楊嘉勤,許光群,管宇,季國梁
(1.國營蕪湖機械廠,安徽 蕪湖 241000;2.沈陽飛機設計研究所,沈陽 110000)
某型雙座飛機4號油箱位于機身尾部的中間艙,4號油箱結構形式為:縱向承力構件主要由油箱上、下壁板、油箱側壁板以及長桁組成;橫向承力構件主要為隔框,其中第38框、42框、45b框較強,具有加強隔板結構,其余隔框為弱框。第40框、41框、43框和44框結構形式基本相同,為“拱”型結構,受力形式相似。第42框上半框段為弧形緣條,下半框段為加筋隔板。近期,一架飛機在外場飛行訓練時,機務檢查發(fā)現(xiàn)4號油箱第38框、45框處出現(xiàn)滲漏油故障,故障發(fā)生時該機累計飛行了1470小時。經(jīng)深入檢查發(fā)現(xiàn),4號油箱第 40—44框左右兩側分別發(fā)生不同情況的斷裂,與之相連接的上下壁板也發(fā)生了不同程度的局部撕裂,如圖1所示。
圖1 4號油箱結構損傷位置
為摸清結構損傷情況,分解 4號油箱第 38—45框間油箱口蓋、中間艙第38—39框部附件、左發(fā)動機艙第38—42框油箱側壁板擋板、油箱后部圓形口蓋等零件,取出4號油箱內全部聚氨酯泡沫,對油箱內進行了深入全面的檢查。為了掌握全機技術狀態(tài),不但對飛機機身進行了水平測量,還對垂尾開展了經(jīng)緯測量。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)4號油箱第40、44框左右兩側斷裂,第41、42、43框左側斷裂,且第41、42框左側腹板和緣條存在明顯的失穩(wěn)變形,左側上壁板在42框前沿橫向撕裂等損傷。
1)左側上壁板與第 42框連接處航向筋條斷裂,裂紋在上壁板上沿橫向延伸80 mm,如圖2a所示。
2)左側上壁板第42—43框處航向筋條變形,如圖2b所示。
3)左側上壁板與第44框的連接耳片撕裂,如圖2c所示。
4)右側上壁板與第42框連接處滲油。
5)左側下壁板在與第 43框連接的橫向筋條裂紋,如圖2d所示。
圖2 4號油箱壁板損傷形式
1)第 40框:左側弧形緣條與下壁板連接處斷裂如圖3a所示,在上壁板向上150 mm處變形;右側弧形緣條在上壁板向下 50 mm處斷裂,如圖 3b所示。
2)第41框左側弧形緣條在下壁板連接處斷裂,在上壁板向上150 mm處存在變形,如圖3c所示。
3)第42框左側與上壁板連接處上部框緣斷裂,如圖3d所示。
4)第 43框左側下半框與下壁板連接處存在裂紋,左側下壁板縱向長桁在第43框下半框連接處斷裂,如圖3e所示。
5)第44框左側弧形緣條在距上壁板50 mm處斷裂,右側弧形緣條在距上壁板50 mm處斷裂,如圖3f所示。
6)第 45框上部與弧形蒙皮連接的型材存在裂紋,如圖3g所示。
圖3 4號油箱框緣損傷形式
通過對裂紋斷口進行目視觀察和分析,第 40、41、44框斷口存在較長的疲勞裂紋痕跡,初步判斷其主要是由于疲勞而引起的斷裂;第 42、43框以及上下壁板的斷口未見明顯的疲勞裂紋痕跡,應為靜力拉斷。經(jīng)過初步分析認為破壞過程是:首先第 40、41、44框因疲勞產(chǎn)生裂紋失去了大部分承載能力,在大載荷情況下,發(fā)生二次靜力破壞,導致第43框、
第42上半框受載超過設計載荷而發(fā)生靜力拉斷(右側的斷裂情況也能在一定程度上說明是第 40、44框先發(fā)生斷裂的)。隨后,對于左側上壁板來說,在失去了第40、41、43、44框的支持后,形成了以第38、42、45框下半框(以全腹板框形式連接上下壁,較強;第39框以拉桿形式連接上下壁板,較弱)為支點的三支點梁,由于兩支點間的跨度很大,在油箱壓力、氣動載荷、全機總體載荷共同作用下,支點處產(chǎn)生很大的支反力,尤其是42框處的上壁板縱向筋條承受很大的彎矩,導致壁板撕裂、筋條失穩(wěn),同時也是上壁板在第38框、45框處漏油的重要原因之一。
2.2.1 載荷因素
某型飛機單雙座機的 4號油箱主結構未見明顯差異,單座機4號油箱的載荷主要為氣動載荷、油箱增壓以及燃油平動慣性載荷的組合情況。根據(jù)單座機的耗油順序,在飛機作大過載機動時,4號油箱已經(jīng)沒有余油,單座飛機4號油箱至今未發(fā)生此類故障。雙座機與單座機相比,前機身增重,其耗油順序發(fā)生了改變,在飛機作大過載機動時,4號油箱可能處于滿油或有大量余油的狀態(tài),并且因4號油箱距飛機重心較遠,飛機機動時燃油的轉動慣性載荷較大,影響結構壽命。
2.2.2 設計缺陷
從某型飛機單雙座機4號油箱的結構對比分析,雙座機至少存在兩處明顯的設計缺陷:一是框腹板與上壁板耳片連接處,該部位的框腹板毛截面寬為40 mm,去除2個直徑為6 mm的螺栓孔后,凈截面寬僅有28 mm,截面損失達30%,此處應力水平明顯增加,為疲勞關鍵部位;二是框與下壁板連接處的止裂孔,由于止裂孔的存在產(chǎn)生嚴重的應力集中,使其成為疲勞關鍵部位,但此處在設計時已經(jīng)有所加強。
2.2.3 其他
同類型雙座機與該故障型飛機耗油順序一致,曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)多架飛機4號油箱普通框出現(xiàn)類似故障,但均發(fā)生在2000飛行小時以后。斷裂部位均在與上壁板連接螺栓孔或附近工藝孔處,未發(fā)現(xiàn)從下部止裂孔處斷裂的現(xiàn)象。
從裂紋處結構載荷情況、設計制造和使用方面綜合分析,認為產(chǎn)生裂紋的原因主要是4號油箱局部存在設計制造缺陷,且飛機在作大過載飛行時,4號油箱可能處于滿油或大量余油的狀態(tài)下導致。
3.1.1 第40框處損傷修理
1)分解下壁板與弧形緣條連接的角材,切割去除斷裂的第40框左下側弧形緣條,校正左上側弧形緣條處的變形,切割去除第40框右下側斷裂的弧形緣條。
2)用7B04-T6-δ1.5鋁合金板材制作補強板替代原連接角材。
3)用7B04-O-δ1.5板材制作第40框補強件,更換并補強切割去除的弧形緣條。
4)第 40框左側上部框緣變形區(qū),用 7B04-O-δ1.5制作第40框左側上補強件進行補強。
3.1.2 第41框處損傷修理
1)分解下壁板與弧形緣條連接的角材,切割去除斷裂的第41框左下側弧形緣條,校正左上側弧形緣條處的變形,
2)用7B04-T6-δ1.5板材制作補強板替代原連接角材,
3)用7B04-O-δ1.5板材制作第41框補強件(左側)更換切割下的弧形緣條,用第41框補強件(右側)加強右弧形緣條。
4)第 41框左側上部框緣變形區(qū),用 7B04-O-δ1.5板材制作第41框左側上補強件補強。
3.1.3 第42框處損傷修理
1)第42框處上壁板修理:在裂紋處制φ3 mm的止裂孔,銼修上壁板,在外側用 1Cr18Ni9Ti-δ2.5不銹鋼板材制作第42框處左側上壁板補強件進行補強;內側用7B04-T7451-δ30分別制作第42框左側框前和框后的補強角盒進行補強,如圖4所示。
2)左側第42框的修理:切割去除左側第42框上部斷裂的框緣,用7B04-O-δ1.5板材制作補強件補強左上側弧形緣條。
3.1.4 第43框處損傷修理
1)分解下壁板與弧形緣條連接的角材,切割去除斷裂的第43框左下側弧形緣條。
2)用7B04-T6-δ1.5板材制作補強板替代原連接角材,用 7B04-O-δ1.5板材制作第 43框處的補強件補強下側弧形緣條。
3)切割去除下壁板第42—43框間變形損傷的筋條,分別用 7B04-T6 XL113-57制作特制型材和7B04-T7451-δ30制作第43框左側下壁板的補強角盒進行補強修理,如圖5所示。
3.1.5 第44框處損傷修理
1)分解下壁板與弧形緣條連接的角材,切割去除斷裂的第44框左、右下側弧形緣條。
圖4 第42框處上壁板補強修理
圖5 第43框處下壁板補強修理
2)用7B04-T6-δ1.5板材制作補強板替代原連接角材,用 7B04-O-δ1.5板材制作第 44框補強件補強下側弧形緣條。
3)修整去除上壁板在第 44框處斷裂的連接耳片,外側用7B04-O-δ2.0制作補強件進行補強修理,內側用 7B04-T7451-δ60制作補強角片。同時在左側上壁板的第44框框前和框后分別制作補強角盒進行補強修理,如圖6所示。
3.1.6 第45框處損傷修理
在裂紋末端鉆φ3 mm的止裂孔,外側用7B04-δ2.0板材貼補加強。
圖6 第44框補強
4號油箱載荷分為兩部分,一部分是參與氣動和慣性力傳遞的全機載荷,另一部分是油箱壓力和局部氣動吸力,即局部載荷。嚴重載荷情況為油箱增壓、氣動吸力、滿油狀態(tài)下燃油慣性載荷(包括平動和轉動)的組合。
全機載荷情況對 4號油箱薄弱部位載荷的貢獻很小,或者是有益的(負載荷)。因此,出于保守考慮,在靜強度分析和疲勞強度分析中將不計這些載荷的影響。
采用有限元法計算內力,在全機有限元模型上,將總體載荷、氣動載荷、由于平動和轉動產(chǎn)生的油壓載荷分別加在結構上進行計算。從有限元模型中提取了3個框上的內力,由于計算結果中鈑彎型材的彎矩很小,對應力水平的貢獻可以忽略,4號油箱第 40框、41框和44框的靜力薄弱部位如圖7所示。
圖7 4號油箱第40框、41框和44框的靜力薄弱部位
從計算結果分析,第44框靜力薄弱部位是疲勞最危險部位,應該最先被破壞,但從該機的損傷情況看,第44框半圓弧末端鈑彎型材先發(fā)生疲勞損傷,這是由于損傷處型材外側與外邊條連接的裝配應力造成的。由于第44框半圓弧末端鈑彎型材先損傷,對第44框的靜力薄弱部位進行了卸載,所以靜力薄弱部位反而沒有破壞。
典型的44框油箱壓力計算如圖8所示,限制載荷下的油壓計算公式如下,對于典型的 4號油箱第44框下壁板M點在限制載荷下的壓力為:
考慮安全系數(shù)1.5,則M點在極限載荷下的壓力為 0.198 MPa:
對于4號油箱第38框至第45b框之間的艙段,第44框下壁板M點是該艙段的嚴重受力點之一。文中以該點的壓力值作為設計載荷對 4號油箱第 40—44框、第42框處上壁板和第43框處下壁板的修理方案進行靜強度校核評估,如圖8所示。
圖8 油箱壓力計算
3.2.1 第40、41、43、44框弧形段強度評估
4號油箱第 40、41、43、44框的弧形段結構形式相似,取第44框進行強度校核和評估,有限元模型如圖9所示。
圖9 第44框弧形段有限元簡化模型
第44框處的框距為340 mm,在均勻壓力q=67.32 N/mm的作用下,有限元計算得到固支點的內力為:M=44 080 N·mm,N=21 138 N,Q=202 N。
第44框的修理方案如圖10所示,加強件的剖面計算見表1。
第44框加強件通過12個HB 6298-4×L鉚釘與原結構的弧形段連接。假設彎矩由腹板內側的4個鉚釘和緣條上的4個鉚釘承受,這兩排鉚釘?shù)呐啪酁?9.3 mm,則作用在每個鉚釘上的載荷為:P=376 N。
軸力由12個鉚釘共同承受,則作用在每個鉚釘上的載荷為:P=1762 N。
作用在單個鉚釘上的最大載荷為:P=2102 N。
原第44框腹板厚度為1.2 mm,材料為B95,σb=510 MPa。對于直徑為4 mm的鉚釘,其擠壓許用載荷為3182 N。HB 6298-4×L鉚釘?shù)膯渭粼S用載荷為3100 N,則鉚釘連接的剩余強度為1.47,滿足強度要求。
圖10 第44框弧形段的修理方案
表1 第44框加強件剖面計算
某型雙座機 4號油箱修理后能夠滿足靜強度要求,修理時已對機體結構進行了補強(原機框腹板厚度為1.2 mm,加強件腹板厚度為1.5 mm),主要修理部件的靜強度不低于原結構。
某型飛機雙座機與單座機相比,由于耗油順序發(fā)生改變,對于同樣結構的4號油箱會產(chǎn)生疲勞問題,建議對某型雙座機4號油箱局部結構進行改進,方案如下:
1)改進中部艙第44框鈑彎型材半圓弧末端鉚釘?shù)倪B接工藝,避免裝配應力和制造缺陷的發(fā)生。
2)將鈑彎型材的厚度由1.2變?yōu)?.5,降低應力水平。
3)取消鈑彎型材上不必要的開孔,螺栓孔應按盡可能小地削弱剖面的原則進行排列。
4)改進鈑彎型材與4號油箱下壁板的連接形式,從而改善止裂孔邊的疲勞品質。
1)4號油箱損傷故障檢查全面,使得該機所有結構損傷均得到了充分的暴露。
2)從飛機損傷結構進行受載、單雙座機型耗油工作原理及設計制造情況進行分析,結合現(xiàn)役同類型飛機的故障情況,認為裂紋原因是4號油箱局部設計不合理,且飛機在作大過載飛行時,4號油箱可能處于滿油或大量余油狀態(tài)下導致的。
3)4號油箱修理方案經(jīng)強度校核后能夠滿足靜強度要求,針對結構損傷制定的修理方案可操作性強,修理后主要修理部件的靜強度不低于原結構。
4)針對某型雙座機4號油箱疲勞問題提出的建議能夠改善4號油箱的疲勞品質,提高其疲勞壽命。