唐建兵,王俊杰,包望飛
(神華寧煤集團(tuán)烯烴二分公司,寧夏靈武 750411)
火炬系統(tǒng)是化工企業(yè)最重要的安全環(huán)保系統(tǒng),是化工裝置正常生產(chǎn)、運(yùn)行的重要保證。在化工廠處于緊急事故狀態(tài)、開停車狀態(tài)及正常生產(chǎn)狀態(tài)時,火炬具有處理排放可燃、有害有毒氣體的功能,以使氣體介質(zhì)暢通、順利排出,保證裝置安全、正常運(yùn)轉(zhuǎn)、力求達(dá)到安全性和經(jīng)濟(jì)性的統(tǒng)一[1-3]。
神華寧煤集團(tuán)煤化工副產(chǎn)品深加工綜合利用項目聚乙烯裝置采用美國Univation公司UNIPOL氣相法技術(shù)[4-6],以乙烯單體為原料,以丁烯-1或己烯-1作為共聚單體[7-9],在一定溫度和壓力下進(jìn)行聚合反應(yīng),生產(chǎn)聚乙烯產(chǎn)品。裝置采用單線操作,設(shè)計年操作時間為8 000 h,年生產(chǎn)能力為45×104t聚乙烯顆粒樹脂,操作彈性為設(shè)計能力的60%~110%??缮a(chǎn)線性低密度和高密度聚乙烯樹脂,設(shè)計的產(chǎn)品方案共15個牌號,產(chǎn)品密度范圍為0.918 g/cm3~0.965 g/cm3,熔融指數(shù)范圍為0.05~155,可用于生產(chǎn)薄膜、包裝袋、容器、管材等制品。
本裝置設(shè)有兩套獨立的火炬氣排放系統(tǒng),一套是排往界外全廠高壓火炬系統(tǒng),另一套是排往封閉式地面火炬系統(tǒng)。排放到全廠高壓火炬的工藝氣體和壓力泄放設(shè)施的排放氣,通過裝置界區(qū)內(nèi)的火炬總管收集匯合后經(jīng)過高壓火炬分液罐D(zhuǎn)-29301分離后將氣體送到在界區(qū)外設(shè)置的高壓火炬。密封式地面火炬系統(tǒng)用于處理來自聚乙烯裝置、聚丙烯裝置、合成氨裝置排放的低壓火炬氣,工藝流程(見圖1),排放到封閉式地面火炬的工藝氣體,在裝置界區(qū)內(nèi)的火炬總管收集匯合,經(jīng)過低壓火炬分液罐D(zhuǎn)-29302對液相進(jìn)行分離,分離后將氣體送到在界區(qū)內(nèi)設(shè)置的封閉式地面火炬系統(tǒng)?;鹁鏆饨?jīng)分液罐D(zhuǎn)-29304、水封罐D(zhuǎn)-29305后進(jìn)入分級燃燒系統(tǒng),確保裝置在開停車、事故和正常生產(chǎn)時排放的火炬氣能夠及時、安全、可靠的在火炬筒體中燃燒,滿足環(huán)保要求。
地面火炬水封罐[10]D-29305的作用是保證火炬氣管網(wǎng)系統(tǒng)處于微正壓,防止空氣進(jìn)入火炬氣管網(wǎng)系統(tǒng)導(dǎo)致火災(zāi)或爆炸。通過向水封罐補(bǔ)充工業(yè)水和增加溢流口使水封罐保持穩(wěn)定的液位,水封罐溢流的水至地面火炬集水池后經(jīng)泵送至裝置界區(qū)外。
裝置地面火炬水封罐改造前的工藝流程(見圖2),當(dāng)?shù)孛婊鹁嫦到y(tǒng)上游火炬氣量較大時,水封罐壓力升高,溢流水量增大,液位降低,為保證水封罐液位需持續(xù)向水封罐補(bǔ)充新鮮工業(yè)水。水封罐溢流的工業(yè)水至地面火炬集水池后通過外送泵送出裝置,使工業(yè)水的消耗增加。另一方面,如果裝置工業(yè)水供應(yīng)中斷,水封罐液位無法保證時,存在水封罐無法水封的安全隱患。
水封罐和地面火炬集水池外送泵為裝置原有設(shè)備和建筑,本次改造以原有設(shè)備和建筑物為基礎(chǔ),在地面火炬集水池外送泵出口增加一條管線至地面火炬水封罐工業(yè)水補(bǔ)充線,將集水池中來自水封罐的溢流水通過集水池外送泵返回至水封罐。
圖1 地面火炬系統(tǒng)工藝流程Fig.1 The process flow of the ground torch system
圖2 改造前的工藝流程Fig.2 Process flow of before transform
表1 水封罐工藝參數(shù)Tab.1 Process parameters of water-sealed tank
表2 集水池外送泵工藝參數(shù)Tab.2 Process parameters of the pump
表3 聚丙烯、聚乙烯裝置地面火炬氣組成Tab.3 Polypropylene,polyethylene plant ground torch gas composition
為確保改造后,集水池外送泵出口流量滿足水封罐補(bǔ)水流量要求,對相關(guān)設(shè)備做匹配性分析。水封罐和集水池外送泵的工藝參數(shù)(見表1、表2),地面火炬水封罐D(zhuǎn)-29305的最大溢流量為3 500 kg/h,集水池外送泵P-29601的流量為5 m3/h,輸水能力約為5 000 kg/h,完全滿足水封罐的補(bǔ)水量。
為保證回收溢流水滿足水封罐水質(zhì)要求,防止因回收溢流水長時間循環(huán)被火炬氣污染,導(dǎo)致安全事故發(fā)生,對火炬氣組分進(jìn)行分析。
聚丙烯、聚乙烯裝置地面火炬氣組成(見表3),可以看出其主要成分為氮氣和烴類物質(zhì),都不溶于水,不會對水封罐水質(zhì)造成污染。
合成氨裝置地面火炬氣組成(見表4),可以看出其主要成分為甲烷和氫氣,這兩種氣體均不溶于水,不會對水封罐中水造成污染。火炬氣中的二氧化碳、氯、硫、硫化氫等物質(zhì)可溶于水,會對水封罐中的水造成污染,但是這些物質(zhì)的含量極低,對水封罐中的水污染很小,為避免由于溢流水長期循環(huán)可能導(dǎo)致這些物質(zhì)的累積對水封罐中的水質(zhì)造成污染,發(fā)生安全事故。改造完成后裝置運(yùn)行期間對積水池的水質(zhì)定期檢測分析,若水質(zhì)無法滿足要求,則將水封罐中的補(bǔ)水切換為新鮮工業(yè)水,將集水池中的污水通過外送泵送至界區(qū)外處理,待集水池中的水質(zhì)合格后再進(jìn)行切換。
表4 合成氨裝置地面火炬氣組成Tab.4 Synthetic ammonia installation ground torch gas composition
地面火炬水封罐改造后的工藝流程(見圖3),增加了集水池外送泵出口至地面火炬水封罐工業(yè)水補(bǔ)充線的管線及管道過濾器、閥門等,將集水池中來自水封罐的溢流水通過集水池外送泵返回至水封罐循環(huán)利用。
如果裝置工業(yè)水中斷,通過集水池中的水至水封罐循環(huán),可以保證水封罐的液位,防止因水封罐水封不足發(fā)生事故??紤]到冬季的防凍防凝問題,技改管線增加了蒸汽伴熱和保溫。
系統(tǒng)改造完成后,將集水池送回水封罐循環(huán)使用,運(yùn)行期間集水池外送泵工作正常,水封罐液位可控制在正常范圍內(nèi)。運(yùn)行10 d后對集水池的水質(zhì)進(jìn)行了監(jiān)測分析,結(jié)果(見表5),pH值和石油類含量滿足SH3099-2000標(biāo)準(zhǔn)給水水質(zhì)要求。說明火炬氣對水封罐水污染較小,水封罐溢流水回收利用改造可行。
裝置運(yùn)行期間水封罐平均溢流量約為1.8 t/h,每年可節(jié)約工業(yè)水15 768 t,達(dá)到了節(jié)約資源,保護(hù)環(huán)境的效果。
圖3 改造后的工藝流程Fig.3 Process flow of after transform
表5 集水池水質(zhì)分析Tab.5 Water quality analysis in the collecting tank
通過對地面火炬水封罐溢流水的回收利用改造,取得了以下成果:
(1)減少了裝置工業(yè)水用量,降低裝置運(yùn)行成本。
(2)在裝置工業(yè)水中斷的情況下,為水封罐連續(xù)供水,保證地面火炬系統(tǒng)安全運(yùn)行。
(3)達(dá)到了節(jié)約資源,保護(hù)環(huán)境的效果。