè)計(jì)試驗(yàn)臺(tái)夾緊方式,圖5示出螺栓夾緊和氣動(dòng)夾緊2種夾緊方式。先按水泵總成在發(fā)動(dòng)機(jī)上的裝配方式,選用與發(fā)動(dòng)機(jī)上裝夾方式相同的螺栓擰緊,夾緊方式如圖5a所示。對水泵總成進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果良好,但是發(fā)現(xiàn)螺栓擰緊方式效率低下,不適合大批量生產(chǎn)。繼續(xù)對試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行改造,將螺栓擰緊改進(jìn)為氣動(dòng)夾緊,如圖5b所示,為防止夾緊過程損壞加工表面,與工件接觸位置使用尼龍材料。經(jīng)過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),空壓站有時(shí)輸出氣壓不足,導(dǎo)致夾緊力不夠,有的泄漏故障依然不能有效識(shí)別,同時(shí)發(fā)現(xiàn)尼龍材料可承受壓力小、變形大,也會(huì)導(dǎo)致泄漏故障不能識(shí)別,因此方案依然不可行。
圖5 汽車水泵氣密性試驗(yàn)臺(tái)夾緊方式
再次對試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行改進(jìn),總體結(jié)構(gòu)依然采用上述結(jié)構(gòu)。由于氣缸壓力不足,所以將氣缸改造為氣液增壓缸,氣液增壓缸壓力穩(wěn)定,不受空壓站影響,將尼龍材料換為黃銅墊塊,經(jīng)過多次試驗(yàn)驗(yàn)證,沒有再出現(xiàn)泄漏故障不能有效識(shí)別現(xiàn)象,同時(shí)黃銅墊塊又不會(huì)破壞蝸殼加工表面,其具體結(jié)構(gòu),如圖6所示[6]。經(jīng)過相應(yīng)試驗(yàn)檢測,試驗(yàn)臺(tái)可以達(dá)到在(400±5)kPa大氣壓下,保壓30 s,泄漏量不超過2 mL/min,滿足密封性試驗(yàn)要求,不會(huì)出現(xiàn)泄漏誤判現(xiàn)象[7]。
圖6 汽車水泵氣密性試驗(yàn)臺(tái)優(yōu)化后結(jié)構(gòu)圖
通過對某型號(hào)汽車水泵泄漏故障件的拆解分析,發(fā)現(xiàn)水泵蝸殼外壁有明顯的裂紋、砂眼,是導(dǎo)致該型號(hào)水泵總成泄漏的主要原因,其形成的原因是蝸殼相應(yīng)部位壁厚過渡不均勻,在進(jìn)行此類的蝸殼產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí),鑄件設(shè)計(jì)合理性值得關(guān)注;而在進(jìn)行蝸殼產(chǎn)品氣密性試驗(yàn)時(shí),夾緊方式的選取對不同的蝸殼產(chǎn)品氣密性試驗(yàn)檢測的準(zhǔn)確性有影響,針對不同的蝸殼產(chǎn)品,夾緊方式的選取要合理。經(jīng)過從上述兩方面的改進(jìn)分析優(yōu)化,消除了本型號(hào)水泵蝸殼泄漏故障,改進(jìn)后效果明顯,對此類蝸殼產(chǎn)品的設(shè)計(jì)具有一定的指導(dǎo)意義。