朱先艷,朱震宇
(1.大冶有色金屬有限責任公司銅山口銅礦,湖北 黃石 435122;2.湖北神龍工程測試技術(shù)有限公司,湖北 武漢 430034)
雞籠山黃金礦業(yè)公司(以下簡稱公司)礦區(qū)位于湖北省陽新縣富池鎮(zhèn),地理位置優(yōu)越,交通方便。公司礦床為一大型金礦和中型銅礦床,是一個具有開采價值較高的多金屬礦山。礦山始建于1969年,經(jīng)過1#露采工程、一期地采工程、二期擴建工程、三期深部工程等四個發(fā)展階段[1],設(shè)計采選能力達396 kt/a,現(xiàn)采選生產(chǎn)能力為250kt/a。-40m至-490m中段共計11中段,有集中直接、集中接力排水[2],排水系統(tǒng)較復雜?,F(xiàn)介紹三期深部工程排水系統(tǒng)優(yōu)化方案。
坑道水的來源有大氣降水、含水層的水、接觸構(gòu)造含水帶的水、風化裂隙含水帶、巖漿巖隔水體、巖溶發(fā)育的水、生產(chǎn)產(chǎn)生工業(yè)廢水。
(1)大氣降水是礦區(qū)地下水的主要補給來源:地下水與夾溪湖的水無明顯水力聯(lián)系,因礦區(qū)內(nèi)和湖水之間有隔水層花崗閃長斑巖脈穿插,阻隔了湖水的下滲。
(2)含水層的水:①茅口組燧石灰?guī)r含水層(P1m)。分布于山頂,面積很小,標高300m~439.37m。與礦床充水無關(guān)。②三迭系下統(tǒng)大冶組上部灰?guī)r、大理巖、白云質(zhì)灰?guī)r(T1dy4—7)。該層隱伏于雞籠山巖體四周,標高為12m~288m,水文地質(zhì)中等類為礦床直接充水圍巖,含水層的富水性與巖溶垂直分帶一致。③三迭系下統(tǒng)大冶組下部灰?guī)r、大理巖(T1dy1—4)。為中等富水裸露型巖溶裂隙溶洞含水層,分布于礦區(qū)外圍東南面,標高100m~300m,為礦床充水的間接補給源。
(3)接觸構(gòu)造含水帶的水:銅金礦床的主要賦存部位在礦區(qū)內(nèi)巖漿巖與大理巖的接觸帶上。該帶構(gòu)造裂隙、巖溶裂隙發(fā)育、巖石較破碎,是充水帶,稱為接觸構(gòu)造含水帶。
(4)風化裂隙含水帶:巖漿巖上部風化較強烈,巖石呈土狀及碎塊狀,含水性、透水性較好,稱為風化裂隙含水帶。
(5)巖漿巖隔水體:未風化巖漿巖為隔水巖體,但局部構(gòu)造裂隙密集發(fā)育處含構(gòu)造裂隙水。
(6)巖溶發(fā)育的水:①淺部裸露中~強巖溶帶。分布于標高+50m以上。②中部隱伏型中等巖溶帶。它還細分為3個亞帶,分布于+50m~100m標高。③下部弱巖溶帶。分布于—100m~300m標高。1.6.4深部非巖溶帶。即隔水體,分布于標高—300m以下。
(7)生產(chǎn)產(chǎn)生工業(yè)廢水:①充填體濾水。②掘進作業(yè)產(chǎn)生工業(yè)污水。
故三期深部工程坑道水主要以生產(chǎn)產(chǎn)生工業(yè)廢水、巖溶裂隙含水層充水為主的型。
-545m盲混合井井底水倉的積水,深井潛水泵排到-490m中段水倉。兩臺6699×7深井潛水泵。單臺水泵的流量為30m3/h~66m3/h,揚程68m~126m,兩條φ89mm×4.5mm無縫鋼管排水管。在-490m中段主水泵房內(nèi)有三臺200D43×6型離心式水泵。單臺水泵的流量為190m3/h~346 m3/h,揚程245m~272m,電動機Y355-43-4型。兩條φ273mm×7mm無縫鋼道排水管,-490m中段主排水泵房到-290m中段水倉。
(1)一、二期排水系統(tǒng)存在問題:①副井管子間不能布置過多排水管,副井斷面直徑φ4.5m,管子間內(nèi)布置供風管、供水管、排泥管、排水管共計10多條,沒空間維修不方便。需減少管道數(shù)量,保證維修空間。②經(jīng)二個直徑φ110mm地質(zhì)鉆孔作為泄水孔分別到-90m中段、-170m中段、-290m中段水倉。采區(qū)沒設(shè)計沉淀池,采場充填時跑漏的尾砂漿和過濾的充填水,在水溝中流速降后產(chǎn)生沉淀并結(jié)塊,易堵泄水孔、水溝,污染巷道,清理巷道、水溝、水倉淤泥量大,又困難,主要影響有軌運輸能力。③水泵工6人,維修工2人,水泵耗電多,維修量大,排水成本過高。④原三期深部工程排水系統(tǒng)運行1年后,-170m中段、-290m中段每天排水時間長,設(shè)備經(jīng)常發(fā)生故障。
(2)三期深部工程排水系統(tǒng)優(yōu)化方案措施:①取消-90m中段排水系統(tǒng)。-90m中段排水管從1986年投產(chǎn)到2010年多次更換,水泵運行時間長,報廢。②通過水源分析和原三期深部工程排水系統(tǒng)運行1年實測結(jié)果,發(fā)現(xiàn)-290m中段坑道涌水量最大,涌水量正常是3850m3/d,最大是8340m3/d。因此-290m中段排水系統(tǒng)是整個排水系統(tǒng)的關(guān)鍵樞紐。它即是-210m~-290m中段匯水處,又是接力-490m中段水倉排水。為了解決阻梗問題,將-290m中段原接力排水改為直接排水到地表。將原來-290m中段水泵房的設(shè)備設(shè)施逐臺更換成新購三臺250D-60C-6型離心式水泵。單臺水泵的流量為330m3/h~485m3/h,揚程336m~396m,原設(shè)備移至-170m中段水泵房,更換原來-170m中段水泵房水泵設(shè)備,原有水泵設(shè)備報廢。③中段間泄水系統(tǒng)。由于泄水孔泄水存在弊端,一、二期泄水孔改為泄水井,三期工程直接設(shè)計為泄水井。在-40m~-170m中段在水倉入口處相應位置用天井鉆機反掘直徑φ1.5m泄水井4條,每中段一條泄水井,同樣在-210m~-290m中段、-340m~-490m中段分別掘直徑φ1.5m泄水井2條、4條泄水井。④中段內(nèi)泄水系統(tǒng)。水溝設(shè)置3‰~10‰坡度,水下坡流向泄水井;-340m~-490m每個中段采區(qū)設(shè)置兩個5m×10m×4m沉淀池,沉淀池間距5m~8m。鏟車清理淤泥。⑤采場內(nèi)充填體濾水。原采場內(nèi)濾水靠兩條人行井聯(lián)絡(luò)道、溜礦筒濾水,中間常有大量積水,人走易滑倒,鏟車運行打滑側(cè)翻。現(xiàn)增加一條壁上帶孔的鋼制泄水井,能加快充填體濾水速度,縮短凝固時間,提高膠結(jié)強度。⑥排水泵采取智能控制,排水泵房無人值守。遠程、自動、監(jiān)測、智能控制設(shè)備設(shè)在生產(chǎn)調(diào)度室,值班人員負責監(jiān)管,記錄?,F(xiàn)場只需要1人負責排水設(shè)備檢查和保養(yǎng),電氣設(shè)備和線路維護;實現(xiàn)警戒水位自動聯(lián)機操作,當警戒最高水位時自動接通排水,反之自動斷電停排。視頻監(jiān)控水泵房設(shè)備設(shè)施及水倉水位,發(fā)生設(shè)備故障和災情時立即報警。還能自動避峰填谷,預先停排水。
公司原三期深部工程排水系統(tǒng)通過優(yōu)化后,簡化了排水系統(tǒng)環(huán)節(jié),有效解決了-290m中段排水系統(tǒng)阻梗問題,減少了-170m中段、-290m中段排水設(shè)備發(fā)生故障及巷道、水溝堵塞清淤量,定期清理采區(qū)沉淀池,水倉每年也只清理一次,亦減少了對生產(chǎn)影響。優(yōu)化方案運行3年后,排水成本(材料+動力+人工費)由原來大約360萬元/a降至252萬元/a,降低了108萬元/a左右,達到了節(jié)能降耗,增收節(jié)支目的。