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復(fù)雜超深井KS1 井四開尾管固井技術(shù)

2019-02-18 07:43鄧昌松何思龍段永賢何勇張宗譚
石油鉆采工藝 2019年6期
關(guān)鍵詞:隔離液排量固井

鄧昌松 何思龍 段永賢 何勇 張宗譚

中國石油塔里木油田分公司

KS1 井是塔里木油田庫車坳陷克拉蘇構(gòu)造帶上的一口評價井,其鉆頭程序為:?558.8 mm 鉆頭×289.35 m+?431.8 mm 鉆頭×3 035 m+?333.38 mm鉆頭×5 000 m+?241.3 mm 鉆頭×6 558 m+?149.2 mm鉆頭×6 700 m。其井身結(jié)構(gòu)為:?478.56 mm 套管×289.35 m+ ?374.56 mm 套管×3 035 m+?273.05 mm套管×2 960 m+?293.45 mm 套管×(2 960~5 000)m+?196.85 mm 套 管×4 800 m+?177.8 mm 套 管×(4 800~5 000) m+?181.99 mm 套管×(5 000~6 556)m+?127 mm 套管×(6 098~6 698) m。本次為四開技術(shù)套管懸掛(尾管)固井,采用?241.3 mm 鉆頭鉆進至井深6 558 m 中完,下入?177.8 mm 套管封固復(fù)雜裸眼段地層。尾管懸掛固井采用正注反擠工藝,待五開完鉆并完成? 127 mm 尾管固井后,再下入?196.85 mm 套管進行回接套管固井。固井前鉆井液為UDM-3 油基鉆井液體系,其主要性能:密度2.19 g/cm3、漏斗黏度106 s、破乳電壓517 V、初切/終切3/5 Pa、屈服值7.5 Pa、Cl-含量56 700 mg/L、API 濾失量0.6 mL、濾餅厚0.1 mm。

1 鉆井復(fù)雜處理技術(shù)

本層套管為四開鉆進,依次鉆遇了井漏、溢流、高壓鹽水、縮徑等復(fù)雜情況,采取多種處理技術(shù)、安全鉆達設(shè)計中完井深。

(1)鉆進至井深5 285.5 m 發(fā)生井漏,降排量循環(huán)時漏速明顯減小,于是采取降密度(密度由2.32 g/cm3降為2.30 g/cm3)及在鉆井液中加入隨鉆堵漏劑等措施恢復(fù)鉆進。

(2)鉆進至井深5 505.6 m 發(fā)生溢流1.4 m3,迅速關(guān)井。關(guān)井套壓1.4 MPa,使用密度2.33 g/cm3壓井液節(jié)流循環(huán)壓井后停泵觀察,發(fā)現(xiàn)鉆井液出口呈線流狀態(tài)??紤]下部地層可能鉆遇鹽間水,一旦提密度壓井可能會造成上部薄弱地層壓漏,而井漏導(dǎo)致液柱壓力下降、下部巖鹽有縮徑卡鉆的風(fēng)險。于是決定先不提密度而是通過調(diào)整排量,以循環(huán)產(chǎn)生循環(huán)壓耗,達到增加井底壓力以平衡地層壓力的目的。通過變換不同的排量,最終使鉆井液處于一個微漏狀態(tài),保證了鉆進安全。鉆進至井深5 635.5 m再次發(fā)生井漏,通過迅速降低排量、在鉆井液中加入油基封堵劑等方法恢復(fù)鉆進。

(3)鉆進至井深5 879.6 m 再次發(fā)生溢流0.7 m3,關(guān)井套壓4.9 MPa。經(jīng)循環(huán)排污、壓井后開井,鉆井液出口依然線流。返出鉆井液密度降低由2.28 g/cm3下降至2.17 g/cm3、氯根含量由37 000 mg/L 增加至67 900 mg/L、出口電導(dǎo)率由2.54 s/m 上升至2.63 s/m、破乳電壓由510 V 下降至230 V、巖屑中見少量白色鹽結(jié)晶。依據(jù)區(qū)塊以往經(jīng)驗,判斷鉆遇鹽間泥巖透鏡體,泥巖透鏡體壓裂形成圈閉空間,由高壓鹽水充填泥巖透鏡體圈閉形成高壓鹽水區(qū)域。因上部存在薄弱地層,很難通過提高鉆井液密度壓穩(wěn)出水地層,對地層采用放水泄壓技術(shù)。經(jīng)控壓放水18 次、排污1 516 m3、放鹽水450 m3后,關(guān)井求壓(套壓為0.8 MPa),打重漿帽,靜止觀察、出口斷流。起鉆、關(guān)閘板防噴器、安裝旋轉(zhuǎn)防噴器轉(zhuǎn)入控壓鉆進。

(4)控壓鉆進至井深6 055.5 m 井口失返,采用反循環(huán)管線小排量連續(xù)環(huán)空灌漿的方法起鉆至套管鞋。隨后按起出鉆具本體體積的2 倍吊灌起鉆,吊灌起鉆至井深857 m 發(fā)現(xiàn)出口線流,立即泵入密度2.55 g/cm3加重鉆井液11.2 m3,使環(huán)空液面下降至距井口200 m 以下的安全距離。下鉆過程中每30 min環(huán)空吊灌0.5 m3鉆井液,防止環(huán)空液面過低而引發(fā)井壁失穩(wěn)和井控問題。采取下入光鉆桿承壓堵漏,承壓堵漏作業(yè)時發(fā)現(xiàn)返出低密度鹽水,井底存在溢流同存、惡性置換現(xiàn)象。承壓堵漏效果不理想,決定采取再次放水釋放地層能量后再降密度。經(jīng)15 次放水排污、地層泄壓,排污2 879 m3、放鹽水295 m3,鉆井液密度從2.28 g/cm3降低至2.19 g/cm3,采用小鉆頭導(dǎo)眼鉆進。

采用小鉆頭導(dǎo)眼鉆進更好地解決地質(zhì)卡層問題,第1 次使用?168.3 mm 鉆頭導(dǎo)眼鉆進,井段6 055.5~6 078 m;接著下入?241.3 mmPDC 鉆頭擴眼鉆進,井段6 055.5~6 461 m。第2 次使用?168.3 mm 鉆頭導(dǎo)眼鉆進,井段6 461~6 519 m;?241.3 mmPDC 鉆頭擴眼該井段。第3 次使用?168.3 mm 鉆頭導(dǎo)眼鉆進6 519~6 558 m,?241.3 mmPDC 鉆頭擴眼至井底,達到設(shè)計中完井深。

2 固井難點

四開固井采用尾管加回接固井工藝,尾管固井采用正注反擠工藝封固庫姆格列木群下部含鹽泥巖地層,為五開以細砂巖、粉砂巖夾薄層泥巖為產(chǎn)層的目的層鉆進打下良好基礎(chǔ)。鑒于該井實際情況,必須達到“穿鞋戴帽”的要求。

(1)裸眼段長1 558 m,主要存在3 套鹽層、總厚度達496 m(鹽層段:5 024~5 162 m、5 907~5 940 m、6 121~6 147 m 及6 256~6 555 m),鹽層蠕變無法滿足下套管要求,套管如何安全通過鹽層是固井作業(yè)主要難點之一[1]。

(2)地層敏感、溢漏同存,固井安全壓力系數(shù)窗口窄。最小漏失壓力系數(shù)2.27,溢流壓力系數(shù)2.24,窗口區(qū)間2.24~2.27 g/cm3,安全密度窗口僅為0.03 g/cm3,兼顧壓穩(wěn)與防漏難度較大。既要保證壓穩(wěn)地層又不能壓漏地層,下套管作業(yè)易發(fā)生井漏而固井作業(yè)易引發(fā)鹽水溢流。地層承壓能力低,已被鉆進時證實不可采用地層承壓堵漏,如采用橋漿堵漏容易堵塞環(huán)空,可能造成更大的事故[2]。因此固井中存在水泥漿漏失導(dǎo)致固井失敗的風(fēng)險,更為嚴(yán)重的是可能會先漏失后發(fā)生溢流引發(fā)井控安全問題[3]。

(3)本井屬超深井固井,水泥段長1 960 m,井底溫度高(五開中完裸眼電測井底溫度165.3 ℃)、上下溫差大(三開井底電測溫度106.0 ℃、溫差約59.3 ℃),水泥漿稠化時間不一,易導(dǎo)致上部水泥漿因井溫低變成超緩凝水泥,水泥石強度發(fā)展緩慢,影響固井質(zhì)量[4]。其次對水泥漿綜合性能要求高,油基鉆井液條件下水泥漿與鉆井液相容性差,鹽水侵情況下進一步加劇水泥漿與油基鉆井液相容性問題[5]。

(4)鹽層套管未使用扶正器,居中度差、頂替效率低,嚴(yán)重影響固井質(zhì)量[6-7]。裸眼段含鹽水層,在固井施工前后均存在鹽水侵的風(fēng)險,從而造成固井質(zhì)量不高。

3 技術(shù)措施

3.1 通井技術(shù)

為確保套管順利到位,第1 趟通井鉆具組合:?241.3 mm 鉆頭+?177.8 mm 鉆鋌×2 根+?241.3 mm扶正器×1 個+?177.8 mm 鉆鋌×1 根+?127 mm 加重鉆桿×12 根+?127 mm 鉆桿至井口,對比套管剛度比1.794,采取修復(fù)井眼軌跡為主、擴劃鹽層段為輔的措施。鹽層遇阻后,先小噸位活動鉆具、以檢驗井眼縮徑情況,再上提鉆具至鹽層以上進行劃眼。劃眼過程中有憋?,F(xiàn)象時,控制上提噸位220 t(原懸重200 t),如無法提脫,則放至原懸重釋放扭矩、逐步增加上提噸位[8]。劃眼過程中還要確保鉆具有5 m 活動空間,劃眼通過后,反復(fù)正倒劃眼、上下活動鉆具至順暢無阻卡方可繼續(xù)下鉆;通過鹽層后緩慢下鉆,嚴(yán)防鹽間泥巖、砂巖、石膏縮徑卡鉆,如縮徑按鹽層進行劃眼。

第2 趟擴眼通井鉆具組合:?241.3 mm 鉆頭+雙母轉(zhuǎn)換接頭+擴眼器(擴眼范圍:?215.9-?279.4 mm)×1 個+ ?177.8 mm 鉆鋌×1 根+?127 mm 加重鉆桿×12 根+?127 mm 鉆桿至井口。擴眼器對鹽層段擴眼,鹽層以上下鉆過程中遇阻不超過100 kN,否則劃眼。從鹽層頂部5~10 m 處以擴眼器額定工作排量的70%~80%進行擴眼,逐步提高泵排量至額定工作排量,若無鉆壓則控制鉆時8~10 min/m 進行擴眼鉆進。擴眼結(jié)束需要檢驗鹽層蠕變情況,從起鉆至下套管到底預(yù)計用時52 h,考慮安全時間后為55 h;從起鉆至固井結(jié)束預(yù)計用時70 h,考慮安全時間后為73 h。故測蠕變需用時55~73 h,現(xiàn)場綜合考慮決定采用65 h。測蠕變可與電測、刮壁作業(yè)同時進行。懸掛器坐掛位置反復(fù)刮壁3 次,刮壁到懸掛位置對鉆具稱重,為以后懸掛器丟手作業(yè)工況判斷提供可靠參數(shù)。調(diào)校好指重表,對鉆具進行開泵上提、下放、靜止,停泵上提、下放、靜止、空載多種工況[9]的稱重作業(yè)。

刮壁結(jié)束后進行以模擬下入?182 mm 套管柱剛度的三扶通井,鉆具組合:?215.9 mm 鉆頭+?215.9 mm 扶正器×1 個+?158.75 mm 鉆鋌×1 根+?215.9 mm 扶正器×1 個+?158.75 mm 鉆鋌×1 根+?215.9 mm 扶正器×1 個+?158.75 mm 鉆鋌×1 根+?127 mm 加重鉆桿×12 根+?127 mm 鉆桿至井口,對比套管剛度比1.392。通井下鉆至套管鞋,等待裸眼靜止時間達65 h 測蠕變結(jié)束后,繼續(xù)下鉆進入裸眼。通井管柱下鉆遇阻嚴(yán)重,表明擴眼后應(yīng)力釋放快或地層縮徑嚴(yán)重,需進行第2 次擴眼,第2 次下?279.4 mm 擴眼器對鹽層段2 次擴眼,同第1 次擴眼,擴眼通井直到三扶通井順暢后方可進行下套管作業(yè)。

3.2 下套管技術(shù)

為防止壓漏地層,必須嚴(yán)格控制好套管下放速度。根據(jù)鉆進情況分析,鉆井液安全密度窗口差值為0.05 g/cm3,在井底產(chǎn)生的壓力約為3.2 MPa,下套管激動壓力值要求小于3 MPa。通過計算,每根套管在上層套管內(nèi)下放速度控制在0.3 m/s 以內(nèi)、每柱鉆桿在套管內(nèi)下放速度控制在0.2 m/s 以內(nèi)、每根套管在裸眼內(nèi)下放速度控制在0.15 m/s 以內(nèi),均能滿足激動壓力小于3 MPa 要求。采用連續(xù)灌漿方法,每下一根套管灌鉆井液一次并保證每10 根套管核對并灌滿鉆井液一次;每下一柱鉆桿在起游車時進行灌漿,每5 柱灌滿鉆井液一次。當(dāng)灌返量差值大于1.5 m3(下套管)/1 m3(下鉆桿)時,必須及時提醒司鉆進行灌漿作業(yè)。出套管鞋前一次性灌滿鉆井液,進入裸眼后不再停止作業(yè)而單獨灌漿。套管進入裸眼后,深度在5 000 m 以下發(fā)現(xiàn)井漏,若環(huán)空液面在井口,則繼續(xù)下送入管柱并觀察環(huán)空液面情況;若環(huán)空液面不在井口,則采取環(huán)空連續(xù)灌漿的方法,控制送入鉆具下放速度在每柱0.15 m/s 以內(nèi),以減弱激動壓力。

3.3 固井工藝

針對封固段長、易漏、易竄槽、鹽巖縮徑嚴(yán)重的特點,采用復(fù)合尾管固井工藝,以降低風(fēng)險、實現(xiàn)安全施工[10]。(1)采用優(yōu)化套管串結(jié)構(gòu),將原設(shè)計套管外徑196.85 mm、206.38 mm 分別改為177.8 mm、182 mm。減小套管尺寸,可縮短下套管時間、降低阻卡風(fēng)險;還可減小激動壓力、降低固井環(huán)空壓耗,從而降低漏失風(fēng)險;(2)全過程采用控壓固井工藝,控壓值最大設(shè)計6 MPa(控壓設(shè)備額定控壓值10 MPa),控壓值根據(jù)固井返漿情況進行及時調(diào)節(jié)節(jié)流閥開度。施工完畢起鉆800 m,關(guān)井憋壓5 MPa 候凝,以此補償水泥漿稠化凝固中的失重、有效防止鹽水侵。(3)采用特殊厚壁高抗擠套管下入鹽層段,防止鹽巖蠕變將套管擠毀。

注水泥漿及替泥漿過程中發(fā)生井漏,但未失返,則采用控制施工排量、較小控壓值,按正常程序完成施工工序,準(zhǔn)確計量水泥漿出套管鞋后的漏失量。若水泥漿失返,則完成固井工序后直接關(guān)井反推井漿,以保留反推通道,為反擠水泥漿準(zhǔn)備。注替過程中發(fā)生溢流,首先調(diào)整控壓值看能否壓穩(wěn)地層,能壓穩(wěn)地層,則繼續(xù)作業(yè)。否則注前置液時發(fā)生溢流,則立即停止注前置液,根據(jù)溢流情況立即關(guān)井并采取壓井處理措施,確保壓穩(wěn)地層后重新組織固井施工;注水泥漿過程中發(fā)生溢流,則根據(jù)溢流情況立即關(guān)井,要節(jié)流循環(huán)出注入的水泥漿并采取壓井措施,壓穩(wěn)地層后重新組織固井施工;替漿出現(xiàn)溢流時,則實施關(guān)井后節(jié)流注水泥作業(yè),搶壓膠塞、節(jié)流頂替,同時啟動井控應(yīng)急預(yù)案。

3.4 優(yōu)選水泥漿體系

采用兩凝漿柱結(jié)構(gòu),緩凝水泥漿體系和快干水泥漿體系,水泥配方分干混和濕混兩部分,干混組分:水泥48.32%、GM28.97%、硅粉18.35%、防竄劑0.5%、微硅3.86%;濕混組分:降濾失劑11.49%、分散劑9.85%、緩凝劑4.59%、鹽8.2%、消泡劑0.33%、水65.54%,液固比0.283,按水泥漿體積加入0.2%纖維。要求水泥漿強度發(fā)展快,防止候凝期間的鹽水侵;快干水泥漿要求在上層管鞋處溫度下12 h 內(nèi)發(fā)展起強度。注水泥前調(diào)整好鉆井液性能,使其與水泥漿相容性、穩(wěn)定性更好。水泥漿與鉆井液混合比7∶3 時,稠化時間130 min(100 Bc);水泥漿與隔離液混合比9∶1 時,稠化時間240 min(19 Bc)未稠。水泥漿穩(wěn)定性實驗,用高溫高壓稠化儀(120 ℃、141 MPa、80 min)養(yǎng)護20 min,然后迅速降溫到93 ℃取出,將漿體倒入250 mL 量筒中靜置2 h 后,測其上部、中部、下部密度分別為2.29 g/cm3、2.29 g/cm3、2.30 g/cm3,上部、中部、下部密度差≤0.03 g/cm3,說明漿體在120 ℃、141 MPa 下無沉降分層,漿體穩(wěn)定性好。

其次要求隔離液與水泥漿相容性、沉降穩(wěn)定性好。鑒于水泥漿和鉆井液污染嚴(yán)重,在隔離液前注入30 m3先導(dǎo)漿。先導(dǎo)漿是通過對鉆井液加入一定量的處理劑,改變其性能,提高其抗污染能力。隔離液用量按紊流接觸時間7~10 min 計算,這樣保證了隔離液能將井筒清洗干凈[11-12]。本井采用密度2.22 g/cm3的沖洗型加重隔離液實現(xiàn)潤濕反轉(zhuǎn),隔離液成分:淡水、隔離劑、鐵礦粉、鹽、微錳、沖洗劑、消泡劑。該隔離液主要起到兩方面作用:一是使水泥漿與油基鉆井液二者有效隔離,最大程度地避免相互污染,保障井下安全;二是沖刷井壁時其中的表面活性劑組分使得井壁上的油相發(fā)生潤濕反轉(zhuǎn),能與水基水泥漿配伍,提高水泥膠結(jié)強度[13]。此外,水泥漿中加入一定量的鹽,有效地控制了鹽層對水泥漿性能的影響,滿足了鹽層段固井的技術(shù)要求。

3.5 優(yōu)選固井排量

依靠控壓技術(shù)“控漏防溢”原則,合理選擇固井排量,保障安全固井及高壓鹽水層封固。固井施工排量通過分析不發(fā)生井漏時的鉆井液、水泥漿的最大環(huán)空返速,以及參考實鉆時的泵壓、排量來確定[14-15]。采用固井軟件對固井排量和漿體性能進行優(yōu)化和封固模擬,固井排量0.4~1.15 m3/min 時,不能消除竄槽風(fēng)險、固井過程有溢流風(fēng)險、無法封隔高壓鹽水層;固井排量達1.5 m3/min 時,模擬顯示能保證管鞋及以上約150 m 的有效封固,可以有效封隔高壓水層,實現(xiàn)“穿好鞋”,但該排量加劇井漏風(fēng)險;固井排量達1.2 m3/min、隔離液流變參數(shù)n=0.70 及K=0.83 Pa · sn時,模擬顯示能保證管鞋及以上約50 m 實現(xiàn)完全封固。通過進一步優(yōu)化隔離液流變性能,頂替排量1.2 m3/min 不變,隔離液流變參數(shù)n>0.80 及K<0.3 Pa · sn時,也可實現(xiàn)頂替效率為92.36%、有效封固管鞋及以上170 m,可確保 “穿好鞋”。按照該排量施工,薄弱層6 055 m 處動態(tài)當(dāng)量密度2.30 g/cm3,考慮節(jié)流作用,薄弱層當(dāng)量密度可能達2.32 g/cm3,而薄弱層漏失壓力系數(shù)為2.27,不具備一次上返固井條件必須反擠固井。

尾管在?293.45 mm 套管內(nèi)重合段長約350 m(與?177.8 mm 套管重合約300 m、與?182 mm 套管重合約50 m),反擠水泥漿建立尾管喇叭口段封隔屏障。重合段每2 根套管加1 只扶正器、懸掛器下部套管連續(xù)加2 只,確保套管在上層套管內(nèi)居中達75%,大大提高頂替效率。裸眼段為?182 mm 套管,接箍處居中度約為20%。居中度為反擠固井成功創(chuàng)造了有利條件,采用快干水泥漿體系,有力保障了 “戴好帽”。

4 注水泥施工工藝

正注水泥漿按照返高至5 700 m 以上、封固井段5 700~6 558 m、裸眼段按照?241.3 mm 鉆頭擴大率5%計算,需要水泥漿量26.5 m3,實際用量27 m3。由于水泥漿與鉆井液污染嚴(yán)重,為保證頂替效率注水泥漿前注密度2.19 g/cm3的先導(dǎo)漿30 m3、密度2.22 g/cm3的前置液30 m3,占環(huán)空高度1 234 m。后置液密度2.22 g/cm3、體積5.5 m3,占?182 mm 套管內(nèi)高度300 m。排量1.2 m3/min 時上返速度1 m/s、施工最高泵壓約為21 MPa。頂替密度2.19 g/cm3鉆井液66 m3時立壓從21 MPa 突然增至23 MPa 碰壓成功、泄壓無回流,拆水泥頭、循環(huán)排混漿4.2 m3后起鉆至井深4 439 m、關(guān)井候凝。井口保持套壓6 MPa,每兩小時正擠鉆井液0.5 m3。在正注水泥漿稠化時間基礎(chǔ)上附加2 h,對喇叭口進行試擠,根據(jù)地層吃入及回吐情況,進行反擠施工。

反擠施工隔離液情況為:密度2.22 g/cm3前置液24 m3,占?273.05 mm 套管內(nèi)高度510 m;密度2.22 g/cm3后置液5 m3,占套管內(nèi)高度106 m。按照第1 個漏失點井深5 285 m、上塞300 m 計算,反擠需水泥漿量28.5 m3;按照井底井深6 558 m、上塞300 m 計算反擠水泥漿,需用量59.4 m3,本次反擠固井實際消耗密度2.30 g/cm3水泥漿36 m3。先正注水泥漿17 m3后關(guān)節(jié)流閥,再正擠水泥漿19 m3。正擠完后置液后,先正擠鉆井液42.3 m3、后反擠鉆井液4.4 m3。替漿37.3 m3時將后置液全部替出鉆桿鞋,環(huán)空反擠4.4 m3鉆井液使水泥漿形成的上塞高約300 m,作業(yè)結(jié)束關(guān)井憋壓候凝。

5 固井質(zhì)量評價

下鉆至井深4 495 m 探得上塞面,喇叭口位置在4 599 m。鉆上塞,對喇叭口試壓20 MPa、穩(wěn)壓30 min 無壓降,鉆完回接筒內(nèi)水泥塞對喇叭口進行反向驗竄實驗。用密度1.71 g/cm3的鉆井液進行替換密度2.19 g/cm3原鉆井液,在喇叭口附件形成20 MPa 液柱壓力負(fù)差,觀察30 min 無異常,說明喇叭口固井質(zhì)量滿足要求。鉆下塞至距套管鞋約10 m,對尾管進行刮壁和固井聲幅測井作業(yè)。聲幅測井解釋結(jié)果顯示套管鞋附件141 m、喇叭口周圍203 m 固井質(zhì)量為優(yōu),實現(xiàn)了“穿鞋戴帽”要求;鹽層段固井質(zhì)量為優(yōu),高壓鹽水被有效封隔和封固,為目的層鉆進創(chuàng)造良好條件。電測后套管試壓20 MPa,穩(wěn)壓30 min 無壓降;套管替入密度1.71 g/cm3鉆井液進行反向驗竄,靜止6 h 驗竄合格。套管試壓和反向驗竄再次表明,在復(fù)雜條件下本次固井取得成功。

6 結(jié)論

(1)針對鉆井復(fù)雜,對固井作業(yè)可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行了論證,形成了“優(yōu)化套管管串結(jié)構(gòu)、依靠控壓技術(shù)平衡地層壓力、優(yōu)選水泥漿體系”的技術(shù)方案。

(2)優(yōu)化套管串組合,減小套管尺寸,降低了阻卡和漏失風(fēng)險;面對鹽層縮徑嚴(yán)重,無法滿足下套管條件,使用擴眼器擴眼、測蠕變等通井技術(shù)確保套管順利到位;制定嚴(yán)密的下套管措施,減少漏失、保障井壁安全。

(3)采用固井模擬軟件對低返速固井工藝進行充分論證,優(yōu)化漿體性能、選擇合理的固井排量、控壓固井技術(shù),確保有效封固高壓鹽水層,實現(xiàn)了“穿鞋戴帽”的目標(biāo)。

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