程晉賢
(西山煤電集團(tuán)鎮(zhèn)城底礦通風(fēng)科, 山西 古交 030203)
煤礦主風(fēng)機(jī)配套裝置是礦井通風(fēng)系統(tǒng)的主要組成部分,其包括擴(kuò)散塔、集流器、防爆門、風(fēng)硐、反風(fēng)門和擴(kuò)散器等[1]。主風(fēng)機(jī)配套裝置的設(shè)計(jì)是否合理和運(yùn)行質(zhì)量的高低都會(huì)影響到通風(fēng)系統(tǒng)的可靠性。因?yàn)橹黠L(fēng)機(jī)配套裝置可以在通風(fēng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)為井下供風(fēng)提供保障。而且主風(fēng)機(jī)配套裝置的通風(fēng)阻力是礦井通風(fēng)阻力的一部分,進(jìn)而會(huì)影響到礦井通風(fēng)電能的消耗。因此,對(duì)主風(fēng)機(jī)配套裝置進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),以保障礦井通風(fēng)系統(tǒng)的可靠性,降低多余的電能損耗。
某礦配有兩臺(tái)4-72No20B型離心式通風(fēng)機(jī),一臺(tái)正常使用,另一臺(tái)備用。原配有75 kW的電機(jī),因礦井向深部開采,提供的風(fēng)量不足,換成了150 kW的電機(jī),額定轉(zhuǎn)速由389 r/min增長(zhǎng)到了605 r/min。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),在更換電機(jī)后,風(fēng)量雖然得到了提高,但是低于更換電機(jī)時(shí)的設(shè)計(jì)風(fēng)量。在技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察后,發(fā)現(xiàn)由于主風(fēng)機(jī)配套裝置存在風(fēng)門漏風(fēng)、擴(kuò)散器設(shè)計(jì)不合理、風(fēng)機(jī)前盤與集流器連接間隙過大和集流器設(shè)計(jì)不合理的問題導(dǎo)致風(fēng)量不足。
1)風(fēng)門漏風(fēng)。依靠固定在龍門架上的導(dǎo)向輪、鋼絲繩和垂直絞車完成垂直閘門的升降操作,進(jìn)而改變風(fēng)道的大小。由于垂直閘門的升降通道施工過于粗糙,導(dǎo)致風(fēng)門在閉合時(shí)存在缺口,無法完全密封[2]。而且由于漏風(fēng)口過大,即使使用軟性密封材料也無法密封。
2)擴(kuò)散器設(shè)計(jì)不合理。兩臺(tái)主風(fēng)機(jī)配備的擴(kuò)散器形狀與規(guī)格相同,擴(kuò)散角均為9°,在規(guī)定范圍內(nèi)。但是由于高度偏低導(dǎo)致擴(kuò)散度不足,從而使風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率降低。
3)風(fēng)機(jī)前盤與集流器連接間隙過大。由于礦井的主風(fēng)機(jī)為抽出式通風(fēng),經(jīng)過集流器的空氣較潮濕。集流器受空氣的腐蝕發(fā)生破損和形變,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)前盤與集流器連接處出現(xiàn)間隙,并不斷擴(kuò)大,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)的運(yùn)行效率降低。
4)集流器設(shè)計(jì)不合理。由于集流器的入口過小且與風(fēng)硐銜接質(zhì)量差,導(dǎo)致風(fēng)流從風(fēng)硐流入集流器時(shí),風(fēng)道突然縮小,形成渦流區(qū),造成風(fēng)流動(dòng)量損失,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口的風(fēng)流質(zhì)量降低,不利于風(fēng)機(jī)的運(yùn)行。
針對(duì)主風(fēng)機(jī)配套裝置存在風(fēng)門漏風(fēng)、擴(kuò)散器設(shè)計(jì)不合理、風(fēng)機(jī)前盤與集流器連接間隙過大和集流器設(shè)計(jì)不合理的問題可以通過對(duì)提升閘門、擴(kuò)散器、集流器和風(fēng)硐進(jìn)行改造來解決。
將兩根導(dǎo)軌固定在龍門架兩根立柱的內(nèi)側(cè),作為垂直閘門的導(dǎo)軌。并在垂直閘門上端兩側(cè)均焊接一個(gè)滾輪架,每個(gè)滾輪架上配有兩個(gè)滾輪。通過導(dǎo)軌和滾輪限制垂直閘門,避免垂直閘門在上下移動(dòng)時(shí)出現(xiàn)傾斜而卡住,并且可以提高垂直閥門垂直升降的速度,在閉合時(shí)縮小空隙。
為降低主風(fēng)機(jī)出口壓的損失,通過在風(fēng)機(jī)的出口連接擴(kuò)散器,使風(fēng)機(jī)流出的風(fēng)流速度逐漸減小,提高風(fēng)機(jī)的靜壓。擴(kuò)散器若設(shè)計(jì)不合理,就會(huì)使通風(fēng)機(jī)的工作風(fēng)壓和效率降低,從而損失更多的電能。一般來講離心式通風(fēng)機(jī)的立式擴(kuò)散塔設(shè)計(jì)成方形,以降低施工難度。擴(kuò)散器的兩項(xiàng)重要參數(shù)決定著擴(kuò)散器的合理性,這兩項(xiàng)參數(shù)分別:擴(kuò)散器的擴(kuò)散角α(一般取8°~10°);擴(kuò)散器的擴(kuò)散度β(擴(kuò)散器的出口面積A1與進(jìn)口面積A2之比,一般取2.5~4.0)。
原擴(kuò)散器進(jìn)風(fēng)口邊長(zhǎng)1.8 m,出風(fēng)口邊長(zhǎng)2.2 m,高度為2.5 m,擴(kuò)散器的擴(kuò)散角8.4°,擴(kuò)散度擴(kuò)散角在合理范圍內(nèi),但是擴(kuò)散度低于合理值,使得出口轉(zhuǎn)化為靜壓的動(dòng)壓過少,導(dǎo)致動(dòng)壓損失過大,不利于通風(fēng)機(jī)效率的提高。
因此可提高擴(kuò)散器的擴(kuò)散角來提高通風(fēng)機(jī)的工作效率。不對(duì)擴(kuò)散器的進(jìn)風(fēng)口進(jìn)行改變,將出風(fēng)口的邊長(zhǎng)擴(kuò)大為3.2 m,高度增加為5 m。則擴(kuò)散角,擴(kuò)散度經(jīng)過改進(jìn),擴(kuò)散器的擴(kuò)散度與擴(kuò)散角均在合理范圍內(nèi)。因此對(duì)擴(kuò)散器的改造合理。
一般將集流器與風(fēng)機(jī)前盤之間的空隙設(shè)置為葉輪直徑的3%~4%。4-72No20B型離心式通風(fēng)機(jī)的葉輪直徑為167 cm,因此應(yīng)將間隙控制在5~6mm。而風(fēng)機(jī)集流器與風(fēng)機(jī)前盤實(shí)際對(duì)接間隙為12~20mm,間隙極不均勻。而且在風(fēng)硐矩形斷面與集流器圓形端面連接處留有臺(tái)階,這會(huì)導(dǎo)致風(fēng)流突然收縮,造成局部損失。因此需要將已銹蝕的集流器進(jìn)行更換,將原有的臺(tái)階進(jìn)行平整處理,改造成光滑的曲線。新集流器在安裝前需先進(jìn)行檢查,保證圓周的高度差不大于10mm,檢驗(yàn)合格后均勻涂上防銹漆。兩種措施共同作用,改善風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口的風(fēng)道阻力。
外部漏風(fēng)率μ為:
式中:θ1為改進(jìn)前漏風(fēng)量,取 15.69 m3/s;θ2為改進(jìn)前漏風(fēng)量,取11.22 m3/s。則外部漏風(fēng)率μ=28%,降低了28%。
從阻力、靜壓和損失比三個(gè)方面比較擴(kuò)散器改造前后的效率[3]。
1)阻力。由于改造后擴(kuò)流器的尺寸較大,因此其過流斷面也增大,風(fēng)流經(jīng)過擴(kuò)散器的阻力也會(huì)縮小。經(jīng)技術(shù)人員實(shí)測(cè)改進(jìn)前擴(kuò)散器的阻力為128 Pa,改進(jìn)后擴(kuò)散器的阻力為98 Pa,因此經(jīng)過改進(jìn),擴(kuò)散器的阻力降低了30 Pa。
2)靜壓。擴(kuò)散器出口氣流的速度V1為:
式中:Q為擴(kuò)散器的流量,取2450 m3/s;S1為擴(kuò)散器出口面積,取10.2 m2。則,擴(kuò)散器出口氣流的速度V1=3.9 m/s。
動(dòng)壓損失ΔPm為:
式中:ρ為空氣密度,取1.21 m3/s;V1為擴(kuò)散器出口氣流的速度,取3.9 m/s。則動(dòng)壓損失ΔPm=9.2 Pa。
靜壓增量ΔPs為:
式中:P'm為擴(kuò)散器改造前風(fēng)機(jī)動(dòng)壓,取192.09 Pa;ΔPm為擴(kuò)散器改進(jìn)后動(dòng)壓損失,取9.2 Pa;δ'為改造前擴(kuò)散器阻力,取128 Pa;δ為改造后擴(kuò)散器阻力,取98 Pa。則靜壓增量ΔPs=210.89 Pa。
3)損失比。擴(kuò)散器經(jīng)過改進(jìn),損失比ε為:
式中:δ為改造后擴(kuò)散器阻力,取98 Pa;δ'為改造前擴(kuò)散器阻力,取128 Pa;ΔPm為擴(kuò)散器改進(jìn)后動(dòng)壓損失,取9.2 Pa;P'm為擴(kuò)散器改造前風(fēng)機(jī)動(dòng)壓,取192.09 Pa。則損失比ε=33.5%。
舊擴(kuò)散器的效率λ1為:
式中:Psro為擴(kuò)散器改造前靜壓回收量,Pa;ρ為空氣密度,kg/m3;Vz2為風(fēng)機(jī)主軸向氣流速度,m/s。
改造后擴(kuò)散器的效率λ2為:
式中:Psrn為擴(kuò)散器改造后前靜壓回收量,Pa;ρ為空氣密度,kg/m3;Vz2為風(fēng)機(jī)主軸向氣流速度,m/s。
則改進(jìn)后擴(kuò)散器的效率與改進(jìn)前效率之比λ為:
式中:Psrn=1368.89 Pa;Psro=1158 Pa。則改進(jìn)后擴(kuò)散器的效率與改進(jìn)前效率之比λ=1.2。
對(duì)風(fēng)機(jī)的配套裝置進(jìn)行改進(jìn)可以降低主風(fēng)機(jī)的動(dòng)壓損失,進(jìn)而節(jié)省電能。主風(fēng)機(jī)的配套裝置在進(jìn)行改進(jìn)后每年可節(jié)省的通風(fēng)電能W為:
式中:ΔPs為靜壓增量,取210.89 Pa;Q為擴(kuò)散器的流量,取2450 m3/s;σ1為改進(jìn)后風(fēng)機(jī)的靜壓效率,取0.259;σ2為傳動(dòng)效率,取 0.9;σ3為電動(dòng)機(jī)效率,取0.8。則主風(fēng)機(jī)的配套裝置在進(jìn)行改進(jìn)后每年可節(jié)省的通風(fēng)電能W=2.43×104kW·h。
通過對(duì)離心式主風(fēng)機(jī)配套的提升閘門、擴(kuò)散器、集流器和風(fēng)硐進(jìn)行改造,有效解決了由于配套裝置設(shè)計(jì)與使用不合理導(dǎo)致風(fēng)量不足的問題。離心式主風(fēng)機(jī)配套裝置的改造不僅提高了通風(fēng)系統(tǒng)的可靠性還為煤礦企業(yè)每年節(jié)省通風(fēng)電能達(dá)2.43×104kW·h。