任 波
(山西汾河焦煤股份有限公司回坡底煤礦煤質(zhì)科,山西 霍州 031600)
回坡底煤礦選煤廠建成于2000年,經(jīng)過近幾年來的幾次技術改造,形成了年處理能力1.2Mt/a,跳汰和浮選聯(lián)合工藝流程,并實現(xiàn)了以工業(yè)專用計算機(PLC)為核心的集控及主要工藝環(huán)節(jié)的自動化的現(xiàn)代化的選煤廠。設計入選能力0.6Mt/a,采用跳汰-浮選聯(lián)合工藝流程。選煤廠建成初期只入選一號井肥煤,生產(chǎn)量一直維持在0.35Mt/a,當前回坡底煤礦二號礦井、焦煤礦井的投產(chǎn),原煤生產(chǎn)量日益增長,達1.2Mt/a。當時設計是以一號礦低硫、低磷、中等可選肥煤為煤質(zhì)基礎進行建設,當前隨著礦井開采的不斷延深,原煤的煤質(zhì)也有了重大變化。當前集團公司易選煤、難選煤、中等可選煤各占1/3左右的份量。同時由于煤質(zhì)細顆粒的含量比較高,這給當前的洗選工藝造成了很大的困難。
回坡底煤礦選煤廠工藝流程單一,設備老化,自動化水平差,洗選效率低,經(jīng)濟效益差,同時精煤產(chǎn)品灰分不穩(wěn)定,精煤產(chǎn)品水分高。眾多問題和困難導致了選煤廠的產(chǎn)品在數(shù)量和煤質(zhì)上都無法滿足客戶的需求。因此擬對選煤廠進行全面技術改造,增加和完善重介工藝系統(tǒng),生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)精煤;改造動力煤篩分、分級和脫水系統(tǒng),降低精煤水分;選用先進設備,對浮選精煤的脫水系統(tǒng)進行改造;增加部分選煤廠外來煤系統(tǒng),調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),發(fā)揮現(xiàn)有生產(chǎn)潛力;結(jié)合煤泥水系統(tǒng)改造,增水煤漿廠,使煤泥得到綜合利用。主要達到提高回收率,穩(wěn)定灰分,降低水分的目的。
當前因二號礦井、焦煤礦井的投產(chǎn),因此三個礦井共生產(chǎn)有5種不同煤質(zhì)的原煤,易選煤、難選煤、中等可選煤各占1/3,同時還有肥煤、主焦煤、焦煤。因此必須新增設1套貯返煤系統(tǒng),對所有的原煤進行分運、分貯、分選或按比例進行配選,從而可以達到入選原煤均質(zhì)化的目的。
(1)采用了煤炭科學研究總院篩分破碎研究室設計的2PLF70100分級式齒輥破碎機,入料粒度350mm,出料粒度50~150mm,生產(chǎn)能力150~420t/h。
(2)采用了GDYl854雙層高效篩,該設備具有上下兩層斜置的篩網(wǎng),上層為高300的道軌接的條狀篩面,下層為小50的高碳鋼編制的網(wǎng)格篩面??梢蕴岣哌^篩效率。
(3)采用SKT-14m2篩下空氣室跳汰機,該設備分選精度好,處理量高,自動化程度也高,大大提高了分選效率。
(4)采用TLL-1150A立式刮刀離心機。
(5)采用QXAZ200-D精煤壓濾機更新。配套:PLC智能全自動控制;螺桿壓縮機供隔膜擠壓和空氣穿流;電控閥門控制進料、進風;高壓渣漿泵為入料泵。
(6)采用1臺XJM-S16浮選機,并配套1臺礦漿預處理器。
改造后,設備的總負荷超過了原配電系統(tǒng)負荷。因此,重新設計安裝一套配電系統(tǒng),包括1000kV的變壓器、高低壓電纜、高低壓配電柜及各設備的主回路、控制回路。
(1)破碎機:該煤礦一號井、二號礦井、焦煤礦井均采用綜采放頂采煤工藝,因此原煤當中矸石、鐵器、木材等大塊物料比較多。因采用人工手選,因此大塊物料常常進入破碎機內(nèi)堵塞或卡住齒輥,必須多派人手。后期需要考慮安裝自動化除大塊物料裝置。
(2)香蕉篩:香蕉篩作業(yè)過程中篩板易斷裂,需要加強檢查,至少每3個月檢查篩板支承軌和連接板。
(3)跳汰機:該跳汰機排料裝置采用電動連續(xù)式作業(yè),但是其軸封存在漏煤泥水的現(xiàn)象嚴重,技術部門自行設計套環(huán)進行解決;電動控制系統(tǒng)當中的控水控風閥門經(jīng)常燒毀,導致故障需要維修,后期直接改為手動,降低發(fā)生故障的幾率;WC-1.5/5空氣壓縮機在溫度達到一定時,需要停機休息,因此采用螺桿式壓縮機進行替代。螺桿式壓縮機的主要優(yōu)點:結(jié)構(gòu)簡單,易損件少,操作容易,運動件的動力平衡性能好,機器轉(zhuǎn)速高,機組尺寸小,重量輕,機器的進氣、排氣間歇小,壓力脈動小,可以連續(xù)為跳汰機提供高壓風。
(4)離心機:離心機的篩籃、刮刀磨損比較嚴重,需要3個月進行檢測并進行維修和更換。
(5)精煤壓濾機:由于<0.5mm浮精中含0.045mm粒級占33%,粒度極細。檢測表明精煤壓濾機水分為25%超過設計要求,因此必須改自動卸料為人工捅料,降低了自動化程度。
(1)新增一套貯返煤系統(tǒng),可以對所有的原煤進行分運、分貯、分選或按比例進行配選。主焦煤5#、6#按1:1配選比單獨入選可提高回收率5%,按入選能力40萬t/a主焦煤計算,能產(chǎn)生經(jīng)濟效益600萬元。
(2)跳汰機實現(xiàn)了全自動化操作,降低了職工的勞動強度,提高生產(chǎn)能力20%,提高精煤產(chǎn)率2.15%,按入選能力40萬t/a計算,能產(chǎn)生經(jīng)濟效益645萬元。
(3)XJM-S16浮選機的應用提升了尾煤灰分率,從38.3%提高至49.6%,增加了11.3%;浮精產(chǎn)率提高0.5%,每年為企業(yè)產(chǎn)生經(jīng)濟效益172萬元;同時電耗由264 kW·h降到196 kW·h;油耗降低0.05kg/t。
(4)新離心機的使用,水分從10.94%降到7%,降低3.94%;精煤壓濾機的使用,浮精水分由32.5%降到24.9%,降低7.6%;商品煤水分由15.5%降到13%。
(5)2PLF70100分級式齒輥破碎機的應用,具有破碎和篩分雙重功能。GDYl854雙層高效篩可適應不同煤質(zhì)進行靈活調(diào)整的要求。
回坡底煤礦因二號礦井、焦煤礦井的投產(chǎn),導致了入選原煤性質(zhì)發(fā)生了變化,因此必須根據(jù)原煤性質(zhì)來調(diào)整選煤廠的洗選工藝,從而適應不斷變化的煤質(zhì)。針對回坡底煤礦選煤廠存在的問題,基于原煤性質(zhì)的變化,對該選煤廠進行了工藝改造設計。改造后的工藝設備能正常運轉(zhuǎn),達到了提高回收率、穩(wěn)定灰分、降低水分的目的,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。