郭海燕
(新疆天業(yè)(集團)有限公司,新疆 石河子832000)
聚氯乙烯性能優(yōu)良,用途廣泛,價格也較為低廉,其消費量約占世界合成樹脂總量的30%,在全球產(chǎn)量僅次于聚乙烯的熱塑性合成樹脂。PVC 樹脂的生產(chǎn)工藝有多種,根據(jù)其單體氯乙烯生產(chǎn)工藝的不同,主要分為電石法和乙烯2 種。目前,在全球范圍內(nèi),乙烯法制PVC 為主導(dǎo)生產(chǎn)工藝,隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,中國石油資源相對匱乏,油價不斷攀升,導(dǎo)致石油化工下游行業(yè)生產(chǎn)成本增加,影響到乙烯法PVC 的生產(chǎn)。因中國電石產(chǎn)能豐富且電石供應(yīng)鏈穩(wěn)定,電石法生產(chǎn)工藝相對生產(chǎn)成本較低,同時,中國“貧油、少氣、富煤”的資源結(jié)構(gòu)決定電石法生產(chǎn)工藝還將在一個較長的時間里有較大的發(fā)展及創(chuàng)新[1]。
目前,生產(chǎn)PVC 的方法主要有懸浮法、 乳液法、微懸浮法及混合法4 種,其中以懸浮法技術(shù)應(yīng)用最廣。聚合技術(shù)的發(fā)展一直往大型聚合釜、先進助劑技術(shù)、先進防粘釜技術(shù)、高效能助劑技術(shù)、聚合輔助體系技術(shù)、單體回收技術(shù)、創(chuàng)新智能化自動控制技術(shù)等方向發(fā)展。各項主創(chuàng)技術(shù)中,大型聚合釜技術(shù)由70.5 m3、120 m3、200 m3全密閉式聚合反應(yīng)釜代表了更高的技術(shù)水平,生產(chǎn)中單體殘留較低,回收系統(tǒng)也較為先進。先進防粘釜技術(shù)中有獨特的釜型設(shè)計、專用的防粘釜劑可以耐酸耐堿、反應(yīng)中噴淋注水等技術(shù)達到防粘釜技術(shù)。高效能助劑技術(shù)中大多采用多元復(fù)合分散劑體系,特別是低醇解度聚乙烯醇分散劑應(yīng)用,調(diào)料劑的使用,國產(chǎn)終止劑ATSC 代替進口雙酚A 等技術(shù)的應(yīng)用,都取得了一定的提升效果。聚合輔助體系技術(shù)主要是通過對聚合輔助系統(tǒng)建立模擬實驗,變更投料提高聚氯乙烯樹脂產(chǎn)量和質(zhì)量的技術(shù)。單體回收技術(shù)目前主要由連續(xù)汽提塔替代釜式汽提技術(shù),提升PVC 和VCM回收率,提高了產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量。創(chuàng)新智能化自動控制技術(shù)中大多采用DCS 集散控制系統(tǒng)或PLC 控制,在密封入料、出料、升溫及溫控方面有了更為完善的控制系統(tǒng)與操作程序,先進助劑技術(shù)大多采用國內(nèi)外先進的助劑產(chǎn)品作為試驗或生產(chǎn)的核心技術(shù)?,F(xiàn)僅就聚合輔助體系技術(shù)可鉆研的技術(shù)空間進行的研究與應(yīng)用方面進行說明。
懸浮法PVC 聚合輔助系統(tǒng)包括常規(guī)聚合生產(chǎn)所用軟水、單體、輔助助劑的入料系統(tǒng)、噴涂系統(tǒng)、涂壁系統(tǒng)、出料系統(tǒng)、反應(yīng)輔助系統(tǒng)等,通過對聚合輔助系統(tǒng)建立模擬實驗,變更投料相關(guān)設(shè)計,達到提高聚氯乙烯樹脂產(chǎn)量和質(zhì)量的目的;更改出料工藝及參數(shù),減緩管線震動降低安全隱患,在減少聚合輔助系統(tǒng)所需時間,提高聚合釜利用率,提升產(chǎn)量的同時優(yōu)化樹脂顆粒形態(tài)、粒徑分布、吸油率、表觀密度、疏松度、魚眼等指標達到增產(chǎn)提質(zhì)并降低安全隱患的目的。
目前,懸浮法PVC 聚合密閉入料系統(tǒng)中軟水、單體管線流量145 t/h,2.2~2.4 m/s,易揮發(fā)液體最高4 m,以下均為制約軟水與單體流量的因素。
(1)軟水、單體流量計及其調(diào)節(jié)閥全部為DN80管線約10 m;
(2)單體管線在聚合各樓層層面入釜管線約為DN100,每臺約8 m,包括入釜管口為DN100;
(3)單體過濾器過濾面積受限,現(xiàn)過濾器總量面積為7.5 m2。
解決方案及實施:單體本身的性能所限制流速不易過高,加大軟水、單體流量計管徑為DN100,單體入料時間可縮短1.5 min,同時提高單體過濾器過濾面積,面積由7.5 m2增加到9.5 m2。
分散劑入料流量為2 300 ㎏/h,加入時間在12 min左右,制約因素,加料泵流量較小,難以達到分散劑加料流量擴容需求。
解決方案及實施:更換加料泵將加料流量由2 300 kg/h 提高到3300 kg/h,加料時間可以縮短2 min,2種分散劑加料時間合計縮短到4 min。
聚合出料程序中,將PVC 漿料由聚合釜底自動排入出料槽中,分別來自聚合釜、出料槽、泡沫捕集器的未反應(yīng)的單體,通過壓縮冷凝系統(tǒng)將其冷凝為液體后,進回收單體貯槽中用于下一釜加料。出料管線為DN150,調(diào)節(jié)閥為DN100,聚合釜出料流量為280 m3/h;全部出料程序啟動(包括底閥及各閥門的開關(guān))到停止約30 min。
解決方案及實施:提高出料流量至320 m3/h,相關(guān)技術(shù)人員做了試驗與測試,并實時進行更改,更換出料調(diào)節(jié)閥和出料流量計,由原來的DN100 更換為管徑為DN150 流量計和DN150 調(diào)節(jié)閥,出料全程約縮短1.5 min,現(xiàn)出料時間為28.5 min。
綜合上述改造和工藝參數(shù)的調(diào)整,聚合釜出入料時間共縮短5 min。 全年平均每天安裝31 釜計算,生產(chǎn)天數(shù)按照355 天計算,計算全年提高產(chǎn)能約2 500 t 左右。同時減少了單釜投料時間,單體泵、軟水泵、出料泵、分散劑加料泵的運行時間,降低了能耗。減少出入料的輔助時間,增加了投料釜數(shù),提高了聚合釜的設(shè)備的利用率,提高了產(chǎn)品產(chǎn)量。方案實施中將入釜單體過濾器更換為面積較大的過濾器,減少了濾芯次數(shù)的更換,節(jié)約材料,也降低了操作人員反復(fù)更換濾芯的勞動強度。通過對聚合釜出入料管線進行改造,縮短了工藝過程所需要的時間,資源利用效率得到最大限度的提高。設(shè)備利用效率的提高, 減少了生產(chǎn)過程中對環(huán)境造成的污染,對環(huán)保有利。
此次懸浮法PVC 聚合輔助系統(tǒng)體系能效提升的研究與應(yīng)用,最大限度地研究并利用了時間、能源消耗,大大降低了能源消耗,實現(xiàn)對各工藝步驟的時間優(yōu)化調(diào)控。自成功投入運行以來,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,使聚合釜生產(chǎn)釜數(shù)得以提高。單位產(chǎn)品的平均能源消耗降低,有力的支持了整個大系統(tǒng)的節(jié)能減排計劃,此外,由于工藝的優(yōu)化,降低了設(shè)備維修時有害氣體的外排,有利于生態(tài)環(huán)境的保護。