郭福軍 曾忱 陳智
(1.中國石油遼河油田公司;2.中國石油油測(cè)井遼河分公司;3.中國石油吐哈油田公司)
老油田經(jīng)過幾十年的開發(fā),大都經(jīng)歷了上產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)階段,已步入遞減開發(fā)階段。在遞減開發(fā)階段,開發(fā)矛盾重重,資源接替緊張,在現(xiàn)有的開發(fā)技術(shù)條件下,成本控制難度越來越大。為保持一定產(chǎn)量規(guī)模每年都有一部分的低效益井生產(chǎn),并且近幾年呈逐年上升態(tài)勢(shì),低效益井的生產(chǎn)嚴(yán)重影響了油田企業(yè)的發(fā)展。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)M 油田2017 年共有160 口油井為低效益油井,占油井總數(shù)的13.62%,年油氣當(dāng)量占總油氣當(dāng)量的3.62%,花費(fèi)的操作成本占總操作成本的14.95%。160 口低效井主要由以下原因造成的[1-2]。
1)低產(chǎn)能。由于產(chǎn)能較低,而維護(hù)油井正常生產(chǎn)的成本費(fèi)用也隨著開采時(shí)間的延長不斷增加,造成單位操作成本偏高,效益較差。這部分油井占低效益井總數(shù)的45%。
2)高含水。油田開發(fā)到后期,含水不斷上升,盡管產(chǎn)液量高,但采出的大部分為水,產(chǎn)油量較少[3-5]。由于多數(shù)井連續(xù)生產(chǎn),維護(hù)單井正常生產(chǎn)的相關(guān)費(fèi)用也在不斷增加。產(chǎn)出少,相對(duì)投入的成本高,因此形成了成本費(fèi)用居高不下的局面。這部分井占26.25%。
3)措施效果差。這類井是由于采取措施后未能達(dá)到預(yù)期的增產(chǎn)效果。這部分井占低效益油井的1.88%。
4)措施后生產(chǎn)時(shí)間短。這類油井可細(xì)分三類:一是作業(yè)施工后產(chǎn)量恢復(fù)期長;二是因?yàn)樽鳂I(yè)施工中發(fā)生問題,造成作業(yè)時(shí)間長影響產(chǎn)量恢復(fù);三是由于措施實(shí)施不當(dāng)而影響產(chǎn)量。但這類井經(jīng)過一段時(shí)間的恢復(fù)后大部分井可以達(dá)到預(yù)期增產(chǎn)的目的,可定義為臨時(shí)性低效益油井,這類井占10.63%。
5)油井供液不足。這部分井有些是由于作業(yè)施工不當(dāng)造成油層污染使油井動(dòng)液面降低;有些是由于油井本身供液能力差、地層能量不足造成供液不足;有些井是經(jīng)過長時(shí)間生產(chǎn)、地層能量嚴(yán)重衰竭而又無注水補(bǔ)充能量造成供液不足等。依據(jù)實(shí)際情況,生產(chǎn)部門采取針對(duì)性的措施就可以解決問題,如關(guān)井恢復(fù)、調(diào)層、補(bǔ)充注水(增注)等,因此這部分井也可劃入臨時(shí)性低效益油井。這部分井有26 口,占總數(shù)的16.25%。
1)開展單井效益評(píng)價(jià),指導(dǎo)油井生產(chǎn)。通過單井效益評(píng)價(jià)工作的開展,使各級(jí)管理人員對(duì)單井效益情況做到了全面了解,并及時(shí)對(duì)低效益井實(shí)施“關(guān)停并轉(zhuǎn)減”系統(tǒng)工程,實(shí)現(xiàn)效益產(chǎn)量最大化。定期對(duì)低效益井成因逐一分析后,制定切實(shí)可行的措施方案并付諸實(shí)施[6-8]。按月召開協(xié)調(diào)會(huì),公布低效油井形成原因及下步治理措施對(duì)策,解決生產(chǎn)中存在的各種矛盾和問題。
2)對(duì)低產(chǎn)能井采取提管撈油、優(yōu)化間開周期,以及措施治理,完善注采井網(wǎng)等綜合治理措施,提高單井產(chǎn)能,促使其向效益井轉(zhuǎn)化。M 油田全年共對(duì)18 口低產(chǎn)能井采取了間開措施,年產(chǎn)油2 861 t,年產(chǎn)氣3.45×104m3,油氣商品量2 634.1 t,發(fā)生操作成本470.54 萬元,單位操作成本1 786.33 元/t,通過間開生產(chǎn)后,有15 口低效井升級(jí)為效益井;對(duì)10 口井采取了撈油措施,年產(chǎn)油58 t,油氣商品量52.33 t,發(fā)生操作成本8.36 萬元,單位操作成本1 597.1 元/t,通過撈油生產(chǎn)后,有8 口井升級(jí)為效益井;酸化解堵2 口,微生物驅(qū)油3 口,都實(shí)現(xiàn)了效益升級(jí)。
3)對(duì)高含水井可加強(qiáng)地質(zhì)研究和測(cè)試監(jiān)測(cè)工作,采取堵水、完善注采系統(tǒng)、調(diào)整配注方案等措施,有效遏制含水的上升,提高單井產(chǎn)油量,降低開采成本,使其轉(zhuǎn)化成有效益油井。M 油田全年通過加大環(huán)空產(chǎn)液剖面測(cè)試和中子壽命測(cè)試監(jiān)測(cè)工作量,對(duì)因高含水造成的低效益井實(shí)施地質(zhì)堵水9 井次,化學(xué)藥劑堵水13 井次,年產(chǎn)油6 732 t,年產(chǎn)氣490.6×104m3,油氣商品量8 676.8 t,發(fā)生操作成本872.5 萬元,單位操作成本1 005.54 元/t,22 口油井中有20 口油井實(shí)現(xiàn)了效益升級(jí)。
4)對(duì)于措施效果差造成的低效益油井,采取潛力分析,若有潛力,上新措施;無潛力可考慮轉(zhuǎn)化開采方式,間開或關(guān)井。M 油田通過對(duì)措施效果差的3 口油井進(jìn)行論證后,對(duì)K45-28C 井又采取了堵補(bǔ)措施,年產(chǎn)油353 t,油氣商品量331.97 t,發(fā)生操作成本40.48 萬元,單位操作成本1 219.5 元/t,實(shí)現(xiàn)了效益升級(jí);對(duì)其它2 口井實(shí)施了間開措施,有1 口油井的操作成本大幅降低,實(shí)現(xiàn)了效益的提升。
5)對(duì)于臨時(shí)性的低效井,隨著生產(chǎn)時(shí)間的延長,單位操作成本會(huì)隨著產(chǎn)量的逐漸增加而下降,這類井在產(chǎn)量穩(wěn)定的情況下,一般經(jīng)過1~2 月,無需采取專門的治理措施,都會(huì)轉(zhuǎn)化為效益井。臨時(shí)性的低效井43 口,通過加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營管理,有35 口井實(shí)現(xiàn)了效益升級(jí)。
在低效益油井的治理工作中,M 油田通過建立并完善了經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中心→作業(yè)區(qū)→地質(zhì)、工藝所三級(jí)評(píng)價(jià)管理論證體系。通過體系的制定與實(shí)施,使評(píng)價(jià)中心、作業(yè)區(qū)、兩所的工作做到極致,強(qiáng)化了過程跟蹤與管理,治理工作取得了明顯效果。
1)治理措施效果顯著,增油量明顯。對(duì)低效井實(shí)施各類治理措施后有85 口油井見到了明顯的效果,年產(chǎn)油由治理前的1.46×104t 增加到治理后的3.24×104t,累計(jì)增油1.78×104t。
2)低效井噸油操作成本大幅降低。治理前噸油操作成本為5 194.8 元/t,治理后噸油操作成本下降到1 579.6 元/t,噸油操作成本下降了3 615.2 元/t,下降了69.59%。
1)低效益油井治理工作伴隨油田開發(fā)全過程,直至油田廢棄。只有合理的制定相應(yīng)措施,并及時(shí)跟蹤,才能使低效益油井轉(zhuǎn)化成有效益油井,提高油田的整體效益。
2)通過低效益油井綜合治理的研究與實(shí)踐,將單井效益評(píng)價(jià)與措施論證、生產(chǎn)運(yùn)行相結(jié)合,進(jìn)一步優(yōu)化了生產(chǎn)方式和運(yùn)行參數(shù),提高了措施經(jīng)濟(jì)有效率。
3)運(yùn)用單井效益評(píng)價(jià)結(jié)果,探索了適合油田低效益井綜合治理的方法,并運(yùn)用于實(shí)踐,取得了較好的效果。