李喆,徐佳,衛(wèi)志龍,王振波
(中車大連機(jī)車車輛有限公司,遼寧 大連 116022)
HXD3C 型機(jī)車是我公司電力機(jī)車的主力車型,目前該車型機(jī)車陸續(xù)展開C5、C6 修工作,因軸箱體端蓋在運(yùn)用保養(yǎng)時拆卸次數(shù)較多,在檢修過程中發(fā)現(xiàn)部分軸箱體M20×1.5 螺紋孔存在斷扣、亂扣的問題。為了降低檢修機(jī)車成本,修復(fù)損壞的螺紋孔成為機(jī)車檢修勢在必行的工作。HXD3C 機(jī)車軸箱體材質(zhì)為C 級鋼且碳當(dāng)量較高、可焊性較差,而常用焊接修復(fù)又會造成母材變形及裂紋,加上其螺紋孔的結(jié)構(gòu)特點,用鑲嵌鋼絲螺套修復(fù)無法保證軸箱體整體強(qiáng)度,所以給檢修工作造成了很大困難,故嘗試采用冷焊技術(shù)修復(fù)軸箱體螺紋孔。
冷焊修復(fù)技術(shù)是新型技術(shù),現(xiàn)已得到廣泛應(yīng)用,因其本身的特點,當(dāng)傳統(tǒng)焊接修復(fù)方法不滿足時,冷焊修復(fù)技術(shù)起到至關(guān)重要的作用。冷焊的主要特點是熱影響區(qū)域小,基材損傷小,無應(yīng)力集中、變形、裂紋等優(yōu)點。基材與補(bǔ)材完全冶金熔合,焊補(bǔ)強(qiáng)度高,可承受車、銑、刨、磨等機(jī)械加工,致密不脫落。修補(bǔ)金屬范圍廣泛,除黃銅、鋅等電阻率極低的材料外,各種導(dǎo)電性金屬材料均可修補(bǔ)。其原理主要通過微電弧短時間快速放電所產(chǎn)生的高熱能將焊絲熔合并覆到零部件的破損區(qū)域,并能和原有母材牢固的熔合連接,焊修后只需要很少的工序即可,如打磨,拋光等。冷焊機(jī)工作原理主要是通過充電電容,周期為10-3~10-1s,時間為10-6~10-5s進(jìn)行放電,由于放電時間間隔非常短,冷焊設(shè)備有足夠的相對停止時間,這時熱量會快速擴(kuò)散到外部,因此被修復(fù)零部件的位置不會出現(xiàn)熱量聚集的情況。
從軸箱體母材中取若干試樣,用于工藝試驗焊接評定,試樣(C 級鋼)化學(xué)成分見表1,材質(zhì)的主要力學(xué)性能見表2,根據(jù)螺紋孔修復(fù)要求在試樣表面進(jìn)行冷焊修復(fù),冷焊修復(fù)的設(shè)備選用特制高能微電弧冷焊機(jī),并選擇等強(qiáng)匹配的焊絲進(jìn)行焊接試驗。
表1 試驗?zāi)覆牡幕瘜W(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)%)
表2 試驗?zāi)覆牡闹饕W(xué)性能
根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)ISO15614-7 金屬材料焊接工藝規(guī)范和評定—焊接工藝評定試驗第七部分:堆焊的相關(guān)要求進(jìn)行檢驗和試驗。
根據(jù)TB/T 1558.5-2010《機(jī)車車輛焊縫無損檢測 滲透檢測》標(biāo)準(zhǔn)要求對冷焊焊接試塊進(jìn)行著色滲透檢測,檢測的環(huán)境溫度為20℃,檢測部位為焊縫的外表面,滲透試驗試件如圖1 所示,滲透檢測分為5 個步驟,分別為預(yù)清洗、滲透、溶劑去除、顯像及觀察。滲透過程,采用噴涂方式對試件施加滲透劑,滲透時間10min;溶劑去除,采用擦拭方式進(jìn)行;顯像,干燥一段時間后,施加顯像劑,顯像時間為10min;觀察,經(jīng)觀察未發(fā)現(xiàn)線性顯示及非線性顯示。即經(jīng)過著色滲透檢測,兩塊試件焊縫表面未發(fā)現(xiàn)缺陷,驗收等級為1 級,檢測結(jié)果合格。
按照硬度檢測要求將堆焊好的試塊表面處理好后,選取3 點進(jìn)行測試,試件維氏硬度值分別為202、211、217,平均值為210 與軸箱體母材硬度相近,符合試驗要求。
圖1 滲透試驗試件
拉伸試驗按照GB/T228.1-2010 金屬材料室溫拉伸方法執(zhí)行,試件為棒型材料,各尺寸數(shù)值為:d0=1 0 mm,L0=5 0mm,d1=1 2mm,Lc=70,Lt=130mm,h=20mm。如圖2 所示,在常溫下試驗結(jié)果為抗拉強(qiáng)度700MPa,屈服強(qiáng)度560MPa,伸長率為15%??估瓘?qiáng)度值大于C 級鋼規(guī)定的拉伸強(qiáng)度最低620MPa,滿足試驗要求。
圖2 拉伸試驗試件
將堆焊試件側(cè)彎180°,如圖3 所示,試驗過程中試件任何方向沒有出現(xiàn)>3mm 的單缺陷,試驗報告符合要求,如表3 所示。
圖3 側(cè)彎后的試件
表3 側(cè)彎試驗報告
選擇螺紋孔損壞的軸箱體,對其進(jìn)行全螺紋滿焊修復(fù),將修復(fù)后的螺紋孔進(jìn)行切割,同時對堆焊后的焊肉進(jìn)行了宏、微金相分析,其中宏觀金相如圖4 所示,焊肉金相組織如圖5 所示,熱影響區(qū)組織圖如圖6 所示。
結(jié)論:從試驗報告中分析得出焊接質(zhì)量良好,未產(chǎn)生裂紋,未出現(xiàn)>1.5mm 的單個氣孔,符合試驗要求。
軸箱體是軸箱組裝裝置的關(guān)鍵部件,為確保軸箱體螺紋孔的可靠性,在用新研發(fā)的冷焊工藝修復(fù)后,對螺紋孔進(jìn)行一次拉斷試驗。軸箱體M20 螺紋孔安裝螺栓的把緊力矩為385N·m,通過公式:T(把緊力矩)=k·d·P(k=0.25,d=20),計算出軸向拉力P=77kN。 將8.8 級M20 螺栓以385N·m 的力矩安裝在螺紋孔中,反復(fù)拆裝三次后開始進(jìn)行拉斷試驗,當(dāng)拉伸力加載到210kN 時, 螺 栓 被拉斷,如圖7 所示,拉斷力大于螺栓安裝軸向力77kN。拆除螺栓后檢查螺紋孔內(nèi)沒有任何損壞,符合實際的使用要求。
圖4 金相檢驗試件
圖5 焊肉金相組織
圖6 熱影響區(qū)組織圖
圖7 試件拉斷試驗
通過對軸箱體螺紋孔修復(fù)方案的研究,驗證了冷焊修復(fù)技術(shù)的可行性,進(jìn)而研發(fā)出修復(fù)軸箱體螺紋孔的焊俢方案,利用研發(fā)的冷焊修復(fù)技術(shù)已開始對HXD3C 電力機(jī)車的軸箱體批量檢修,修復(fù)后運(yùn)用良好,大幅降低了軸箱體的檢修成本,為公司未來檢修市場打下了良好的基礎(chǔ)。