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固定式陽(yáng)極爐全氧燃燒技術(shù)應(yīng)用及優(yōu)化

2019-01-24 03:49程貴桃
世界有色金屬 2018年21期
關(guān)鍵詞:爐頂收塵爐體

項(xiàng) 超,程貴桃

(江西銅業(yè)(清遠(yuǎn))有限公司,廣東 清遠(yuǎn) 511545)

我國(guó)是銅資源消耗大國(guó),但銅礦資源有限,隨著銅精礦的不斷開(kāi)采消耗,銅精礦開(kāi)采成本的不斷增加,銅的再生利用顯得越來(lái)越重要,我國(guó)再生銅行業(yè)經(jīng)過(guò)近幾十年的發(fā)展壯大,再生銅產(chǎn)量占比節(jié)節(jié)提升,但作為以廢雜銅冷料為原料生產(chǎn)陽(yáng)極板的傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝,重油成本占整個(gè)冶煉生產(chǎn)成本的50%以上。隨著國(guó)家不斷加大清潔生產(chǎn)推行力度,對(duì)環(huán)保要求越來(lái)越高,以及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力越來(lái)越大,走節(jié)能降耗和轉(zhuǎn)型升級(jí)道路是唯一選擇。

1 全氧燃燒技術(shù)應(yīng)用情況

全氧燃燒技術(shù)應(yīng)用在我國(guó)是一項(xiàng)比較成熟的工藝,已廣泛應(yīng)用于玻璃、水泥、陶瓷、冶金等行業(yè)。我廠采用的固定式陽(yáng)極爐爐處理量為250噸,設(shè)計(jì)原料為94%的紫雜銅。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,很難適應(yīng)現(xiàn)有原料市場(chǎng),且經(jīng)濟(jì)效益差,不利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。我廠全氧燃燒項(xiàng)目的應(yīng)用從2015年7月到現(xiàn)在,在節(jié)能降耗及經(jīng)濟(jì)冶煉方面都取得了顯著的成效,對(duì)我廠深挖潛能、轉(zhuǎn)型升級(jí)起到了重要的支撐作用。

我廠通過(guò)實(shí)施全氧燃燒技術(shù)應(yīng)用與改造,取得了如下效果:①節(jié)能減排效果明顯:重油單耗降低了45%~55%,碳排放量減少了40%以上,煙氣排放量減少了50%以上,減少了煙氣熱損失,減輕了環(huán)保壓力,改善了現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境;②經(jīng)濟(jì)冶煉能力提升:熱效率的提高使得在同等原料下加料熔化時(shí)間縮短了10%~30%,有效提高了陽(yáng)極銅產(chǎn)量;更重要的是提升了低品位高附加值復(fù)雜原料的處理能力,為公司實(shí)行經(jīng)濟(jì)冶煉提供了強(qiáng)有力的保障;③冶煉成本節(jié)約顯著:占據(jù)精煉成本重要組成的重油消耗量大大減少,廢除了三臺(tái)180KW大功率助燃風(fēng)機(jī),煙氣量的減少降低了環(huán)保成本;低品位原料除含有其他稀貴金屬外,往往具有較高的加工費(fèi),可以縮小加工費(fèi)和成本倒掛影響,并且產(chǎn)生一定的冶煉收益。

2 針對(duì)全氧燃燒應(yīng)用存在的問(wèn)題進(jìn)行的改造

2.1 陽(yáng)極爐體升級(jí)改造

我廠擁有一套以再生銅為原料加工生產(chǎn)陰極銅的生產(chǎn)線,其中再生銅--陽(yáng)極銅生產(chǎn)采用的是固定式陽(yáng)極爐,使用的燃料為重油,每臺(tái)爐配有2支燒嘴,均配在陽(yáng)極爐體同一側(cè)。之前為重油+空氣燃燒方式,實(shí)施全氧燃燒技術(shù)后,變?yōu)橹赜?純氧燃燒方式。重油燃燒效率大大提升,爐內(nèi)火焰中心溫度最高可達(dá)2500度以上,極大地縮短了冷料熔化時(shí)間。但同時(shí)陽(yáng)極爐內(nèi)溫度上升明顯,尤其靠近燒嘴端墻和爐頂位置耐火材料受高溫侵蝕嚴(yán)重,對(duì)爐體壽命帶來(lái)極大的考驗(yàn)。我們?cè)趯?shí)施全氧燃燒應(yīng)用前,對(duì)周邊多個(gè)應(yīng)用了全氧燃燒技術(shù)的廠家進(jìn)行了充分的考察,對(duì)全氧燃燒應(yīng)用后對(duì)生產(chǎn)帶來(lái)的一系列問(wèn)題已有所了解。因此,充分結(jié)合其他廠家在應(yīng)用全氧燃燒過(guò)程中存在的問(wèn)題,在實(shí)施全氧燃燒應(yīng)用改造的同時(shí),我們對(duì)燒嘴端墻及爐頂進(jìn)行了局部升級(jí)改造。

圖1 中修檢查端墻較好,水套無(wú)損

圖2 爐頂整體拱梁固定效果

改造前燒嘴端墻為耐火材料砌筑,改造后采用全銅一體澆鑄冷卻水套對(duì)燒嘴端墻進(jìn)行保護(hù),減少了燒嘴附近局部高溫對(duì)端墻的侵蝕,提高了端墻的熱穩(wěn)定性。經(jīng)過(guò)兩年多的連續(xù)生產(chǎn)使用,爐修時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)燒嘴端墻保護(hù)完好,且銅燒嘴水套完好無(wú)損,未出現(xiàn)其他廠家發(fā)生的端墻耐火材料侵蝕嚴(yán)重問(wèn)題。

針對(duì)爐體前端頂部耐火材料高溫侵蝕嚴(yán)重問(wèn)題,先是采用對(duì)爐頂局部耐火材料加長(zhǎng),爐頂耐火材料仍采用吊掛方式。爐頂耐火材料受高溫侵蝕變短現(xiàn)象明顯改善,不會(huì)因?yàn)闋t頂局部耐火材料燒損而影響爐體壽命。

但由于再生銅冶煉的陽(yáng)極爐隨冶煉周期變化溫差變化較大,尤其實(shí)施全氧燃燒應(yīng)用后,溫差變化影響更大,導(dǎo)致?tīng)t頂局部耐火材料出現(xiàn)向上拱起,甚至脫落。一旦局部發(fā)生松動(dòng),整個(gè)爐頂穩(wěn)定性便經(jīng)受巨大考驗(yàn)。因此在下次爐修時(shí),我們將爐頂耐火材料由傳統(tǒng)的吊掛方式改為整體拱梁壓頂方式,每一排耐火材料由工字鋼整體固定,極大地提高了爐頂穩(wěn)定性;同時(shí)將爐頂加高200mm,以減輕高溫?zé)煔鈱?duì)爐頂?shù)臎_刷。改造后使用效果良好。

2.2 主煙氣系統(tǒng)升級(jí)改造

應(yīng)用全氧燃燒技術(shù)后,煙氣進(jìn)入沉降室溫度僅有400℃~600℃,遠(yuǎn)低于之前的800℃~1000℃。到鍋爐出口煙氣溫度最高僅有150℃左右,到達(dá)布袋入口溫度最高也僅有120℃左右,尤其到還原和出銅階段,布袋入口溫度進(jìn)一步降低,導(dǎo)致布袋容易受潮,影響布袋收塵效果及導(dǎo)致排煙不暢。為此,我們?cè)诮Y(jié)合其他廠家經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,除了提升整個(gè)主煙氣系統(tǒng)的整體密封及防雨防潮性能外,經(jīng)過(guò)熱力學(xué)計(jì)算,對(duì)余熱鍋爐的省煤器予以拆除,有針對(duì)性地減少煙氣熱交換量,以提高鍋爐出口煙氣溫度。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,效果良好。鍋爐出口煙氣溫度較實(shí)施全氧燃燒技術(shù)應(yīng)用后還是有明顯降低,因此,我們又將將板式冷卻器的通風(fēng)冷卻系統(tǒng)進(jìn)行了拆除,一方面無(wú)需對(duì)煙氣進(jìn)行進(jìn)一步鼓冷風(fēng)稀釋冷卻,另一方面也減少了煙氣系統(tǒng)的漏風(fēng)。針對(duì)復(fù)雜原料煙塵大情況,我們又進(jìn)一步將板式冷卻器改造為煙灰沉降室,減輕了收塵系統(tǒng)負(fù)荷的同時(shí),保障了煙氣管路的暢通。經(jīng)過(guò)煙氣系統(tǒng)改造后,基本能保證煙氣進(jìn)入布袋溫度長(zhǎng)時(shí)間保持在80℃~120℃,結(jié)合性能更好的收塵布袋,收塵系統(tǒng)穩(wěn)定性大大提升。

2.3 布袋收塵系統(tǒng)互為備用

我廠2臺(tái)固定式陽(yáng)極爐各配有一套布袋收塵系統(tǒng)和一臺(tái)大功率排風(fēng)機(jī),煙氣經(jīng)過(guò)排風(fēng)機(jī)后并入一條排煙管道,共用脫硫系統(tǒng),煙氣經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后經(jīng)60米煙囪排放。一旦某個(gè)布袋收塵系統(tǒng)或排風(fēng)機(jī)需停機(jī)檢修,不得不將對(duì)應(yīng)的陽(yáng)極爐停產(chǎn),一方面影響陽(yáng)極銅產(chǎn)量,同時(shí)也因停產(chǎn)導(dǎo)致?tīng)t體降溫較快,影響到爐體壽命。實(shí)施全氧燃燒技術(shù)應(yīng)用后,煙氣排放量?jī)H為之前的一半。因此,我們充分利用現(xiàn)有資源,將兩套布袋收塵系統(tǒng)煙氣管路互為打通,必要時(shí)將2臺(tái)陽(yáng)極爐煙氣并入同一套布袋收塵系統(tǒng),不再因布袋收塵系統(tǒng)停機(jī)檢修或排風(fēng)機(jī)的檢修影響到正常生產(chǎn),提高了陽(yáng)極精煉系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。

3 總結(jié)

①全氧燃燒技術(shù)的應(yīng)用有利于再生銅冶煉行業(yè)及其他相關(guān)行業(yè)的節(jié)能降耗,對(duì)清潔生產(chǎn)有著極大的促進(jìn)作用;②全氧燃燒技術(shù)的應(yīng)用有效地提升了低品位高附加值復(fù)雜原料的處理能力,為實(shí)行經(jīng)濟(jì)冶煉提供了強(qiáng)有力的保障;③全氧燃燒技術(shù)的應(yīng)用利遠(yuǎn)大于弊,只要措施采取得當(dāng),不利因素均能得到有效控制。

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